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    谈棒材倍尺飞剪曲轴改造实践.docx

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    谈棒材倍尺飞剪曲轴改造实践.docx

    谈棒材倍尺飞剪曲轴改造实践棒材倍尺飞剪位于18号机列与冷床之间,主要负责连轧线材产品倍尺分段剪切,该设备制作、使用精度要求较高,是生产线的关键设备,一旦故障,需整线停机进行抢修。柳钢一二三棒材生产线倍尺飞剪屡次发生整体式曲轴断裂故障,断裂处主要发生在曲柄处和曲柄与轴连接处见图1a,每次故障即便是采用最节约时间整体更换方法处理,也要停机8h左右。而整体式曲轴又有制作周期长、费用高等特点,从生产稳定性、备件采购、成本消耗等方面考虑都有改造的必要。为此,棒线型材厂组织施行改造,本文进行总结。2分析与改良2.1原因分析随着棒材生产产品性能不断升级,倍尺飞剪负荷已达极限,在飞剪相对薄弱的部位易出现故障。根据飞剪的构造和使用情况,曲轴是受力最大的部位,同时也是发生问题最频繁的部位,为减少投资节约成本,对原设备曲轴构造形式进行改造,使其制作简易、周期缩短、减少故障知足生产需求。2.2优化方案原整体式的曲轴,其制作难点有:1制作一根整体式曲轴需要用到长1100mm×250mm×460mm的锻件,这种大型的锻件采购困难、价格昂贵;2由于曲轴是偏心的,加工困难,加工周期长。将整体式曲轴改造为分体式装配形式的曲轴见图1b,坯料材料易采购且价格便宜,节约了备件的采购周期及成本;分体式曲轴是通过曲柄和轴两个部件装配而成,只需要对两个部件分别加工,不存在偏心问题,加工简便,缩短了加工周期。因而,曲轴的制作周期由原来至少3个月降低至1个月。2.3设计与施行2.3.1设计分体式曲轴采用42CrMo圆钢和锻件制作,由曲柄和轴装配而成。将轴与曲柄配合部分尺寸改为160mm,其它部位根据原设计尺寸制作。曲柄需要与轴装配,按原尺寸孔壁太薄,装配会导致孔壁胀裂,因而需要加宽曲柄;按原尺寸,曲柄与轴装配接触面太少,承载能力缺乏,需要加厚曲柄,增加曲柄与轴的结合面。曲柄宽度由原设计的230mm增加至290mm,厚度由原设计的85mm增加至105mm。原设计曲柄刀头采用稀油润滑,轴和曲柄中布有油孔,这些稀油孔降低了曲轴的强度,改造成分体式后,稀油润滑改为干油润滑,取消了轴和曲柄中的油孔,增加了曲轴的强度,曲柄上易断裂区域得到解决。曲柄加大以后,曲轴的转动惯量变大,飞剪的剪切力相应增加,提高了飞剪的承载能力。由于倍尺飞剪装配要求精度高,所以采用双键定位,键与键槽的配合要求过盈配合,过盈量:0.030.05mm;轴与曲柄孔亦采用过盈配合。过盈量:0.120.15mm。2.3.2校核轧制规格大小不同,剪切形式不同,分为曲柄剪和回转剪,需对两种剪切方式进行校核。1使用曲柄剪的受力分析。使用曲柄剪剪切最大的轧件直径为42mm,使用曲柄剪时,刀片近似垂直于轧件,曲轴在剪切时没有遭到轴向力,所以曲轴遭到的力即为剪切42mm轧件时的力,剪切42mm轧件所需要的力按式1计算:F=K1K21+5bS11,2,其中S为断面面积,mm2;b为屈从强度,MPa;5为伸长率,%;K1为影响剪切力的系数;K2为抗剪与抗拉强度的比例系数;T为剪切温度,。经计算,剪切42mm轧件所需要的力F曲为110673N。根据曲柄剪的受力分析,曲轴的受力方向垂直于轧件,且主要集中在轴与曲柄结合处的位置,该处轴径为160mm,抗剪能力F抗=13082000N,远远大于轧件的抗剪切力,因而曲轴能够知足剪切42mm轧件的要求。42CrMo的屈从强度为930MPa32使用回转剪的受力分析。使用回转剪剪切轧件的最大直径为28mm,使用回转剪时,曲轴的受力主要来自轧件的剪切抗力,剪切抗力主要来源于剪刃切入轧件时遭到的阻力,受力分析如图3。由式1计算,剪切28mm轧件时的剪切力F回为30955N,刀片刃口到曲柄孔中心的距离为L=0.456m,所以曲轴所受力矩T为14115Nm。为保证分体式曲轴能承受力矩T,需要曲柄和轴配合的最小过盈量为:emin=Pfmindf(Ca/Ea+Ci/Ei)2,传递载荷所需最小结合压力为:Pfmin=Fx2+(2T/df)21/2/(dfLff)3,其中di、da被包涵件内径和包涵件外径;Ea、a为包涵件材料的弹性模量和泊松比;Ei、i为被包涵件材料的弹性模量和泊松比;Fx、Tx为连接承受的轴向力和力矩;Lf、df结合长度和结合直径;f为摩擦系数。装配形式曲轴曲柄和轴的材质都为42CrMo,根据式2、3计算,曲柄和轴配合的最小过盈量为:Pfmin=29MPa,emin=0.09mm。过盈配合,还应保证包涵件与被包涵件不发生塑性变形。包涵件与被包涵件不发生塑性变形的最大结合压力见式4、5:Pfamax=b1-qa2/3+qa21/24,Pfimax=b1-qi2/25。因被包涵件为实心轴,所以只考虑包涵件曲柄能否会发生变形。因而,能够得到包涵件不发生塑性变形的最大有效过盈量见式4:emax=Pfmaxdf(Ca/Ea+Ci/Ei)6。根据式4、6能够得到emax=0.61mm4。通过校验,曲柄和轴配合的过盈量为0.120.15mm时,曲柄不会发生塑性变形,曲轴能够承载剪切最大规格28mm的轧件。2.3.3装配轴和曲柄的装配考虑2个方案:方案1:热装,加热曲柄,通过热胀到达间隙配合;方案2:冷却轴,通过冷缩到达间隙配合。第一次装配时采用方案1加热曲柄装配,由于曲柄外形尺寸不规则,装配完成后,曲柄散热不均匀,导致出现裂纹,所以方案1不可行。方案2冷却轴,轴是规则的,所以不存在散热不均匀的现象,所以方案2更优,选择方案2。1冷冻温度确实定:T=T0+b/ad7,式中:T0为室温,28;为最大过盈量,取曲柄与轴的最大过盈量0.15mm;b为冷冻时需要的间隙,一般取配合直径的0.05%0.10%;d为被包涵件外径,160mm;a为零件线膨胀系数,42CrMo线膨胀系数为11.2×10-6-1。经计算,T=-173。因而选用液氮作为冷却剂,液氮温度为-196。2冷却时间确实定:h=k+(68)min8,式中:k为同材料有关的综合系数;为被冷冻件的特征尺寸,即零件的最大断面半径或壁厚尺寸,mm。经计算,h=104min,即轴需要在液氮中冷却104分钟后才能进行装配。分体式曲轴已经完成设计制作,目前已投入使用,解决了整体式曲轴备件紧缺导致可能停产的问题。改造以后,曲轴的制作周期缩短,解决了备件紧缺的难题;曲轴制作设备要求降低,采购曲轴的成本随之降低;曲轴承载能力的提高,使用寿命也得到了提高,解决曲轴备件的难题,提高了作业率。

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