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    钻孔灌注桩常见事故及原因分析处理.doc

    • 资源ID:35454966       资源大小:25.50KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOC        下载积分:10金币
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    钻孔灌注桩常见事故及原因分析处理.doc

    钻孔灌注桩常见事故及原因分析处理(摘自建筑工程质量事故分析)一、 常见事故及原因分析(一) 塌孔事故可分为三类:一类是成孔中塌孔、埋钻事故;第二类是混凝土浇筑前塌孔,造成孔底沉碴超厚事故;第三类是浇筑过程中塌孔,形成缩颈、夹泥。三类事故处理方法不同,但塌孔原因相似,主要有以下几个主要原因:(1) 没有根据土质条件选用合适的成孔工艺和相应质量的泥浆;(2) 护筒埋置太浅,或护筒周围填封不严,漏水、漏浆;(3) 未及时向钻孔内加泥浆或水,造成孔内泥浆面低于孔外水位;(4) 遇流砂、淤泥、松散土层时,钻进速度太快;(5) 钻杆不直,摇摆碰撞孔壁;(6) 清孔操作不当,供水管直接冲刷孔壁导致塌孔;(7) 清孔后泥浆密度、粘度降低,对孔壁压力减小;(8) 提升、下落冲锤、掏碴筒和放钢筋笼时碰撞孔壁;(9) 浇筑混凝土导管碰撞孔壁;(10) 用爆破法处理孔内孤石或障碍物时,炸药量过大等。(二) 钻孔偏移倾斜 其主要原因有:(1) 建筑场地土质松软,桩回不稳,钻杆导架不垂直;(2) 钻机磨损严重,部件松动;(3) 起重滑轮边缘、固定钻杆的卡孔和护筒三者不在同一轴线上,又没有及时检查校正;(4) 钻杆弯曲或连接不当,使钻头钻杆中心线不同轴;(5) 土层软硬差别大,或遇障碍物。(三) 孔底沉碴过厚其主要原因有:(1) 清碴工艺不当,清碴不彻底;(2) 清孔后泥浆密度过小,孔壁坍塌,或孔底泥砂漏入;(3) 清孔后,停歇时间过长,造成石屑、碎碴沉淀量增加;(4) 旋转钢筋笼、混凝土导管等碰撞孔壁。(四) 堵管停浇事故导管浇筑混凝土时,因故导管堵塞,混凝土浇筑被控停止。常见原因有以下几类:(1) 隔水栓堵塞。常见原因有隔水栓尺寸偏大或偏小(指栓高小于导管内径),隔水栓选材不当,木制隔水栓使用前未浸透水等;(2) 混凝土在导管内停留时间过长。常见原因是混凝土开始浇筑后,因供料系统故障,造成混凝土不能连续补给,导致不能及时提升导管;(3) 导管埋入混凝土太深。常见原因是成桩过程中,导管埋深扩管内外混凝土面高差的测量控制不严,造成未能及时提升导管。还有少数施工操作人员怕提升导管后,拆卸工作带来麻烦,而减少提升拆卸次数,也会造成导管埋设过深;(4) 混凝土性能不良:1) 坍落度太水。常见原因有配合比不良,配料计量控制不严,以及混凝土运输方法不当或停放时间过长造成坍落度损失过大等。2) 初凝时间太短。国家标准规定的水泥初凝时间是45min。如果使用初凝时间短(但是合格)的水泥配制混凝土,很可能因混凝土初凝时间短而造成墙管。这类实例已在几个工地都出现过。3) 砂率太低而造成混凝土流动性差,不宜用来浇筑水下混凝土。(五) 桩身夹泥、断桩主要原因有:(1) 孔壁坍塌;(2) 导管提出混凝土面;(3) 浇混凝土中产生卡管停浇;(4) 用商品混凝土浇灌时,混凝土供应不及时等。(六) 混凝土强度不足、桩身出现蜂窝、孔洞主要原因有:(1) 混凝土原材料不良、配合比不当;(2) 混凝土制备、运输、浇灌方法不当造成离析,坍落度损失太大;(3) 导管漏水;(4) 新浇混凝土受超孔隙水压冲刷,或地下水含有侵蚀性介质。(七) 钢筋笼质量事故主要原因有:(1) 制作、堆放、起吊、运输过程中钢筋笼变形过大;(2) 吊放钢筋笼不是垂直缓慢放下,而是倾斜插入;(3) 钢筋笼过长或过短;(4) 钢筋笼需分段安装时,连接焊缝尺寸不足,焊接质量差;(5) 钢筋笼成形时,未按22.5m间距设加强箍和撑筋;(6) 孔底沉碴过厚,导致钢筋笼放不到底。二、 事故实例钻孔灌注桩堵管停浇事故1、 工程概况南京市某高层综合楼采用桩径为1m的泥浆护壁钻孔灌注桩,桩顶标高10.65m(地面以上第一层室内地坪标高为±0.00m),桩底标高46.75m,设计混凝土强度等级为C35。成孔时钻进中等风华岩层6.61m后停钻,用反循环工艺清孔,测定沉碴厚度基本符合要求后,随之安装钢筋笼,再次清孔,实测沉碴厚度为零。紧接着浇筑坍落度为20cm的混凝土,在开始浇筑后1h左右发生堵管,混凝土浇筑被迫停止。2、 事故原因因供料系统故障,混凝土不能连续补给,造成无法及时提升导管而堵塞。3、 事故处理首先采用钻机上的设备扫孔、清孔,并用反循环倒吸混凝土的措施,意图是排除部分已浇混凝土。但是实施后无效,实测混凝土浇筑高度约1.9m。最后决定采用插入式接桩,共要点如下。(1) 用500mm合金钢钻钻头扫孔,钻进2d后测量,已钻入混凝土深度约1160mm,距离原来的桩孔底还差740mm,因钻进越来越困难,决定停钻。(2) 检查灌注桩的钢筋笼,没有发现损坏。(3) 清孔14h,实测沉碴厚度为零。(4) 浇筑混凝土共38.4m,充盈系数为1.1。(5) 为检验该事故桩处理后的质量决定做高应变检测。检测采用PDA-PAK型打桩分析仪,锤击采用40t汽车吊和13t锤,测试结果是桩承载力达到设计要求,桩身在传感器以下28m附近有轻微缺陷,但对桩承载力影响不大。4、 事故处理评价考虑到处理桩面标高距离桩基承台底面30m以上,此截面主要承受压应力,采用嵌入式接桩法理论上是可行的。从该事故桩的成桩记录及高应变测试结果分析,施工质量除了堵管停浇外,其他方面都符合有关规范的规定。混凝土试块强度超过35N/mm。高应变测量单桩极限承载力已超过单桩设计承载力(7200kN)2倍以上,达到16697.5kN。桩身混凝土质量基本完好,仅在深28m附近处有轻微缺陷,但对村承载力影响不大。综上所述,该事故桩经处理后,已满足设计要求。

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