潘津工业煤矿人工手选皮带升级改造方案选择(会审版) - 最终4.9.docx
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潘津工业煤矿人工手选皮带升级改造方案选择(会审版) - 最终4.9.docx
伊犁永宁煤业化工潘津工业煤矿拣砰系统技术改造方案一、矿井概况河南能源新疆公司潘津工业煤矿设计生产能力90万吨/年。根据 煤炭工业郑州设计研究院股份2016年9月编制的伊犁永 宁煤业化工潘津工业煤矿初步设计,潘津工业煤矿可采煤 层属厚巨厚煤层,结构简单中等,层位稳定,煤质好,有害元 素含量较低,发热量较高,为良好的化工用煤及工业动力用煤。实际生产过程中,由于潘津工业煤矿采煤工艺为综合机械化放顶 煤开采,全部垮落法管理顶板。开采过程中垮落的顶板量较大,容易 造成出井原煤质量变差,出井原煤灰分高达30%以上,简单筛分后直 接销售,市场竞争力差、产品售价低。为提高煤质和市场竞争力,目 前我矿采用唐山神州机械生产的ZM300复合式干法分选机, 80mni以下原煤进入复合式干法分选机分选。精煤产品进行30mni分 级,得到30mm以下末煤和8030mm中块煤;砰石直接作为肝石产品。 80mm以上块煤仍采用现有人工手选工艺处理,现有拣肝工10人。 二、目前存在的问题目前对大于80mm以上粒级进行人工手选,主要存在以下问题:1、手选是靠人持续、机械式的劳动,受人为、时差、温度等因 素影响,经常会出现疲惫和疏忽,易造成拣砰效率低,特别是粒度较 小的基本拣不出来。在过断层、顶底板不好及掘进煤进入煤流时,肝 石拣不出来的问题更是突出。从现场看,拣选基本上只拣大于200mm 的特大块肝石。2、人工拣选,工作环境差,噪声、粉尘、振动等职业危害多, 劳动强度大,对拣选工的身体健康造成一定影响。3、原煤车间现有拣肝工10人,用人多,不利于劳动组织优化。4、在运转的皮带机旁,人工拣选特大块砰石,存在一定的平安 风险。三、工程准备工作针对以上问题,我单位于2022年23月份先后邀请天津美腾、 唐山神州、北京霍里斯特、枣庄新远大、安徽中科广电等5家智能干 选设备厂家到矿进行实地勘察,并结合我矿实际制定了智能干选工程 建仪书。3月31日我单位组织机电技术人员到榆树岭矿智能干选项 目进行了实地考察,认为该矿智能干选系统运行良好,拣肝率高,自 动化程度较高,有必要对我单位现有人工选砰系统进行技术改造。U!(一)第一种方案:撤除手选皮带后布置1台智能干选机撤除筛分楼现有人工手选皮带,在原位置安装一台智能干选机。 智能干选机入料粒度50-400mm,可少量有大于400mm物料,处理量 160t/h-180t/ho根据煤肝混合比例,可以任意选择喷煤还是喷砰。 物料通过智能干选机将物料分选成精煤和肝石,经过溜槽分别进入到 块煤仓和砰石仓中进行储存。该方案包含配套空压机、冷干机、储气 罐等附属设备,技术改造投入约870万(不含筛分楼楼层加固等土建 费用)。(二)第二种方案:撤除手选皮带后布置1台智能干选机,同时更换 筛分楼老旧圆振筛筛分楼现有圆振筛已使用10年,设备老化严重,故障率高,维护量大,计划购置一台新圆振筛进行更新改造,满足生产需要,减少 生产影响。原煤经过分级筛进行分级后,30mm以下、30-80mm物料 通过筛分系统皮带机直接落地或进入ZM300复合式干法分选机进行 分选。80mm以上进入智能干选机进行分选,物料通过智能干选机将 物料分选成精煤和砰石,经过溜槽分别进入到块煤仓和肝石仓中进行 储存。该方案包含配套空压机、冷干机、储气罐等附属设备,技术改 造投入约920万(不含筛分楼楼层加固等土建费用)。(三)第三种方案:撤除手选皮带后布置1台智能干选机,筛分楼 振筛更新改造为滚轴筛筛分楼现有圆振筛已使用10年,设备老化严重,故障率高,维 护量大,计划更新改造为滚轴筛。通过对设备性能综合分析及到兄弟 单位实地考察,认为圆振筛的综合性能指标不如滚轴筛。滚轴筛的优 点在于不易堵塞,透筛率及处理效率高,噪音小,振动小,使用寿命 比圆振筛长。因此,计划将现有老旧圆振筛更新改造为滚轴筛。原煤 经过滚轴筛进行分级后,30mm以下、30-80mm物料通过筛分系统现 有皮带机直接落地或进入ZM300复合式干法分选机进行分选。80mm 以上进入智能干选机进行分选,物料通过智能干选机将物料分选成精 煤和肝石,经过溜槽分别进入到块煤仓和砰石仓中进行储存。该方案 包含配套空压机、冷干机、储气罐等附属设备,技术改造投入约940 万(不含筛分楼楼层加固等土建费用)。五、工程效益分析(一)经济效益:1 .节省人工费用。我矿现有拣肝工10人,经过统计每名拣肝工 每年企业人工费用支出约10万元,该技术改造工程实施完成后可以 实现以机换人,每年可以为企业节约人工费用支出约100万元。2 .有效提高拣砰效率,提升市场占有率。经过智能干选机对大块 煤进行分选后,精煤含砰率不超3%,可直接作为一个优质产品进行 销售,提高块煤市场占有率。3 .降低设备运营本钱。大块煤因煤质等问题无市场需求时需进入 破碎、干法分选等工艺流程进行深度再加工,据统计设备运营本钱约 5元/吨,那么每年设备运营本钱二900000(原煤产量)X10% (块煤占 比)X90% (手选后90%进入后续流程)X5元/吨=40. 5万元;智能干 选机投入运营后增加分选本钱(电费+维保)约2元/吨,每年需投入 :900000X10% (大块煤占比)X2=18万元。据此可以得出,该技术改造 工程实施完成后,大块煤煤质得到保障,可直接作为优质煤产品进行 销售,无需再进入后续工艺流程,那么每年可节省设备运营本钱 二40. 5-18=22. 5 万元。4 .提高资源回收率,延长矿井服务年限。目前大块煤砰混合率约 17%,该技术改造工程实施完成后,可以进一步提高放顶煤工作面回 收率,大块煤砰混合率可以提高到18%-20%,回采率可提高1%-3%左 右。目前,矿井剩余可采储量约4200万吨,按回采率最少提高1队 预计可以多回收资源42万吨,延长矿井服务年限0. 5年。(二)平安效益:原来大块煤砰人工手选是靠人持续、机械式的 劳动,受人为、时差、温度等因素影响,劳动强度大,经常会出现疲惫和疏忽,人工拣选特大块肝石,存在一定的平安风险;作业环境差, 存在噪声、粉尘、振动等职业危害因素,对拣肝工的身体健康会造成 一定影响。该技术改造工程实施完成后可以提高选砰效率,减少人为 因素影响,实现以机换人,少人化、无人化作业,提升矿井机械化、 智能化、自动化、信息化水平,确保平安生产。结论:通过以上方案及效益比照分析,经矿领导班子及相关业务部门会商讨论后,均一致认为有必要利用现代智能选煤技术对人工拣 砰系统进行升级改造,考虑到滚轴筛相对于圆振筛的诸多优势优点, 决定选择第三种方案作为该技术改造工程实施方案。伊犁永宁煤业化工2022年4月7日