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    潘津工业煤矿人工手选皮带升级改造方案选择(会审版).docx

    • 资源ID:36160033       资源大小:14.95KB        全文页数:7页
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    潘津工业煤矿人工手选皮带升级改造方案选择(会审版).docx

    伊犁永宁煤业化工潘津工业煤矿人工手选皮带升级改造方案选择一、矿井概况河南能源新疆公司潘津工业煤矿核定生产能力90万吨/年。根据 煤炭工业郑州设计研究院股份2016年9月编制的伊犁永 宁煤业化工潘津工业煤矿初步设计,潘津工业煤矿可采煤 层属厚巨厚煤层,结构简单中等,层位稳定,煤质好,有害元 素含量较低,发热量较高,为良好的煤化工用煤及工业动力用煤。实际生产过程中,由于潘津工业煤矿采煤方法为走向长壁综合机 械化放顶煤采煤法,全部垮落法管理顶板。开采过程中垮落的顶板量 较大,容易造成出井原煤质量变差,出井原煤灰分高达30%以上,简 单筛分后直接销售,市场竞争力差、产品售价低。为提高煤质和市场 竞争力,目前我矿采用唐山神州机械生产的ZM300复合式干 法分选机,-80加末煤进入复合式干法分选机分选。精煤产品进行 30mni分级,得到-30nini末煤和8030mni中块煤;肝石直接作为砰石 产品。+80nnn块煤仍采用现有人工手选工艺处理,每班共配置选肝工 4人,两班生产,共需8人。二、目前存在的问题目前对大于+80mm以上粒级进行人工手选,主要存在以下问题:1、手选是靠人持续、机械式的劳动,受人为、时差、温度等因 素影响,经常会出现疲惫和疏忽,易造成拣肝效率低,特别是粒度较 小的基本拣不出来。在过断层、顶底板不好及掘进煤进入煤流时,肝 石拣不出来的问题更是突出。从现场看,拣选基本上只拣大于200mm 的特大块肝石。2、人工拣选,工作环境差,劳动强度大,对拣选工的身体健康 造成一定影响。3、原煤车间每班配备4名手选工,两班需要8人,加上轮休需 要约10人,用人多,不利于劳动组织优化。4、人工拣选特大块砰石,存在一定的平安隐患。针对以上情况,我单位于2022年2月份-3月份先后邀请天津美 腾、唐山神州、北京霍里斯特、枣庄新远大,安徽中科广电5家智能 干选设备厂家到矿进行实地勘察,并制定了智能干选工程建仪书,3 月31日安排机电科科长黄书东到榆树岭矿智能干选工程进行实地考 察,结合厂家工程建议和兄弟单位使用效果实地考察,均一致认为为 减轻职工劳动强度,改善职工工作环境,提高选砰效率,促进选煤厂 平安生产,实现以机换人,有必要利用现代智能选煤技术对人工拣肝 系统进行升级改造。三、方案选择(一)第一种方案:只撤除筛分楼手选皮带后布置1台智能干选机撤除筛分楼现有手选皮带,在原位置安装一台智能干选机。处理 粒度400-50mm ,可少量有大于400mm物料,最大处理量 160t/h-180t/ho两个成品出料溜槽,可以任意选择喷煤还是喷肝。 整个投入约780万(均价)。效益分析:直接经济效益:1.现有捡肝工4人,俩班8人,每名捡肝工每年 企业支出约10万元;改造后取消人工捡肝,仅需增设智能干选操作 人员2名(年支出12万)减少了恶劣工况条件下的事故点,每年可 以为企业节约支出约68万元。2.解决人工手选排肝只能选出10%砰石,效率低,智能干选机选 砰精煤含砰率不超3%,可直接销售,无需进入后续工艺流程,每年 可节省进入后续流程费用二900000 (原煤产量)X10% (块煤占比)X90% (手选后90%进入后续流程)X5元/吨(后续工艺流程费用)=40. 5 万元。提高资源回收率:目前原煤煤砰混合率约17%,智能干选机使用 后煤砰混合率18%-20%都可以进行入选,回采率可提高1%-3%左右。 按平均回采率提高1%,每月7.5万吨的产量,每月多回收资源750 吨,按照目前市场平均售价350元/吨进行计算,可创造收益26.25 万元/月,年收益315万元。平安效益:手选是靠人持续、机械式的劳动,受人为、时差、温 度等因素影响,劳动强度大,经常会出现疲惫和疏忽,人工拣选特大 块肝石,存在一定的平安风险隐患,且作业环境差,对拣选工的身体 健康造成一定影响,智能干选机工程建设后减轻职工劳动强度,改善 职工工作环境,提高选砰效率,促进选煤厂平安生产,实现以机换人, 有必要利用现代智能选煤技术对人工拣砰系统进行升级改造。智能干选机分选本钱:(电费+维保)约2元/吨,每年需投入 =900000X10%X2=18 万元。综合以上几点,本矿80-400mm原煤采用智能干选方案,与原生产方式相比,可以增加68+40. 5+315-18=405.5万元/年的长期经济效益。(二)第二种方案:更换筛分楼老旧圆振筛,购置新圆振筛,撤除手选皮带后布置1台智能干选机筛分楼现有圆振筛已使用10年,设备老化严重,故障率高,维护量大,2022年专项资金有更新改造计划,购置新圆振筛进行更换 后,原煤经过分级筛进行分级后-30丽、30-80mm物料分别进入末煤 皮带、精煤皮带。+80加进入布料器中将物料连续均匀的给入到智能 干选机中进行分选,物料在智能干选机中将物料分选成精煤和砰石, 分选出的精煤和砰石经过溜槽分别进入到块煤仓和砰石仓堆中进行 储存。整个投入约820万(均价)。效益分析:直接经济效益:1.现有捡肝工4人,俩班8人,每名捡肝工每年 企业支出约10万元;改造后取消人工捡肝,仅需增设智能干选操作 人员2名(年支出12万)减少了恶劣工况条件下的事故点,每年可 以为企业节约支出约68万元。2.解决人工手选排砰只能选出10%砰石,效率低,智能干选机选 砰精煤含肝率不超3%,可直接销售,无需进入后续工艺流程,每年 可节省进入后续流程费用二900000(原煤产量)X10% (块煤占比)X90%(手选后90%进入后续流程)X5元/吨(后续工艺流程费用)二40. 5万元。提高资源回收率:目前原煤煤砰混合率约17%,智能干选机使用 后煤肝混合率18%-20%都可以进行入选,回采率可提高1%-3%左右。 按平均回采率提高1%,每月7.5万吨的产量,每月多回收资源750 吨,按照目前市场平均售价350元/吨进行计算,可创造收益26.25 万元/月,年收益315万元。平安效益:手选是靠人持续、机械式的劳动,受人为、时差、温 度等因素影响,劳动强度大,经常会出现疲惫和疏忽,人工拣选特大 块砰石,存在一定的平安风险隐患,且作业环境差,对拣选工的身体 健康造成一定影响,智能干选机工程建设后减轻职工劳动强度,改善 职工工作环境,提高选砰效率,促进选煤厂平安生产,实现以机换人, 有必要利用现代智能选煤技术对人工拣砰系统进行升级改造。智能干选机分选本钱:(电费+维保)约2元/吨,每年需投入=900000X10%X2=18 万元。综合以上几点,本矿80-400nini原煤采用智能干选方案,与原生产方式相比,可以增加68+40. 5+315-18=405.5万元/年的长期经济效益。(三)第三种方案:把筛分楼圆振筛更换为滚轴筛,撤除手选皮带后布置1台智能干选机圆振筛透筛率及处理效率都不如滚轴筛,滚轴筛不易堵塞,噪音小,使用寿命比圆振筛长,建议撤除现有老旧圆振筛更换为滚轴筛, 原煤经过分级筛进行分级后-30mll1、30-80mm物料分别进入末煤皮带、精煤皮带。+80mni进入布料器中将物料连续均匀的给入到智能干选机 中进行分选,物料在智能干选机中将物料分选成精煤和砰石,分选出 的精煤和砰石经过溜槽分别进入到块煤仓和砰石仓堆中进行储存。整 个投入约837万(均价)。效益分析:直接经济效益:1.现有捡砰工4人,俩班8人,每名捡砰工每年 企业支出约10万元;改造后取消人工捡肝,仅需增设智能干选操作 人员2名(年支出12万)减少了恶劣工况条件下的事故点,每年可 以为企业节约支出约68万元。2.解决人工手选排砰只能选出10%砰石,效率低,智能干选机选 砰精煤含砰率不超3%,可直接销售,无需进入后续工艺流程,每年 可节省进入后续流程费用二900000(原煤产量)X10% (块煤占比)X90% (手选后90%进入后续流程)X5元/吨(后续工艺流程费用)二40. 5 万元。提高资源回收率:目前原煤煤肝混合率约17%,智能干选机使用 后煤砰混合率18%-20%都可以进行入选,回采率可提高1%-3%左右。 按平均回采率提高1%,每月7.5万吨的产量,每月多回收资源750 吨,按照目前市场平均售价350元/吨进行计算,可创造收益26.25 万元/月,年收益315万元。平安效益:手选是靠人持续、机械式的劳动,受人为、时差、温 度等因素影响,劳动强度大,经常会出现疲惫和疏忽,人工拣选特大 块肝石,存在一定的平安风险隐患,且作业环境差,对拣选工的身体 健康造成一定影响,智能干选机工程建设后减轻职工劳动强度,改善 职工工作环境,提高选肝效率,促进选煤厂平安生产,实现以机换人, 有必要利用现代智能选煤技术对人工拣砰系统进行升级改造。智能干选机分选本钱:(电费+维保)约2元/吨,每年需投入 =900000X10%X2=18 万元。综合以上几点,本矿80-400nnn原煤采用智能干选方案,与原生 产方式相比,可以增加68+40. 5+315-18=405. 5万元/年的长期经济 效益。经过以上比照分析,结合我矿实际,建议选择第三种方案。原因 如下:1 .我矿现有井下生产系统中安装有PLM1000破碎机一台,可以通 过调整破碎机锤头高度来控制原煤物料粒度在-400以下,满足智能 干选机入料需求。2 .将圆振筛更换为滚轴筛,具有透筛率高,不易堵塞,振动小, 噪声低,使用寿命长等优点。结论:综上所述,我矿建议对现有+ 80mm以上人工选砰皮带进 行升级改造,采购安装一套智能干选机,并优先选择第三套改造方案。

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