机制砂生产设备故障及排除方法和预防措施.docx
近年来,我国基础建设的飞速开展带动了砂石骨料的大量需求,大型化的 机制砂生产线日渐增多,各类设备故障也层出不穷。故本文整理了 8种容 易出现的故障,分析了原因和预防措施,以供参考。01(1)溜管、溜槽、筛网堵塞故障某干粉砂浆公司在生产机制砂时,先是发现细砂和粗砂细度同时大幅下降, 紧接着发现细砂溜槽、溜管全被堵塞。检查筛网时发现2. 5mm筛网及1. 18mm 筛网大局部被石粉糊住、大局部筛孔被堵死,导致无法生产而停工。(2)故障原因由于该公司是新建厂,生产人员对于干法制砂必须用干石子没有清醒的认 识,使用了含水高达2%的湿石子,导致制出的砂含水到达1%1.5%,石粉 被水湿润后粘性非常大,无法通过风选将石粉抽出去,粘性很大的石粉将 砂粘在一起,使得砂失去了流动性而将砂溜槽和溜管堵死。同时,石粉粘 在筛网上,且越粘越多,并且将一些砂子也粘在筛网上,逐渐将筛网堵死。(3)故障排除方法用专用筛网刮板刮掉粘在筛网上的石粉和砂,清理干净筛网;在溜管和溜 槽适宜位置用气割割开,清除堵管的湿砂。全部清理干净,疏通堵塞管道 后,再上干石子制砂。02(1)制砂过程中砂越来越细、石粉含量越来越高某公司在制砂过程中发现砂越来越细、细度越来越小、砂中石粉含量越来 越局。检查石子后,发现石子是干的;检查筛网后,发现筛网正常,筛孔没有堵 塞现象;其它仪表数据都正常;减少进料量、加大风选风量也无改善。由 于砂中石粉含量过大,影响了砂浆品质,只能停产排查故障原因。从表1可以看出,正常的砂细度在2.5左右,0.075mm和底这两档的分计筛 余百分数应该在5%以下,从表2可以看出不正常的砂,细度已经下降到2. 0 左右,0.075mm和底这两档的分计筛余百分数已经高达19%以上,石粉完全 没有被抽走。这样按原来正常砂设计的配合比生产的砂浆,粉料就多出了 14%以上,砂浆中石粉过多就会导致强度下降,抹灰后的墙面也会因为粉料 过多导致收缩过大而开裂。(2)故障原因经过仔细排查,发现原来是石粉仓满了,但是石粉仓上限位报警失灵,没 有及时提醒石粉满仓,石粉无法抽到已经满仓的石粉仓中,就直接反流到 砂中。(3)故障排除方法 倒空石粉仓,继续制砂,生产出来的砂级配又恢复正常,见表3。修复石粉 仓上限位报警装置,石粉仓中石粉上升到上限位后,就立即停止制砂,倒 空石粉仓后再制砂。03(1)提升机故障某新建公司,试机时才制砂600多吨,在制砂时发现提升机负荷急剧上升, 到达80A以上,提升机被憋死,停止工作。由于这次提升机故障,损坏部 件很多,从开始向厂家采购部件到完全修复,花费了一周多时间,严重影 响了生产。(2)故障原因经过排查和分析,发现厂家安装好提升机后,没有在油箱中加满油,该公 司维修人员由于经验缺乏,在试机前也忽略了检查提升机顶部的油箱是否 加满油,起润滑和冷却作用的润滑油严重缺乏,导致部件得不到润滑和冷 却,过热后损坏。(3)故障排除方法清理干净提升机提斗中积料;同时在机台控制软件中设定报警程序,提升 机满负荷为70A,平安负荷为60%,即42A,于是设定急停负荷是90%,即 54A;这样提升机有故障时能及时报警,及时发现故障,就能及时排除故障, 把损失降到最低。04(1)管道、溜槽磨损过快某新建公司生产了 60007000多吨机制砂,溜槽、溜管就多处被磨穿。更 换耐磨钢板后,也没有多大改善,也很快被磨穿。每次割去磨穿部位,再 焊好,就要耗费几个小时,严重影响产能。(2)故障原因经过仔细分析发现,溜槽、溜管被磨穿的部位,都是石料、砂直接冲击的 部位,冲击力很大,磨损很快,单纯更换成耐磨钢板也不起太大作用。(3)故障排除方法维修人员在这些受到石料、砂直接冲击的部位,焊上了与溜管和溜槽成30 度角、宽35cm的耐磨钢板,让这些位置形成积料层,而不是直接冲击溜 管、溜槽的管壁;让料磨料,而不是料磨管壁;这样就大大减少了溜管、 溜槽的磨损,提高了使用寿命。05(1)散装头故障机制砂砂浆生产完毕、放料时,经常发生出料慢、堵管现象,甚至经常将 散装头彻底堵死而无法升降和出料。(2)故障原因由于机制砂本身的流动性差于天然砂,使得机制砂砂浆的流动性必然也不 佳,而市场上的散装头大多都只适用于天然砂砂浆,其较纤细的出料口及 抬升出料的方式,使得机制砂砂浆经常发生出料慢、堵管现象,且将散装 头彻底堵死而无法升降和出料。(3)排除方法在没有机制砂砂浆专用散装头以前.,只有对原有散装头进行改装,将布料 锥去掉,出料口尽量改大,以适应机制砂砂浆出料的需求。06(1)管道连接处布袋磨损过快管道软连接处布袋磨损过快,导致石粉漏出,污染环境,而且更换时费时 费力,影响生产。(2)故障原因经过分析发现,由于石子等原料在运动过程中,会互相撞击变换行进路线, 以至对硬管道连接处的布袋形成较大冲击,容易打穿或磨穿布袋,形成石 粉漏出,污染环境,更换维护费时费力。(3)排除方法延长布袋、并使布袋在易受冲击处形成皱褶,使原材料在布袋此处形成积 料层,再用橡胶皮等韧性材料在外圈包裹,以有效保护连接处布袋,延长 故障预防.施总结(1)干法制砂必须用干石子,石子含水率控制在1%以下,制出的砂含水率 控制在0. 5%以下。(2)石粉仓中石粉要及时倒出,仓内石粉要保持在半仓以下,最多三分之 二仓位,超过后禁止制砂。(3)生产前,所有设备油箱、注油点必须检查是否注满油,确认无误后方 可生产。生产期间,按设备使用说明定期注油,并做好记录,进行复检、 确认,确保设备各传动部位得到润滑和冷却,能正常工作。(4)在溜管、溜槽易磨损部位焊上能形成积料的钢板,使其在这些易磨损 部位形成积料层,这样就是料磨料,而不是料磨管道,就可以延长管道寿 命。(5)进料量、上料皮带速度、制砂负荷和提升机负荷要协调一致,设备控 制程序中要设定制砂机和提升机负荷报警,超过负荷后,要有急停程序。(6)每次制砂主机更换易损件后,都要做好平衡试验,以免抖动或振动过 大而损坏设备。(7)散装头要经过改装,或定制适合机制砂砂浆的散装头,以便提高出料 效率。(8)管道软连接处,要经过改装,增加耐磨性,减少维修频次,以便提高 生产效率。