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    焦化厂事故案例选编.docx

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    焦化厂事故案例选编.docx

    焦化厂事故案例选编案例一:2001 年 6 月 14 日,山西省太原某焦化厂发生了一起皮带机伤害事故,导致 1 名操作工死亡。 一、事故经过 6 月 14 日 15 时,该厂备煤车间 3 号皮带输送机岗位操作工郝某从操作室进 入 3 号皮带输送机进行交接班前检查清理,约 15 时 10 分,捅煤工刘某发现 3 号皮带断煤, 于是到受煤斗处检查, 捅煤后发现皮带机皮带跑偏, 就地调整无效, 即向 3 号皮带机尾轮部位走去,离机尾约 56m 处,看到有折断的铁锹把在尾 轮北侧, 未见郝某本人, 意识到情况严重, 随即将皮带机停下, 并报告有关人员。 有关人员到现场后,发现郝某面朝下趴在 3 号皮带机尾轮下,头部伤势严重,立 即将其送医院,经抢救无效死亡。 经现场勘察,皮带向南跑偏 150mm,尾轮北部无沾煤,南部有大约 10mm 厚 的沾煤,铁锹在机尾北侧断为 3 截,人头朝东略偏南,脚朝西略偏北,趴在皮带 机尾轮下方,距头部约 200mm 处有血迹,手套、帽子掉落在皮带下。 从现场勘察情况推断,郝某是在清理皮带机尾上沾煤时,铁锹被运行中的皮 带卷住,又被皮带甩出,碰到机尾附近硬物折断,郝某本人未迅速将铁锹脱手, 被惯性推向前,头部撞击硬物后致死的。 二、事故原因分析 事故发生后,当地有关部门组成调查组对事故进行了分析,认为: (1)操作工郝某在未停车的情况下处理机尾轮沾煤,违反了该厂“运行中的 机器设备不许擦试、 检修或进行故障处理” 的规定, 是导致本起事故的直接原因; (2)皮带机没有紧急停车装置,在机尾没有防护栏杆,是造成这起事故的重 要原因; (3)该厂安全管理不到位,对职工安全教育不够,安全防护设施不完善,是 造成这起事故的原因之一。 案例二 山东某焦化分厂炼焦车间阀门不严煤气泄漏着火事故 1986 年 12 月 17 日上午,山东某焦化分厂炼焦车间化产清理煤气管道。10 时炼焦停止加热,在此期间进行计划检修。完成了定期检修项目后又去抢修 2 号炉焦侧煤气管阀门。10 时调火班徐某和王某去关总阀门。还剩约 20 厘米就关 不动了。两人下来后,第二次邵某和王某又去关总阀门,唯恐关不严,直到再也 关不动为止。10 时零 5 分全厂突然停电,12 时 25 分复风。复风后,铁件班全体 人遂去抢修 2 号炉焦侧煤气管阀门。13 时 15 分,在拆阀门螺丝时,煤气大量泄 漏,气味难闻。主任叫徐某去喊分厂安全员,徐走后不久,只听轰一声,整个换 向室都是火,9 人烧伤(轻伤) 。 事故原因:未加盲板煤气阀门关不严;天气雨夹雪,气压气温较低,室内煤气 散发较慢;缺少防范措施和现场监护人员。 案例三: 在炼焦生产及检修中,如果存在设备缺陷、切断煤气措施不力,存在火灾爆 炸的危险,如 1981 年 7 月 29 日某焦化厂一炼焦车间 1 号炉回炉煤气总阀检修, 因用于切断煤气的阀门不严,仍有部分煤气泄漏,当打开检修时,煤气冒出引起 火灾,烧坏焦炉配电线路,造成停产事故。 案例四: 如果炼焦系统的放散管未按规范要求设计,存在放散管放散时形成爆炸性混 合物的危险,1985 年 10 月 3 日某焦化厂以废旧不用的 45m 焦炉烟囱作煤气自 动放散管之用,使煤气在烟囱内形成爆炸性混合气体,设备科领导带领 3 人去烟 囱五米处拆除废蒸汽管道、气焊割切时引起煤气爆炸,45m 烟囱半截炸断倒塌, 造成 4 人死亡、5 人重伤的重大事故。 案例五: 1971 年 9 月 8 日, 某钢厂炼焦车间 16 号炉 44 号炭化室因炉墙变形推焦困难, 多次推焦推不出去。当时正值交接班时间,拦焦车司机接到指令将导焦栅退出, 停止推焦,但忘了通知推焦车。拦焦车退出导焦栅后,推焦车将红焦推出,拦焦 车被推倾斜, 拦焦司机见熊熊大火扑向自己, 急忙向炉侧跳出, 这时拦焦车掉道, 车身又弹回,司机被挤在炉柱间活活烧死。 案例六: 2007 年 9 月 1 日下午 3 时许,广西柳州一焦化厂导油车间发生大火。柳州支 队调度指挥中心迅速调动柳北消防中队全体出动前往处置。 经过一个多小时的艰 难扑救,成功将大火扑灭。由于出动迅速、指挥得当,火灾扑救期间未发生毗邻 油罐爆炸事件,成功保护了周围的数个大型储罐和液化气管道,大火没有造成人 员伤亡。 1 日下午 15 时 35 分,柳州消防支队调度指挥中心接到报警称,柳北 区北雀路 117 号焦化厂导油车间一个导热油罐发生大量泄漏后燃起了大火。 接到 报警后,指挥中心立即调动柳北中队出动全部力量赶赴现场扑救。15 时 40 分, 柳北中队官兵到达火灾现场。 远远可以看见导油车间一个导热油罐已完全被大火 覆盖,导热油燃烧释放出来的毒烟弥漫了整个厂区,导热油属轻质燃油,着火的 油罐旁有一个储存有 30 吨苯的储罐正受到流淌火的威胁,与着火罐串连着的几 个储罐上面标示着“当心爆炸” ,如不及时扑救,将会导致恶性的连环爆炸,后 果难以想像。 柳北中队指挥员在进行火情侦察的同时并要求单位工程技术人员立 即关阀断料,停止该段生产工艺的运做。而后,指挥员果断下达作战命令,全体 作战员佩戴空气呼吸器,由一号车停靠在油罐北面出车载水炮对着火罐进行扑 救;二号车停靠东北面,出两支水枪对毗邻油罐和液化汽管道进行冷却,防止因 热辐射烘烤可能引发的爆炸;三、四号车停靠东北面占领消火栓出 80 水带双干 线向一号车供水;专勤班人员及厂区保安人员做好检测、警戒,严格控制人员进 入,消除一切火种。经过一段时间的扑救,有效的把火势控制在一定范围内。此 时指挥员向现场技术人员了解到,关闭阀门后,罐内仍然还有大约 20 吨的导热油,若要完全燃烧完这些导热油需要很长时间,周围的储罐很可能在长时间的热 辐射下被烧穿或爆炸。指挥员果断改变了作战策略,命令立即开始总攻,二号车 出一支泡沫水枪一支支流水枪,在一班水炮俺护下,向罐体的底部发起攻势。20 分钟后,燃烧的大火终于被完全扑灭 火灾未造成人员伤亡。 案例七: 某焦化厂 2005 年 1 月 15 日检修,于下午 5:30 分焦炉停止加热。6:27 分焦 炉烟道发生爆炸。大烟囱下部检修口被炸开,烟道地下室面有部分砖被炸出。分 烟道吸力翻板炸坏。炉顶看火孔盖被炸出。 事故分析: 1、停止加热时只是用交换机停止了煤气的加热,并没有关闭地下室高炉煤气 旋塞。 2、高炉煤气压力高,使煤气直接由废气瓣进入了烟道,达到了煤气爆炸极限。 案例八: 熄焦车电机车与车体脱节 一、经过: 2006 年 11 月 16 日早班(乙班) ,5:30 分熄焦车出 1#炉 10#炭化室焦炭,熄 焦车司机王洪吉开车行驶至熄焦塔正常熄焦, 熄完焦后 5: 分开车准备出熄焦 35 塔到晾焦台,熄焦车与电机车连接,接手脱节,造成熄焦车连接处三根风管活结 拉断,影响 1#炉 15#晚点 2 小时 20 分、20#晚点 30 分,2#炉 33#晚点 2 小时 30 分、38#晚点 2 小时、43#晚点 30 分,8:10 分处理完,出焦正常。 二、原因: 1、新制作的熄焦车接手与电机车接手不配套,中心线高度相差 30MM。 2、熄焦车钩头没有减震器弹簧、硬碰硬造成。 3、熄焦车与电机车连接钩头闭锁装置失灵、没有达到闭锁效果。 4、操作工点检不及时没有及时发现。 三、措施: 1、提熄焦车与电机车连接钩头全套备件,进行更换。 2、在熄焦车与电机车之间安装安全保护链,防止脱钩。 3、加强岗位设备点、巡检,对存在的问题或发现的问题及时处理。 案例九: 粗苯工段水放空槽着火爆炸事故报告 一、事故经过 2008 年 12 月 17 日下午 15: 20, 华仁窑炉公司欲将硫铵工程水封排气管与粗苯 工段水放空槽进行连接,先将水放空槽人孔盖拆开,拿到硫铵工地割大放空孔, 然后用连接外管试尺寸时,管中窜入从水放空槽挥发的苯气,施工人员施工时, 火源引起排气管内窜入的气体着火,引起水放空槽上方积聚的可燃苯气爆炸着 火。经粗苯工段操作人员及时扑救,幸未造成更严重后果。水放空槽上方防雨棚 炸开。 二、事故原因 1、 直接原因: 华仁窑炉公司在安装水封排气管时, 未想到挥发苯气会窜入管内, 引起着火。 2、 华仁窑炉公司未经化产车间允许, 便对水放空槽人孔开孔, 连接硫铵排水管。 且此施工内容未向化产车间现场施工监护人尹海义汇报。 3、动火证施工内容为硫铵工段设备制作安装、动火区域为硫铵工段内至脱硫工段工艺管道。实际作业内容和区域均超出办证内容。 4、 施工组织中, 华仁窑炉公司现场负责人江队长, 明知水放空槽含有可燃气体, 但作业中未采取科学有效的安全防护措施。 5、硫铵负责人尹海义对作业内容了解不清且现场监护不力。 三、事故损失 1、粗苯水放空槽上方防雨棚炸开需整修。 2、周边保温和防腐需修缮或重新作业。 四、吸取教训 1、对临近危险化学品生产区的动火作业、安装工程要引起各级高度重视,对与 生产系统搭接的工艺管道、公用工程安装要有针对性的施工方案并落实防范措 施。 2、工程安装现场监护人要充分了解作业内容和作业区域。 3、对危险化学品的生产现场要加强检查,对化学危险品的挥发积聚采取高位放 空或通风措施。 五、责任处理 1、对主要责任者华仁窑炉公司罚款 2000 元 2、现场负责人尹海义监护不力罚款 300 元;化产车间副主任朱传林对生产现场 作业检查不力罚款 300 元。 3、化产车间副主任郑兴广负有领导责任罚款 200 元。 4、化产车间主任吴云、安环部部长闫志腾负管理责任,每人罚款 100 元。 5、扣除化产车间粗苯工段十二月份绩效奖 5%。 六、防范措施 1、硫铵工程施工需要与生产管道搭接时,必须经车间主要负责人同意,制定科 学的施工方案,采取相应防范措施。报安全环保部批准,方可施工。 2、工程施工负责人对凡影响到生产的作业必须经车间负责人同意,并由现场监 护人负责落实车间具体要求。 3、化产车间对粗苯、冷凝鼓风操作人员加强安全意识教育。当生产不正常时, 应立即通知硫铵工程施工人员停止动火及其它危险作业,待生产正常后,再通知 恢复施工。工程队必须无条件服从。4、公司安全环保部、化产车间、华仁窑炉公司分别召开相关会议,对这次事故 危害性进行宣传教育。 各级人员均要高度重视对危险化学品的安全生产管理预防 重大事故的发生。 案例十: 备煤车间皮带机滚筒卷伤事故 一、事故经过: 五月二日凌晨六点三十分,操作工孔祥平在运焦皮带运焦时,发现焦三机头 底部焦末过多,影响滚筒转动,操作工孔祥平在处理焦末时,铁锹被皮带挂住, 夹入小滚筒,由于皮带在运动之中,致使操作工孔祥平身体失去重心,趴在皮带 上,导致右胳膊被带入滚筒,造成右胳膊受伤。 二、原因分析: 从伤者孔祥平的描述和对现场的分析演示之中,我们不难看出这是一起违反 操作规程造成的事故, 操作工孔祥平右胳膊内侧皮肤被挤伤, 但所幸未伤及骨骼。 虽然没有造成较大的影响和损失,伤者也只受点外轻伤,休息及日即可上班,但 是,此次事故,暴露出安全隐患无处不在,机械设备的安全防护不完善,职工安 全意识淡薄, 违反操作规程现象严重, 职工在操作过程中怕麻烦, 抱有侥幸心理, 在机械 设备运动的状态下进行维护清扫卫生,才导致了事故的发生。 三、防范措施: 为了防止此类事故的再次发生,各车间要立即对本单位的职工进行安全教育, 提高安全防护意识,杜绝“三违”现象,严格按照操作规章操作的要求。操作必 须做到“三不伤害” 。

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