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    2022年质量部管理评审输入报告0001.docx

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    2022年质量部管理评审输入报告0001.docx

    2022年质量部治理评审输入报告本次治理评审输入资料统计时间段为2022年1月-2022年12月 一、内外部审核状况:1、内部 技术质量部协同思创通客户代表分别于2022年5月组织对 公司进展内部审核,共开具1个一般不符合项、6个改进工程。依据 检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格 依据 要求进展,质量工作落实状况差。后续整改根本到位符合体系运行 要求。2、2022年8月28-29日公司承受CRCC认证中心关于CRCC第三次监 视检查,本次监视检查共开具3个不合格项,整改完成并提交CRCC 认证中心,通过本次监视检查。3、2022年10月1679日公司承受了AAR认证中心关于2022年 度的车钩、摇枕侧架。年度监视检查,本次监视审核觉察8个一般不 符合项,已经整改完成后报AAR通过。4、2022年11月27/28日公司承受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2022的再认证,本次审核开具一个不合格项,整改完成并提 交北京斯坦达尔认证中心,通过本次监视检查。二、订正预防措施:2022年度我司外部质量及监视共开据不合格项12个,内部质量体系 运行开具24个不合格项。全部实施了订正预防措施,在各个部门及 相关人员乐观协作下,已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的 订正预防措施。三、质量治理体系的变化:1、由于公司领导层发生变化,质量手册及程序文件进展版本变更,当 前版本为 TY-QM-2022 和TY-QP-2022。范文.范例.指导.参考图示分析;A、我司主要废品现象80%集中在穿孔、夹砂、铸字不清、机 加偏孔、冷隔重号、裂纹、热处理掉落、气孔、缺肉、变 形。整体废品现象分布比拟均匀,没有消灭特别突出的废品 现象,可以说明我司产品工艺质量趋于稳定,消灭废品主要 是表现过程把握消灭失误造成的。B、穿孔主要也是因夹砂气刨后造成的穿孔,全部穿孔、夹砂 的不合格缘由也是造型工序造成的。穿孔、夹砂也是我们 公司历年始终反复发生的质量问题,今年整体状况较去年 要好很多。制造部可以利用废品加强焊工对穿孔产品的焊 接培训,假设能有较好水平的焊工,应当可以削减很多损 失。C、重号产品主要是由于焊接、下芯等工序造成,本年度对重 号产品的返修不够重视,可以实行重下号焊接,重走B工 房工序。可以削减很多损失。质量部推行返修存在资源上 的困难。D、本年度裂纹产品主要是集中在17型钩头S面处,8月份前 集中消灭,屡次接到客户投诉,后续工艺改进后,直线削 减OE、质量部可以针对日常废品现象开展对各个工序的培训学习, 将工序存在的质量问题、解决的方法、把握要点一一进展 培训,让全部人员都有清楚的生疏从而削减人为导致的废 品O范文.范例.指导.参考4、2022年月度废品指标完成状况20”年月度废品指标情况1000900800700600500400300200100 0浇注咤色哀品的色僭品质指标值A2 Em月4E5E6E8E9号10 E11月12E441.906580.21244 497.07574798.2669737.89198749.00102885.84678473.46306941.2162420.32531.B1228.75782.50814.7996.97339.16450.07620.4S826.02939.53617.41918.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%巨受或品奈 9.24%7.20%4.96%16.60%1.85%0.94%5.23%5.65%3.08%4.14%8.35%1.85%月度废品数据.月份浇注吨位废品吨位月度废品率1月220.0259220. 3259.24%2月441.90631.8127. 20%3月580.2124428. 7574. 96%4月497.0757482. 50816. 60%5月798.266914. 7991.85%6月737. 891986. 9730.94%7月749.0010239.1645.23%8月885.8467850. 0765.65%9月665.7314420.4883.08%10月628.9445626. 0294. 14%11月473. 4630639.5368.35%12月941.2162417.4191.85%总计7619.58208377. 886综合废品率4. 96%范文.范例.指导.参考元吉图示分析:A、我司废品指标为6%,年度综合废品指标为4. 96%,本年度 指标完成状况较好。B、其中1、2、4、11月份月份超标,1/2月份为造型、翻 砂及、震实台、合箱机等设备问题、以及人员问题造成当 月产品质量较差。其中4月份为集中处理生产现场全部疑 难件造成废品指标超标。11月份也是集中清理87 0月份 的疑难件造成废品指标超标。5、冶炼本年度共计冶炼643炉次,因各种缘由造成回炉的4次,冶 炼合格率到达0.6%,总体状况良好。其中冶炼操作失误的为172-0052 炉次。操作人员在钢包移动到精炼炉加热保温时,未准时将钢包盖及 钢包边缘上的冷钢、炉渣等异物准时去除,钢包盖与钢包合盖存在倾 斜并插入电极。在出炉提升电极时电极与钢包盖产生瞬间碰撞导致电 极断裂掉入钢水中,从而使钢水中的C含量上升超标。7、成品一次交验合格率:A、国内产品交验状况。范文.范例.指导.参考完善内产品交脸情况国内产品交验状况较好,未消灭批量拒收状况。B、国外产品交验状况:一次交验合格率:一次交验合格率96。%94 00%92.00%90.00%58.00%36.00%84.00%82.00%80.00%1月份2月份5月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份1。月份工1月份12月份一次交验合格率9033%86.48%85.09%88.01%89.52%91.43%87.71%91.35%91.61%92.78%93.80%94.40%总体交验合格率。范文.范例.指导.参考完善依据数据看我司产品交验一次交验合格率为都不能到达95%,经过交 验现场返修后检验合格也在95%左右。我司终检人员与客户验收员对 标准的理解偏差较大,需要进一步的统一,终检人员也需要严格把握。7、客诉状况:客诉统计范文.范例.指导.参考我司9月份客户次数超标,主要是思创通验收代表投诉验收过程中产 品重号和焊后未热处理,针对以上问题我部开展了标识治理和统一处 理铸字不清的产品,依据后续来看根本把握了类似问题的再次发生。六、总结2022年度各个工序指标总体完成状况较好,比拟2022年有很 大的进步,但是随着产品产量的不断提升,消灭问题也是比拟 多的,归结以下几点。1、造型工序质量直接导致报废的数量较大,也折射出后续工 序因造型增加打磨、焊修、热处理、探伤等工序的工作量。 造型也是我司目前存在问题最多的工序,各部门对造型源 头的把握力度较差。建议2022年重点管控。2、各个工序存在不应当报废而报废的现象,极大的铺张公司 资源如:机加偏孔、热处理掉件、铸字不清、穿孔。建议 针对性的进展以上几个问题的培训整改,从而降低产品废 品率,提高产出率。3、各个工序为了避开质量考核,有意将不合格的产品巧藏, 等待外部审核前统一进展报废处理,各个工序严峻抵触疑 难产品的返修。4、质量部数据库保障力量差,产品信息可追溯性不强。范文.范例.指导.参考2、 国际ISO组织重修订并公布了 IS09001-2022 版本,我司将于 2022年3月依据IS09001-2022 质量治理体系要求重修订公 布符合IS09001-2022 质量治理体系的手册及程序文件。四、质量体系运行状况报告:1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件,文件符合 GB/T19001-2022, CRCC、AAR 的要求。2、帮助各个部门依据体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量 体系运行的工作流程,保持了相关质量体系运行的质量记录。3、质量部开展了文件把握、产品质量检测、型式试验、监视测量 送检、过程监视测量、不合品把握、数据统计分析、持续改进、 订正预防、日常监视检查、质量考核等方面的工作。4、各部门质量体系运行相关人员,对质量体系文件、程序文件等 标准不生疏。5、质量记录不够完善,可追溯性差,尤其表现在产品重号问题上。6、各个工序检验人员检验水平参吃不齐,需要进一步的培训学习。五、质量指标统计分析状况:1、指标考核工序月度废品指标年度废品指标为6%范文.范例.指导参考月度工序指标考核指标值1.30%0. 80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱浇注1月4. 69%0. 00%0. 00%0.41%2月4. 06%0. 00%1.98%0.52%3月4. 36%0. 00%0. 24%0. 13%4月13.70%0. 00%1.81%0. 08%5月1.70%0. 00%0. 05%0.03%6月0. 60%0. 00%0. 10%0. 11%完善7月3. 74%0. 00%0.52%0.78%8月4. 54%0. 00%0. 12%0.46%9月1.95%0. 17%0.06%0.07%10月2. 57%0. 00%0.08%0. 25%11月2.00%0. 00%0. 15%1.38%12月1.38%0. 06%0.28%0. 10%造型工序趋势图造型工序指标完成情况14 00%1200%废品指标1. 31000%B00%50aH1500%1月明3月明5月6月7月明9月工。月月12月造更469%4 05%4 36%13 7g170S0 60H3.74%4 54%195%2.57%2 0OS4 00%20aH图示分析:造型工序考核指标值为1.3%,上图数据统计来看造型工序几乎 不能完成相关考核指标。上半年数据来看造型工序质量保证力 量较差,下半年状况有所好转但是照旧不能满足指标要求。整 体趋势呈现良好的进展状态,质量保证力量逐步提升。主要质 量问题见后续不合格品统计分析制芯工序趋势图:范文.范例.指导参考完善制芯0.18% 豪*舞尊热豪*舞尊热0.16%0.14%0.12%0.10%0.08%0.06%0.04%0.02%0 00%市 7k9月12月T-制芯 000%0 00%0 00%000%0 00%000%000%0 00%0.17%000%0 00%0 06%图示分析:制芯工序整体状况较好,根本能完成质量指标考核要求。制芯 工序质量保证力量照旧较差,因制芯造成的返修产品(没有报废) 较多,主要返修状态为铸字不清、铸字返、掉砂、飞边、漏芯 合箱:合箱工序指标完成情况庞品指标1, 2庞品指标1, 2图示分析:合箱工序指标值为1.2%,根本能保证质量指标的完成,2月4 月主要是集中在合箱压坏芯子和卡子没有卡紧导致浇注后挫型 挫箱。质量部组织进展了相关问题的培训学习,要求合箱后增 加开箱抽检,卡子必需卡紧等措施后根本能保证合箱的质量。 浇注:范文.范例.指导参考完善图示分析:浇注工序废品指标为1.2%,该工序有力量保证浇注质量。本图 未包括浇注漏包回炉钢水。2、各工序废品数量分布:责任工序废品数量累计频数累计频率造型2079207963. 27%浇注355243474. 07%机加250268481.68%合箱238292288. 92%热处理173309594. 19%工艺97319297. 14%焊接52324498. 72%制芯40328499.94%后清打磨1328599. 97%气割13286100. 00%范文.范例.指导参考完善1、我司设定有废品指标的工序为冶炼浇注、造型、制芯、合箱, 其余工序不允许有报废。2、从上图可以看出我司因造型、浇注的废品数量占到公司整个 废品的80%左右,其中造型特别突出占到60%,因此证明我司对 造型工序的质量把握力量较差。质量部可以针对性制定出造型 工序检验作业文件,明确规定产品检验合格标准、图示、检验 频次等。加强对检验人员力量意识培训,工段需要加强对操作 人员的培训,质量管控加强抽查,严格质量惩罚。3、机加工序主要是16型钩舌钱孔消灭偏孔、孔大的不合格现 象。整个产品好不简洁完成全部工序流转到机加钱孔报废,再 进一步就可以组装出厂发货。在机加工序报废的产品甚为惋惜。 因此机加工序必需开展相关培训学习,关键在于操作的磨刀质 量、刀具的安装,调试完成工装夹具后必需紧固到位,留意三 检。4、热处理工序主要是装件掉落造成的报废,在高温作用下工装、 铁丝损坏造成产品掉落在炉子内。制造可以开展相关培训学习, 要求挂件人员在挂件前必需认真检查挂具损坏程度、上炉之前范文.范例.指导.参考元者必需严格检查铁丝固定状况,有必要的可以多加一根铁丝固定 或者准时跟换挂具,从而削减废品的发生。5、其余工序废品状况根本正常。3、废品现象分布:不合格现象不合格数量累计频数累计频率穿孔47547514. 46%夹砂43591027. 69%铸字不清316122637.31%机加偏孔250147644. 92%冷隔230170651.92%重号180188657. 40%裂纹166205262. 45%热处理掉落156220867. 19%气孔153236171.85%射探废134249575. 93%缺肉125262079. 73%变形97271782. 68%屡次热处理85280285. 27%孔堵80288287. 71%掉砂70295289. 84%壁厚偏差68302091.91%试制废66308693.91%错型错箱52313895.50%偏芯36317496. 59%缩孔33320797. 60%多肉28323598. 45%无I己录11324698. 78%成分偏差8325499. 03%范文.范例.指导.参考完善飞边7326199. 24%夹杂7326899. 45%透皮6327499. 63%焊字差5327999. 79%外表质量差2328199. 85%打磨变形2328399.91%漏芯2328599.97%气割伤肉13286100. 00%范文.范例.指导渗考废品特征柏拉穿孔夹心芽字不 滑机加,* 孔冷St号裂整处理 律落射小主一变电屡次熟二 W孔墙撞砂金屋偏 2y二三羯俊志无记M成分flS不合恪教堂47543531625023018016615515313412597858070686652363323118-累计强率14.46%27.9%37.31K44.92%5192%57.4OH62.45%G7.19%71.SSH7S93H79.73*82.68%95.27 %B7.71H39.B4H91.91%93.91%95.50X9659%97 60加.45%93.7B9i99.03<范文.范例.指导.参考

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