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    煤磨袋收尘器爆炸原因分析10414.pdf

    • 资源ID:75454949       资源大小:1.04MB        全文页数:7页
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    煤磨袋收尘器爆炸原因分析10414.pdf

    1/7 煤磨袋收尘器二次爆炸的原因分析 作者:wpc0099163.2011 年 7 月 3 日下午 14:0015:30,在中控楼三楼会议室就2011 年 4 月 29 日、6 月 1 日煤磨大袋收尘二次爆炸,再次召开了原因分析会。一、第一次事故过程介绍 1、煤磨中控磨操介绍了爆炸前后的操作情况:16:11 磨主电机跳停后,关闭主排风机(进口阀门也已关闭),手动关闭磨头热风阀,冷风阀保持开启。随后发生爆炸。2、现场巡检人员介绍,接班后煤磨操作员发现磨主电机后轴承温度显示 57/64.5呈跳动,联系巡检员,检查发现仪表 48。15:40中控磨操通知电工处理磨主电机后轴承温度热电阻,为防止在处理时发生煤磨系统连锁跳停,要求中控解除连锁,改为手动操作,中控磨操执行解锁指令。电机后轴承温度在电工处理时,先显示坏点,后于16:11 温度突然升到 150,随即磨机跳停。16:12 袋收尘器发生爆炸。3、爆炸前后时间的历史操作参数曲线如下:时间 磨 进 口 温度 磨 出 口 温度 袋 出 口 温度 袋 锥 部 温度 袋出口 CO%/ppm 16:06 274 62 59.9 59.9 83.08 16:10 273 62.5 59.3 60.0 84.3 16:11 爆前 274 63.2 59.6 60.0 112/0.0112%16:12 爆后 289 100 58.6 79.9 141.72/0.0142%二、与会人员讨论发言要点 2/7 1、爆炸前一氧化碳浓度 112ppm(0.0112%),未达到 CO 爆炸最低浓度下限的 12.5%,一氧化碳爆炸原因可排除。煤粉燃点 330,CO燃点 600以上;磨进口温度 274,磨出口温度 63.2,均处于低温状态,明火引爆原因可以排除。2、据资料,挥发分 2830%的煤粉爆炸下限值为 90g/m3;查袋收尘设计入口煤粉浓度 100g/m3;袋收尘已经达到爆炸最低浓度下限。说明:(1)煤磨台时产量 30 吨,采用二级收尘,一级收尘器为旋风分离器,在风速为 1520m/s下的分离效率为 85%以上,一级分离后进入袋收尘的煤尘为 3015%=4.5(t/h),系统风量7068m3/h,一级分离器出口的煤尘浓度=4.5/7068=0.6367kg/m3;运行中此浓度处于爆炸浓度 X 围;(2)磨尾至一级分离器的煤粉浓度30000kg/7068=4.24kg/m3;此浓度不在爆炸浓度X围;(3)停磨、停风过程中,煤粉将沉积,则煤尘浓度发生变化,管道里的煤粉在某一时刻将下降到爆炸浓度 X 围。3、在磨机跳停后,系统排风机停车过早,系统内煤尘浓度保持在较高的水平,煤尘浓度处于爆炸极限 X 围内。4、停磨后应等出磨风温降到 55才能停排风机;排风机进口阀门不能关闭,阀门开度应多次动作,逐渐关小,至 10%后才能停止。5、如真实原因不清楚,以后还有危险,煤磨系统爆炸多发生在停磨时,停磨操作具有一定危险性;如果遇到停电不能关闭热风阀就很危险;热风阀门应该设定为自动连锁关闭;煤磨频繁开停,爆炸的危险性加大。6、磨头热风阀直径 800mm,而冷风阀直径只有 300mm,热风阀关不严,冷风流量小,停磨后热风漏入磨头管道。7、煤挥发份 2630%太高,危险性加大。三、爆炸原因分析 3/7 1、煤尘发生爆炸下限浓度为 3050g/m3(国外资料 12050g/m3),上限浓度为 12kg/m3(国外资料2kg/m3);挥发分越高,下限浓度值越低,爆炸危险性越大。挥发分 2537%的煤尘,其爆炸下限浓度值约为 90g/m3。查设备设计参数,袋收尘入口粉尘浓度 100g/m3,管道内煤尘空气混合体属于爆炸性气体,当具备明火或一定的引爆能量时,就会发生爆炸,这是根本原因。2、系统不具备明火,排除明火引爆煤粉的可能性;抢修过程未找到燃烧痕迹(注 1)。但管道流动的煤粉,因摩擦始终会产生静电,系统正常运行时煤尘浓度在爆炸极限以外。但磨机跳停时,系统排风机关闭,管道内煤尘沉降过程中使浓度达到爆炸极限,这是导致爆炸的直接原因。3、生产部多次口头建议采购部将煤挥发份控制在 28%以下,但供应部未采纳此建议,这样严肃的技术问题,生产部未将煤的安全技术指标以文件形式纳入质量计划,二部门存在管理、执行上的漏洞。生产副总、总工程师也未在煤挥发份控制环节做出严格、有效的协调把关,应承担一定管理责任。4、中控磨操作员按现有操作规程,温度控制符合要求,但是上岗时间短,培训不足经验缺乏,关闭阀门未按多动作,小幅度逐渐关闭,存在一定缺陷。五、爆炸影响与预防措施 袋收尘器爆炸导致停窑19 小时,升温4 小时,全部时间23小时,熟料减产 3750 吨。为防爆炸再次发生,根据会议原因分析,特制定4/7 以下防爆整改行动计划:1、采购煤挥发分应低于 25%,使爆炸下限增加到 120g/m3 以上,由生产部修订烟煤进场质量标准,5 月 14 日完成,hzj 负责。2、安全操作规程优化,5 月 14 日完成,zzq 负责。3、对煤磨操作员进行一次理论培训,受训者写学习心得,5 月16 日完成,zzq 负责,cwp 协助完成。4、经常抽查袋子磨损情况,及时更换磨损严重的袋子,制定巡检计划,5 月 16 日完成,hzj 负责。5、国家有无袋子产品标准,抗静电性能是否合格;检查煤磨系统管道法兰连接处电导率,5 月 16 日前完成,由 cjm 负责。6、联锁设定,任何原因导致磨主电机跳停,磨头热风阀关闭,5月 16 日完成,cjm 负责。7、磨头冷风阀改造,扩大冷风阀门直径至 1:1,同时修复热风阀,5 月 29 日完成,由 zqj 负责。对以上预防措施整改行动计划,dxy 和 cwp 共同负责跟踪验收。六、责任处罚 根据爆炸原因分析,现对相关责任人员进行以下处罚:1、处罚煤磨操作员 60 元,连带处罚其上级主任 100 元;2、处罚电气工程师 60 元,连带处罚其上级部长 100 元;3、处罚现场巡检员 60 元,连带处罚其上级班长 80 元,工段长 100 元,生产部值班长、部长分别 100、150 元;4、处罚供应部长 150 元,连带处罚总工 200 元,生产副总5/7 300 元。以上处罚旨在促使大家总结教训,树立广泛的责任意识和全面质量管理意识,实行“全企业、全员、全过程的质量管理”,举一反三,坚持“预防为主”的原则,精心巡检、精心操作,在各自岗位上体现应有价值。附表:煤磨袋收尘防爆整改行动检查表 附表:煤磨袋收尘防爆整改行动检查表 序号 整改行动内容 完成期限 负责人 验收 状态 1 购买挥发分低于 25%以下的烟煤,使爆炸下限浓度增加到 120g/m3 以上 5 月 14 日 Hzj 验收意见:完成 验收人:cwp 日期:5 月 14 日 2 操作规程具体操作细则的优化,对排粉机、辅传、出磨温度等设备的开停、参数增补规定 5 月 14 日 zzq 验收意见:完成 验收人:cwp 日期:5 月 14 日 3 对煤磨操作员进行一次理论培训,受训者写学习心得 5 月 14 日 zzq cwp 验收意见:完成 验收人:cwp 日期:5 月 16 日 4 经常抽查袋子破损情况,及时更换磨损严重的袋子,制定巡检计划。5 月 16 日 Hzj 验收意见:完成 验收人:cwp 日期:5 月 16 日 5 国家有无袋子产品标准,产品抗静电性能是否合格;检查煤磨系统管道法兰连接处的电导率 5 月 16 日 Cjm 6/7 验收意见:未完成 验收人:cwp 日期:5 月 27 日 6 联锁设定,任何原因导致磨主电机跳停,磨头热风阀关闭 5 月 14 日 Cjm 验收意见:验收人:日期:7 磨头冷风阀扩大改造,扩大冷风阀门直径至1:1,修复热风阀 5 月 29 日 zqj 验收意见:未完成 验收人:cwp 日期:5 月 29 日 第二次爆炸事故分析会议纪要 1、首先回顾第一次爆炸后制定的 煤磨袋收尘防爆整改行动检查表,对第一次未完成整改行动的责任人,点名批评。2、在抢修第二次事故过程中,对煤磨磨头热风管道进行检查发现,阶梯下料溜子由四块平行斜置的钢板组成,第二块已经磨穿80 的窟窿,煤颗粒由此漏入磨头热风管与防爆阀连接处,并堆积,在清理出地面时,冒出火星,一半以上的煤粒已经燃成灰白色的矸石。3、对这一情况,车间管理人员认为,有可能是爆炸后短时高温使沉积的煤发生燃烧。但是,从现场看,一半灰白色的煤矸石表明是长时间烘烤造成的。就是说:沉积的煤燃烧在先,爆炸在后。4、第一次爆炸分析会排除了明火起爆的可能性,见注 1,车间人员对磨头管道有煤沉积未重视,在第二次事故发生后,试图掩盖积煤燃烧与爆炸的因果关系,不敢直面承认事实真相,显然是惧怕公司领导7/7 追究责任。5、打开煤磨尾部风管,也发现有煤粉沉积,并进行了清理。同时,增加巡检次数,每周清理该处一次。6、修复了磨头阶梯下料溜子,并在次日开门检查,漏煤基本很少。规定每周开门检查清理一次,消除煤粒堆积。7、磨尾管道煤粉沉积,仍然带有危险性,定期清仓,合理级配;同时,加强进厂煤质量控制;加强磨内通风,使煤粉得到良好烘干,避免磨尾管道煤粉沉积。8、强烈提示:煤粉在自然环境温度下堆放,即使在寒冷的冬季,只要堆放时间过久也会自燃,尤其是硫化铁含量较高的烟煤更容易自燃,何况是在煤磨系统内部。因此,检查清理,预防堆积,这是煤磨系统防爆的必要预防手段。

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