[优秀工人主要事迹材料]优秀工人主要事迹.docx
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[优秀工人主要事迹材料]优秀工人主要事迹.docx
优秀工人主要事迹材料优秀工人主要事迹 在××选煤厂提起×××,人们都会赞美不已,这个长年累月耕耘在平凡岗位上的一般工人,靠着自己勤奋好学、刻苦钻研的进取精神,走出了一条争当技术型工人,用学问推动企业进展的道路。他常说的一句话就是“干就干最好,争就争第一”。 2023年10月,他从××矿调入选煤厂,刚一开头被分到原煤车间当捡矸工,当时工作很辛苦,但他毫无怨言,听从领导,听从指挥,哪里需要哪里去。在检矸石过程中,他发觉在搬大块矸石时即使两个人也比较费劲,凭借以前的工作阅历,再加上平常仔细认真的观看,发觉是由于皮带过低造成的。于是就把自己的想法告知了当时的车间主任谢玉彦,谢主任大力支持。后来依据自己提出的改造方案,他亲自动手去干,其他人赐予帮助,加高皮带架托辊抬高皮带,再在抬矸石位置加两组托辊。改造后原来碰见大矸石需要两个人干的活,现在一个人很轻松的就解决了,大大减轻了拣矸工的劳动量。由于工作表现突出,半年后他被调到机修班。 刚进机修班不久,他就为车间解决了一个“老大难”问题。2023年4月份,110、105原煤运输皮带始终跑偏,维护人员也没有好的方法,岗位工因劳动量加大怨声载道,当时令车间领导也特别头疼。有一次,当车间主任谢玉彦得知他在井下维护四大件时,就找他商议看有什么好的解决方法。他通过几天的跟踪观看,发觉造成皮带跑偏的主要缘由是110、105皮带都是倾斜的,有时上面落煤不匀称可导致皮带跑偏,还有就是底皮带蹦点煤卷入滚筒里面,造成滚筒的直径发生了变化也简单出现跑偏。没过多久,他就拿出了解决110、105皮带跑偏的整改方案,谢主任比较支持。在没有别人帮忙的状况下,他自己动手在110、105机尾滚筒前加防跑偏轮和防托板,独立完成了这项工作。经过改造后,不仅解决了皮带跑偏问题,同时降低了煤尘,给职工制造了一个安全舒适的工作环境。 面对困难和挑战,他从来没有退缩过。2023年7月份,原煤车间301b刮板机落煤点处铸石板脱落,刮板一从上面过,就渐渐的渍煤,越积越多,引起飘链,常常出现斜链、掉链现象,直接影响原煤的提升。当时厂里特别焦急,要求原煤车间限期整改,作为当时已是机修班技术骨干的他,主动替车间领导出办法、想方法。后来车间领导实行了他的的合理化建议,就是在铸石板脱落处加废托辊柱,把钢板焊接在上面,跟四周的铸石板趁平,另外在机头底链处加分煤器,把经过底链处的块煤、矸石刮掉,不进入机斗轮。当时天气特别酷热,再加上电焊火花的灼热,他全身都湿透了,但作为参加整改的领头人,他始终坚持到最终,圆满完成了任务,从而解决了301b刮板机斜链、掉链的现象,受到了厂领导的表扬。 在维护好设备的同时,他比别人想到的更多。2023年底,在检修110机头落煤点时,他发觉有这样一个弊端,落煤点下面是斗子,由于原煤直接砸在斗子西侧的钢板上,造成大量块煤破裂,他感觉到很心疼,究竟块煤要比原煤贵得多。为了解决这个问题,他实行了在斗子里加上一个台阶,让煤落到台阶上,不直接砸到落煤点钢板处,叫它煤砸煤,通过缓冲直接滑落到301a皮带上。原来斗子一般使用3、4个月就砸透了,需要重新进行焊补,这样既减轻了原煤对斗子和301a皮带的磨损又防止了块煤破裂,为厂制造了可观的经济效益。 在平常工作中,他深化钻研电焊技术,他的一个“小创造”即用生铁加合金焊法,解决了生产大问题。2023年底,电工班在检修配仓防破裂电机时不慎将端盖一抓子砸掉,由于固定端盖的螺丝只剩下两个,电机端盖固定不牢没法使用。于是,电工班长赵升伟就问他能不能想法给焊上,结合自己的工作实践,他突发奇想,用生铁焊条合金进行焊接试试。先卸开端盖,打磨成坡口,把铜丝缠在生铁焊条上,铜溶化以后跟铁柔和在一块,把生铁与生铁焊在一起,抗裂性增大了,在使用过程中发觉端盖焊接后效果特别好。假如采纳常规的焊法,即使用生铁焊条,不实行其他措施简单开裂,他说这种方法在书上也没见过,是自己揣摩出来的。后来在焊接405电动滚筒支座、老跳汰机气缸的钢体时都采纳了这种方法,避开了设备对生产的影响。