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    机械伤害事故案例分析.docx

    • 资源ID:96717209       资源大小:14.35KB        全文页数:9页
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    机械伤害事故案例分析.docx

    机 械 伤 害 事 故 案 例 分 析 机械伤害主要指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人 体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、害I、刺等形式的 伤害。各类转动机械的外露传动部份(如齿轮、轴、履带等)和往复 运动部份都有可能对人体造成机械伤害。以案为例、警钟长鸣。对 已发生的事故进行研究分析,查找事故发生的原因,探索事故发生 的规律,从中吸取经验教训,对今后预防事故发生具有积极的意义。 以下是安全管理部搜集的,近年来发生的机械伤害典型事故案例, 并对事故发生的过程、原因、预防措施等进行了阐述和分析。希翼 各部门负责人和泛博员工,结合本部门、本岗位的实际,认真学习, 从中吸收教训,不断强化安全意识,促进公司安全生产形势的进一 步好转,为员工创造一个安全的工作环境,实现安全文明生产。一、大庆炼化分公司月青纶厂“12.28”机械伤害事故1、事故经过2022年12月28日零时摆布,大庆炼化分公司月青纶厂成品车间二班 正常接班,打包岗位的邢某、吴某、王某(女)等3人启动H1801B4)、维修工违犯设备安全检修规程,操作人员严重违犯操作规程, 说明该厂安全管理不严格,员工安全技术素质低,安全意识差。该 厂重生产轻安全的思想严重,也是此起伤害事故必然发生的一条原 因。3、事故预防措施和应吸取的教训1)、该厂针对这起事故,责成安全环保部门下基层蹲点该车间,协 助该车间建立健全相配套的安全管理制度,并要求严格执行。加大 对违章作业行为的纠查和考核力度,从严格到严厉进而到严酷,加 强安全责任制的层层落实。2)、在全厂范围内开展反违章作业、反违章操作、反违章行为大讨 论,进行安全管理制度教育。首先从思想上进行落实,极力消除麻 痹思想,杜绝胆大、冒险、侥幸、蛮干等违章行为。3)、在生产操作班开展岗位练兵活动,重温操作法。要求人人做到 操作工六严格,即:严格执行交接班制度;严格执行操作法;严格进 行巡回检查;严格控制工艺指标;严格遵守劳动纪律;严格执行安全规 打包机进行打包作业。在启动打包机过程中,排料门发阻塞,机器 浮现故障报警。班长刘某赶到现场指挥处理故障,刘某安排邢某在 操作盘,自己到打包机的二层位置处理故障。故障排除后,刘某指 示邢某进行预压操作,在预压头下降过程中阻塞卡死,打包机再次 停机。零时30分摆布,班长刘某联系的肇某推着手推电瓶车到达现 场并将监视窗打开,刘某与邢某二人交替站在高为L7米的手推电 瓶车上进行清理阻塞物的作业,由另一位打包工吴某负责监护操作 盘。4时10分摆布,预压头上部积累的短纤维基本清除,班长刘某在操 作盘上进行开机操作,但未能升起预压头,此时邢某站在监视窗前 方的叉车上观察,刘某告诉邢某不要动,他去打包机二层关闭风线 阀门,切断打包机动力源,就在他转身上楼时,蓦地听到邢某的喊 声,回头看邢某已经被升起的预压头带入打包机内,班长刘某即将 返回到操作盘前,急忙按下“预压启动”按钮,将预压头降下来, 在闻声赶来的班组其他成员的匡助下,将邢某从监视窗中救出,邢 某终因伤势过重,抢救无效于当日死亡。2、事故原因1)直接原因邢某安全意识淡薄,未按照晴纶厂打包机装置操作规程清理阻塞物 作业程序进行作业,在未确认可靠停机的状态下,盲目冒险将身体 探入监视窗内执行清理作业,被蓦地动作的预压头带入打包机内造 成胸腹部复合损伤,送医院抢救无效死亡,是造成这起事故的直接 原因。2)间接原因当班班长刘某作为现场直接指挥者,未按照月青纶厂打包机装置操作 规程中规定的打包机开车操作前要确保工作区无人的要求进行操作, 在预压监视窗未关闭、邢某站在监视窗前的情况下,班长刘某违反 操作规程,进行手动试机作业是造成这起事故的间接原因。炼化公司月青纶厂成品车间作为事故机械的直接管理使用部门,日常 安全管理不严格,操作规程落实不到位,对事故风险没有足够的重 视和采取有效的对策措施,导致岗位操作人员严重违反操作规程, 盲目违章冒险作业,也是造成这起事故的间接原因。炼化公司月青纶厂对员工日常安全教育培训不力,虽然制定了详细的 安全操作规程,但操作规程在一线作业现场未严格得到贯彻执行, 导致一线作业人员风险识别能力差,缺乏自我保护意识;日常安全 检查不细,未能及时发现和纠正违章作业现象,也是造成这起事故 的间接原因。3、事故教训及措施1)、严格按照关于在炼化企业全面开展“学用规程,杜绝违章” 工作的通知(油炼化字2022) 4号)要求,全面开展“学用规程, 杜绝违章”工作。落实“四有一卡”操作,提高规程执行力。对执行工作台历、操作 指南、操作规定等日常操作,特别是装置开停工、检维修、界面交 接、事故处理等操作变更中存在的违章现象进行全面检查,并落实 整改。同时要子细核查岗位操作规程是否存在要求不严不细和错误 的现象,真正实现生产全过程的受控。2)、针对此事故,各单位要举一反三,认真吸收事故教训,对在合成树脂、橡胶、化肥、化纤等装置使用的包装机、打包机、码垛机、传送带 等包装和传送系统进行一次全面的排查。重点排查此类设备的设计、 选型及安装情况;日常运行、维护和检测情况;安全防护设施及报警连锁装置的完好 投用情况等,对排查中发现的安全隐患和风险,要采取加装防护栏, 设置必要的联锁保护等可靠措施,真正实现设备的本质安全。3)、对于包装和传送岗位的操作人员组织一次专项培训和考试,岗 位技术培训的方式要有针对性,重点培训设备的工作原理和故障处 理方法,以及岗位操作规程和操作卡片的学习掌握,真正做到“四 懂三会”,做到理论和实际相结合,确保“三个百分之百”的落实, 切实提高岗位员工的实际操作能力和处理故障能力。二、右手腕被皮带滚筒绞伤事故1、事故经过2022年1月27日下午,烧结厂竖炉作业区配料工钱某与赵某发现4# 圆盘上没有料了,就将4#小皮带的自动打到手动,然后两人一起处 理4#料仓内悬料。钱某与赵某两人将仓内悬料处理下来后,钱某发 现4#皮带跑偏,就去调节4#皮带尾部的丝杠,这时赵某回到微机室 内将4#小皮带的手动打到自动后就开始写交班记录。15: 50分,钱 某在调完丝杠后发现4#皮带滚筒上粘料严重,就戴着手套拿着一根 细木棍捅粘在4#皮带滚筒上的料,结果右手手套被滚筒与皮带绞住, 右手被挤在皮带缝隙间,钱某忙喊屋内的人停车,赵某听到喊声后 迅速将4#皮带住手,并与同在微机室内写交班记录的当班班长路某 出来一起将钱某挤在皮带缝处的右手拿出来,同时将情况汇报给当 班作业长郑某,郑某赶到后迅速组织将钱某送到医院。经医院检查 结果为:右手腕部处槎骨骨折,尺骨脱臼。2、事故原因分析1)、由于烧结工序使用大量的皮带运输,在运输过程中会浮现皮带 跑偏、堵料等现象,在处理这些问题中员工往往采取有手扶、用棍 捅等方法,这些方法由于都是在未停机状态下进行,因此造成事故的发生;钱某在没有停滚筒的情况下就戴着手套去捅料,导致手套 及右手被皮带绞住,是导致此次事故的主要原因。2)所使用的下料皮带为普通皮带,使铁粉料粘在滚筒上造成皮带跑 偏。同班操作工赵某,在钱某调整皮带跑偏时没有在现场进行监护, 是导致此次事故的另一原因。3、事故教训与预防措施1)、在处理皮带粘料及其他传动部位故障时,必须停机处理。2)、由点检作业区结合生产作业区的实际情况将配料岗位的普通皮 带更换为裙边皮带。3)、各作业区对不同生产岗位上传动设施发生故障时的处理制定出 安全防护措施。4)、岗位人员需严格执行本岗位的安全操作规程及各项安全规章制 度。三、操作工疏忽大意维修工痛失四指2022年2月7日,某化工厂电仪车间操作工杨某,按照常规将系统 由手动改为自动,将自动放散阀自动关闭,导致液压缸推杆下移, 将正在检修该阀门的张某的左手的4个手指截断。1、事故经过2022年2月7日20时46分,某化工厂电仪车间维修仪表工张某和 李某,接受检查维修成品车间2#高炉炉顶超压放散阀任务后,2人 即将带上工具,赶到检修现场。当班操作工杨某与赵某将控制系统 由自动改为手动,并进行了自动阀开关阀门、手动阀开关阀门试验。 试验完成后,确定了故障检修点,张某与杨某口头约定再也不启动自 动阀门。这时,张某开始检修,李某负责监护。23时15时,高炉原 料罐已装好原料向炉内放料开车,于是,操作工杨某就按照常规将 系统由手动改为自动,将自动放散阀自动关闭,导致液压缸推杆下 移,将正在检修该阀门的张某的左手手指截断4根,仅剩大拇指独苗一个,张某顿时疼昏过去,虽被及时送医院救治,但落下了终身 残疾。2、事故原因1)、电仪车间仪表工张某严重违反设备安全检修规程。检修作业不 办证,也不挂“禁止启动”警示牌,只是与操作人员口头协议交待 一下了事。操作人员在接到开车指令一时疏忽操作失误,导致张某 断指受到伤害,是此次事故发生的主要原因。2)、检修作业监护人李某严重失职,是个聋子耳朵一一摆设。没有 尽职尽责,违章作业、违章操作没有及时制止,没有起到一个监护 人的作用,是发生此次事故的重要原因。3)、操作人员杨某严重违反操作法,开车前对检修的设备阀门不认 真子细检查,不验收、不确认,接到指令盲目开车,麻痹大意,是 造成此起伤害事故的另一个重要原因。

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