某船用进口通风系统的改进分析_胡卓.docx
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1、Vol.36 No.4 2016.4 船电技术 |应用研宄 某船用进口通风系统的改进分析 胡卓 (中船重工环境工程有限公司,武汉 430064) 摘 要 : 针对一种船用进口通风系统,提出了改进思路,并进行了原理样机研究,使新型通风系统具有转 速高、风量大、噪声低、振动小的优点,值得我国船用通风系统的推广应用。 关 键 词 : 船 用 通 风 系 统 改 进 分 析 性 能 参 数 中图分类号: U672 文献标识码: A 文章编号: 1003-4862 (2016)04-0057-04 DOI: 10.13632/j .meee.2016.04.015 Analysis on the Imp
2、rovement for a Marine Import Ventilation System Hu Zhuo (CSIC Environment Engineering Co. Ltd, Wuhan 430064, China ) Abstract: This paper puts forward the improvement idea, and researches principle sample machine for a marine import ventilation system actually. The new type of ventilation system is
3、provided with merits of high rotational speed, high amount of wind, low noise level and low vibration level, which is worth popularization for marine ventilation system. Keywords: marine ventilation system; the Improvement Analysis; function parameter 引言 对于某引进船而言,由于使用年限较长,已 到中修时期,面临诸多设备的更换维修。本文对 其通风
4、系统利用中修时间,进行系列改进设计而 面临的问题进行分析。 船用通风系统一般有直流通风机组和交流通 风机组,主要用于电机等发热设备的通风冷却。 一般经常采用交流通风机组,或将直流通风机组 进行交流化改进设计。但有时由于船用电源的原 因,直流通风机组无法进行交流化改进,只能进 行通风性 能和减振降噪方面的改进研制。 1原通风系统存在的突出问题 原通风系统改进前存在的突出问题有: 1) 通风机的叶轮为铆接结构,长时间运行后, 由于应力集中的原因,导致铆钉容易脱落,造成 通风机振动噪声增大,严重时会导致铆钉和叶片 甩进电机内部,造成严重后果; 收稿日期 : 2015-12-07 作者简介 :胡卓(
5、1990-),男。研宄方向:电机与电气自 动化及其通风冷却工程。 2) 采用开式通风,电机风路与舱室直接相通, 且通风机的进风口无空气过滤器,舱内空气中的 油雾、盐雾、霉菌、灰尘等直接进入电机内部, 电机内部环境变差,导致电机的绝缘电阻值降低; 3) 通风管开裂、螺钉松动、密封条老化,造 成漏风和噪声偏大; 由于上述原因造成电机的保养周期缩短,影 响在航率。基于上述情况,为保证电机能长期稳 定的运行,有必要在中修时对电机的通风系统进 行改造,替代目前的通风系统。 设计指导思想是: 1) 通风机组的设计以安全性、可靠性放在首 位,充分利用现有技术成果和成熟的先进技术, 确保满足原技术性能的要求,
6、改善电机运行环境; 2) 贯彻维修方便的原则,对通风系统需要维 护保养的部件提供维修性与可达性,力求使船上 维修工作量与工作难度降至最低; 3) 通风机组和冷却器在原安装位置进行改造 时,尽量减小牵连工程的工作量。 2 改 进 分 析 经过前期的现场勘验和上述通风机组的初步 57 船电技术 I应用研究 Vol.36 No.4 2016.4 性能试验可知,原通风机组的振动噪声指标处于 我国同类通风机组的较低水平,我国对该同类通 风机组基本上没有应用典例,所以对原通风机组 进行改造设计很有必要,也非常迫切。对于新研 制的通风机组,其振动噪声指标必须处于我国同 类通风机组的先进水平,在同类通风机组中
7、还没 有实现,设计制造的难度非同一般。 对于新研制的通风机组,结合三维仿真计算 软件对整个电机通风系统进行建模和仿真分析, 得到电机的整体阻力性能与流量分布,温度场分 布,根据计算结果,在保证电机满足温升限值的 条件下,合理选取和优化通风机组的参数。 2.1新型通风机研制方案 本电机通风机的风量、风压与船上通常的通 风机相比,叶轮尺寸基本一致,但是转速较高 (3000 r/min 2000 r/min), 蜗壳尺寸较小,使振 动噪声要求更高,研制难度较大。总的来说,通 风机是采用后倾式圆弧型空心叶片、圆弧形进风 口、小涡壳宽叶片,进行模拟样机研究。 一般通风机蜗壳的长宽比,为叶轮直径 的 1.
8、921.6)22.1)2父 1.7/)2。 对于本通风机, 最佳尺寸应为 988x832 mm 1092x884 mm之间。 但是本通风机因外形尺寸受到实船安装尺寸的限 制,不可能按上述最佳蜗壳尺寸设计,长宽比尺 寸只能为:1.5621.542,完全超出了设计的 最佳尺寸。对于同等大小的叶轮,蜗壳尺寸越大, 越有利于降低噪声,因此这增加了降噪的难度。 为此,我们开展了多方案的模拟样机试验研宄工 作,共设计制做了十余种不同叶片数、或叶片形 状的叶轮、或多种不同的降低噪声措施的蜗壳、 或不同曲线形状的进风口,对上述叶轮、进风口、 蜗壳进行了有针对性的排列组合,进行了大量空 气动力性能试验,绘制出各
9、种风机的无因次曲线, 比较各方案的噪声、流量、风压、效率的综合性 能,最后得到最佳设计方案。模拟样机的工作点 接近理想最优点,在满足风量、风压的同时 , A 声压级为93 dB以下,最后通过通风机的性能核 算,各项性能指标可以满足研制要求。 由于船上的安装空间有限,在对 通风机进行 改进优化设计时,前提是不影响船上的安装。为 提高空气流量和风压,只能对蜗壳和叶轮尺寸作 少量调整,拟将蜗壳尺寸 300 mm调整到 350 mm。 将叶轮外径从原来的 0505拟提高到 $510 (D520 mm,厚度约增加约 20 mm左右,提高空气 流量和压力,并优化叶轮结构形式和叶片数量等, 提高制造工艺。叶
10、轮拟采用锻铝件或离心铸铝件 整体加工而成。降低叶轮重量,减轻对风机电机 轴承的载荷,同时对轴盘进行优化设计。 另外,通风机本体的噪声与振动主要与两点 有关,一是通风机的转速、叶片数等气动参数, 叶轮拟采用机翼型叶片与导流式进风口,优化叶 轮与进风口的轴向和径向间隙,以改善流动损失, 降低涡流噪声;二是通风机叶轮的动平衡精度。 改造后的通风机叶轮动平衡精度提高到 1级,降 低通风机转频振动和噪声。 通风机叶轮的动平衡精度提高后,其振动值 将降低,改造后的通风机要求风机叶轮和风机电 机转子先单独校动平衡,再将风机电机转子与风 机叶轮组合后一起再次校动平衡,从而确保其动 平衡精度。 该叶轮在前盘、后
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