2022201-品质部工作总结报告.docx
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1、2022201*品质部工作总结报告 201*品质部工作总结报告201*年度品质部工作总结一、201*年度质量目标完成状况简析:1、201*年公司总生产入库面积63806.52,总报废面积771.232,总报废率1.2%,产品合格率98.8%(目标98.8%,达标),较09年产品合格率98.17%提高0.63个百分点。其中S/DPCB入库面积:48165.23m2,报废面积:600.594m2,合格率:98.75%(目标98.3%,达标);RFPCB入库面积:15645.54m2,报废面积:170.638m2,合格率:98.9%(目标98.5%,达标)。全年产品质量状况详细详见图1、图2:图1:
2、FR4/RFPCB合格率逐月走势图FR4PCBRFPCB10099.59998.59897.59796.599.4599.1998.898.6298.6898.198.4797.8798.6398.6498.698.8898.4699.2598.7499.3499.0299.5299.1899.4398.3897.751月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份图2:FR4/RFPCB报废面积逐月统计表FR4PCBRFPCB150100131.88472.44967.26749.89752.29156.71643.08433.86616.368.23321.7
3、4221.54818.94522.83815.69750034.08117.0414.6737.3417.015.8413.87514.52414.0321月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份2、201*年总计出货11645批次,补料629批次,补料批次比为:5%,较09年批次比7.75%下降了2.75个百分点;201*年共计出货63806.52m2,补料面积579.62m2,补料面积比为:1.0%,较09年面积比1.7%下降了0.7个百分点。全年补料状况详细详见图3、图4:图3:补料款数逐月统计表补料款数100500523799756649564544
4、2643371月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份图4:补料面积逐月统计表补料面积150119.0510050047.3423.94593.9762.4443.32235.76834.18723.11637.084826.82932.5641月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份3、201*年各主要部门报废面积统计:部门报废面积()占总报废面积比生产部716.2693%工程部0.7270.2%市场部18.9192%供应商19.9932.3%外协3.91%其它11.431.5%图5:201*年各主要部门报废面积比1.5
5、0%2.30%1%0.20%2%93%生产部工程部市场部供应商外协其它4、201*年生产部各班组报废面积统计:部门报废面积()报废面积比钻孔111.15616%电55.1848%电镀374.0952%图形转移134.79919%字符9.351%外形31.6744%图6:201*年生产部各班组报废面积比1%19%8%4%16%钻孔电铣电镀图形转移字符外形52%5、客户投诉方面:201*年共计收到客户投诉177批次,投诉率为1.52%(目标2.0%,达标),较09年1.96%下降了0.44个百分点。6、内部质量报废经济损失状况:经统计,201*年内部质量报废经济损失共计369752.35元(不包括
6、客户质量扣款损失),全年经济损失额及比率详见下表:图7:201*年报废经济损失额逐月统计表(单位:元)损失金额500004000030000201*012391.4630321.8547456.0245034.2342213.3335301.8528241.8629403.6624219.7421402.7419629.3734136.691000001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份6.1、201*年各主要部门报废经济损失比率:部门报废经济损失(元)占总报废经济损失比生产部335073.691%工程部5740.05%市场部9045.812.5%供应
7、商外协其它14472.182196.028390.743.4%1%2.05%6.2、201*年生产部各班组报废经济损失比率:部门报废经济损失(元)占总报废经济损失比钻孔54992.6916%电铣27483.478%电镀172165.751%图形转移字符外形62453.744513.513464.519%2%4%图8:生产各班组报废经济损失比率2%19%8%电铣电镀图形转移字符外形51%4%16%钻孔7、CPAR分发状况:201*年共计发出:128份订正预防措施单,回收了128份,对全部的问题点均进行了缘由分析,并制订了相应的订正预防方案,并已实施验证,本年度的订正预防措施的问题点主要集中在:V
8、割深浅不一,漏V割,不看单生产做错,不做首件批量报废,单面板未镜像,槽孔铣大铣小问题,下错单,湿膜入孔,孔无铜等。8、201*年度重大质量事故统计如下:序号客户代号报废面积缘由分析责任部门处理结果1C4189014.2火灾导致板面污染管理报废补料2S9209524.06孔无铜供、电、图报废补料3Q7001811.07孔无铜供、电、图报废补料4C418556.87金面起层电镀报废补料5S2801116.73孔无铜电镀报废补料6Q186399.72市场下错单市场报废补料7C4189078.89板材发白供应商报废补料8E050017.26金面起层电镀报废补料9Q201*75.37刀配错孔钻大钻孔报废
9、补料10C800109.9孔无铜丝印报废补料11D088987.12刀配错孔钻大钻孔报废补料12N1500210.2市场版本下错市场退货13F8030711.2工程多下单工程库存9、201*年度工作小结:品管方面:1、来料缺乏管控,受人员因素的影响,品管部始终缺一位在岗IQC,来料工作仅对板材进行了检验,其它物料,如:化工类原材料、协助用料、及外加工产品均未进行检验,对产品质量稳定性方面存在极大的隐患。2、过程监控力度不够,品管人员对订正预防执行状况监控力度不够,故较多的质量事故重复再发生。如:漏V割问题、V割深浅不一,不做首件导致批量报废等问题。3、专业水平有限,品管人员的专业水平有限,处理
10、问题及发觉问题实力不强,对质量问题常处于被动状态,以致有部分生产人员有信任品质技术人员还不如信任的自己的观念。4、体系运行和维护方面,详细表现在质量记录不完整,填写不规范等问题。产线品质方面:1、产品产生质量事故还是存在许多的因素,主要是部门人员的责任心存在严峻不足,个人自检实力缺乏,致使在作业过程中未做到微小处,个人行为的随意性造成产品报废的问题比比皆是。2、对规范操作及要求的执行力不强,实际我们的员工接受岗位培训后也知道质量的重要性,稍欠缺的就是“剧烈”的质量意识,从而造成较多的产品非技术因素报废。3、班组长的监控管理力度不够,班组长作为一线管理人员,最重要的就是以身作则、带头落实,对员工
11、进行指导培训,质量意识只有在不断的强调重复中强化。报告人:刘小红201*年1月7日扩展阅读:201*年质量部工作总结201*年质量部工作总结xxxxxxxxxxxx药业有限公司201*年12月书目1.201*年质量管理部主要工作回顾2.当前质量管理部存在的问题3.201*年的重点工作质量管理部工作总结质量管理部经理XXX(201*年12月28日星期二)同志们:春去冬来,寒暑更替。转瞬之间,201*年已经悄然走到终点,我们又将迈入一个崭新的年头。回首即将成为过去的201*年,在药业公司的正确领导下,我们质量管理部的全体工作人员,团结一样,发奋拼搏,克服了种种困难,确保了GMP的顺当通过及后续生产
12、的有效开展,一年来质量管理部在逆境中谋发展,在挑战中寻机遇,各项工作上实现了新的突破,现就一年来的工作总结如下:一、201*年质量管理部主要工作回顾201*年是公司特别不平凡的一年,是难忘的一年,也是质量管理部面临工作任务最为繁重和艰难的一年,在集团公司,药业公司的正确领导下,质量管理部全体工作人员紧紧围绕GMP认证和产品质量为中心,着力构建公司药品质量监管体系,主动仔细履行GMP给予的职责,努力提高监管和技术服务实力,为公司GMP认证和生产质量管理制度建设发挥了不行替代的作用,药品监管和服务各项工作取得了明显成效。(一)主动推动GMP认证明施。从2月份起公司启动GMP认证工作以来,质量管理部
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