造纸废水处理设施改造工程探究.docx
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1、造纸废水处理设施改造工程探究 摘要云南省某糖纸公司的污水处理厂经改造后,采用混凝沉淀预处理/水解酸化/接触氧化/混凝沉淀处理工艺处理造纸废水。运行结果表明,该工艺对造纸废水的CODCr、BOD5、SS及色度去除率均稳定在95%以上,处理后的废水水质达到制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2022)表2标准。 关键词造纸废水;水解酸化;接触氧化 1工程概况 云南省某糖纸公司主要生产蔗糖、纸浆、原色纸、白纸等产品,造纸废水是其生产废水的主要来源。造纸过程中不同工序所排出的废水性质各有不同,混合后的废水色度高,含有较多木质素、纤维素等难以被好氧微生物降解的有机物质,其BOD/COD值较低,可
2、生化性较差1。废水经厂区内的集水池收集后通过泵送至离厂区3km外的污水处理厂进行处理,原废水处理工艺见图1,处理水量为8000m3/d,出水执行制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2022)表2制浆和造纸联合生产企业标准的要求(见表1)。随着企业发展壮大,产能不断提升,污水排放量随之增大。由于原污水处理厂建成时间久,部分设备老化严重,故障率高,且处理流程存在以下问题:(1)综合废水污染物含量高,经初沉池简单沉淀后直接进入氧化沟,造成氧化沟负荷过高,出水不达标;(2)终沉池采用自然沉淀,沉淀效果差;(3)浅层气浮停留时间过短,反应效果不佳,加药量大,运行成本高。 2工艺设计 根据企业生产
3、废水的特点、场地要求及操作要求等,选用工艺成熟可靠、操作简便、运行稳定的混凝沉淀预处理/水解酸化/接触氧化/混凝沉淀处理工艺2-3,将原氧化沟改造为接触氧化池,原废弃酒精废醪液池改造为回流池,新建1座调节池、1座水解酸化池及3套加药系统,改造后的工艺流程见图2。 3主要构筑物与设备 整个改造工程在充分利用现有池体的基础上新建1座调节池、1座水解酸化池及3套加药系统(含6座加药池),主要构筑物及设备如表2所示。(1)调节池为新建水池,有效容积为3800m3,设计水力停留时间为6.1h。企业在生产过程中,各工序所排放废水的浓度、温度及pH值各有不同,各股废水汇集至厂区集水池后通过泵送至污水处理厂的
4、调节池内,废水在调节池内水质、水温等得到一定调节,使后段处理系统稳定性提高。(2)初沉池利用原池体,为辐流式沉淀池,表面负荷为0.885m3/(m2•h)。由提升泵和管道混合器将调节池内的废水与PAC、PAM混合后定量输送到初沉池,通过絮凝沉淀去除废水中部分悬浮物、有机物、色度及大多数小纤维等。(3)生物选择池容积较小(有效容积为400m3)保留其作为水解酸化池的中间水池。(4)水解酸化池为新建水池,有效容积为12000m3,设计水力停留时间为19.2h,容积负荷为1.25kgCOD/(m3•d),池内悬挂6396m3组合填料作为微生物载体,填充率53.3%。主要利用在
5、水解酸化池内的水解细菌、酸化菌将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质,从而提高污水的可生化性,也能在一定程度上降低COD浓度,减轻后续好氧生物系统的有机负荷,使整个系统的能耗比单独使用好氧系统大为降低。(5)接触氧化池由原氧化沟改造而成,有效容积为14000m3,池内悬挂7086m3组合填料作为微生物载体,填充率50.6%;曝气采用盘式微孔曝气器,设计水力停留时间为22.4h,容积负荷为0.7kgCOD/(m3•d)。接触氧化池内的悬浮活性污泥通过附着在组合填料上,适应水体中污染物的茵种会在这些载体上慢慢生长,并形成一层优势微生物群落。利用盘式微孔曝气器进行曝气,不仅
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- 关 键 词:
- 造纸 废水处理 设施 改造 工程 探究
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