安全生产事故典型案例.docx
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1、安全生产事故典型案例 平安生产事故典型案例 例1.聊城市莘县化肥有限责任公司“ 7、8”液氨泄漏事故 2002年7月8日2时09分,聊城市莘县化肥有限责任公司发生液氨泄漏事故。这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成死亡13人,重度中毒24人,干脆经济损失约72.62万元。 一 企业基本状况 莘县化肥有限责任公司于2002年1月25日经莘县工商行政管理局批准注册成立,是由鲁西化工集团总公司控股,汲取自然人参股组成的,具有独立法人地位的有限责任公司。公司注册资本740万元,其中,鲁西化工集团总公司出资720万元。主要设备为合成氨生产线,年生产规模为4万吨,主要商品为液氨和碳酸氢铵。企业现有干部职工5
2、40人。 二 事故经过 2002年7月8日凌晨0点20分,一辆个体液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,液氨连接导管突然裂开,大量液氨泄漏。驾驶员叮嘱押运员马上关闭灌装区西侧约64米处的紧急迫断阀,自己快速赶到罐车尾部,对罐车的紧急迫断装臵实行关闭措施,一边与厂值班人员联系并电话报警。 2时09分,接到报警后,公安、消防等部门及县委、县政府主要领导先后赶到现场,组织事故抢险和群众疏散。同时,企业值班领导组织职工对生产系统紧急停车。 4时40分,消防官兵将液氨罐车2个制动阀门和1个灌装截止阀关闭。抢险搜救工作始终持续到点分。参加抢险搜救的干部
3、、群众和公安、消防干警500多名,车辆32部,共解救、疏散群众2000余人。 三 事故缘由分析: 经省政府调查组调查初步分析,发生事故的缘由有以下四个方面: (一)液相连接导管裂开是造成事故的干脆缘由。初步查明,液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家镇办企业。经公安部门侦察鉴定,液相连接导管裂开解除了人为破坏因素。从发生事故前的记录看,液相连接导管的工作压力、温度及运用期限均未超出规定范围,是在正常运用条件下发生的裂开,这是造成这起事故的干脆缘由。 (二)液氨罐车上的紧急迫断装臵失灵是液氨泄漏扩大的主要缘由。事故发生后,氨库西侧约米处的紧急迫断阀很快被关闭,防止了液氨储槽中液 1 氨的
4、接着泄漏。虽然驾驶员对罐车上的紧急迫断阀实行了紧急迫断措施,但由于该装臵失灵,致使罐车上液氨倒流泄漏,导致事故的进一步扩大。 (三)液氨罐区与四周居民区防护间距不符合规范要求,是导致事故伤亡扩大的重要缘由。依据小型氨肥厂卫生防护标准(GB11666-89)和当地气象条件,卫生防护距离要求为1000米,而实际最近距离不足25米,远远低于规范要求。因此,液氨罐区与四周居民区防护间距不符合规范要求,是导致事故伤亡扩大的重要缘由。 (四)平安管理制度和责任制不落实是发生事故的重要缘由。 1、企业在选购液相连接导管过程中,没有严格执行规章制度,把关不严,致使所购产品为无证厂家生产的产品,给平安生产造成严
5、峻隐患。 2、企业制定的液氨充装平安管理规定要求,“液氨车辆来厂后,由当班调度负责检查液化气体罐车运用证、危急品运输许可证、驾驶证、押运证等有关证件是否齐全、合格,不合格者拒绝充装。”而该液氨罐车仅有驾驶证、押运证、操作证、液化气体罐车运用证,未办理危急品运输许可证,手续不全;规定还要求,“来厂车辆必需保证平安阀、液位计、压力表、紧急迫断阀、进出口阀、手动放空阀、排污阀的完备、好用,由调度带领氨库操作工进行检查。符合规定由调度填写充装平安许可证并签字,否则不许充装。”而企业供应不出该车的充装平安许可证。以上看出,企业虽然有规定,但未严格执行,平安制度不落实,这是发生事故的重要缘由。 3、有关部
6、门在项目审批和城建规划上把关不严、监督不力;在危急化学品平安管理方面存在漏洞,措施不到位,未能刚好督促企业解决平安生产中存在的突出问题,致使辖区行业内同类事故重复发生。 例2.印度博帕尔农药厂甲基异氰酸脂(MIC)泄漏事故。 1984年12月19日深夜11时,美国设在印度的博帕尔农药厂的由于240加仑水被错误地倒入45吨甲基异氰酸脂(MIC)储罐内,使罐内温度突然上升至38度,压力从5磅升至355磅。修理工试图手工操作来减压,但因罐内压力太大而未胜利。3日零时56分,一股浓烈、酸辣的乳白气体(剧毒物甲基异氰酸脂)从一个出现裂缝的平安阀泄漏出来,四处扩散,120名工人纷纷逃离,只有1名工长在孤军
7、作战中死亡。整个事故造成2500多人死亡,12.5万人受害,30万人撤离,印度方面估计损失20亿美元。 事故的教训: 2 1)对剧毒物甲基异氰酸脂泄漏防护措施不当。泄漏后长达3个小时没发 出报警; 2)厂址选择不当。处在密集居民区,有1.2万人居住在距工厂只隔一条 公路的地方; 3)雇员缺乏必要的平安常识。甲基异氰酸脂沸点在3944,而事故时罐温达到38;此时自动平安阀失灵;洗涤器正在检修,不能经洗涤器排放气体;临时接通软管排放气体燃烧,但持软管者临阵脱逃,只有一个工长坚持工作,但其中毒失去点火实力。 例3.北京东方化工厂油罐爆炸事故 1997年6月27日21时,北京东方化工厂操作工开错阀门,
8、将本应卸入B罐的轻质柴油错误地罐到已经满载石脑油的A罐中,导致大量石脑油溢出,挥发形成可燃性气体,遇火引起A罐爆炸,并引起乙烯罐的爆炸和整个罐区的大火。事故造成9人死亡,39人受伤,20多个100010000米3装有多种化工物料的球罐被毁。干脆损失高达3亿多元。 事故的教训: 1)平安教化不够,从业人员的平安意识淡薄,敬业精神与责任心不强,导致操作失误; 2)平安设施存在问题。设备在设计没有防止误操作的技术措施;在发生误操作时,缺乏刚好发觉和信息反馈的技术设施; 3)平安管理不力。平安监控、检查机制不力,对企业内各个关键环节不能实施有效的平安监控和检查。 例4.货运槽罐车一甲胺泄漏中毒事故 1
9、991年9月3日凌晨2时30分,一辆装载2.4吨98一甲胺的货运槽罐车,途经江西上饶县沙溪镇时,发生泄漏事故,致使595人中毒,其中42人死亡。 一、事故过程 1991年9月3日凌晨2时30分,江西省贵溪县农药厂租用的一辆载满98一甲胺2.4吨的货运槽罐汽车由上海开回厂。途经上饶县沙溪镇时,司机和押运员违反有关化学毒品不得进入居民区的规定,将汽车驶向镇内。由于该镇居民在路旁乱堆石块等建设物料,致使路面很窄。当车偏到左侧强行通过时,其槽罐进料口阀门被树枝撞断。致使大量液态一甲胺蒸气向外喷射,2.4吨一甲胺在十多分钟内全部泄漏完。顷刻间街区白色毒气浓雾充满,波及范围约22.9万平方米。当时气温高达
10、37,又值全县停电。全镇共有900名居民,其中有595人遭遇不同程度的毒害。在漆黑之夜,在睡梦中被一甲胺蒸气的窒息性臭味刺激惊醒的居民,纷纷夺门而出,四处奔跑呼救。当场有6人窒息死亡。受灾的126户,住院治疗有156人,其中50人重危。在事故中心区的村民,无论男女老幼无一幸免。此外,污染区内的家畜、家禽死亡千余只。树木、禾苗、疏菜全枯萎而死,储存的水果、食物变质毁坏。事故中先后共42人死亡。经济损失200万元以上。本次事故使从前旺盛的沙溪镇变得一片萧条,全镇经济和社会发展受到严峻破坏。 二、事故缘由 1“93”事故惨案是由多方面违章和管理混乱等缘由所致。事前未办危急品准运证,押运员未进行平安卫
11、生培训,而且押运员由选购员兼任,选购员未尽押运员职责;槽罐的改造、检验发证系一个部门所为,使槽罐改造后存在隐患,槽罐车本身结构不合理,进口阀高立在罐体上边,四周无护栏;司机违章将危急品罐车开进人口稠密的村镇;道路不畅而强行通过;车上无防护器具,发生泄漏事故后,押运员不能刚好进行堵漏,司机也不能马上戴上防护器将车开到旷野无人处,而是弃车逃命。司机系个人运输专业户,外出执行任务前,雇主未对其进行平安教化,不交待留意事项,将汽车开往人口稠密地区;在运输危急品证件不全的状况下,上海某染料化工厂仍予灌装;在司机和选购员没有危急品驾驶证和押运证的状况下,有关部门未进行审查,就签发了准运证,并在杭州市行驶了
12、四条街后方离开。 2本次事故中2.4吨浓度为98的一甲胺在短短的十多分钟内全部泄漏。当时气温高达37,一甲胺沸点为6.3,故泄漏的毒物同时快速汽化,导致顷刻间街区毒气浓雾充满,毒物汽化程度越大,其污染程度和范围也越大。当日气候闷热,风速很小,难以快速吹散毒气,而当时的风向有利于使毒气沿街道扩散,使危害增大。事故在拂晓前发生,9月初为夏末的季节,当时是逆温气 4 象条件,垂直稳定度大,地面气温下冷上热,上下空气流淌很少,加上一甲胺密度比空气大,使毒气滞留在贴近地面的冷空气层中,并紧贴地面对下风方向扩散。当地居民大热天有席地而睡习惯,使呼吸带毒气处于较高浓度,也加大事故危害。 3事故发生后,来势猛
13、烈,病性险恶。当地居民和医疗机构事前毫无打算,缺乏自救互救的学问和器材,对突如其来的灾难无法应付。人们在逃命中由于没防护器材,不明上风向,在高浓度的毒气污染区内盲目乱跑,反而增加了毒气吸入量,加重危害。在一个小镇突然发生近600人中毒就医,其卫生院的医疗力气和器材必定极度不足,加之医务人员对一甲胺中毒病人的抢救学问知之甚少,因此不行避开地导致较高的中毒率和病死率。 例5金陵石化公司南京炼油厂油罐燃烧事故 1993年10月21日18时15分,金陵石化公司南京炼油厂油品分厂半成品车间无铅汽油罐区发生空间爆炸,引起罐区地面及310号油罐起火。经156辆消防车、1323名消防人员17小时扑救,大火于2
14、2日11时扑灭。事故操作工、拖拉机驾驶员2人死亡,干脆损失38.96万元。 事故的教训: 1)误操作导致油品泄漏。操作工在对310号油罐进行加剂循环调和作业时,本应打开310 罐的副出线主限制阀,却错开了311号罐的副出线主限制阀,导致311罐装满的汽油泵入310罐并外溢,在罐区内外大面积扩散,形成爆炸气体; 2)平安系统报警没留意。310罐油品外溢后,曾发生声光、计算机报警,都被操作员忽视; 3)交接班没到现场。操作员在15时15分发生操作错误,16时并没有按规定到现场进行交接班,错过了发觉泄漏的时机; 4)拖拉机进厂没被制止。拖拉机进入一级防火防爆区,严峻违反平安规定;拖拉机防火平安帽形如
15、虚设,不能起到阻火作用; 5 5)消防设计、审查、施工、验收管理混乱,有些隐患长期得不到整改,半固定的泡沫灭火线底阀未装,延误了救火时机。 例6物料泄漏遇高温表面或明火导致事故 由于放空管位臵安装不当,放空时油喷落到旁边250高温的阀体上引起燃烧。又加热渣油带水,可产生突沸现象,渣油从罐顶喷出,粘污了设备及管线,用汽油进行洗刷时被汽油溶解后渗淌到下面的高温管线上引起自燃。 1974年英国尼普洛公司己内酰胺工厂的一临时管线裂开,造成大量己内酰胺泄漏,在厂区上空形成大量可燃气体蒸气云,遇明火发生大爆炸,全厂毁灭。 1973年日本信越化学工业公司氯乙烯生产装臵,由于阀门拧断,氯乙烯贮罐内6公斤/ 厘
16、米2压力约4吨重的液体,在两分钟内全部喷出,扩散面积达12000米2,氯乙稀蒸气从催化剂的进气口进入到催化剂室内,由于继电器动作打火,引起爆炸,接着全系统发生爆炸。 例7装臵内可燃物与生产用空气混合导致事故 生产用空气主要有工艺用压缩空气和仪表用压缩空气,假如进入生产系统和易燃物混合或生产系统易燃物料混入压缩空气系统,遇明火都可能导致燃烧爆炸事故。 某合成氨装臵,由于自然气混入仪表气源管线,逸出后遇明火发生爆炸,缘由是这个生产装臵的自然气(原料)管线与仪表用空气管线之间有一个连通管,由阀门隔开。自然气压力为27公斤/厘米2,空气压力为7公斤/厘米2。在一次停车检修后,有人误将此阀打开,使自然气
17、通过连通管进入仪表空气管线,再由仪表的排气管逸出,遇明火引起整个限制室爆炸。 易燃物料严禁用压缩空气输送,这是因为易燃物料和空气接触以后,在容器内便会形成爆炸性混合物,一旦遇到明火、高热或静电火花就会发生爆炸。某厂聚氯乙烯生产车间用压缩空气送聚合釜内的物料,当时由于冷却水中断,轴封温度上升冒烟,造成聚合釜爆炸。 正常状况下合成氨原料中,氧含量限制在0.2%以下,系统是平安的。 某合成氨厂重油气化炉加氧制气,配氮装臵的阀门没有关(充氮管道和氧气管道通过三通连接由两道阀门限制,但没有明显的开关标记和警报装臵),135的氧 6 气经氮气总管(氧气压力大于氮气压力)窜入压缩机然后进入原料气体精制系统,
18、形成氢气和氧气的爆炸性混合气体,遇点火源系统发生爆炸。 例8.系统形成负压导致事故 某厂一带有搅拌装臵的二硫化碳容器,用泵将二硫化碳抽空后充入氮气,将人孔盖移去用刮棒清除搅拌器上的固体残留物。由于温度下降,器内残留二硫化碳蒸气凝聚,体积缩小,形成负压,空气便从人孔进入容器内,与二硫化碳形成爆炸性混合物,在清除残留物过程中,刮棒和搅拌器撞击产生火花,引起爆炸。发酵罐通入大量蒸气后,若又将大量的冷液快速加入罐内,则冷的液体使蒸气很快凝聚,罐内形成负压,发酵罐被吸瘪。 某油页岩干镏装臵多次发生爆炸火灾事故,缘由是干镏气体(煤气)内含大量水蒸气,停产后温度下降,水蒸气冷凝,设备内产生负压,从不严密处漏
19、入空气,形成爆炸性混合物积存于管道及设备内,再开车时炉火窜入引起爆炸。 例9.贮槽液位计断裂,液氨冲出事故 发生日期 1988年4月11日、发生单位湖北汉阳县氮肥厂、缘由类别设备附件有缺陷 事故经过 11月晚8时,2号液氨贮槽液计玻璃管突然断裂,液氨溢出,现场一片白雾,视线不清,值班主任甲带氧气呼吸器进现场想关贮槽阀门堵漏,最终在墙角窒息死亡。 缘由分析 (1)液位计玻璃管安装不稳定,导致疲惫断裂,液氨溢出; (2)现场抢救、指挥不当,监护措施不力,致使甲感到不适时,无力脱出现场。 教训 (1)液位计安装应符合质量要求,应用高压板式液位计取代玻璃管式液位计,或采纳磁性翻板液位计; 7 (2)到
20、事故现场处理应有牢靠救援设备,配戴氧(空)气呼吸器,救援应由两人同去,相互监护。 例10.液氨贮槽爆炸事故 发生日期 1987年6月22日、发生单位安徽省毫州市化肥厂、缘由类别设备制造缺陷,管理混乱 事故经过 5月31日停车检修,至6月20日开车时,发觉液氨数量不足,即向市蛋品厂借用液氨贮槽去太和化肥厂求援液氨。21日运回740Kg,22日又去装790Kg,在返回途中,路经某乡农贸市场时,氨罐尾部冒出白烟,随后发生爆炸,把重74.4kg的后封头向后推出64.4m,直径0.8m、重约770Kg的罐体挣断4股八号铅丝组成的加固绳,冲断氨罐支架及卡车龙门架,摧毁驾驶室,挤死驾驶员,途中撞死3人后停在
21、97m远处。喷出的大量白色氨雾,87位农夫灼伤中毒,汽车后部200棵树和约7000m2的庄稼被烧毁。最终造成10人死亡19人有后遗症,47人中毒。 缘由分析 (1)液氨贮罐质量低劣。该贮罐全部焊缝均未开坡口,焊缝熔合面微小,焊接质量极差,X光探伤表明,焊缝全部未焊透;封头冲刷问题严峻,无直边,封头直径与焊体直径不相等,平均错边7.5cm,最大错边15cm,为允许值的10倍;集油筒与筒体焊接角缝不合要求,开孔无加强,焊后未进行整体退火处理和探伤;不经批准,随意将该罐由固定式改为移动式,作为液氨贮槽,没有徘气口,没有进氨口,每次充装时需卸下平安阀接上充氨接管,还要拧开压力表接头,充当放气口。 (2
22、)压力容器管理混乱。该厂没有建立健全压力容器管理制度。该罐本系化肥厂全部,未办任何手续借给蛋品厂用,化肥厂失去1台设备,无人问津。装液氨反而向蛋品厂打借条借用。其他如压力容器定期检验、充装液氨时对氨罐的技术检验等 制度均没有,连危急品运输证和挂危急品标记都未办理。驾驶员还酒后开车通过人员聚集场所。最终酿成这起化肥行业少见的特大事故。 教训 8 (1)氨罐制造必需由持证单位进行,并按压力容器制造规定制造和检验; (2)厂部要加强压力容器管理制度,定期进行压力容器检查,不合要求的贮槽坚决停用; (3)贮运液氨必需按规定进行; (4)应按规定充装,严禁超装。 例11.冰机带入液氨爆炸事故 发生日期
23、1983年3月15日、 发生单位河北省南皮县化肥厂、 缘由类别违章作业 事故经过及缘由分析 15日由于合成工段氨冷器加氨过量,1名冰机操作工检查不细,未刚好发觉,以致大量液氨进入冰机气缸,又未刚好处理,造成冰机气缸超压爆炸,该操作工被炸身亡。 教训 (1)厂部要严格生产管理,合成操作工要限制好氨冷液位; (2)冰机操作工要仔细进行巡回检查,发觉带液,刚好处理。 冰机带氨水氨水带入冰机的危害和液氨带入冰机相像。因氨水也不行压缩,少量带入时会发生响声,损坏活塞、活塞环和阀片,大量带人时会造成气缸超压而发生爆炸。在小氮肥厂中已发生数起由于氨水带入冰机而引起气缸和顶盖爆炸的事故。由于冰机带液氨可以从“
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