品管部工作计划.doc
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1、品管部工作计划品管部工作计划品管部工作计划通过一个星期对公司的产品、品质系统、人力资源、供应商等方面的了解,发现公司的产品大部分外包。故品管部的工作重点在供应商的品质管理这一块。当然公司品质工作已逐步有效的在向这个领域靠拢。但仍存在以下几个方面的不足有待改善。一品管部之品保课与品检课的工作未形成良好的圆相交的现象,故品管部的人力资源必须重组,形成专人专项的管理模式。二供应商管理制度不完善具体如下:1.供应商前期开发这一块品质介入的太小,几乎空白。2.供应商考核、惩处方面无法可依,无章可循。故必须制定供应商管理办法、供应商品质考核办法、供应处罚管理办法来更好的管理提升供应商的品质。三外发人员(S
2、QA、品质技术员)对产品的工艺及后加工的工艺了解不透彻,品质控制点拿捏不准,造成异常处理不迅速,标准判断不准确。故必须对相关外发人员及QE人员进行以下几方面的培训:a.表面处理工艺b.塑胶件对后加工的影响。以便更好更快的提品质人员的业务能力。四外发人员工作可控性差,品质控制成效不明显,很大部分是没有制度的约束。故必须制定外发人员考核制度,以达到真正提升供应商品质的作用。五品管部人员的工作没有细化目标且业绩未能与工资直接挂钩,导致人员形成一种做与不做一个样,做好做坏一个样,做多做少一个样的吃大锅饭的现象。六公司产品的信息共享不完整,严重影向产品量产的品质控制,例如:a.新产品发部会的及时性,及相
3、关样板、图片资料的全面性。b.产品后加工信息的明确性,一定要一个物料编号的产品对应后加工的工艺信息。故必须与工程部开会解决这个问题,并希望得到高层的支持。总之品管部的工作控制重点要让品管人员、工程师、主管及经理由厂内走出厂外,从源头控制问题,以提升供应商品质来提高公司的品质。力争在三个月内将供应商进料批合格率提升到90%。以上六个方面的改善工作细化如下:序号12工作内容人力资源的重组事宜供应商管理办法、供应商品质考核办法、供应处罚管理办法的制定a.表面处理工艺b.塑胶件对后加工的影响等的培训外发人员考核制度的制定品管部人员的量化目标化管理的制定郭国成6月15日6月20日执行人郭国成、李磊完成日
4、期6月8日预计执行日期6月8日备注345张文茂张文茂郭国成6月20日6月15日6月15日每周二例会后6月20日6月20日新产品信息共享的会议黄总监、郭国成6审核:制定:扩展阅读:品管部202*年工作总结与202*年工作计划202*年品管部工作总结尊敬的公司领导:转眼间202*已经成为昨天,回首202*对于澳典公司来说是不平凡的一年,公司进行了多项管理的更新改造,导入多种新产品项目的开发,在以美国次贷危机与欧洲债务危机所引发的全球金融危机背景下,公司实现了稳步的效益增长的同时,也在积极践行技术转型的战略。然而,产品日新月异、市场变化莫测,所以企业需要成长,这不仅是市场竞争的外在要求,更是企业发展
5、壮大的内在要求,对于公司各部门来说,全面提升管理水平,与公司同步发展,既是一种压力也是一种动力。今年以来,在公司领导的关怀和指导下,在同事们的大力支持下,品管部顺利完成了本年度各项工作。为更好的完成公司202*年的总体经营管理目标,首先将品管部一年以来的工作情况向您们做一个总结报告,请批评指证,谢谢!今年品管部人员状况是:编制12人,现有11人,从4月底缺工程师至今,增设冲压车间品质班长统领冲压车间来料与制程品质事宜。品管部质量控制范围广:包括了进料、入库、出货、生产各制程检验、样品打样跟踪检测与客诉处理等工作。今年公司要求各部门加强了队伍的建设,品管部同时也加强了检验人员的内部培训,同时加强
6、了原材料和入库产品控制的力度及制程巡查力度,工作量与压力也随之增大。在此种情况下必须加强部门管理,必须使品质管理系统化、标准化才能出色完成即定目标。对此采取了以下措施:1.采用日报对当天的工作进行记录,采用周会和月报对当周或当月工作进行总结并制定下周的工作计划。各责任人按计划行事,并做到跟踪、验证并保证总体任务的完成。2.健全了品管部部门质量目标,包括来料数量合格率与来料检验控制率、冲压与包装车间返工率、生产不良率及客诉投诉率等,以确保品质监控的质量。(目标达成状况请参阅附件-202*年目标图表),202*全年客户投诉总计25件,具体是Hills15件,HillsTV3件,Climate3件,
7、Advansa3件,桌子椅子1件,202*全年客诉总计36件,202*年投诉件数比202*年减少11件,客户投诉率下降30%,基本完成202*年初制定的客诉率大幅下降的工作目标。3.加强技能知识学习,学习测试和质量检查方面的知识。以便生产能力扩大在部门人力紧张时,检验人员综合质量监控能力,确保部门目标任务的完成。4严格质量控制,完善控制流程和检测手段:制订及规范了进料/制程以及成品出货检验之作业流程和检验标准5加强了制程质量控制,设计了制程质量统计报表加强制程质量的统计分析。并针对检验到不合格项要求生产部改善,从今年的成品检验与客诉统计成品检验结果来看,制程交验质量与客户认可得到很大的提升。6
8、高效快捷处理与改善客户反馈的质量问题,避免相同问题再次发生,做到了每一件都妥善处理,每一次都让客户满意。7通过对澳宇产品生产转移全过程的质量跟进,强化了管理人员的危机处理意识与所有品管人员的相互协作。8、原材料管理方面,严厉打击供应商的投机倒把行为:年初公司最大的原材料供应商苏州迅扬手眼通天导演一出狸猫换太子,将星岛特供我司的G550的材料用市场上SGH340替代,在降低材料物理机械性能的同时,给澳典客户的产品质量埋下严重隐患,得益于公司在钢材拉伸检测仪器的前瞻性投入,使得澳典在检测上第一时间发现,在沟通未有改善与客户交期紧的前提下,及时汇报高层,引进星岛关系企业上海易百,在正恒制管来不及的情
9、况下,外发威普制管,保证材料质量与交期,在4月下旬到5月逐步替换迅扬,镀锌卷的供应也从一家变成了两家,这样有利于供应商的良性竞争,改善供应结构,避免一家供应商独大,受其控制的尴尬处境,在张总的带领下打了一场漂亮的攻坚战,进一步完善材料供应格局。9、产品质量持续改善:A、改善迷你天线装配困难,成品质量受影响:针对具体情况分析,迷你天线支架内管外径大,与外管配合间隙小,影响生产效率与产品质量,30MM的外管壁厚在1.8MM,减去壁厚只有26.4MM,再减去外管内焊道0.5MM,有效内径只有25.9MM,内管外径是25.4MM,不热镀锌的双边间隙才只有0.5MM,再除去正常热镀锌的厚度0.07*40
10、.3MM,最终产品获得0.2MM的装配间隙,这还得在没有流挂与锌镏、产品在直线度良好的情况下,对于一个粗加工产品这样的间隙的确很难。综合下来,我们向工程提出了将内管外径改到25.4MM,通过小颜与老外的沟通,在产品正式投产一年后将此在样品阶段就需解决的问题圆满的划上了句号,提高生产效率的同时也保证了产品质量。B、通过对游艇拖车大批量出货质量的保证,我司在大型焊接产品的热镀锌检验控制与生产质量管理获益颇多,大件产品的焊接质量控制方法、热镀锌工艺的确立、生产打磨与涂锌方式有了自己的一套经验与管理办法。C、卷扬机项目持续改进:在202*年澳典耻辱40条与202*年确立的改善措施基础上,巩固即有成果,
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