专案改善报告PPT模板课件.ppt
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1、Shenzhen Linkconn Electronics Co.,Ltd深 圳 君泽 电 子专案改善报告PPT模板2 专案改善项目:专案改善项目: 1.专案成立小组:专案成立小组: 组长:组长: 组员:组员: 2.改善目标拟定改善目标拟定 3.问题点搜集问题点搜集 4.原因分析原因分析 5.改善对策改善对策 6.改善后效果确认改善后效果确认 7.标准化实施标准化实施 8.效果追踪效果追踪3 专案参会人员:专案参会人员: 主导人:制工主导人:制工 陆继荣陆继荣专案成员:品质 : 钟丽萍 杨雅俊 莫振民 朱小对 自动化: 刘运斌 况有权 韦兴隆 研发 : 王宪明 陈华鑫 注塑 : 黄圣钧 张应才
2、 冲压 : 谭清华 俞道军 组装 : 彪雄 柳军 资材 : 周汨 4一、问题描述:一、问题描述: CAF11-08133-151501产品锡脚平面度超出0.05mm.MAX规格,产品一次性平面度OK直通率在95%左右。具体不良如据如下:序号Sample1Sample2sample3sample4sample5sample6sample7sample8sample9Sample10外壳 平面度0.05mm0.030.050.070.060.040.050.070.050.030.04端子 平面度0.05mm0.040.080.030.080.040.070.020.040.040.035不良图片
3、如下:端子脚悬空外壳脚悬空一、问题描述:一、问题描述:6二、原因分析:二、原因分析:1. 塑胶MOLDING半成品锡脚高出胶芯面尺寸超出规格。12345678锡脚高出 胶芯面0.070.110.040.070.050.060.080.07如上数据所看: 端子锡脚高出胶芯面尺寸超出上限规格,导致组装外壳后,端子锡脚比外壳脚高,产品外壳脚悬空不贴板。7二、原因分析:二、原因分析:2. MOLDING半成品大边处有上翘现象。 分别拿注塑MOLDING后半成品和产线卷料后裁切半成品去量测塑胶平面度,量测数据如下:从上图片及量测数据看:注塑MOLDING出来的半成品平面度OK;但经过卷盘收料后产品就有变
4、形的现象了。且越往绕盘轴心翘曲越严重。同时产品A带倒盘对塑胶翘曲也有一定的影响,翘曲严得导致组装半成品后端子锡脚平面度不良。12345678注塑塑胶 平面度0.020.040.030.040.050.040.030.04产线塑胶 平面度0.020.100.030.050.060.040.060.07平面度OK大边上翘注塑品无经过绕盘产线产品经过绕盘8二、原因分析:二、原因分析:3. 端子锡脚MOLDING成型后,锡脚有下趴不良现象。从上图面看出:端子MOLDING成型前端子锡脚高度尺寸OK,且端子锡脚无下趴现象,MOLDING成型后端子锡脚有往下趴变形现象,导致半成品端子锡脚高度尺寸超出规格不
5、良,影响产品平面度。MOLDING 前端子锡脚平行度OK锡脚无下趴现象,锡脚平面度OK平行度OK平行度NG锡脚下趴严重MOLDING 后端子锡脚平行度NG锡脚下趴严重,锡脚尺寸0.060.12平行度OKMOLDING 后端子锡脚平行度OK锡脚尺寸0.049二、原因分析:二、原因分析:4. 半成品来料总宽度尺寸11.08+/-0.02超出上限规格,与外壳有夹持,影响产品平面度。产品总宽度尺寸实测 11.1011.12超出上限规格由于半成品总宽度尺寸11.08+/-0.02,实测为11.1011.12超出上限规格,与外壳内宽口尺寸11.15+0.02/-0.03下限规格无间隙,产生夹持时影响产品平
6、面度不良。10二、原因分析:二、原因分析:5. 半成品来料塑胶来料毛边塑胶来料毛边塑胶来料毛边,组装后毛边与塑胶干涉,产品无活动性,影响产品平面度不良。11二、原因分析:二、原因分析:6. 外壳来料总宽内径尺寸11.15+0.02/-0.03超出下限规格,与塑胶夹持,影响产品平面度外壳来料,总宽内径尺寸偏小,组装后与塑胶存在夹持,影响产品平面度。外壳内宽尺寸实测 11.0711.12超出下限规格12三、注塑改善履历:三、注塑改善履历:1. 半成品锡脚高度0.03+0.03/-0.00尺寸,需保持在0.020.08的规格内,平面度0.05 MAX。半成品依会议决议,锡脚高度尺寸允收标准为0.02
7、0.08,平面度0.05mm.MAX;因目前端子锡脚高度在0.030.11规格,所以端子配合塑胶端子锡脚高度尺寸作调整,锡脚高度0.16+0.05/-0.00变更为0.16+0.00/-0.03允收标准为0.020.08mm锡脚高度由0.16+0.05/-0.00变更为0.16+0.00/-0.0313三、三、注塑改善履历:注塑改善履历:2. 1 半成品卷盘收料后大边翘曲,注塑将半成品收料卷盘内径直径由150加大到300。半成品自动收料,卷盘内径由原来的内径150变更为内径300,防止卷盘内径太小,减少产品因收料后卷盘内径太小而产生弧形,影响产品平面度。同时卷料时要求不能过紧防止挤压变形,料带
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