第7章数控机床故障分析、维护与调试实例课件.ppt
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1、第7章 数控机床故障分析、维护与调试实例2022-4-1912022-4-192第7章 数控机床故障分析、维护与调试实例 7.1数控车床故障分析实例 7.2数控铣床故障分析实例 7.3加工中心故障分析实例数控机床在使用过程中可能的故障有机械故障、电气故障、操作故障、编程故障。故障的原因是多样的,有的可能是电气元件的质量问题,有的是装配问题、有的是使用问题。对故障原因进行正确、准确的分析,并确定合理的解决方案是数控机床的使用者、设计者共同关注的问题。电动刀架是数控机床的常用配置,上图为两种常用刀架的实物图。电动刀架常出现的故障有刀架不转动、换刀刀位错落、刀架锁不紧等故障。根据故障现象可以从外部到
2、内部寻找故障原因。可能得原因有:霍尔元件损坏、接线断开、动力线相序错落、机械结构卡死等。引例引例 例7-1电动刀架锁不紧的故障维修 故障现象:某广州数控设备有限公司生产的GSK系列数控车床出现电动刀架锁不紧的故障。例7-2电动刀架某一刀位换刀不停故障维修 故障现象:某经济型数控车床,机床配置为LD4型电动刀架。在换刀时,某一位刀号转不停,其余刀位可以正常转动。7.1数控车床故障分析实例数控车床故障分析实例 2022-4-1947.1.1电动刀架故障维修实例电动刀架故障维修实例7.1.2主轴系统故障维修实例主轴系统故障维修实例 例7-3 主轴高速飞车故障维修 故障现象:国产CK6140数控车床,
3、采用FANUC 0T数控系统。机床主轴为V57直流调速装置,当接通电源后,主轴就高速飞车。 例7-4主轴噪声大的故障维修 故障现象:一台使用MELDAS M3数控系统和三菱FR-SF-22K主轴控制器的数控车床,出现主轴噪声较大,且在主轴空载情况下,负载表指示超过40。 2022-4-1957.1.3进给伺服系统故障维修实例进给伺服系统故障维修实例 例7-5 Z轴移动出现剧烈振荡的故障维修 故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。 例7-6伺服电动机过热报警故障维修 故障现象:某配套FANUC 0T MATE系
4、统的数控车床,在加工过程中,经常出现伺服电动机过热报警。 例7-7开机出现414、401号报警故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0系统的数控车床,开机后就出现414、401号报警。2022-4-1967.1.4 回参考点故障维修实例回参考点故障维修实例 例7-8 回参考点位置不准故障维修 故障现象:某配套FANUC 0T系统的数控车床,回参考点动作正常,但参考点位置随机性大,每次定位都有不同的值。 例7-9 回参考点出现ALM520和过行程报警故障维修 故障现象:某配套FANUC 0T系统的数控车床。回参考点过程中出现ALM520和X轴过行程报警。 例7-10回参考点后机床无法继续操作的
5、故障维修 故障现象:某配套FANUC 0T的数控车床,在回参考点时发现:机床在参考点位置停止后,参考点指示灯不亮,机床无法进行下一步操作。机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。2022-4-1977.1.4 回参考点故障维修实例回参考点故障维修实例 例7-11参考点发生整螺距偏移的故障维修 故障现象:某配套FANUC 0T的数控车床,在批量加工零件时,某天加工的零件产生批量报废。 例7-12某一数控车床(系统为FANUC-TD)回零时,X轴回零动作正常(先正方向快速运动,碰到减速开关后,能以慢速运动),但机床出现X轴硬件超程而急停报警。此时Z轴回零控制正常2022-4-1987.
6、1.5 机械部件故障维修实例机械部件故障维修实例 例7-13电动机联轴器松动的故障维修 故障现象:一台数控车床,加工零件时,常出现径向尺寸忽大忽小的故障。 例7-14 弹性联轴器未能锁紧的故障维修 故障现象:某配套FANUC 0T系统的数控车床,在工作运行中,被加工零件的Z轴尺寸逐渐变小,而且每次的变化量与机床的切削力有关,当切削力增加时,变化量也会随之变大。2022-4-1997.1.5 机械部件故障维修实例机械部件故障维修实例 例7-15机械抖动故障维修 故障现象:CK6136车床在Z向移动时有明显的机械抖动。 例7-16精车出现波纹故障维修 故障现象:数控车床精车时出现波纹 例7-17一
7、台数控车床,加工零件时,常出现径向尺寸忽大忽小的故障2022-4-1910例7-18 主轴不能准停故障维修故障现象: 某采用SIEMENS 810M 的数控铣床,配套6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现当主轴转速200r/min 时,主轴不能定位的故障。例7-19 主轴准停位置不稳定故障现象:某采用SIEMENS 810M 的数控铣床,配套6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现主轴定位点不稳定的故障。7.2数控铣床故障分析实例数控铣床故障分析实例2022-4-19117.2.1主轴准停故障维修实例主轴准停故障维修实例7.2.2主轴系统故障维修实例主轴系统故障维修实例 例7-20 主轴
8、低速旋转故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0M的二手数控铣床,采用FANUC S系列主轴驱动器,开机后,不论输入S*M03或S*M04指令,主轴仅仅出现低速旋转,实际转速无法达到指令值。 例7-21机床剧烈抖动、驱动器显示AL-04报警故障维修 故障现象:一台配套FANUC 6系统的数控铣床, 在加工过程中,机床出现剧烈抖动、交流主轴驱动器显示AL-04报警。 例7-22驱动器出现报警“A”的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0M的数控铣床,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOT READY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。 2022-4-19127.2.3进给伺服系统故障维修
9、实例进给伺服系统故障维修实例 例7-23 系统出现ALM05、07和37号报警的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 7M系统的数控铣床,开机时,系统出现ALM05、07和37号报警。 例7-24 电动机声音异常故障维修 故障现象:某数控铣床采用FANUC 3M数控系统。当机床在加工或快速移动时,X轴与Y轴电动机声音异常,Z轴出现不规则抖动。并且主轴启动后,此现象更为明显。 例7-25进给轴频繁报警的故障维修 故障现象:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1的数控铣床,频繁出现进给轴报警,多则一天一次,少则56天一次,停机断电半小时后开机又正常。2022-4-19137.2
10、.4跟随误差报警的故障维修实例跟随误差报警的故障维修实例 例7-26 编码器不良引起的跟随误差报警的故障维修 故障现象:某配套FANUC 3MA系统的数控铣床,在运行过程中系统显示ALM31报警。 例7-27连接不良引起跟随误差报警的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 6M系统的数控铣床(二手设备),开机后移动X轴,CNC显示ALM411、ALM401报警。 例7-28 “ERR22”跟随误差超差报警故障维修 故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26*系列直流伺服驱动系统的数控机床,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。 2022-4-19147
11、.2.5 机械故障维修实例机械故障维修实例 例7-29行程终端产生明显的机械振动故障维修 故障现象:某数控铣床运行时,工作台X轴方向位移接近行程终端过程中产生明显的机械振动故障,故障发生时系统不报警。 例7-30滚珠丝杠螺母松动引起的故障维修 故障现象:其配套西门子公司生产的SINUMEDIK 8MC的数控装置的数控镗铣床,机床Z轴运行(方滑枕为Z轴)抖动,瞬间即出现123号报警;机床停止运行。 例7-31 某配套FANUC 0i系统、i系列伺服驱动的立式数控铣床 故障现象:在自动加工过程中突然出现ALM414、ALM411报警。2022-4-1915例7-32 执行换刀指令时不动作故障维修故
12、障现象:某加工中心的换刀系统在执行换刀指令时不动作,机械臂停在行程中间位置上,CRT显示报警号,查阅手册得知该报警号表示:换刀系统机械臂位置检测开关信号为“0”及“刀库换刀位置错误”。 7.3加工中心故障分析实例加工中心故障分析实例2022-4-19167.3.1换刀故障维修实例换刀故障维修实例例7-32 执行换刀指令时不动作故障维修故障现象:某加工中心的换刀系统在执行换刀指令时不动作,机械臂停在行程中间位置上,CRT显示报警号,查阅手册得知该报警号表示:换刀系统机械臂位置检测开关信号为“0”及“刀库换刀位置错误”。 例7-33 刀库转动中突然停电的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC
13、系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中刀库旋转时突遇停电,刀库停在随机位置。2022-4-19177.3.1换刀故障维修实例换刀故障维修实例例7-34 换刀过程有卡滞的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中,刀时有卡滞,同时声响大。例7-35 换刀不能拔刀的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀时,手爪未将主轴中刀具拔出,报警。2022-4-19187.3.1换刀故障维修实例换刀故障维修实例例7-36换刀卡住的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程
14、快结束,主轴换刀后从换刀位置下移时,机床显示1001“spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)”报警。例7-37一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,刀库在换刀过程中不停转。2022-4-19197.3.1换刀故障维修实例换刀故障维修实例7.3.2主轴系统故障维修实例主轴系统故障维修实例 例7-38 主轴启动不了和正常运转中突然停转故障维修 故障现象:某加工中心采用FANUC 11 ME-F数控系统,启动主轴时,CRT偶尔出现EX15报警主轴启动/停止故障。偶尔还发生主轴正常运转中突然停转的现象,此时CRT也显示EX15报警。随着使
15、用时间的增加,此故障出现越来越频繁。 例7-39 电主轴高速旋转发热的故障维修 故障现象;主轴高速旋转时发热严重。 例7-40主轴低速指令不起作用故障维修 故障现象:国产JCS-018立式加工中心,采用FANUC 6 数控系统。主轴低速指令不起作用。2022-4-19207.3.3进给伺服系统故障维修实例进给伺服系统故障维修实例 例7-41 Z轴发生周期性振动故障维修 故障现象:一台配套FANUC llM的加工中心,开机时,CRT显示SV008号报警,Z轴发生周期性振动。 例7-42 CRT显示401号报警故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0M系统的加工中心,机床起动后,在自动方式运行下
16、,CRT显示401号报警。 例7-43 连接不良引起跟随超差的报警维修 故障现象:一台配套SIEMENS 810M系统、61lA驱动的卧式加工中心机床,开机后,在机床手动回参考点或手动时,系统出现ALMll20报警。 2022-4-19217.3.4液压和气动系统故障维修实例液压和气动系统故障维修实例 例7-44 松刀动作缓慢的故障维修 故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴松刀动作缓慢。 例7-45无拔刀动作的故障维修 故障现象:某立式加工中心自动换刀时,当换刀臂平移至C时,无拔刀动作。 例7-46 阀换向滞后引起的故障维修 故障现象:在图7.4a所示系统中,液压泵为定量泵,三位四通
17、换向阀中位机能为Y型。系统为进口节流调速。液压缸快进、快退时,二位二通阀接通。系统故障是液压缸在开始完成快退动作时,首先出现向工件方向前冲,然后再完成快退动作。此种现象影响加工精度,严重时还可能损坏工件和刀具。 2022-4-19227.3.5 PLC故障维修实例故障维修实例 例7-47 自动加工不能进行的故障维修 故障现象:某数控加工中心出现防护门关不上,自动加工不能进行的故障,而且无故障显示。 例7-48 机床不能起动故障维修 故障现象:某数控加工中心不能起动,但无报警信号。 例7-49 分度台旋转不停故障维修 故障现象:某数控加工中心分度台旋转不停,但无报警号。 2022-4-19237
18、.3.6分度工作台故障维修实例分度工作台故障维修实例 例7-50 工作台分度盘不回落故障维修 故障现象:某加工中心运行时,工作台分度盘不回落,发出7035报警。 例7-51 工作台分度盘回落后不夹紧故障维修 故障现象:某加工中心运行时,工作台分度盘回落后,不夹紧,发出7036报警。 例7-52 工作台回零不旋转故障维修 故障现象:TH6236加工中心,开机后工作台回零不旋转且出现05号、07号报警。 2022-4-19247.3.6分度工作台故障维修实例分度工作台故障维修实例 例7-53 工作台回零不旋转故障维修 故障现象:TH636加工中心,开机后工作台回零不旋转且出现05号、07号报警。
19、例7-54 回转工作台不能落入鼠牙定位盘内故障维修 故障现象:在机床使用过程中,回转工作台经常在分度后不能落入鼠牙定位盘内,机床停止执行下面命令。2022-4-19257.3.7润滑系统故障维修实例润滑系统故障维修实例 例7-55 润滑油损耗大的故障维修 故障现象:TH5640立式加工中心,集中润滑站的润滑油损耗大,隔1天就要向润滑站加油,切削液中明显混入大量润滑油。 例7-56导轨润滑不足的故障维修 故障现象:TH6363卧式加工中心,Y轴导轨润滑不足。 例7-57润滑系统压力不能建立的故障维修 故障现象:TH68125卧式加工中心,润滑系统压力不能建立。2022-4-19267.3.8排屑
20、系统故障维修实例排屑系统故障维修实例 例7-58 排屑困难的故障维修 故障现象:ZK8206数控刮端面钻中心孔机床,排屑困难,电动机过载报警。 例7-59 排屑器不运转,无法排除切屑故障维修 故障现象:MC320立式加工中心机床,其刮板式排屑器不运转,无法排除切屑。2022-4-19272022-4-1928 分析及处理过程:分析及处理过程:刀架锁不紧故障可以从以下三方面分析: 发信盘位置没对正:拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。 系统反锁时间不够长:调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间=.2即可)。 机械锁紧机构故障:拆开刀架,调整机械,
21、并检查定位销是否折断。 参照以上三步进行维修,最终发现刀架的霍尔元件没有对准磁钢,调整霍尔元件,故障消失。2022-4-1929例例7-1 分析及处理过程:分析及处理过程:根据现象初步判断可能为以下故障: 此位刀的霍尔元件损坏:确认是哪个刀位使刀架转不停,在系统上输入指令转动该刀位,用万用表测量该刀位信号触点对+24V触点是否有电压变化,若无变化,可判定为该位刀霍尔元件损坏,更换发信盘或霍尔元件。 此刀位信号线断路,造成系统无法检测到位信号:检查该刀位信号与系统的连线是否存在断路,正确连接即可。 系统的刀位信号接收电路有问题:当确定该刀位霍尔元件没问题,以及该刀位信号与系统的连线也没问题的情况
22、下更换主板。 参照以上三步进行维修,最终发现刀架中对应该刀位的信号线折断,重新连接该信号线,故障排除。2022-4-1930例例7-2 分析及处理过程:分析及处理过程:造成主轴飞车的原因有以下几种: 装在主轴电动机尾部的测速发电机故障; 激磁回路故障,弱磁电流太小; 速度设定错误。根据以上分析,在停电状态下,用手旋转测速发电机,测速发电机反馈电压正常,在开机瞬间,测量激磁电压也正常。而主轴给定电压测得为14.8V(正常时最高给定电压为10V),故初步诊断为NC主板硬件故障。 该主板上与给定电压相关的电路较多,不可能将所有的线路一一分割进行试验。但由于给定输出为14.8V,因此怀疑是15V电源通
23、过元件加到了输出上。由于没有该数控系统主板的原理图,采用最基本的测电阻的方法,从外到里逐个元件测量对15V电源的电阻值,最终发现一块运放损坏,其输出与15V短接,更换后运行正常。 2022-4-1931例例7-3分析与处理过程:分析与处理过程:考虑到主轴负载在空载时已经达到40以上,初步认为机床机械传动系统存在故障。维修的第一步是脱开主轴电动机与主轴的联结机构,在无负载的情况下检查主轴电动机的运转情况。经试验,发现主轴负载表指示已恢复正常,但主轴电动机仍有噪声,由此判定该主轴系统的机械、电气两方面都存在故障。在机械方面,检查了主轴机械传动系统,发现主轴转动明显过紧,进一步检查发现主轴轴承已经损
24、坏,更换后,主轴机械传动系统恢复正常。在电气方面,首先检查了主轴驱动器的参数设定,包括驱动放大器的型号,电动机的型号以及伺服环增益等参数,经检查发现机床参数设定无误,由此判定故障原因是驱动系统硬件存在故障。为了进一步分析原因,维修时将主轴驱动器的00号参数设定为1,让主轴驱动系统进行开环运行,转动主轴后,发现电动机噪声消失,运行平稳,由此判定故障原因是在速度检测器件PLG上。进一步检查发现PLG的安装位置不正确,重新调整PLG安装位置后,再进行闭环运行,噪声消失。重新安装电动机与机械传动系统,机床恢复正常工作。 2022-4-1932例例7-4分析与处理过程:分析与处理过程:经仔细观察、检查,
25、发现该机床的Z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动,但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。考虑到机床为半闭环结构,维修时通过更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验:(1) 在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的A、B、*A、*B信号输出正确。(2)由于本机床Z轴丝杠螺距为5m
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