中等职业学校教师实践总结报告.docx
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1、中等职业学校教师实践总结报告 践 总 结 报 * 安 徽 888888 学 校 实 告 实 践 总 结 报 告 为了提高自身专业水平和实训教学实力,遵照安徽8888学校老师企业实践工作管理方法的文件规定,本人于2022年6月24日至7月28日在安庆汇博机械配件销售有限公司进行为期一个月的企业实践。实践活动已结束,现就一个月的实践活动的目的、过程及体会进行如下总结。 一、企业实践活动目的 企业实践活动是推动教化教学改革,提高老师的动手实力,将理论学问运用于实践当中,检验书本上理论在实际生产中的适用性,进一步巩固、深化已经学过的理论学问,培育自己发觉问题、解决问题的实力。通过深化企业实践,促使我们
2、了解企业的生产组织方式、工艺流程、管理过程,体验生产氛围、企业文化,熟识相关岗位职责、规范,学习新学问、新技能,更干脆地接触生产实际,加深对生产企业的相识,增加对企业的适应性,将自己融合到企业生产中去,培育自己的综合实力,缩短从一名老师到一名企业员工之间的思想与业务距离,使自己成为名符其实“双师型”专业老师。 本次实践,我制定了具体的实践安排,学习内容包括机械制造及设备检修两个方面的相关学问、技能。因平常在校期间主要从事机电专业的实训教学任务,这次企业实践主要学习机械制造方面的相关学问技能。同时,学校近年添置了大量的实训设备,目前尚缺乏专职修理人员,我平常也主动担当了一些实训设备的检修工作,为
3、了提高自己的修理技能,解决学校专业修理人员短缺的逆境,我也将设备修理作为本次企业实践内容之一。 二、实习企业简介 本次企业实践,我和实训中心其他三名老师都选择到安庆汇博机械配件销售有限公司,该公司位于安庆市集贤北路五里工业园区内,公司规模不大,属于小型机械加工制造企业,主要业务为机械零件加工制造与销售,公司拥有车床、铣床、刨床、钻床、磨床、线切割以及焊接类各种设备。公司成立时间不长,主要生产设备仍以一般机床为主,在数控设备的应用方面还比较薄弱,其加工任务主要承揽安庆帝伯格茨活塞环有限公司、安庆中船柴油机有限公司等企业外围配套加工任务。安庆帝伯格茨活塞环有限公司是合资大型机械制造企业,是安庆地区
4、在机械制造方面的龙头企业,活塞环是其主要产品之一,为了保证生产,须要各种设备生产附件,这些生产附件的批量不大,不便于采纳数控设备大规模批量加工,为了降低生产成本,这些企业往往将此类加工任务外委,因此,汇博公司所承接的加工任务里,虽然是这些企业的订单,但是单个工件的数量都不是很大,而且具有肯定难度,当然,此类产品的加工利润尚可。 1 三、实践过程 我和四名老师于6月24日到该企业报到,受到了该公司领导及员工的热忱支持、帮助。在为期一个多月的实践过程中,我和其他老师,在企业技术人员的帮助指导下,成立临时实践小组,统一组织、分工,通过大家协商,由汪.老师担当组长,统一协调支配各项事务,卫.老师担当数
5、控加工方面的技术支持,黄.老师担当一般车床加工任务的技术支持,我主要担当各类设备协助加工及设备修理,同时,为了保证生产顺当进行,依据须要,全部老师随时打算接受各种机床的加工任务,我和汪.老师还兼顾驾车解决交通问题。 在实践初期,老师们刚刚到达安庆汇博机械配件销售有限公司,看到生产车间工人们热火朝天,加工出各种各样的机械零件时,都满怀信念,跃跃欲试。经过企业支配、大家协商,我们担当两个批次零件加工任务,均为活塞环切断筒,该零件系安庆帝伯格茨活塞环有限公司活塞环生产设备的附件(零件名称及图纸见实践成果),为日本原始设计方案。我们选取该零件基于以下几个方面考虑: 1、该零件日本设计,精度、光滑度要求
6、高,工艺较为困难,加工有肯定难度,且加工费用教高,达到每只480元。 2、该零件原始设计存在不足,由于系日本原始设计,其加工工艺适合日本,不适合中国国情。该零件最初设计方案中,外圈需用溶接钛合金薄壁,而该工艺在国内由于设备、材料、技术限制,往往质量很难得到保证,生产中频繁脱胶。 3、汇博公司也始终致力于变更设计方案,但由于数控技术人员的缺乏,未能实施。 4、汇博公司采纳一般车床加工模式,而我们具有肯定的数控加工阅历,在加工该零件时有较大优势。 由于企业设备利用率高,操作工人任务重,难以有专业人员及闲置机床长时间协作大家实践。为了顺当、高效的完成此次实践任务,同时克服企业生产设备不足,在承接了切
7、断筒改进工艺及加工任务以后,我们经过仔细思索,并向学校校长、教务处.主任、实训中心主任、机电专业部.主任都进行了汇报,此次实践采纳校企合作的模式,由企业下任务,供应技术指导、要求,在学校实训车间内进行生产加工,产品完成后再送企业验收,学校领导在听取我们汇报以后,对方案赐予了充分的确定,激励我们,并提出了新的要求,大家也信念倍增,暗暗下定决心,以此次实践活动为契机,有所创新,有所成果。 接受任务以后,我们小组进行分工协作,各司其职。汪.老师负责调度支配、备料及原料加工,卫老师负责程序编制,黄.老师负责刀具刃磨,我则负责设备打算就位及维护工作,同时,大家都兼顾普车毛坯粗加工及数控精车机床的操作。我
8、们一起制定了具体了工艺流程, 2 将整个加工过程分为以下几步: 1、锯床下料,普车粗加工至尺寸要求。 2、数控车床钻20底孔,粗、精车零件右端面宽槽,粗车20底孔至尺寸要求。 3、掉头装夹,粗、精车零件左端内轮廓,精车20H7孔至尺寸要求。 4、心轴装夹工件,精车外圆及端面窄槽。 生产起先了,大家干劲十足,进行得也很顺当。特殊是起先时,很多设备都须要维护,其中一台砂轮机启动电容击穿,两台一般机床照明电路故障,一台数控机床伺服电机损坏,两台有数控机床冷却水系统故障,有水泵内部堵塞,有管道堵塞,有电机损坏,我不怕脏,不怕累,在其他老师的帮助下,修复了全部故障,保证了全部机床的正常运行。 我们承接的
9、工件属于筒类零件,就是一侧筒端面切一道端面窄槽,槽外壁厚仅0.2mm,槽宽1.2mm,深5mm。生产之初,我们都认为该零件难度不大,的确,在前三道工序的加工过程中,几乎没有遇到的困难。但是,正所谓志向很丰满,现实很骨感,在加工最终一道工序时,即切端面窄槽时出现了意想不到的难度,往往一件工件前期90%的加工量都完成了,就在最终车端面槽时出现问题,导致工件报废,前期的辛苦白费,而且问题层出不穷,有时是刀具断裂,有时是外壁向外挤压出现喇叭口变形,有时是外壁向内挤压出现扭曲变形,有时是由于槽内铁屑挤压外壁出现压痕,有时是出现尺寸偏差,总之,这些现象都会导致整个零件报废。 经过不断调整工艺,刃磨端面槽刀
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