2022年FMEA经典案例.pdf
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1、FMEA 经典案例0、1 原 材 料运输-无毛刺-无划伤-标签0、1-1 原材料表面生锈影 响 弹 簧 疲 劳寿命7 原 材 料 包 装不完善3 -要求供货厂严 格 按 我 厂要求包装- 仓 库 人员对来 料 外 观 进行检查6 126 1 在与供应商的协议内确定包装标准2 制定外观的包装检验规程3 对来料的人员进行包装检查的培训建立瞧板方法7 3 5 105 储 存 时 间 过长3 -先进先出控制程序更新-建立瞧板 ,目视控制3 63 7 3 3 63 0、1-2 原材料表面碰伤影 响 弹 簧 疲 劳寿命7 运 输 过 程 中发生碰撞3 用 集 装 箱 运输并固定住- 仓 库 来料目视检查6
2、 126 5 2 5 50 原 材 料 包 装不完善见上仓 库 来 料 目视检查0、1-3 标牌丢失 /批号信息丢失没 有 可 靠 的 追溯性5 捆扎松-包装方案确认- 来 料 目视检查6 90 检查与完善来料控制程序1.1 原 材 料检验1、1-1 不合格材料入库生 产 产 品 不 合格7 未 检 验 出 不合格材料2 技术认可建 立 自 检 报告检 验 员 严 格按 检 验 规 程检验4 56 1、2 原 材 料储 存 与搬运检 验 器 具 失效2 确 定 刻 度 单位质保部定期对检验器具进行校验3 42 5 分 供 方 与 中国 弹 簧 厂 在检 验 方 式 上存在差异2 与 分 供 方
3、确 定 检 验 器具质保部定期对检验器具进行校验3 30 分供方检验器具确定5 2 3 30 1、 2-1 不合格的丸粒影 响 弹 簧 的 疲劳寿命5 供 应 商 提 供不 合 格 的 丸粒2 供 应 商 技 术认可对丸粒的来料检查3 30 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 9 页 - - - - - - - - - - FMEA 经典案例1、 2-2 磷化液不符合规范影响涂层质量5 供 应 商 提 供不 合 格 的 磷化液2 供 应 商 技 术认可对磷化液进行来料检查3 30
4、1、 2-3 涂装的粉末不符合规范影响涂层质量5 供 应 商 提 供的 粉 末 不 符合规范2 供 应 商 技 术认可对粉末进行来料检查3 30 1、 2-4 原材料表面生锈影 响 弹 簧 疲 劳寿命7 原 材 料 存 放时间过长2 根 据FI/FO发放原材料- 仓 库 管 理 员严格按“先进先出”的要求发放材料-首件检查2 28 改用软绳吊装材料7 2 2 28 1、 2-5 从仓库到原 材 料 搬 运 途中 原 材 料 表 面碰伤影 响 弹 簧 疲 劳寿命7 原 材 料 吊 装时碰伤4 严 禁 用 钢 丝绳 吊 装 无 外包装的材料 , - 操 作 工 自 我检查- 质 保 部 抽 样检查
5、2 56 7 4 2 56 2-1 表 面 不 能达到平滑要求影 响 弹 簧 的 疲劳寿命6 HIC 卷 簧 机 滚 轮调整不正确3 1.首件认可1.操作工定期抽检一班 1 次/2h 2.质保定期抽检 1 次/4h 3 36 2-2、 总圈数不能达到要求影响弹簧装配6 HIC -外径偏差-送料长度偏差4 1 设 备 卷绕 方 向保证2 首 件 认可1.操作工定期抽检一班 1 次/2h 2.质保定期抽检 1 次/4h 3 72 专用量具6 4 2 40 2 冷 卷 成形-达到指定 几 何尺寸 : 表 面 平滑2-3、旋向错误影 响 弹 簧 影 响弹簧装配6 方向绕反2 同上最后线菏载测试误差验证
6、1 12 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - - FMEA 经典案例总圈数2-4.自由长度力超差影 响 整 车 舒 适性7 HIC 1 顶 杆 节距 推 出误差2 设 备 精度误差3 -首件样品确认程序-设备 PM 计划-、操作者 1 次/2h -、QC 2 次/4h 3 63 2-5.弹簧外径不符合规范刚度超差负荷超差影响装配9 Sc 卷簧机顶杆、滚 轮 参 数 未调整好3 -首件样品确认程序-首件认可- 操作者1 次/2h -、QC
7、2 次/4h 2 54 做 Spc控制图9 3 2 54 自 由 长度2-6 大端圈间隙弹簧力、刚度变化7 HIC 卷簧机顶杆、滚 轮 参 数 未调整好3 -首件样品确认程序-首件认可确定参数-QC 1 次/4h -操作者检查、记录 1 次/2h 3 63 弹 簧 外径2-7 上,下端圈内径对 用 户 造 成 装配困难7 HIC 卷簧机顶杆、滚 轮 参 数 未调整好3 -首件认可-首件样品确认程序-QC 2 次/4h -操作检查、记录 1 次/2h 3 72 3 去毛刺3-1 弹簧有毛刺影响装配影响外观7 落 料 刀 与 芯轴 刀 存 在 间隙3 -刀具管理-100% 去 毛刺-、喷丸目视检查
8、4 84 刀具管理程序生产科、设备科7 3 4 84 4-1.回火间隔小于 4h 弹 簧 使 用 寿 命降低8 HIC 1.回火设备坏2.操作者未及时上料4 -设备预防性维修-周转箱控制方法专用周转箱4 128 1.建立周转箱定制2.建立周转箱管理程序8 4 3 96 4-2 链排走速调节不当1.回火时间过短2.降低产品使用寿命3.改变弹簧几何尺寸7 HIC 设备故障2 设 备 预 防 性保养计划-操作工每 2 小时作自检- 质保部检查1 次/4H 3 42 制定详细的设备失效应急计划7 3 4 84 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归
9、纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - - FMEA 经典案例4 回火 消 除卷 簧 引起 的 应力6 参 数 设 置 错误2 培训-操作工每 2 小时作自检3 42 4-3 回火硬度不符合要求4-4 各 个 炉 段的 回 火 温 度 不符合要求降 低 产 品 疲 劳寿命1.降低产品疲劳寿命2.改变弹簧几何尺寸8 HIC 1.回火温度超差2.回火时间超差3 见上质保部打硬度2 只/班4 96 8 HIC 1.回火炉设备故障2.温度计失效2 -设备预防性维修-温度计采用PLC 控制、温 控 报 警 装置-定期对温度计标定、报警装置标定
10、-温度计寿命管理-记录纸 100%数据记录-操作工检查1次/2h 2 48 5-1 抛丸流量不足弹 簧 使 用 寿 命降低 (早期断裂 ) 7 丸粒不足3 -规定丸粒流量并锁定-丸粒添加程序1次/80min, 每 次添 加25Kg1.2mm 丸粒。-设备报警1.操作者点检1 次/2h 2.QC 检查 1 次/4h 6 126 国产 1mm喷丸机加流量报警装置7 3 3 63 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 9 页 - - - - - - - - - - FMEA 经典案例5-2
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