2022年化工厂大检修总结.docx
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1、大检修总结本次大检修方案时间为天,实际为天( 7 月 9 日 12:00 合成断气停车, 8 月 4 日 9:36 合成启副循、加负荷) ,造成大检修时间延长的主要缘由是空分汽轮机转子需运至陕西进行检修(来回用时天),其他项目基本在掌握范畴之内; 在本次大检修中,共分为四个部分: 大修前的预备;交出阶段;检修阶段;开车阶段;在大修前预备阶段,我在调度室学习各项预备工作;在交出与检修阶段,我与* 负责 * 车间生产部的相关工作; 在开车期间, 在调度室学习开车的程序及步骤;一、大检修前组织1、各车间停开车所需的确认单已预备完毕;2、各车间大检修所需材料已预备完毕;3、各车间交出方案已预备好并组织
2、学习;4、各车间盲板图及盲板表上墙;5、对公用工程项目提前碰头讨论;6、对各碰口项目提前碰头讨论;7、氮气安排方案提前讨论;8、生产部人员安排方案已完成;9、下大检修调度令;二、交出(合成车间) 1、 * 单元2022 年 7 月 9 日 12:00 合成装置切气停车,方案卸渣蜡、置换4小时,因合成反应器底阀 C、D 不通,处理小时, 卸料时间延长至 18: 30,影响交出进度; 18:30 合成系统用蒸汽蒸塔,蒸汽压力低(管网显示压力在左右,合成只有左右) ,影响交出进度;10 日 15:30* 系统蒸塔终止,用中压氮置换; 16:50 合成上、下段汽包开头补脱盐水(方案为 12:00,较方
3、案晚 5 小时),反应器降温(由145 降至 70 ),22:18 合成用高压消防水向悬液分别器喷淋降温 (方案为 17:00,较方案晚 5 小时),反应器温度下降较慢( 73 降至 61);11 日 3:40* 反应器开人孔(方案为 9 日 18:00,较方案晚 9 小时40 分钟);10:20-11:20* 反应器再次喷高压消防水降温, 温度由 50 降至 40 ;10 日 12:00 至 11 日 11:50 反应器隔离, 13:22* 反应器中部开头进人搭架子(反应器下段平均温度:44 );原料气管线加盲板因螺栓粘死,用气焊割开处理,用时7 小时,影响整体交出进度;15:00 合成对外
4、全部盲板加完,交出检修(方案为1:00 交出,较方案晚 14 小时);2、* 单元10 日 12:55 空分停车后低压氮气压力低,影响合成对外管线扫线置换,加盲板进度慢; * 退油进度因低压氮气压力低影响,方案10 日 8:00 至 11 日 8:00 系统排蜡、吹扫、置换,实际为11 日 20:00 交出检修,较方案交出时间晚 12 小时;3、* 单元9 日 17:43 * 尾气至火炬扫线, 20:45 R-6401 至 R-6101 压料线扫完, 6400 停用蒸汽, 10 日 9:00* 交出检修;二、检修(合成车间)1、重点项目:(1) )、 * 反应器* a、过滤管更换7 月 11
5、日合成反应器中部进人搭架子; 12 日合成反应器过滤管拆除 18 根; 13 日合成反应器过滤管全部取出,开头对内部出蜡进行技改,安装新过滤管; 15 日合成反应器内部分别技改已全部完成; 16 日合成反应器新过滤管共 45 根全部装完; 21 日合成反应器过滤管验收完成( 15:20),中部拆架子,封人孔;b、分布器检查清理7 月 15 日合成反应器分布器清理; 16 日合成反应器分布器开口检查, 共开口 5 个;A 组从里向外其次圈有少量渣蜡; B 组从里向外第三圈洁净无渣蜡; C 组从里向外第一圈渣蜡量占 1/3; C 组从里向外第三圈渣蜡量占约 1/5;C组从里向外第四圈有少量渣蜡;
6、21 日将渣蜡清理洁净,封口;c、旋液分别器检查7 月 17 日上端悬液分别器开孔检查,洁净未堵;(2) )、 * 至* 管线更换7 月 12 日* 至* 管线开头切割、更换; 18 日* 至* 气相管线更换完毕( 15:00);2、一般项目:(1) )、合成反应器压差液位计检查更换, 11 日开头, 23 日回装完;(2) )、反吹、过滤环管切断阀检查更换, 11 日开头, 21 日完成;(3) )、空冷 C、D、E 组清理、防腐, 11 日开头, 15 日完成;(4) )、汽包相关阀门(定排、连排、液控、压控、温控、紧急 泄放等)研磨更换, 11 日开头, 19 日完成;(5) )、D-6
7、301A 隔离清罐, 11 日开头, 17 日完成;(6) )、XCV-6104A/B/C检查修理, 12 日开头, 22 日完成;(7) )、蒸汽界区阀门更换, 12 日开头, 14 日完成;(8) )、仍原尾气至脱碳根部阀更换, 13 日当天完成;(9) )、6400 单元除氧水界区阀拆卡具更换阀门, 13 日当天完成;( 10)、 D-6305A/B/C、D-6301A/B、D-6307 出口、 D-6309、D-6307北侧安全阀校验, 13 日当天完成;(11) )、D-6201A/B/C 出入口阀门检查修理更换, 13 日开头, 22 日完成;(12) )、蒸汽界区第一道手阀修理,
8、 14 日当天完成;(13) )、除氧水界区阀更换, 14 日当天完成;(14) )、P-6105A/B、P-6104C出口手阀更换, 14 日开头, 17 日完成;(15) )、R-6401 底部清理, 14 日当天完成;(16) )、上、下段汽包检查固定内件, 15 日开头, 18 日完成;(17) )、D-6110 内件与除沫器检查, 15 日当天完成;(18) )、D-6113 内件与除沫器检查, 15 日开头, 18 日完成;(19) )、渣蜡间东低压消防栓更换, 17 日当天完成;(20) )、D-6107 开人孔检查, 17 日当天完成;(21) )、反应器底部 3#、4#卸料球
9、阀清理回装, 17 日开头, 23 日完成;(22) )、加热炉开人孔检查, 17 日当天完成;(23) )、D-6405 清罐, 18 日当天完成;(24) )、D-6106 清罐, 18 日开头, 19 日完成;(25) )、D-6104 隔离检查内件, 14 日开头, 19 日完成;(26) )、空冷入口管线焊缝补焊,封头打磨,19 日开头, 23 日完成;(27) )、D-6404 清罐, 19 日当天完成;(28) )、合成反应器换热列管查漏, 20 日当天完成;(29) )、合成反应器出口管线重油喷淋加盲板,21 日开头, 22 日完成;(30) )、D-6102 气相预留口切割、
10、焊接, 21 日开头, 22 日完成;(31) )、空冷换热列管冲洗, 21 日开头, 23 日完成;(32) )、反吹、出蜡环管根部球阀更换, 21 日完成;(33) )、D-6105 底阀更换, 21 日开头, 22 日完成;(34) )、D-6106 液相出口三通更换, 21 日当天完成;(35) )、P-6105B/C机封检修 ,21 日开头, 24 日完成;(36) )、D-6126 底阀更换, 21 日当天完成;(37) )、D-6201B开人孔检查, 21 日当天完成;(38) )、XCV6101A、B、C、D 检查阀门附件及气路, 22 日开头, 23日完成;(39) )、SR
11、-6301B更换滤盘; 24 日开头,未完待续;3、技改项目:(1) )、D-6403 排液至 D-6125 管线加阀门技改, 22 日开头, 23 日完成;(2) )、E-6301至 D-6301A 重质蜡管线新加冷却器甩头 ,20 日开头,22日完成;(3) )、合成水外送管线加界区手阀、高精油水装置出入口加手阀技改, 20 日开头, 22 日完成;(4) )、压缩凝液剩余碳钢管线改为不锈钢 , 19 日开头, 21 日完成;(5) )、离心过滤机项目甩口 , 19 日开头, 20 日完成;(6) )、XV6102加后手阀技改 , 18 日当天完成;(7) )、E-6107出、入口加手阀技
12、改 , 17 日开头, 18 日完成;(8) )、侧线项目甩口 , 16 日开头, 19 日完成;(9) )、主循环压缩机管路振动改造,检修前开头, 18 日完成;(10) )、过滤管内部隔离技改 , 13 日开头, 15 日完成;(11) )、地下污油管线改造 , 19 日开头, 24 日完成;(12) )、R6101 分布器增加氮气防堵线 , 19 日开头,未完成;(13) )、高精油水分别器前增加过滤装置 ,未完成;(14) )、D-6103 至 D-6113 气相管线更换 , 12 日开头, 18 日完成;4、检修中发觉问题:(1) )、合成过滤管 A3、B2、B4、C3、C4因技改至
13、 * ,过滤压差大,导致过滤管变形;(2) )、合成反应器分布器开口检查,共开口5 个;A 组从里向外其次圈有少量渣蜡; B 组从里向外第三圈洁净无渣蜡; C 组从里向外第一圈渣蜡量占 1/3;C 组从里向外第三圈渣蜡量占约 1/5; C 组从里向外第四圈有少量渣蜡; 将开口处渣蜡清理洁净, 封口;(3) )、* 底部有一层渣蜡;(4) )、反应器旋液分别器开孔检查,内部洁净无堵,与往年相比,情形反常;(5) )、* 底部渣蜡沉积最厚达 40 公分;(6) )、* 底部发觉有碎丝网, 怀疑为合成 D-6113 内除沫器损坏带出,将 D-6113 内除沫器取出检查,外观完整,无破旧;(7) )、
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