2022年制造技术部工作总结提供公司.docx
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1、制造技术部 2022 年工作总结及 2022 年工作方案编制:审批:二一一年元月十日一. 2022年工作总结1. 技术文件编制1.1 组织编制焊装 L3 车主焊线两厢车焊点编号、焊装 L3 车主焊线三厢车焊点编号、车门铰链安装工艺卡、 L3 白车身装调间隙标准、车身焊接相关制度、焊装 L3 车电泳工装工艺卡、焊装工具材料耗材定额、电泳湿打磨工艺卡、涂装工具材料耗材定额、总装工具材料耗材定额、工装设计规章制度;1.2 完善、优化焊装L3 主焊线工艺卡、 L3 车型装调线工艺卡、焊装主要帮助材料消耗工艺定额、涂装掌握方案涂装标准作业指导书、涂装帮助材料消耗工艺定额、涂装主要材料消耗工艺定额、总装工
2、艺卡、总装帮助材料清单及帮助材料定额, 核对、编制GHK7610B/GHK7610B国A -MBOM内 一、内二、底盘 、焊装 MBOM,并重新下发车间;1.3 依据集团产能提升要求,焊装车间(单班80 台车/ 天),将主焊工位的补焊工位新增 2 个工位,使生产节拍,由原先5.5 分/ 台车,提升至现在 4.5 分钟/ 台车,并编制相关工艺文件;1.4 顺当完成两厢车白车国产化工作(将问题发觉、问题反馈、夹 具调整等),并批量生产50 台车;完成两轮三厢车白车身国产化的试装工作;车身精度:两厢车54 点合格率 90%,三厢车合格率 90%,漆膜厚度、内饰件匹配等满意批量生产要求,并制订关于白车
3、身国产化相关的工艺文件,通过PQCM试验论证,并编写焊装生产工艺装备通过性PQCM验证报告、涂装生产工艺装备通过性 PQCM验证报告、总装生产工艺装备通过性PQCM验证报告;1.5 依据公司产能提升要求,编制焊装车间单班90/ 台车,涂装车间单班 100 台车/ 天,总装车间单班 60 台车/ 天提升方案;1.6 进行三厢车制造成本核算;1.7 完成技术文件、外接收文件的下发和存档工作;1.8 编制焊接质量问题及装调资料、焊接强度检验和试片制 度介绍、焊点质量掌握、涂胶作业留意事项、打磨作 业留意事项、焊缝密封机PVC喷涂作业相关学问、前处理电泳工艺学问、打磨留意事项及涂装车间干净度的掌握、二
4、次内饰装配工艺及工具使用、发动机构造、总装装配工艺、汽车电器培训、装配的基本学问培训等培训资 料,培训次数 41 次,课时达 80 小时;培训工人超过 370 人2. 其它工作2.1 完成多次集团发运泰安共约 70 台 007B/E/D 试验车在泰安工厂喷漆工作(例;泰安工厂涂装车间车身的吊具吊点改造,及电泳 / 喷漆及相应帮助专用工装制作,现场指导喷漆工艺)2.2 顺当完成 810 月焊装、涂装、总装工艺与宝腾技术支持人员进行技术沟通;2.3 以黄总为组长,与品质、设备、车间相关人员成立焊接、油 漆、装配质量攻关小组,分别编制 L3 白车身质量攻关工作计划、 L3 油漆质量攻关工作方案、 L
5、3 装配质量攻关工作方案,并督促各组员工作开展,其质量攻关成效明显;并长期与品 质、车间成立三位一体集中办公,对突发问题能快速得到解决;2.4 焊装、涂装、总装工艺,完成每月1 次全面的工艺纪律大检查,并将问题准时发给车间进行整改;2 各工艺室主要工作2.1 焊装工艺室主要工作2.1.1 设计、制作 24m 长钣金修复光廊,用于分总成件钣金返修, 用提高生产效率,保证钣金质量;2.1.2 制作 7 套两厢 . 三厢车铰链安装夹具,在泰安工厂,车门实现铰链用夹具分装(前期宝腾供车门件,铰链和车门装好,并有CO2焊接,导致在车门调整时困难)2.1.3 完成了 1 次/ 年,CKD3白车身焊接强度破
6、坏性试验;完成两厢. 三厢国产化验证车 BQCM车焊接强度破坏性试验,通过两次破坏性试验; CKD3车,泰安工厂全部焊点焊接合格;国产车在顶盖处2点虚焊;2.1.4 焊装车间按车身焊接相关制度执行,保证了车身焊接质量,将焊接问题掌握在10 台车内被发觉;证明此制度可行;保证了焊接质量;并用以上方法,保证了国产化件和进口件的两种车型 四种状态下车身焊接质量;2.1.5 依据白车身焊点分布情形,焊装工厂在宝腾车的基础上,在 关键区域新增 28 个焊点,新增焊道6 道,并下发调整后的焊装L3 主焊线工艺卡,保证车身焊接质量;2.1.6 提高两厢 . 三厢车车身精度, 6-7月车身平均精度:两厢车81
7、.52%,三厢车82.58%; 经过技术分析,对夹具进行局部改进,并调整后8-9 月份车身平均精度:两厢车 88.49%,三厢车 87.11%,截止 11 月份车身平均精度:两厢车 88.41%,三厢车 89.94%,已趋于稳固;2.1.7 通过使用试验的新材料,提高白车钣金修复效率,和钣金锈迹清理效率;2.1.8 通过对 1000 多个螺栓拧紧力矩的变化规律,制订更合理的拧紧力矩,大大提高了白车身车门铰链安装螺栓力矩合格率,合格 率由原先 15%,提升至现在的 85%以上,同时按此方法,制定关于装调线力矩制度;2.2 涂装工艺室主要工作2.2.1 电泳打磨由干打磨改为湿打磨,改为湿打磨后车身
8、质量得到 提高,中涂颗粒点由原先80,降至现在 50 左右,并下发电泳湿打磨工艺卡,准时培训工人;2.2.2 喷胶室后轮罩遮挡方式,由1 次性纸胶带遮挡改为可重复利用的工装工装遮挡,提高了工作效率和工艺规范,每台车节省纸胶 带约 15cm/台车2.2.3 坚持涂装车间1 次/ 天的各个前处理电泳槽液化验,并对槽液爱护; 2022 年共对电泳烘房、胶烘房、中涂烘房、面漆烘房四个烘房,进行 1 次/ 月测量炉温曲线(涂料固化需要肯定的温度和时间,只有在固化窗口内的炉温曲线才能使漆膜得到良好的漆膜性能)2.2.4 帮助涂装设备部门改造脱脂除油槽;经过多次试验分析,调整前处理电泳喷嘴角度,大大降低电泳
9、车身颗粒;制定涂装设备停线应急预案,将缺失减到最少(设备故障导致在线车辆车身生锈);2.2.5 将铁质堵盖由总装车间转入涂装车间安装,分别将零件号为MT406751、MT434301的铁堵盖由总装移入涂装车间的涂胶线上安 装,削减上、卸遮挡的工作量;削减遮挡用纸胶带约16cm/辆车, 同时保证堵盖处的密封性、美观性;2.2.6 解决因员工操作问题,导致停车场大批量车身局部产愤怒泡 的 问 题 , 并 出 返 修 方 案 将 停 车 场 车 辆 进 行 修 复 ; 解决因中涂油漆受到油的污染,导致大批量车身局部产愤怒泡的问题;解 决 因 油 漆 膜 厚 导 致 流 光 白 色 差 问 题 ; 解
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