PLC高速计数器功能应用在定位控制上的案例 .docx
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1、精品名师归纳总结PLC 高速计数器功能应用在定位掌握上的案例一、概述切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备之一。切纸机完成的最基本动作是把待裁切的材料 送到指定位置, 然后进行裁切。 其掌握的核心是一个单轴定位掌握。我公司引进欧洲一家公司的两台切纸设备, 其推动定位系统的实现是利用单片机掌握的。掌握过程是这样的, 当接收编码器的脉冲信号到达设定值后,单片机系统输出信号, 断开进给电机的接触器, 同时电磁离合制动器的离合别离,刹车起作用以排除推动系统的惯性,从而实现精确定位。由于设备的单片机掌握系统老化,造成定位不准,切纸动作紊乱,不能正常生产。但此掌握系统是早期产品, 没有合适配件可替换, 只能
2、实行改造这一途径。目前国内进行切纸设备进给定位 系统改造主要有两种方式,一是利用单片机结合变频器实现,一是利用单片机结合伺服系统 实现,不过此两种改造方案成本都在两万元以上。并且单片机系统是由专业开发公司设计,技术保守, 一旦显现故障只能交复原公司修理或更换,修理周期长且成本高, 不利于改造后设备的爱护和使用。我们结合自己设备的特点提出了新的改造方案,就是用PLC 的高速计数 器 功 能 结 合 变 频 器 的 多 段 速 功 能 实 现 定 位 控 制 , 并 利 用HMI 人 机 界 面HumanMachineInterface 进行裁切参数设定和完成一些手动动作。二、改造的可行性分析现在
3、的大多PLC 都具有高速计数器功能,不需增加特别功能单元就可以处理频率高达几十或上百 KHz 的脉冲信号,而切纸机对进给系统的精度和响应速度要求不是很高。可以通过对切纸机进给系统相关参数的运算,合理的选用编码器,让脉冲频率即能在PLC 处理的范畴内又可以满意进给的精度要求。在进给过程中,让PLC 对所接收的脉冲数与设定数值进行比较, 依据比较结果驱动相应的输出点对变频器进行输出频率的掌握,实现接近设定值时进给速度变慢, 从而减小系统惯性, 到达精确定位的目的。 另外当今变频器技术取得了长足的进展,使电机在低速时的转矩大幅度提升,从而也保证了进给定位时低速推动的可行性。三、主要掌握部件的选取1、
4、PLC 的选取设备需要的输入输出信号如下:x0 脉冲输入x1 脉冲输入x2 前限位x3 后限位 y3 前进 . x4 前减速位 y4 后退x5 电机运转信号 y5 高速x6 刀上位 y6 中速x7 滑刀爱护 y7 低速x10 压纸器上位 y10 x11 光电爱护 y11x12 小车后位 y12 进给离合x13 双手下刀按钮 y13 压板下x14 停止按钮 y14 刀离合x15 连杆爱护 y15 电机禁启动x16 刀回复到位针对这些必需的输入点数,选用了FX1s 30MR 的 PLC,由于选用了人机界面,其它一些手动动作,如前进、后退、换刀等都通过人机界面实现,不需占用PLC 输入点,从而为选用
5、低价位的 FX1s 系列 PLC 成为可能,由于 FX1s 系列 PLC 输入点最多只有 16 点。另外此可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结系列 PLC 的高速计数器具有处理频率高达60 千赫的脉冲的才能, 足可以满意切纸机对精度的要求。2、编码器的选取编码器的选取要符合两个方面,一是PLC 接收的最高脉冲频率,二是进给的精度。我们选用的是编码器辨论率是500P/R每转每相输出500 个脉冲的。通过验正可以知道此辨论率可以满意上面两个条件。验证所需的参数:电机最高转速是1500 转/分 25 转/ 秒、进给丝杆的导程是10mm/ 转。验证如下:本系统脉冲最高频率25 转/秒 50
6、0 个/转 2A/B 两相 25KHz理论进给辨论率 10mm/500=0.02mm同时由上面的数据知道进给系统每走1mm 编码器发出 50此数据很重要,在PLC 程序的数据处理中要用到个脉冲信号。由于此工程中对编码器的A/B相脉冲进行了分别计数, 使用了两个高速计数器,且在程序中应用了高速定位指令,就此PLC 可处理的最高脉冲频率为 30 千赫, 因此满意了第一个条件;我们的切纸机的载切精度要求是0.2mm,可知理论精度完全满意此要求。3、变频器和HMI的选取这 两 个 部 件 我 们 都 选 用 了 三 菱 公 司 的 产 品 , 分 别 是 FR-E540-0.75K-CH和F920GO
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