300MW机组基建工程典型质量问题汇编(共68页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上300MW机组基建工程典型质量问题汇编华电山西朔热公司编2010年9月序 言为确保华电山西朔热公司2*330MW项目的建设质量、顺利进行、创优质工程,进一步加强对基建工程的管理与监督,特主要摘录了300MW级机组发生一些基建质量问题、障碍事例,供大家参考学习。方便大家从中总结经验、深刻吸取事故教训,提高认识,增强安全工作的责任感、紧迫感和压力感。在工作中举一反三,摸清事故规律,制定防范措施,防患于未然。为安全、平稳地搞好工程的建设、试运和投产工作做出贡献。综观国内电力基建质量问题,从发生的事故原因来看,有相当多的事故原因是由于人员责任心不强、不能很好地执行规章制度造成
2、的。因此抓好质量管理程序,提高工作人员的素质,搞好岗前培训,增强工作人员的责任心和事故处理能力,致关重要。希望大家克服麻痹和松懈思想,认真执行质量验收程序及“两票三制”,抓好各项安全质量措施的落实,努力实现“安全为天、环保为先、效益为本、质量为基”的建设理念。其主要责任单位包括项目公司、监理公司、承包单位、设计院、调试所、供货商。主要责任人是项目公司建设部质检人员、监理工程师、承包单位质检人员设计人员、调试人员、各工代等由于时间仓促,书中粗疏之处在所难免,恭请各位读者给以批评指正。目 录300MW机组基建工程质量问题汇编第一节 土建专业质量问题汇总及防范措施一、 沉降观测点设置及施测不规范沉降
3、观测点的设置对于判定建(构)筑物及重要设备基础的健康水平极其重要,测得的具体数据和趋势分析是判定其沉降情况的重要依据,沉降观测工作应引起各参建单位高度重视,以确保新建工程的稳定、健康。从已完工的工程情况看,在沉降观测点的设置和变形观测的具体操作方面暴露出的问题较多:个别工程在工程设计阶段就没有按照相关规范进行沉降观测点的设置;有的工程在施工阶段没有按照规范要求进行施测;有的工程在半年试生产期间没有进行沉降观测;有的沉降观测点被遮挡、掩埋或破坏,无法进行沉降观测;有的没有对现有沉降点进行有效保护;有的没有设置明显的统一标识;有的工程在测量工作结束后没有进行测量工作的总结及对工程的沉降情况进行评价
4、,没有真正达到沉降观测的目的。原因分析:建设单位及参建单位没有充分认识到设置沉降观测点及施工测量对工程的重要作用;相关单位对于有关规范、标准了解不全面、理解不深刻;监理单位和建设单位在测量工作方面的监督管理不细、力度不够、工作不实。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:在施工图会审阶段应将沉降观测点的设置列为审查的重点内容之一;建立并完善相关的规章制度,规范沉降观测点的工作秩序和程序,且认真贯彻执行;监理单位必须配置足够的、持有效资质证件的专业技术人员进行施工期间的全过程监督和管理;建设单位应不定期进行检查和抽查,以便及时掌握建(构)筑物及重要设备基础的沉降变化情况。二、部分混凝土地面、抹灰
5、墙面有裂纹新(扩)建工程的部分混凝土地面、内外墙面抹灰层,经过半年左右时间的使用后发现不规则裂纹较多,且这一现象较为普遍,大部分工程都有类似问题。时间稍长后,由于裂纹缝隙积聚细煤粉、灰尘等,裂纹就更加明显,影响了土建工程的整体观感质量,个别工程影响了达标投产验收及优质工程的评比。个别工程墙体的裂缝危及到了墙体的结构安全,影响到使用功能的正常发挥。原因分析:混凝土地面不是随打随抹,而是由于抢进度、图方便将混凝土浇注后,在其上面抹一层水泥砂浆,且砂浆的水灰比控制不好;简化中间的施工程序,基底的清理不彻底、湿润不完全;混凝土压抹成品后,没有及时进行养护或养护时间不够,造成混凝土表面失水过早而形成干裂
6、;有的属于地面伸缩缝设置部位不正确或在层厚方向不贯通或纵横方向不到边。墙面抹灰层的干裂则是没有按照相关规范在墙体抹灰前对基层进行浮灰的清扫并喷水充分湿润,造成抹灰层失水过早;一次抹灰太厚或两次抹灰间隔时间太短,收缩不匀或表面撒干水泥粉; 夏季施工砂浆失水过快;冬季施工时砂浆层受冻;抹灰层形成后没有进行养护或养护不及时或养护时间不够,造成表面裂缝较多。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:制定专项质量问题的防范措施,经监理单位签字批准后方可实施;制定检查、验收制度;严格按照相关规范的规定进行每道工序的检查验收,不减少或简化施工的中间环节;加强成品成型后的养护管理;在工程合同签订阶段就应明确,将
7、半年生产期后出现的类似问题作为考核参建单位的依据。三、室外钢结构油漆脱落、锈蚀已完工程的室外钢爬梯、楼梯、支架、桁架等钢结构部件经过不长时间的使用后,发现返锈、腐蚀和油漆脱落较严重,个别已经锈蚀到主要承重构件,不仅影响到钢构件的整体观感质量,还影响到构件的正常使用寿命,不得不在机组投运不长的时间就进行重新防腐处理。原因分析:由于建设工程工期较紧,施工单位为了赶进度、抢时间,简化或省去了中间施工工序(如除锈、打磨等),使完成后的防腐油漆不能与基层很好的粘结,时间稍长就会脱落;使用的油漆质量不过关,影响最终的防腐效果,出现了返锈现象;施工单位涂刷的防锈漆或面漆没有达到设计规定的遍数及涂层厚度,导致
8、油漆防腐能力降低,影响了钢构件的防腐功能。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:钢构件在打磨、除锈后必须进行严格、认真的过程验收,并做好现场验收记录,上道工序未按照规定进行检查验收或检查验收不合格,不得进行下道工序的施工;检查油漆产品合格证、质量证明等,必要时可进行抽样检测;对涂刷成品后的油漆涂层厚度按照相关规范进行测定、验收,对于不符合规范规定的指标要返工处理。四、钢筋混凝土构件钢筋保护层厚度不满足规范要求钢筋混凝土构件中钢筋保护层厚度,应按照构件的不同部位依照相关规范留置,而有的工程个别部位的钢筋保护层不足,造成混凝土构件的箍筋锈蚀,甚至外露,严重的已影响到了受力钢筋。特别是冷却塔人字柱
9、、淋水构件等经常受水冲洗部位,经过几个冬季的冻溶循环后,会使混凝土保护层脱落,威胁到混凝土构件的结构安全,不得不耗费大量人力、物力、财力进行加固处理。原因分析:没有按照土建工程验评标准的规定要求设置保护层垫块,垫块数量不足或固定不牢,混凝土浇注后钢筋笼变形,使钢筋向一侧靠近,造成保护层厚度减小;钢筋工程的各级检查验收流于形式,没有认真把关,对于不符合规定、数量不全的垫块没有及时发现并纠正。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:严格按照钢筋工程的验收程序进行检查验收,做到验收不流于形式、不走过场;实行责任到人、压力到位的验收管理模式:谁签字谁负责,谁验收谁跟踪管理。要制定出现类似问题的考核办法
10、,发现问题后要追究施工单位技术人员及工程监管部门人员的责任。五、回填土质量控制不好,出现不均匀沉陷。回填土的质量控制不好,短时间内出现不均匀沉陷是最近新建机组的普遍问题,现场回填土的质量缺陷主要表现为:回填土上的混凝土地面经过一段时间的考验后,出现了局部的不均匀沉降;回填土层上的小型辅机基础出现倾斜、沉降;回填土层上的沟道发生断裂;建(构)筑物室外散水出现局部沉陷、断裂等。原因分析:回填土的施工过程控制不严格,不按照相关规范的铺土厚度进行铺土,铺土厚度远大于规定要求;打夯机的夯实遍数不足、两夯之间的重叠宽度不够,最终的回填土没有达到规范规定的压实系数;回填土料不符合设计要求,粒径过大、含水率过
11、高、出现冻土块等;监理单位没有充分发挥监督管理职能,监督不到位、管理力度不大。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:施工单位制定专题的回填土施工技术措施,报监理单位审查批准,并监督执行;严格按照相关规范控制分层厚度、含水量、压实系数、土料粒径等参数;按照规定认真做好回填土的见证取样及试验工作,加强对土料、含水量、施工操作和回填土干密度的现场检验。六、现场对已完工的成品、半成品保护不好在工程建设过程的检查时发现,现场对已经完工的成品、半成品保护不到位是普遍存在的问题,主要表现在:墙体及混凝土构件的边角遭受碰撞、施工完成的墙面地面等被污染、保温层被踩踏、沉降观测点被掩埋或破坏、屋面防水层被破坏等
12、等。原因分析:施工单位对成品保护工作的宣传不够,一线施工人员的成品保护意识不强;成品保护制度不健全,设施不完善;施工过程中,各专业交叉施工的管理不规范、组织不合理、协调不统一、措施不到位。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:结合工程实际情况,制定切实可行的成品、半成品保护制度;施工单位应加强同一专业不同工序或不同专业之间交叉作业的统一管理、组织与协调;做好成品保护的措施;加强成品保护的宣传,增强工人的成品保护意识;加大对破坏成品行为的惩罚力度。 七、建筑工程施工完成后对现场遗留物清理不彻底在机组投产后的达标投产检查中发现,现场施工遗留物较多,有脚手架钢管、架板、细铁丝、未割除的钢筋、钢管等
13、,在一定程度上影响了全厂的安全文明生产及达标检查验收。原因分析:施工单位没有严格对照验收标准进行各级检查验收;监理单位没有认真的组织单位工程竣工验收,即使验收,工作也没有做到严、细、实,只是流于形式。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:监理单位必须认真组织细致的单位工程竣工验收工作,制定单位工程竣工验收制度,严格竣工验收程序,明确竣工验收任务,落实竣工验收责任。八、同一工程多个施工单位的验评表、记录表等表格格式不统一目前电力工程建设的每个项目的施工单位都是有多家组成和参与的,个别项目在资料统一管理方面做的不够到位,甚至有些混乱:各施工单位土建专业的质量验收评定表、沉降观测记录表、各种记录表
14、等表格的格式不统一,千差万别、良莠不齐。特别是地方建筑公司或其他行业的施工单位资料的归档和整理比电力建设公司做的要差。原因分析:地方施工单位或外系统行业的施工单位不清楚电力行业土建工程各种施工记录表格的格式,仍按照他们既有的表格和模式进行填写;建设单位或监理单位在工程管理过程中也没有对其进行统一的要求、协调和管理,使形成的最终竣工资料不符合档案管理的统一要求,不得不花较多时间进行整改。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:由监理单位牵头对工程资料的填写、归档、整理等进行统一的要求、协调和管理,在工程起始阶段就对各施工单位以工作联系单的形式下发明确的要求和管理标准,在工程建设期间专门对技术资料
15、进行不定期监督检查,并将发现的问题及时反馈给相关单位,以便及时纠正和整改。九、外围及辅助、附属工程的质量不高建设完成的所有火电项目都不同程度的存在着主体工程质量好于外围及辅助、附属工程,即使同一个施工单位来完成这两部分,也存在这一问题。无论是从工程的结构部分还是到装饰装修的细部,外围及附属、辅助工程的总体质量都大大逊色于主体部分。原因分析:无论是建设单位还是工程各参建单位,都存在重视主体工、,轻视外围及附属、辅助工程的心态和观念。在外围及附属、辅助工程的招标阶段,建设单位就对施工单位的资质等方面放松了要求、降低了标准。施工单位在工程建设阶段无论是从技术力量的配备、施工机械的配置及工程管理的力度
16、方面也都能体现出轻视外围及附属、辅助工程的一面来。监理单位也没有配备专职的专业人员进行管理,只是由管理主体工程的人员来分管这部分工作。不重视外围及附属、辅助工程各方面因素的综合与聚集,就形成了最终的、大家都能看到的结果。本项目负责人:秦志芳 专责人:防范措施:首先建设单位在外围及附属、辅助工程的招标阶段就对施工单位的资质等提出与主体工程同等的要求来,对监理单位在这方面提出具体的工作要求。监理单位必须配备相应的专职技术人员进行管理和监督。施工单位也要加强技术力量的配置,质量管理的标准和力度要提高到与主体工程的质量同一标准上来。通过各方的共同努力,来促进和提高外围及附属、辅助工程质量的提高。第二节
17、 汽轮机及附属设备一、系统管道设计类质量问题汇总及防范1、由于系统管道设计不合理造成的问题汇总如下:1.1莱城二期(2300MW)#4机组四大管道系统的疏水系统由于疏水阀门设计等级低,内漏现象多;由于系统的支架、弹簧的选择、分布设计时存在问题,支架、弹簧的缓冲能力弱(疏水调阀开、关速度过快造成);同时疏水系统设计膨胀不畅,有受阻变形现象,致使部分疏水管路变形,产生振动。1.2广安二期(2300MW)#3机组由于高旁疏水布置不合理引起管系剧烈振动。#3机组当时负荷300MW,主汽压力设定值为16.6MPa,机组处于炉跟机方式运行。机组运行过程中,当煤质忽然变好时,主汽压力上升,当主汽压力达17.
18、6MPa时,高旁减压阀快开,高旁减温水开启,大量的高温、高压蒸汽瞬间进入高旁引,高旁管路发生剧烈振动,部分支吊架变形。1.3中宁(2300MW)#1机组轴封溢流管设计位置不当导致凝汽器发生泄漏。由于轴封溢流管进入凝汽器后蒸汽出口位置设计不合理,致使蒸汽直接吹到铜管表面,造成凝汽器B侧有三根铜管泄漏。将发生泄漏的铜管进行了封堵。并在机组检修中将轴封溢流管进入凝汽器后蒸汽出口位置进行了下移。2、原因分析以上问题的发生主要是由于设计不合理原因造成的,即有设计院经验不足的原因,也有施工图纸会审把关不严、审查不细等原因。系统管道设计不合理,不仅造成管路系统稳定性差,还会产生诸如管系振动、管道变形、支吊架
19、损坏等故障,甚至影响设备的安全运行,产生损坏设备等严重后果。本项目负责人:陶宝国 专责人:王晋锋3、防范措施:3.1加强施工图纸的会审工作,对主要系统的管道走向、支吊架的布置方式、支座的选取、管道冷拉值的验算等应充分讨论,充分发挥监理人员的作用、生产准备人员应提前参与会审。3.2在管道设计中选用满足设计参数要求的进口疏水阀,同时疏水系统在设计、安装阶段充分考虑膨胀、冷紧等问题。3.3在对系统的支架、弹簧的选择、分布时,应充分考虑事故工况下的系统的最大冲击力和应力的释放,同时选择开、关相对较缓调阀。3.4加强管道冷紧值的核算工作。管道冷紧值设计和安装过程中的控制,是管道设计安装过程中的又一重要环
20、节。安装前,应要求设计院及设备厂家对设计的管道冷紧值进行核算,确认冷紧值是否符合管道材质及管道使用温度的要求,安装时对冷紧值的选取要正确。3.5加强管道焊口的冷紧检查。管道的冷紧焊口一般选在便于施工和管道弯矩较小处,冷紧前要检查管道所有焊口、支吊架、管道附件等安装结束,防止系统阻碍造成冷紧值错误。冷紧时要检查拉紧工具和管道的拉伸状况,避免硬拉;焊口应调整好,焊接时冷拉工具牢固无松动,焊接结束、热处理完成后方可拆除拉具。二、阀门制造类质量问题汇总及防范1、问题汇总近几年来,由于阀门选型不合适、阀门制造质量差等原因带来的质量问题非常多,汇总如下:1.1吹管阶段临冲门选型不当引发的问题:广安三期(2
21、600MW) #5机组在吹管过程中,临冲门关闭不严,漏量较大,造成吹管蒸汽压力升压时间过长,升压缓慢,造成吹管一次的时间过长。另外临冲门电动头的传动丝套在吹管过程中损坏,无法正常开关,被迫停止吹管对锅炉泄压,进行解体检查。影响吹管时间3天左右。经检查分析,发现阀门的选型存在问题,临冲门的压力等级选的偏低。1.2试运阶段因阀门质量差引发的问题:潍坊二期(2670MW)#3机组B汽泵出口逆止门不严,经解体检查发现阀门内部有杂质,造成阀门密封面配合不严;阀芯动作过程中有轻微卡涩。#4机组168小时试运期间,主蒸汽疏水手动门阀体泄漏,造成高温高压蒸汽外泄,影响机组安全稳定运行。该阀门为美国进口VTI手
22、动疏水球阀(型号为BA91-BW-STD-2),经过对阀体泄漏部位进行检查分析,认为该阀门存在质量问题,阀体法兰密封垫片损坏是造成主蒸汽泄漏主要原因,而且阀门还存在严重的内漏缺陷。1.3机组运行阶段暴露出的阀门质量问题:章丘二期(2300MW) #3、4 机组高加危机疏水阀门部分阀门不严,影响机组热效率,泄漏原因为设备选型不合适,制造加工质量差。1.4汽轮机主汽门、调门制造质量差引发的问题:石门二期(2300MW)3机在首次冲转过程中,右侧(#2)主汽阀预启阀碟脱落。经检查发现,制造厂在进行阀门装配时,该主汽阀预启阀碟与限位阀套未点焊死造成,旋紧丝扣完全松脱。该问题的发生,直接导致汽轮机冲转时
23、间推迟15小时,停机后处理该故障耗时5天。章丘二期(2300MW)机组#3机组作50%甩负荷试验过程后, B侧主汽门阀杆断裂,操作失灵,停机处理。经检查发现阀杆含铬量低,导致阀杆脆性大,受应力断裂,对阀门进行返厂处理。2、原因分析阀门缺陷的产生原因有设计选型、制造加工、安装质量、运行操作等各方面,从以上问题情况看,有阀门选型不当的原因,但主要还是阀门制造质量差的原因。本项目负责人:陶宝国 专责人:王晋锋3、防范措施3.1首先应把好阀门的选型关。应根据系统的运行特点选择合适形式的阀门,设计参数应符合实际运行工况。阀门的前后压力、最大流量、介质温度等运行参数要提供准确,确保设计人员在阀门设计时进行
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