提高预制T梁外观质量QC成果(共29页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录大跨度预制T梁外观质量控制中铁十八局集团有限公司崇左市龙峡山路西段延长线工程项目部预制T梁QC小组一、工程概况崇左市龙峡山路西段延长线工程先呈东西走向,后成南北走向,起点桩号:K0+037.750,终点桩号K3+311.426。路线设计长度为3273.676米。桥梁工程起点桩号为K2+880,终点桩号为K3+170,上部结构采用装配式预应力混凝土T梁,先简支后结构连续体系,全桥共七跨,采用预制安装的施工方法;桥墩为柱式墩,桥台为肋板台,基础为桩基础,桥梁全长290米。桥面分左右两幅, 单幅桥面净宽17.0 m,单幅每跨由8片T梁组成,全桥共计112片T梁,预制T
2、梁外观质量的好坏直接关系到全桥的外观质量。二、小组简介QC小组简介(表一)小组名称预制T梁QC小组课题名称大跨度预制T梁外观质量控制成立时间2014年7月26日注册日期2014年8月4日 小组类型问 题 解 决 型注册编号Cr18g-gdgsQC 活动时间2014年8月2014年12月活动次数7QC小组成员概括序号姓名性别年龄学历组内任务组内职责职务1王维男34大专组 长全面组织项目负责人2曹永超男39本科顾问技术指导公司专家组成员3王林男52 大专副组长后勤保障项目副经理4焦金生男44本科副组长活动策划项目总工5胡晓虎男28本科成 员方案实施工程部副部长6王元文男28大专组 员方案实施技术员
3、7宋庚民男44 大专组 员方案实施试验员/取样员8刘广容女27本科组 员资料整理资料员制表人:胡晓虎 制表时间:2014年7月26日三、选题理由(1)龙峡山路西段延长线工程是崇左市建市献礼重点工程之一,它的建设与通车备受市委、市政府高度重视和社会广泛关注。桥梁外观质量对我公司的建设实力及企业信誉将产生深远影响,为此我公司明确提出“创建省级优质工程”的质量目标。(2)桥梁工程是整个工程的施工重点和难点,工期短、技术含量高施工难度大,且施工工序繁多,养生防护等各环节均不允许出现质量问题,必须一次成优。 (3)单片T梁跨度长40m,且全桥平面曲线半径为254.5m,施工难度大,外观质量难以控制。(4
4、)该工程能否在既定时间内完成通车任务,T梁的质量是重大因素之一,为此业主单位(崇左城投公司)要求每一片T梁外观各项指标合格率达到95%以上。单片T梁外观各项指标合格率95%业主指标存在问题2014年8月预制A7-P6右幅T梁外观质量实际情况预制T梁实测数据(表二) 编号计算值右7-2#右7-3#右7-4#右7-5#实测值80.2%79.3%84.7%82.4%平均值81.8%81.8%81.8%81.8% 制表人:王元文 制表日期:2014年8月15日制图人:王元文 制图日期:2014年8月15日小组选题经过小组讨论并上报公司后决定以:大跨度预制T梁外观质量控制作为本次活动的课题四、现状调查2
5、014年8月2日8月10日,在预制梁厂本小组安排施工班组,分别预制中梁(右7-2、右7-3、右7-4、右7-5),经过湿养7天后,对四片T梁进行外观检测。通过观察、敲击、仪器测量等方法共抽查368点,发现有67处存在外观质量缺陷,外观各项指标合格率为(368-67)/368=81.8%。经收集和分析,找出了影响T梁外观质量的因素,汇成质量缺陷统计表及排列图如下:T梁外观质量缺陷统计表(表三)序号检查项目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)1气泡、蜂窝、麻面363653.7%53.7%2平整度、错台185426.9%80.6%3混凝土裂缝4586.0%86.6%4色泽不一3614.5
6、%91.0%5弧度不圆滑3644.5%95.5%6分层明显2663.0%98.5%7切角1671.5%100.0%8合计67.0100.0% 制表人:王元文 制表日期:2014年8月13日根据统计表绘制排列图 制表人:王元文 制图日期:2014年8月13日 累积频率(%)频数(点)N=67由排列图可以看出,影响T梁外观质量缺陷的主要问题是:“气泡、蜂窝、麻面”和“平整度、错台”, 两者占质量缺陷总数的80.6%,是主要解决的对象。五、确定目标 1、目标确定本次活动的目标值为:将预制T梁的外观质量各项指标达到95%以上。现状目标对比图 制表人:胡晓虎 制图日期:2014年8月13日 合格率(%)
7、2、可行性研究(1)、业主指标:T梁外观各项指标合格率95%以上(CJJ2-2008规范),而现场已浇注T梁平均合格率为81.8%=(368-67)/368,具有一定挑战性。(2)、由我公司承建的福建京台A8标高速公路、六盘水市内环快线工程预制T梁外观各项指标合格率均95.3%的记录。经过上述两个项目预制T梁施工,为我项目部预制T梁积累了宝贵的经验,对我们的施工有很大的指导意义。(3)、现状调查表明,“气泡、蜂窝、麻面”和“平整度、错台”是造成T梁外观质量缺陷的主要问题,两者占质量缺陷总数的81.8%,如果把这两个问题全部解决,维持其他质量问题频率不变,通过计算:T梁外观各项指标的合格率就能提
8、高到81.8%+(1-81.8%)80.6%=96.5%95%,即便解决95%,合格率也能提高到81.8%+(1-81.8%)80.6%95%=95.7%95%,达到业主指标。鉴于以上原因,本小组认为实现“龙峡山路西段延长线桥梁外观各项指标合格率95%”的要求能够满足。 六、原因分析“气泡、蜂窝、麻面”和“平整度、错台”是造成T梁外观质量缺陷的主要问题,造成两个缺陷的原因是多方面的,有些原因两者都有间接的联系,用关联图进行原因分析如下:大跨度预制T梁外观质量问题原因分析“关联图”钢模垂直度有偏差和扰度模板孔眼位置模板变形严重对拉螺栓松紧程度不一浇筑顺序不对平整度、错台作业人员经验少夜间照明不足
9、PET双面胶未及时更换碎石被堵在马蹄上部,导致排气困难骨料未进行含水量测定孔洞未堵好接缝不严振捣不足碎石粒径偏大 模板漏浆砼拌合用水控制不准砼搅拌不均匀砼坍落度不好砼下料时部分已初凝气泡、蜂窝、麻面模板内部有水泥浆即将硬化砼表面受扰动钢模表面未清理操作工跟不上砼来料速度浇注上部砼,启动附着式振捣器制图人:胡晓虎 制图日期:2014年8月14日七、要因确认根据关联图的分析,小组成员找到了12条末端因素,绘制了要因分析计划表:要因确认计划表(表四)序号末端因素确认内容确认方法确认内容确认标准负责人完成日期1模板孔眼位置孔眼位置和间距现场检查、测量孔眼位置和间距符合图纸设计要求王林2014.8.18
10、2钢模垂直度有偏差和扰度钢模面板变形值现场测量钢模面板变形值1.5mm宋庚民2014.8.253作业人员经验少操作工人对砼施工工艺的掌握程度现场考核操作工人对砼施工工艺的掌握程度掌握合格率100%焦金生2014.8.274夜间照明不足夜间施工照明情况现场调查夜间施工照明情况照明满足正常施工王林2014.8.225PET双面胶未及时更换PET双面胶是否及时更换现场调查、查看检查记录PET双面胶是否及时更换接缝处满贴双面胶,接缝严密不漏浆王元文2014.8.306孔洞未堵好横隔板端部、锚固端部孔洞是否堵住现场调查、查看检查记录横隔板端部、锚固端部孔洞是否堵住端部孔洞堵住不漏浆胡晓虎2014.8.2
11、47碎石粒径偏大碎石粒径最大值现场抽检、进行筛分碎石粒径最大值不堵在马蹄上部,最大粒径20mm宋庚民2014.8.208搅拌不均匀计算一盘搅拌时间拌合站抽检、并打印出厂单据计算一盘搅拌时间搅拌时间120S宋庚民2014.8.209骨料未进行含水量测定查看每次开盘是否有含水量测定记录查看资料记录查看每次开盘是否有含水量测定记录每次开盘进行含水量测定刘广容2014.8.2110操作工跟不上砼来料速度砼从出料到入模时间是否过长现场检查砼从出料到入模时间砼从出料到入模时间是否过长砼入模不初凝王元文2014.8.3011浇注上部砼,启动附着式振捣器浇注上部砼,是否启动附着式振捣器现场调查浇注上部砼,是否
12、启动附着式振捣器浇注上部砼,不要启动附着式振捣器胡晓虎2014.8.2412钢模表面未清理模板使用时是否清理干净现场调查、查看检查记录模板使用时是否清理干净模板内部不含有水泥浆等杂质,刷一层均匀的脱模剂王元文2014.8.30制表人:刘广容 制表日期:2014年8月16日小组成员通过现场调查,分别对12条末端因素,逐一进行要因确认,过程如下:末端因素一:模板孔眼位置验证时间2014/8/18验证人王林验证标准符合图纸设计要求结论非要因验证情况 进行试装,测量模板的尺寸是否符合设计要求,对拉螺栓孔眼中心是否在同一中心线,孔眼距位置是否正确。 检测项目模板孔中心与板面的间距(偏差0.3)板端孔中心
13、与板端的间距(偏差0至-0.5)沿板长宽方向的孔(偏差0.6)检测器具第一组钢模板(新)0.10.2-0.3-0.20.30.3钢尺第二组钢模板0.20.3-0.100.20.1经现场实际测量:合格。末端因素二:钢模垂直度有偏差和扰度验证时间2014/8/25验证人胡晓虎验证标准面板变形值1.5mm结论要因验证情况 由于当地销售大型模板厂家较少,只有一家钢模板符合T型结构桥梁尺寸。而且钢模板比较旧,经过现场整修和打磨后,直接组装浇筑砼。查看模板隐蔽资料以及经过实际测量,数据如下: 偏差值 检验频率检测项目123456检测器材板面局部不平(1.0mm)1.21.31.11.21.11.22m直尺
14、板面及板侧扰度(1.0)1.21.11.1-1.41.1-1.2拉线结论:该钢模板检测的数据1.5mm。末端因素三:作业工人经验少验证时间2014/8/27验证人焦金生验证标准合格率100%结论要因验证情况在项目总工的监督下,由桥梁施工技术员对砼浇筑班组7名工人进行考核调查,考核内容:T梁浇注顺序、分层厚度、振捣棒的插入深度、插入时间、重点振捣位置等。 姓名项目谭金练向诗刚张友明黄沿江万双年莫太松韦立坚成绩88869377565148合格率57.1%100%经现场实际考核:三人不及格。末端因素四:夜间照明不足验证时间2014/8/22验证人王林验证标准照明满足正常施工结论非要因验证情况 201
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