桩头冒水处理(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上港口工程灌注桩桩顶冒水原因分析及处理措施发布时间:2009年7月13日 来源:子煦论文网 浏览次数:180摘要:本文结合工程实例,分析港口桩基工程灌注桩桩顶冒水的原因,并提出由于桩顶冒水而引起的桩质量问题的处理措施,分析结果可供相关工程参考。关键词:灌注桩; 桩顶冒水; 高压灌浆补强灌注桩在港口桩基工程中应该非常广泛,与其它桩型相比灌注桩具有对地层适应性好,施工工艺简单,桩基抗弯能力好,桩基耐久性好等优点,但由于灌注桩大部分是在水下进行的,其施工过程无法观察,比较容易出现桩身质量问题,如孔壁坍陷、缩颈、桩顶冒水等。其中灌注桩桩顶冒水问题在工程中经常出现,灌注桩桩顶冒水
2、的原因是什么及如何处理出现问题的桩基,也是工程界一直在讨论的问题。本文结合惠州某码头的工程实例谈谈以上问题,以供相关工程参考。1 工程概况惠州某码头位于广东省东江航道上,惠州东江水利枢纽上游位置。码头为高桩框架式结构,工程桩基全部采用直径1m的钻孔灌注桩,共56根。工程地质从上到下依次为:耕土、杂填土、中砂、粉质粘土、全风化泥质粉砂岩、强风化砾岩、中风化泥质粉砂岩等。桩基持力层为强风化砾岩。2 灌注桩出现冒水、混凝土下沉现象描述本工程施工共56根灌注桩,在施工过程中一共8根桩出现灌注桩冒水现象,具体如下: C12、A4、B9出现桩顶混凝土少量渗水现象,但渗水时间很短,混凝土面没有下沉情况; C
3、7、C2、C3、C6、B6出现桩顶混凝土冒水,同时混凝土逐渐下沉,下沉程度不一,沉降深度在150mm1200mm范围内,其中C7桩下沉最多达到1200mm。 C7桩冒水现象详细描述如下:在钻孔到混凝土浇注前一切正常,从现场的情况,灌注桩施工工艺和过程均符合规范和设计要求。在灌注施工期间一切正常,在拆除导管后,发现在护筒边有少量水慢慢渗流出来,灌注桩中间也开始在冒清水,随即灌注桩桩顶混凝土面缓慢在下沉,经过2个小时左右,冒水与混凝土下沉停止,桩顶护筒内都是水,桩顶混凝土面整个过程下沉近1.2m。上述渗水和混凝土下沉现象均发生在混凝土浇筑完成和拆除导管后。在后来处理措施中,在C7桩边重新补了一条灌
4、注桩,补桩混凝土浇注过程适当控制施工速度,各施工工艺基本符合规范要求,当此桩浇注到桩顶部位后,同样发现护筒边开始有水渗出,随后桩内多个地方均出现冒水及混凝土下沉现象,历时约2个小时冒水停止。3 渗水原因分析31 渗水原因初步分析经初步分析认为导致灌注桩成桩后桩头冒水及混凝土下沉现象主要可能有以下几点原因: 水下混凝土灌注过程中,混凝土倾倒入导管速度过快过猛,把空气闷在导管中,在桩内形成高压气包,在其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在混凝土内不断上升,并携带部分遗留在气包内的水往上冒,出现“桩顶冒水泡”的现象。 水下混凝土灌注过程中,导管提升太快,导致混凝土出现空洞。当混凝土浇注完成后在其自重
5、的作用下,混凝土缓慢的填满空洞,从而使得桩头冒水和混凝土下沉。 混凝土浇捣不密实,桩身(尤其是桩头部位)有裂缝或夹泥,混凝土中石子粒径太大,级配不均匀; 施工范围桩底以下岩层存在软弱夹层,岩层下存在一定程度的承压力水,混凝土浇注完成后,在自重作用下混凝土因软弱夹层承载力不够而下沉,同时承压水往上冒出。由于灌注桩成桩后桩头冒水及混凝土下沉现象比较异常,根据当时掌握的资料不足以分析其成因,特采取以下的措施进一步查明此现象出现的原因。对所有出现冒水现象的桩除了做小应变检测外,再进行抽芯检测,抽芯深度要求进入桩底以下4倍桩径范围,以探明桩底以下地层情况; 取两根异常桩(C7#和C2#)做静载试验以检验
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