制造分厂2014年年终工作总结最终版(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上制造分厂2014年年终工作总结2014年,制造分厂在公司经理部的正确领导下,分厂员工团结协作,围绕年度生产经营综合计划,以设备管理、指标管理为主线,以提高运行质量为目标,不断完善分厂管理体系。2014年共生产熟料128.10万吨,同比上升12.5万吨,原料磨台产为411.88t/h,同比上升11.04t/h,窑台产为227.69t/h,同比上升了4.22t/h,实物煤耗为151.83 kg/t,低于年度计划1.17kg/t,但也存在很多问题,尤其是熟料综合电耗为70.84kwh/t,高于计划指标4.84 kwh/t。现将2014年工作总结如下:一、 2014年主要指标
2、完成情况(1)、产量完成情况生料产量(万吨)熟料产量 (万吨)发电量(万kwh)计划值实际值完成率(%)计划值实际值完成率(%)计划值实际值完成率(%)14年275195.6071.13180128.1071.1756453725.936613年275177.0164.37180115.6064.2249393682.8674.56同比018.597.36012.56.9570643.07-8.56(2)、主要指标完成情况指标2014年计划值与计划比2013年同比原料磨台产(t/h)411.88420-8.12400.8411.04原料磨工序电耗(kwh/t)19.63190.6319.94-
3、0.31熟料台产(t/h)227.69230-2.31223.474.22熟料工序电耗(kwh/t)39.36372.3640.82-1.46吨熟料综合电耗(kwh/t)70.84664.8472.71-1.87吨熟料实物煤耗(kg/t)151.83153-1.17153.29-1.46吨熟料标准煤耗(kg/t)110.631100.63109.621.01吨熟料发电量(万kwh/t)29.0932-2.9131.86-2.77f-Cao合格率89.1590-0.8584.025.13吨熟料备件消耗2.731.840.891.810.92吨熟料辅材消耗6.644.072.576.85-0.21
4、原料磨故障停机次数36/87-51发电故障停机次数0/3-3窑故障停机次数11/25-14窑连续运行周期72/2547熟料可控成本128.85132.7-3.85130.06-1.21二、2014年主要工作完成情况(一) 不断完善分厂体系建设,各专业基础管理水平不断提升,窑磨故障运行质量提升。1、 抓实分厂例会质量,注重会议协调统筹作用,发挥多专业研讨攻关效能,对于现场存在的各项问题及时研讨处理,以会议安排工作验证为抓手推动分厂各项工作有序开展。2、 完善检修管理,从检修计划编制入手,结合各工段日常隐患记录,不断细化检修项目,增补很多检修检查内容,杜绝了漏检漏修,同时管理人员注重检修过程跟踪,
5、加强现场监控,规范了员工检修工作行为,严把验收关,本着谁签字谁负责的原则落实考核激励机制,提高了验收责任意识及验收质量;同时完善了煤磨、原料磨预检修管理,增加了预检修计划及验收制度。 3、积极推动点巡检质量,建立发现问题给予加分鼓励的正向激励办法,岗位人员巡检积极性大大提高,及时发现了篦冷机油缸底座松动、701拉链机头轮浮动板松动等运行隐患,及时扭转了生产被动状态,2014年窑故障停机11次,同比下降了14次,原料磨故障停机36次,同比下降了51次。 4、分厂领导带队每周开展现场综合检查,并在周例会上以幻灯片形式通报,下发检查整改要求,完善了管理人员设备首席责任制,提高了现场管理水平。 5、成
6、立了分厂技术室,确定了分厂设备、电气管理员,通过不断提高履职能力,改善分厂各专业管理水平,确保了各项工作开展有序。 (二)强化指标管理,着力解决生产瓶颈问题,煤电耗指标同比提升。1、加强对标管理,重点与凤凰山公司进行对比分析,多次组织人员去现场交流,开展了篦冷机用风优化,生料秤增加微负压改造等工作,切实优化了指标。2、着力解决影响窑磨运行的瓶颈问题,针对石灰石仓长期结皮断料,增加了空气炮;对预热器系统及原料磨系统积灰现象,利用检修机会彻底清理,并增加清灰降阻的空气炮,取得较好效果,预热器系统阻力下降明显,506风机转速下降了100转,熟料工序电耗下降了2度以上。3、优化生产组织安排,煤磨从13
7、年每天一次避峰逐渐转向每天两次避峰,熟料工序电耗降低1度以上。4、以四操一体会议为抓手,对每周跑冒滴漏治理情况进行通报,研讨解决操作过程中出现的问题,树立稳产即高产的操作思想,优化窑磨系统用风,切实优化指标运行。5、开展了可比能耗偏高研讨分析,制定了整改措施,针对指标问题积极联系设计院开展热工标定,找准系统存在问题,并加以整改,四季度煤电耗指标下降明显,实物煤耗下降了1.46kw/h,熟料综合电耗下降了1.87kw/h了。 (三)以安全环保检查整改,培训教育为抓手,抓实现场违章查处,安全环保管理工作受控。 1、以安标创建为契机,不断完善现场安全隐患整治工作,共计完善安全护栏100多米,增加了配
8、料站尾轮、取料机中心下料口、多处旋转部位等安全防护措施。 2、加强安全环保检查工作,每月由分厂领导组织开展两次安全环保专项检查,抓实检修整改落实,确保了安全环保运行受控。 3、加大对现场三违查处及安全培训力度,14年分厂查出违章 30 次,对相关责任人进行了考核教育;加强安全宣贯培训工作,全年共开展危险作业、消防安全等培训共计 37 次,同时对公司分厂下发的各类安全文件的传阅学习组织不定期抽背,增加了员工安全意识。4、加强环保管理力度,规范了窑尾袋收尘的管理,对所有喷吹管每次检修进行校正,对收尘密封进行了彻底治理,首次启用了在线更换滤袋的管理措施,通过检修对窑头电收尘变形极丝进行校正,对极板进
9、行清灰,确保了全年收尘的达标排放;加强SNCR的运行管理,对喷枪进行清洗,实行专人管理,确保了设备持续稳定运行;完善了中控SNCR运行记录,SO2、粉尘台账记录,提高了环保管理的受控度。 (四)加强人员培训,完善梯队建设,优化分厂人力资源管理。 1、2014年分厂通过培养选拔,进一步完善了管理人员梯队建设,提拔原料工段负责人一名、烧成工段工艺技术员一名、分厂设备见习主管员一名、补充了工段管理力量,同时通过内部培养窑操、发电操作员各一名。2、充分利用人力资源,在完善煤磨工艺安全联锁的前提下,实现了煤磨、原料磨两磨一操,提高了劳动生产率,同时操作员收入及工作积极性显著提高;3、优化人力资源结构,对
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