水轮发电机组启动试验方案(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上某某某电站2号机组启动试验方案编写:审核:批准:某某某电站机组设备检修项目部二0一一年三月十八日某某某电站2号机组启动试验方案为使某某某电站设备2号机组在大修后能准确迅速投入系统运行,预防弃水,根据招标文件中的相关内容,结合立式水轮发电机检修技术规程,修后启动试验分为:充水启动试验、空载扰动试验、机组过速试验、发电机零起升压试验、同期并网带负荷试验、甩负荷试验、事故低油压停机试验、24小时试运行试验。为保证试验工作安全有序进行,特编制以下试验方案,试验时要求把试验的数据完整的记录下来,所有试验项目合格后方可正式投入运行。一、 试验组织措施现场负责人:技术监督:试验人员
2、:二、 启动试验前的验收1. 检修完工要严格执行验收制度,加强质量管理;2. 检修质量验收要求实行检修工作人员自检与验收人员检验相结合;3. 各级验收人员应由工作认真负责、熟悉检修技术业务者担任;4. 机组检修完工,三级验收完成,各项检验数据合格,启动前的全面检查通过后,方可进行启动试验。三、 本机试验1. 充水前的调整与试验1.1. 机械零位调整试验:要求5分钟零位漂移不超过1mm。1.2. 调速器接力器开启和关闭时间测试:实测接力器开启时间为:实测接力器关闭时间为:1.3. 紧急停机时间测定及调整:将接力器开到全开位置,中控室或机旁给出紧急停机令,观察接力器是否快速全关到零,并记录接力器从
3、全开到全关所用的时间。 实测紧急停机时间为:1.4. 调速器操作回路模拟试验1.4.1. 调速器处于自动、停机备用工况,各表头输出为零,停机联锁动作指示灯亮,接入模拟机频信号、网频信号。中控室分别给出开机、合油开关、增减负荷、停机等操作指令。观察各种操作指令下表头的输出值是否符合其操作实际要求,必要时可进行调整,同时观察机、网频指示是否正确。1.4.2. 压紧行程:1.4.3. 调速器油压装置压力整定值测试机组辅助接点引出备用油泵工作油泵1#/2#泵安全阀动作事故低油压低油压发信号启泵启泵停泵初放全放1#1.5. 机组PLC可编程控制器I/O测点核对,机组I/O所有测点均需核对,并观察显示是否
4、正确。1.6. 调速器静特性试验:调速器处于自动工况,按实验要求设置Bp、Bt、Td、Tn值,开度限制100%,功率给定置零。将油开关信号端子短接,机、网频输入端接入50.00Hz的信号。用增减按纽调节,使接力器单调上升或下降。记录频给和相应的接力器行程值。1.7. 励磁操作回路模拟试验1.7.1. 控制回路模拟:FMK控制、增减励磁控制、调节器联动、远方、现地控制。1.7.2. 保护回路模拟:低速保护、过压保护、保护联动。1.7.3. 信号回路模拟。2. 机组充水试验:2.1. 充水启动应具备以下条件2.1.1. 机组检修工作已经全部结束,工作票已全部收回,机组充水前的各项调整试验均已完成。
5、2.1.2. 由检修项目经理负责,组织本次大修的机械、电气一次、电气二次等有关专职人员进行一次最后的机组全面检查,压力钢管、尾水管内应清理完毕,尾水管、钢管排水阀均已关闭,水机转轮室、发电机空气间隙及发电机风洞内均无异物,进人孔均已可靠封堵。2.1.3. 调速系统处于手动运行状态,渗漏水泵、低压气机等处于正常工作状态。2.1.4. 手自动切换开关放机手动位置,导叶全关,接力器锁定投入。2.1.5. 尾水门提起,检查钢管进人孔、尾水进人孔和水车室内外无漏水。2.1.6. 所有检修项目及检查项目均已通过业主的验收。业主同意进入机组充水试验。2.2. 试验方法及步骤2.3. 用技术供水对尾水管充水,
6、检查各部进人孔、水轮机顶盖、导水机构和主轴密封漏水情况,并对机组各技术供水部分调整水压,检查阀门、接头法兰、测量仪表管接头的漏水情况,检查充水和机组情况正常,提起尾水门。2.4. 压力钢管充水过程正常,球阀启闭时间试验,球阀关闭时间均符合设计要求。机号关闭时间(秒)开启时间(秒)实测值标准601203. 机组启动及空载试验3.1. 机组启动前准备工作3.1.1. 确认充水试验中出现的问题已处理合格。3.1.2. 机组启动前,顶一次转子。3.1.3. 将机组各冷却水投入,检查水压正常,油压系统工作正常。上下游水位已记录,各部分原始温度已记录。3.1.4. 检查制动闸瓦已全部落下,制动系统处“手动
7、”位置。3.1.5. 调速器处于停机状态,发电机出口断路器断开,水力机械保护和测温装置已投入,所有试验用短接线及接地线均已拆除。3.1.6. 检查各油槽油位正常,并做好记录。3.1.7. 检查空气围带排除气压。3.2. 手动启动试验3.2.1. 以机手动方式开机,点动调速器开机,机组转动后迅速关机,导水叶至“零”位,检查机组转动部分正常后,将机组转速升到约25%Nr,立即手动停机,转速到12%Nr时手动加闸,待机组停稳后,对机组进行一次全面检查,特别注意检查机组转动部分,供水管表计回落情况。3.2.2. 在确定第一次开机无异常后,再手动开机,并使机组转速逐步上升到空载额定转速,并校对转速继电器
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