金属技术监督工作总结暨金属技术监督工作计划(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 2015年金属技术监督工作总结暨2016年金属技术监督工作计划 一、 金属技术监督主要指标完成情况及简要分析1、 金属技术监督年度主要指标受热面“四管”爆漏率受监焊缝一次合格率受监焊缝无损探伤率受监焊缝无损探伤率评分指标0次/年98%100%100%98分2015年0次/年99.20%100%100%91.4分2014年3次/年98.6%100%100%85分2013年0次/年99.1%100%100%2012年2次/年96.5%100%100%2、 简要分析 2015年完成#1机组C修、#2机组A修、#2脱硫协同粉尘提效改造、#2机组锅炉及压力容器定检相关金属技术
2、监督。#1机组C修期间完成低温再热器三级管组金属监督;#2机组A修期间完成#2炉低氮燃烧改造金属监督,#1、2电除尘四电场波形线改造焊接监督。#1机组#2机组备注2015年运行3411小时6265小时2015年启动6次4次2015年停运7次4次累计运行41150小时37752小时累计启动75次62次累计停运75次61次截止2015年12月31日机组启停及运行时间如下(详情及受热面爆漏统计表见附件):二、 金属技术监督开展的主要工作1、 受监设备开展的主要工作1.1、 #1机组总检查14636点,不合格221点,已整改142点,未整改79点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。锅炉金属监督主要内容:完成
3、机组低温再热器三级管组更换,炉膛内部联箱及疏水、取样管检验,对炉膛外部高再、低再堵阀检验,抽查高再出口联箱32排角焊缝及下方32排对接焊缝,屏过切割5根管道并进行封堵,完成对57屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤,完成锅炉0米前后侧定排管道更换并进行无损检验,再热器、饱和蒸汽取样管更换。汽机金属监督主要内容:汽轮机轴瓦、瓦枕螺栓、轴颈变截面,1B小机转子轴瓦、推力瓦、推力盘、销钉、围带、叶片,真空泵转子,凝结水泵推力瓦,低旁阀螺栓,#13高加水位计管道更换等。电气金属监督主要内容:刀闸万向节连杆。其它金属监督:A/B引风机检查处理,增压风机叶片及支撑检查处理、1循环水泵叶轮修复,联箱对接焊缝
4、及取样管检查,炉外疏水管道测厚检查等。1.2、 #2机组总检查10721点,不合格82点,已整改44点,未整改38点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。锅炉金属监督主要内容:再热器、饱和蒸汽取样管,高过、屏过、高再取样管,低氮改造涉及的水冷壁管道及相应燃油平台管道,完成对屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤,完成锅炉0米前后侧定排管道更换并进行无损检验。汽机金属监督主要内容:浮子油箱,BDV阀更换,#1#3高加水位计管道更换,A/C真空泵转子。其它金属监督:脱硫吸收塔除雾器支撑梁、环壁焊接,增压风机叶片检查处理,氧化风母管,4循环水泵叶轮,B斗轮回转减速机、斗轮毂。1.3、 #2机组完成锅炉定检、容
5、器定检、大修金属监督共58项。锅炉定检主要内容:汽包、联箱、减温器、高低旁阀后减温装置、受热面、汽水管道、炉外管道、安全阀、锅炉水压试验、支吊架、承重结构、炉膛变形、膨胀变形。压力容器定检主要内容:除氧器、高加、低加、压缩空气储气罐、1、2、3氨罐、1、2蒸发器、1氢罐、氢氧分离器。大修金属监督主要内容:汽机气缸,高、中、低压缸转子;中低、低低、低压对轮联轴器链接螺栓;M32及以上,温度大于或等于400高、中压缸螺栓,高、中压主汽门螺栓,调速汽门螺栓,高低旁调节阀螺栓、小机高压进汽调节阀螺栓,锅炉主汽门螺栓;轴瓦和推力瓦;中压主汽门和高调门内表面;A/B小汽轮机汽缸喷嘴室、隔板,转子末两级叶片
6、和叶根,转子轴变截面处及推力盘R角;发电机转子中心孔及转子轴变截面;锅炉堵阀;炉外管道大小头、三通各抽查10个;高温再热器出口联箱进口T23管段焊缝,高过及高再顶棚梳型板与管子密封焊穿墙管,屛过顶棚穿墙管;高过、再热热段、再热冷段弯头抽查;主给水管弯头抽查。1.4、 金属监督中主要问题的分析及处理情况:1.4.1 #1炉A侧高过蒸汽取样管反复泄漏:2015年2月5日#1炉A侧高过蒸汽取样管三通下部焊缝裂纹泄漏,检修中仅对焊缝返修;2015年7月20日C修金属监督中发现该三通上部(对接焊缝下方)母材存在裂纹缺陷,更换了部分取样管;2015年11月5日该三通上部焊缝裂纹泄漏,经分析是因再热联箱受热
7、向A、B侧膨胀约20cm,取样管膨胀受限造成其应力集中产生裂纹,随后对取样管增加膨胀U型弯,并更换三通(材质由12Cr1MoV更改为1Cr18Ni9Ti)。针对此缺陷,扩大检查中对两台机组低再取样三通、饱和蒸汽取样管三通进行检查更换,发现过热蒸汽管道一次门前取样管材质用错,安排2016年检修期间处理。1.4.2 2炉低氮燃烧水冷壁管道缺陷:#2炉低氮改造金属监督中,发现水冷壁母材存在气孔、焊缝折口等缺陷。因气孔直径T/2管壁厚度,为确保今后机组安全运行,增加对OFA喷口、拱部水冷壁燃烧器喷口及方喷口、乏气风喷口、分级风喷口、所有单管以及备品配件和制造厂边角余料检测,检测均无异常;增加对该批管材
8、管口侧200mm超声波检测无异常。2016年#1锅炉计划进行低氮燃烧改造,要求水冷壁原材料出厂前的检验,必须进行制造厂现场见证。1.4.3 #1、#2炉球磨机大齿裂纹缺陷:2015年2月磨煤机大齿通过渗透检测未发现缺陷,4月通过磁粉检测发现裂纹。通过裂纹磁痕判断大部分为铸造缺陷,因运行环境中存在沥青,且清洗介质为煤油,造成初期通过渗透检测无法发现缺陷。2015年通过冷焊、热焊等方式进行试验性修复,目前正在对修复方法进行评估可行性。1.4.3 低压转子销钉及汽机部分螺栓断裂:#2机组定检中发现低压转子末级及次末级叶片销钉断裂488根,中压联合汽阀阀座紧固螺栓断裂51颗(共72颗)。通过与东方汽轮
9、机厂沟通,对#2汽轮机低压转子断裂的销钉进行返厂更换,对中压联合汽阀的阀座、阀瓣螺栓,高压调节阀的阀瓣螺栓、高压主汽阀的阀瓣螺栓进行材质升级,并全部更换,因#1汽轮机也存在同样的缺陷,下一步计划在1机组计划检修中安排进行更换。1.4.4引风机及增压风机腐蚀问题:脱硝改造后引风机及增压风机叶轮、中心筒、壳体、支撑腐蚀加剧。初步分析脱硝改造后硫酸氢铵含量增加,pH值下降,对钢材造成酸腐蚀。在引风机、增压风机的叶轮、筒体、支撑等处,大量沉积物汇集,使金属表面有坚硬、致密的垢存在,氢不能扩散到空气中,并渗入钢材与碳钢中的碳化铁(渗碳体)发生反应,造成钢材脱碳发生垢下腐蚀。目前对设备腐蚀后影响安全的部件
10、进行修复,并做局部防腐,为了防止设备腐蚀影响机组安全运行,要求每次机组停运后进行检查。1.4.5再热蒸汽管道:#2炉高温再热器多根管道内壁存在氧化皮,并集中到底部弯头位置,已将第25排、50排割管取样分析。过热、再热管道氧化皮堵塞是电厂易发问题之一,且是国内外研究重点。资料表明在机组运行过程中,超温或温度急剧波动会使受热面管道内壁产生氧化皮;当机组停运后,降温或温度急剧变化时,氧化皮因与母材的膨胀系数不同而脱落,造成受热面管道堵塞,最终导致超温过热爆管1.4.6其它金属监督问题输煤B斗轮回转减速机、斗轮毂发现裂纹并进行挖补。该部件运行8年,已多次对该部位进行处理,需要在后期持续监督。2、 管理
11、开展的主要工作2015年完成了#1机组C修(包含低再三级管组更换)金属监督。完成了#2机组A修金属监督及定检工作,在此期间完成#2机组低氮燃烧改造、#2脱硫协同粉尘治理提效改造的金属监督。完成金属防腐相关的管理工作。2015年3月18日签发2015年技术监督工作计划,7月2日完成#1机组C修金属监督计划,9月14日完成#2机组定期检验方案及协议。依据计划督促各部门、各单位按时完成相关内容。针对#1炉高过取样管多次裂纹泄漏及主汽取样管一次门前管材材质错误的缺陷,要求2016年继续加强对机组管系安装不合理,导致膨胀受限的检查,全面复查热控及化学取样小管材质。#2炉在低氮燃烧改造中,发现水冷壁母材气
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