中天合创煤炭分公司“十三五”科技发展与技术保障终稿(共49页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中天合创煤炭分公司“十三五”科技发展与技术保障规划中天合创煤炭分公司2015年9月20日专心-专注-专业目 录前 言中天合创能源有限责任公司(简称“中天合创”)是由中国中煤、中国石化、上海申能、内蒙古满世四家股东单位,于2007年9月投资成立。中天合创煤炭分公司主要负责承担2500万吨/年煤矿和选煤厂项目建设和生产运营任务。所辖葫芦素煤矿和门克庆煤矿,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗、伊金霍洛旗境内,设计生产能力25.0Mt/a(葫芦素煤矿为13.0Mt/a,门克庆煤矿为12.0Mt/a),服务年限分别为90.0a和95.5a,是呼吉尔特矿区的两个特大型矿井,配套建设
2、选煤厂和铁路装车站。葫芦素煤矿井田南北走向长约7.4km,东西倾斜宽约13km,面积92.76km2;井田资源储量2614.28Mt,设计可采储量为1623.79Mt,矿井设计生产能力为13.0Mt/a,服务年限为89.2a。矿井采用立井开拓方式,布置有主井、副井和中央风井,工业广场以西约2.7km处布置西翼风井。主井净直径9.6m,深度667.8m,装备2对50t箕斗;副井净直径10.0m,深度700.8m,装备1宽1窄两个罐笼;中央风井净直径8.0m,井筒深度679.8m,担负一煤组一盘区回风任务;西翼风井净直径5.5m,井筒深度650m,初期担负一煤组二盘区回风任务。初期在2-1煤布置三
3、条大巷,分别为带式输送机大巷、辅助运输大巷及回风大巷;待开采2-2中煤时,再在2-2中煤布置一条带式输送机大巷和一条辅助运输大巷,2-2中煤工作面回风则通过斜巷与2-1煤回风大巷联络。门克庆煤矿井田东西走向约7.2km,南北走向约12.3km,面积约为89km2。井田地质储量2283.81Mt,可采储量为1510.19Mt,矿井设计生产能力为12.0Mt/a,服务年限为89.9a。矿井采用立井开拓方式,工业广场位于井田西部边界中部,主、副、风井均布置在工业场地内;矿井前期共布置三个井筒,分别为主井、副井、回风立井。主井井筒净直径9.6m,深度795.3m,装备2对50t箕斗,副井井筒净直径10
4、.0m,深度755.5m,装备两套提升系统,中央风井井筒净直径8.0m,深度749.5m,担负全矿井回风任务,并兼作安全出口。在井田西部边界中央沿东西向分水平各布置一组3-1煤开拓大巷,利用大巷作为盘区开拓巷道布置3-1煤首采工作面进行回采,各水平带式输送机大巷通过集中上仓带式输送机斜巷与主立井联络。两矿井采煤工作面均采用走向与倾斜长壁开采相结合,以走向长壁开采为主,一次采全高综采工艺,全部垮落法管理顶板。其中葫芦素煤矿设计2个综采面(2-1煤2个),2个面同时开采时达到1300万吨/年。首采工作面设计长度320m,采高2.8m,连续推进长度4150m,可采储量463万吨,装备艾柯夫SL-30
5、0采煤机、ZY10000/16/32D掩护式液压支架、SGZ1000/21000中双链刮板输送机、SZZ1350/375中双链转载机、PCM375破碎机、带宽1.4m的顺槽皮带。门克庆煤矿设计2个综采面(2-2煤1个,3-1煤1个),2个面同时开采达到1200万吨/年。3-1煤首采面工作面宽260.6m,平均采高4.8m,顺槽走向长度约5800m,工作面推进长度3900m,可采储量584.7万吨,装备艾柯夫SL-900采煤机、ZY13000/26/55掩护式液压支架、SGB1000/3000刮板输送机、SZZ1350/400转载机、PCM400破碎机、带宽1.4m的顺槽皮带。两矿井建设初期井下
6、硐室和大巷等工程主要采用炮掘和综掘工艺,综合单进水平较低。2014年初引进12CM15型连采设备,2014年底引进MB670LH型掘锚设备,通过半年多的工序优化和施工组织管理,目前复杂条件下连采最高单进达到450m/月,掘锚最高单进达到600m/月。2015年中天合创所辖两矿井已全面进入二三期工程施工阶段。年底葫芦素矿即将试生产,门克庆矿也正处在建设的关键时期。具体建设情况如下:截止2015年8月,葫芦素矿地面行政福利、生产辅助设施均已全部完成。井巷工程总量86000m,累计完成33500m,服务于首采工作面一、二期工程全部完成,正在进行设备安装。首采工作面巷道已完成70%。选煤厂将于2015
7、年9月底建成,首采工作面将于2015年12月底投产。根据接续计划安排,预计2017年2月底第二个采煤面投产。门克庆矿地面设施除主井井塔外已基本完成,主井井塔主体工程已基本完成。井巷工程总量69000m,累计完成31600m。井下开拓工程已基本完成,首采工作面巷道已完成60%。选煤厂将于2016年6月底建成,首采工作面将于2016年11月底投产。根据接续计划安排,预计2017年7月份第二个采煤面投产。葫芦素铁路装车站设置为直进直出式装车,并布置2股道,预留一股材料道,门克庆煤矿铁路装车站采用环线布置,新增2股道,设置一套快速装车系统。葫芦素煤矿和门克庆煤矿建成后,将成为国内一流、国际先进、安全高
8、效的现代化、数字化矿井。第一章 企业“十二五”科技发展情况 一、科技工作基本概况 “十二五”期间,中天合创项目的开发建设紧紧围绕国家规定的建设项目核准的各项要求,落实项目资源和建设条件,抽调和招聘项目建设所需人才,积极有序地推进项目前期工作和项目建设。按照“先研究、后建设”的原则,科技创新工作主要围绕矿井建设开展。(一)大胆采用新工艺、新技术、新装备“十二五”期间,依靠技术和管理创新,通过新工艺、新技术、新装备的应用,两矿井建设主要指标将达到世界一流的水平。1.立井施工采用冻结法单层井壁技术葫芦素矿的三个立井均达到或接近700米深,门克庆矿的三个立井均接近800米深。按照传统的双层井壁结构设计
9、理论,两矿6个井筒深部内层井壁厚度均超过了2米,即浪费大量资源又要面临大体积混凝土浇筑水化热产生的井壁裂缝,基于此我公司采用了中国矿业大学研发的单层冻结井壁专利技术,大大减薄了井壁厚度。在井筒施工中采用了接茬止水钢板、接茬预埋环形注浆管进行阶段性注浆等防水技术,通过竖向钢筋下部螺母对接茬钢板以及上段井壁施加预紧力,有利于减少上段井壁的环向裂纹。通过施工过程中的严加管控,6个井筒的施工质量均达到了设计要求,井壁环向裂纹很少,只是大部分接茬都出水,但通过注浆后几个井筒的涌水量均控制在5方以内。2.门克庆煤矿立井施工冻结孔采用缓凝水泥浆置换技术鄂尔多斯地区的含水地层,以富含孔隙水的白垩系砂岩层为主,
10、且岩石强度低,立井多采用全深冻结法施工,冻结孔与冻结管外的环形空间极易成为导水通道,为解决此问题与中国矿业大学合作,开展了冻结孔缓凝水泥浆液固管技术研究和应用工作。所谓冻结孔采用泥浆置换技术,就是在冻结孔施工完毕、冻结管下放之前,先将孔底以上一定高度范围内的钻孔中的泥浆用缓凝水泥浆置换,再下放冻结管。通过缓凝水泥浆液的固化,实现冻结管与地层的胶结,截断导水通道,达到固管封水的效果。缓凝水泥浆具有一定的缓凝时间,结石率较高,且结石体具有较高的强度与抗渗性。该项技术在门克庆3个井筒中运用,取得了圆满成功,收到了预期防治水效果。目前该项技术在西部全深冻结立井中已经得到广泛应用。3.主立井提升采用最先
11、进立井提升系统主立井提升系统引进国外设备,机械、电气设备全套进口ABB产品,该系统动态响应快、控制精度高、安全系数高、维修费用和耗能指标低,且投资省、技术成熟。两矿均选用2套5.0m6绳多绳摩擦式提升机,电动机为悬挂式8000KW三绕组交-直-交变频同步电动机拖动,配恒减速液压站,直联53.5r/min,最大提升速度14m/s,每台提升机配置两个载重量50T箕斗,年提升能力13.00Mt/a(330d,16h)。同时在提升系统安装中,开发了应用了250250新型罐道。4.轴流式风机采用变频控制技术公司两矿井轴流式主要通风机,均配备交流变频调速电动机,应用变频调速控制技术,能够满足矿井不同时期负
12、压变化。该型风机是引进国外矿井风机技术生产的风机,叶片调节方式为停机一次性整体调节,调节迅速,无级调速精确性高,空气动力性能优越,可靠性高,反风量大;配带消音器、箱式风门、轴承润滑站、喘振报警装置、通风测试装置等,成套性强;按“量体裁衣”的方式选择风机,运行效率高、噪声小。5.煤仓建设采用穹顶气模球形煤仓穹顶气模球形煤仓是引进美国技术,在我国煤矿首次使用。选煤厂原煤仓、末煤仓和块煤仓设计直径均为54m,基座以上高度均为52.2米,储煤量均为6万吨的气膜钢筋混凝土穹顶储仓。穹顶气模球形煤仓与相同直径和高度的传统筒仓相比存储量增加了30%以上;气膜钢筋混凝土穹顶储仓结构力学性能好,能适应较大的荷载
13、,有很强的抗地震,抗飓风能力,比传统的混凝土筒仓结构更坚固耐用;吹膜只需要短短的几个小时,随后所有的工序都在仓内进行,不再受天气季节的影响,消除了由于风,雨,雪等不利天气造成的施工延误,同时,仓内适宜的环境为提高混凝土质量提供了更好的保证,仓体独特的施工方式也消除了与其他施工方式相关联的多种危险源,使施工过程更加快速安全;气膜钢筋混凝土穹顶储仓极佳的结构稳定性和结构刚性,使其可以在不规则的地质条件下均匀分布荷载,很好地应付不同的沉降,在多数情况下都不需要深基础,节省了投资费用。(二)承担中煤集团蒙陕矿区亿吨级煤炭基地建设关键技术研究项目参与了中煤集团蒙陕矿区亿吨级煤炭基地建设关键技术项目,承担
14、了该项目的4项子课题。通过科研单位、煤矿和公司相关部门相互配合和共同努力,各项目课题进展顺利,实现了阶段性目标,取得了阶段性研究成果,很多成果已在两煤矿成功应用,有效地指导了矿井建设,为矿井安全高效建设提供了技术保障。1.葫芦素矿井软岩层履岩运动控制及采掘工艺研究项目该项目针对葫芦素矿区煤层顶板含水丰富且较软的特点,通过研究软岩覆岩破坏、运动规律和矿压显现的特点,为该矿区软岩工作面巷道锚杆支护成套技术、采掘工艺研究和设备选型配套提供依据,初步设计和掌握该矿区软岩工作面安全开采关键技术及煤巷锚杆支护成套技术,确保采掘工艺合理性、确保矿区各工作面设备选型配套的合理性和通用性。2.葫芦素矿井水文地质
15、条件及矿井涌水量预测技术研究该课题通过蒙陕矿区各含水层水化学特性测试分析,得出白垩系洛河组与第四系水力联系密切、无稳定隔水层但洛河组与直罗组含水层存在较稳定隔水层的结论。研究结果表明矿井主要充水含水层多以静储量为主,具有可疏性;矿井直接充水含水层以侧向补给为主;砂岩含水层储水结构以微裂隙和孔隙为主,可注性差,大多不具备注浆堵水条件;顶板三带发育高度均高于石炭二叠系煤田,生产初期涌水量显著增大且波动起伏,后期逐步稳定。进一步查明了矿井首采区范围内水文地质条件,包括含隔水层结构及空间展布特征、水文地球化学特征、地下水流场及补径排条件等;对矿井首采区煤层顶板含水层富水性进行分区,为未来井下探放水设计
16、以及顶板水害防治提供了决策依据;通过实时监测,以达到对矿井水害事故的早发现、早预报、早防治。3.葫芦素矿井高效开采安全保障技术研究项目该课题主要针对葫芦素矿井开展防灭火、通风、瓦斯、地温等方面的基础测试研究,提交了10份研究报告,形成了对该矿井瓦斯、粉尘、自然发火及地温方面的基本判断。通过自燃基础参数测试,矿井通风基础参数测试与数据库建立,瓦斯和热害基本参数测定,初步确定了大型矿井通风系统智能分析管理软件,矿井自然发火预测预报体系,开发高效开采条件下综合防灭火集成技术、编制适合于葫芦素矿井煤层自燃预测与治理、瓦斯综合治理和高温热害治理技术方案,以及合理的矿井风量调节运行方案,使矿井的通风系统合
17、理、瓦斯、煤层自燃和热害能够得到有效控制,初步形成适合于葫芦素矿井的安全保障技术体系,以保证矿井安全回采。4.门克庆矿井复合水体下安全开采技术研究项目该项目开展了覆岩隔水性能研究、覆岩破坏高度研究以及砂岩裂隙含水层的渗流规律研究等工作,获得了该矿的基础理论数据,将为首采工作面的防治水技术方案的制定、井下疏放水方案的设计提供理论支持,并能指导首采面开采和合理采高的确定。(三)开展科技创新与设计优化1.开发液压支架换装升降平台为提高井下回采工作面安装速度,将使用副井宽罐笼整体下放支架。为了在井下换装硐室快速地将运输平板车上的支架装入支架托上,我们研发了一种能够快速升降的平台,解决了支架拖车装载的问
18、题。此装置的优点是:换装速度快,安全可靠,工效高。2015年7月份,升降平台已制作完成,并在地面进行了50t荷载的工业性试验。试验表明,该装置换装循环时间短,升降可靠,运行平稳。该装置的研发成功,是立井开拓条件下支架高效、安全运输工艺的有益尝试。2.开发工作面二次破碎设备系统为了解决锤式破碎机不能破碎长条状煤块及矸石的问题,决定在采面源头上增加移动破碎设备,同时加装除铁器,起到破碎长条状煤块及矸石的作用,有效的杜绝大块矸石冲击顺槽和大巷皮带、撕扯皮带以及堵塞溜煤眼现象,保护整个顺槽和大巷等井下煤流系统,提高生产效率。与北京博创凯盛机械制造有限公司共同研究开发“煤矿综采工作面二次破碎系统”,通过
19、模拟实验,研究开发设计生产一套满足葫芦素煤矿21102综采工作面顺槽使用的二次破碎系统,包括配套处理量2000t/h的双齿辊破碎机、一台非标配套的高效除铁器、自移机尾装置等。该系统设备能够配合转载机(与综采工作面三机配套)一起使用,与现有的转载机形成转载破碎一体的完整系统,随综采工作面同步移动,且便于安装、检修。3.开展大型箕斗受力检测分析研究我公司两矿主提升箕斗为“ABB”公司设计制作,其额定载荷50吨,高度23m,为目前我国最大立井提升箕斗。为确保箕斗安全运行,延长使用寿命,为今后国家设计、制造大型箕斗提供合理的设计参数,同时观察箕斗使用状况,我公司联合中煤科工集团开展了此项目研究。在箕斗
20、上埋设金属应力应变传感器,监测受力及变形情况,以不断优化产品设计。同时还可判断箕斗的使用寿命和更换周期。现传感器已埋设于箕斗上,数据接口已完成。等箕斗满载运行时,采集应力应变数据进行分析,如发现箕斗受力薄弱处,可及时进行加固处理,并为今后产品设计提供支持性技术数据。4.积极进行技术创新,持续优化矿井设计通过持续进行设计优化,使生产系统更加流畅,岩巷或巷道破岩量大幅度减少,既提高了巷道掘进效率,又降低了巷道支护成本,实现了降本增效目的。(1)简化生产系统,减少设备投入取消上仓皮带检修斜巷,在上仓皮带斜巷内增设轨道,采用“机轨合一”布置方式。优化后两煤矿可少掘岩巷2000m,节省投资4500万元。
21、优化门克庆煤矿2-2中煤首采工作面巷道布置。2-2中煤靠近采区边界一侧的顺槽由双巷改为单巷布置,在工作面中部施工腰巷解决该巷道掘进期间的长距离通风问题。优化后可少掘巷道2600m,节省投资3380万元。优化长距离双巷掘进运输系统。通过中间联巷设置电滚筒皮带,将两顺槽皮带合并布置为“h”型。优化后两煤矿首采工作面掘进期间可少铺皮带8000多米,既减少了设备投入,又降低了运营成本。初步估算可节省投入3000万。分期投入110kV变电站变电器,节省用电容量费用。针对基建期间用电负荷小的实际情况,两煤矿110kV变电站初期安装容量为16000kva的变压器,投产前更换成容量为63000kva的变压器,
22、在此期间两煤矿可节省用电容量费1亿元。(2)巷道布置、断面、支护参数优化葫芦素将2-1煤东西翼回风大巷断面形状改为矩形断面,沿煤层顶底板施工,将半煤岩巷道优化为全煤巷道,优化巷道长度7115m。葫芦素2-1煤东翼辅运大巷由原设计6.04.8m调整为5.54.2m;2-1煤东西翼回风大巷间400m巷道由原设计5.03.0m调整为4.53.0m。葫芦素委托天地科技公司对巷道围岩物理力学性能进行测试,并根据测试结果对巷道支护参数进行优化。大巷锚杆间排距由800800mm调整到1000900mm,锚索间排距由16001600mm调整到20001800mm。顺槽巷道锚杆间排距调整到11001000mm,
23、锚杆由原来222400mm改用202200mm螺纹钢,锚索间排距调整为22002000mm。对于不受采动影响的顺槽巷道取消了顶板钢带和巷帮钢筋托梁。葫芦素对大断面硐室进行多次优化,将东西翼上仓带式输送机配电硐室由原设计5.54.15m调整为5.04.0m;东翼上仓带式输送机机头硐室由原设计8.88.15m调整为6.66.5m;西翼上仓带式输送机机头硐室由原设计8.88.15m调整为6.05.5m;2-1煤东翼带式输送机机头硐室由原设计6.26.9m调整为5.75.0m。门克庆对水仓的支护设计进行了优化,原设计井底水仓二次支护方案为混凝土砌碹,厚度400mm,铺底200mm,优化为喷射混凝土支护
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