脱硫塔检修总结(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上脱硫塔检修总结一、检修原因:(一)脱硫塔带水严重,严重腐蚀水平烟道及烟囱,存在生产安全隐患;(二)循环泵电流降低,喷头堵塞严重,脱硫效果降低,难以保证脱硫稳定达标运行;(三)脱硫塔塔体出现漏水问题,塔体存在运行安全隐患;二、检修时间:2014年6月12日7:306月22日9:30,共计约10天。三、检修内容:(一)清理拆除两层除雾器并安装新的除雾器;(二)疏通清理并更换喷头;(三)对塔体内部防腐层脱落或磨损严重区域进行防腐防磨;(四)清理塔底积灰;四、检修期间脱硫方案措施:(一)采购低硫煤;(二)投入炉内喷钙并低床温运行锅炉;五、检修过程:6月12日7:30烟道切换完
2、毕,烟道切换初期,因脱硫塔烟道挡板漏烟,塔内温度高、气味太大,加之后来启动4#炉,无法进人,只能在塔外施工,进度极其缓慢,14日入塔烟道用篷布阻挡后,塔内气味减小,15日早晨入塔施工,16日上午塔内上层除雾器清理完毕,下午进行下层清理,18日早晨清理完下层除雾器,开始安装新除雾器,18日安装完成除雾器,19日开始清理喷淋层及喷头,21日上午清理完并修补完成喷淋系统及塔内防腐层脱落或磨损严重处,21日清理塔底积灰并撤架子、封堵人孔门等,22日上午9:30烟气切换至脱硫塔运行;六、出现问题原因:此次脱硫塔检修时限超出预期,除雾器积灰严重,喷头堵塞严重,主要造成原因:一是脱硫塔防腐层脱落造成喷头堵塞
3、,灰越积越多,造成脱硫效果降低;二是除雾器质量问题,上下两层除雾器均出现塌落问题;三是入塔烟尘浓度大,在上述两原因的基础上,脱硫塔除灰能力下降,烟尘大量积累在除雾器及喷淋管路上。七、检修后情况:(一)脱硫塔后基本没有带水情况;(二)喷淋效果良好,脱硫效果上升,循环泵电流明显上升,变化情况如下:循环泵/电流(A)1#2#3#塔体运行初期162161133维修前11913188维修后151148108(三)塔内部分脱落或磨损严重的防腐层进行防腐防磨,可有效防止塔体漏水情况发生。八、本次进修存在的问题:(一)对塔内情况预计不足;(二)烟道漏风封堵缓慢,造成施工延期;(三)因2#炉结焦及启动4#炉入塔
4、配合施工人员力量不足,没有全天24小时推进进度;检修后脱硫运行注意事项一、严格执行脱硫系统操作规程;二、加强除雾器冲洗暂定90分钟冲洗一次,注意脱硫塔液位,不要溢水,可适当排空;三、加强PH值控制:PH值正常控制在5.5至6.3之间,严防PH至超过6.8,严谨PH值低于5.5运行,每班手动测定PH值对比PH计显示是否准确;四、加强压滤:每班必须压滤,压滤时间不低于1.5小时或石膏厚度不超过1厘米;五、控制脱硫塔液位:正常控制在3.5至4.2米,严谨低于3.5米或高于4.3米运行;六、控制各池内液位:保持供浆池、工艺水池及冲洗水池液位在1.5米至2.5米之间,冲洗水池及时补水,以便保证除雾器冲洗
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