CFB锅炉水冷壁防磨综合技术应用及成效(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上CFB锅炉水冷壁防磨综合技术应用及成效作者:林铖炜来源:中国科技纵横2015年第18期【摘 要】造成神华福建晋江热电有限公司锅炉泄漏的最主要原因是水冷壁磨损问题。因此该公司于2014年上半年实施了水冷壁防磨综合治理措施,通过对水冷壁进行换管,清除吊装块、焊接防磨鳍片,防止大面积侧磨、局部敷设可塑料区域两侧边缘焊接鳍片衬边、炉膛四角防磨保护四项综合措施后,水冷壁防磨成效显著。【关键词】流化床 锅炉 防磨 技术神华福建晋江热电有限公司一期工程建设装机容量250MW热电联产机组,两台机组分别于2006年3月和8月投入商业运行。锅炉是华西能源工业股份有限公司生产的DG-260
2、/9.8-1型高温高压、单汽包横置式、单炉膛、自然循环、高温分离、全悬吊结构循环流化床锅炉。锅炉设计煤种为福建龙岩无烟煤。炉膛顶部标高36.5米,炉膛中上部长宽规格为563811250mm,前、后墙水冷壁管各设计144根,左、右墙水冷壁管各设计74根,水冷壁管材质为20G,规格51mm5mm。截止2015年5月,两台锅炉已运行约58000小时,共发生5次水冷壁磨损泄漏事件。该公司于2013年初对水冷壁局部磨损区域进行了喷涂防磨,但在2013年及2014年初仍在喷涂区各发生了1次水冷壁磨损泄漏事件。经现场检查分析,确认防磨喷涂在应对自然磨损方面可取得较好的效果,但在一些局部磨损速率较快的特殊区域
3、防磨效果明显不佳。对该公司而言,锅炉水冷壁防磨问题已十分突出,通过单一的治理的方式已无法满足防止锅炉水冷壁泄漏的需要。2014年上半年该公司进行了水冷壁防磨综合治理,治理后两台锅炉未发生水冷壁泄漏事件。1 水冷壁磨损现状分析及措施制定经搭设炉膛满膛架,对锅炉水冷壁管进行全面测厚检查后,分析发现水冷壁存在以下磨损现状,并制定相应治理措施。(1)管壁吊装块两侧水冷壁管冲刷磨损:因基建期未把好锅炉安装质量验收关,水冷壁管屏起吊点(吊装块)未进行清除,造成锅炉运行后,沿壁下落的内循环灰受到吊装块的阻拦,向两侧水冷壁管形成八字形冲刷。两台锅炉水冷壁上共存在92个吊装块,主要布置于炉膛标高15米、17米、
4、28米、38米层,每个吊装块两侧水冷壁管均存在一定程度的磨损现象,并且磨损点程深沟式,磨损减薄量无法用测厚仪进行测量。因吊装块布置点分散,清除工作量大,该公司曾采取对管子上八字磨损深沟进行补焊临时处理的措施,但仍无法达到防止此处磨损泄漏的目的。遗留吊装块问题已成为造成该公司锅炉水冷壁磨损泄漏的最大风险因素。治理措施:对遗留吊装块两侧水冷壁管进行更换,达到清除吊装的目的。(2)大面积侧磨:炉膛后墙中部标高16-19米区域、左(右)墙标高19-22米区域、前墙标高22-26米区域水冷壁存在较大面积的侧磨,并且部分点壁厚已磨损至3.0mm以下。治理措施:该磨损现状主要为炉膛内扰动风冲刷造成,故采取焊
5、接防磨鳍片,减小扰动风携带物料贴壁冲刷的现象。(3)局部敷设浇注料区域两侧磨损:锅炉4个中部压力测点、3个水冷蒸发屏下部穿墙区、4个屏式过热器下部穿墙区,共11个敷设浇注料的区域与两侧水冷壁管过渡边缘存在磨损。治理措施:该磨损现状主要为可塑料边缘敷设不平齐,造成沿壁下落的内循环灰冲刷磨损。故采取在11个敷设浇注料区域的边缘焊接鳍片衬边,使可塑料边缘平齐,避免冲刷。(4)炉膛四角不规则磨损:炉膛四角由卫燃带可塑料(标高14米)至炉顶区域均存在四角不规则磨损现象,并且磨损点因位于角部,无法用测厚仪进行检测。治理措施:将炉膛四角五根水冷壁管用可塑料进行敷设,并在可塑料两侧边缘用鳍片衬边处理,确保边缘
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