聚酯开车方案(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上聚酯装置开车方案一、 状态确认装置首次开车,必须高标准、严要求,确保一次投料成功,尽力避免发生设备、安全、操作、和质量事故,对装置各个区域工艺、设备状态进行最终确认尤其重要。1、 工艺、设备、仪电人员经过理论及实际操作培训,并考核合格。2、 消防、通讯、空调、照明等系统已经投运,满足安全生产及工艺要求。3、 原、辅材料已准备就绪。包括PTA、EG、TIO2、DEG、ADD、催化剂、TEG、热媒、煤炭及切片包装材料等。4、 公用工程含循环水、冷冻水、脱盐水、软水、电、压缩空气、仪表空气、氮气、水蒸气等已经全部具备,并已到界区用户,压力、流量、温度等参数正常。工艺废水处理
2、系统已调试完毕,随时可以接受工艺废水。5、 所有设备及管道经过最终检查,安装、配管无误。6、 反应釜及其他储罐标定完成,数据可靠,并已绘成图表备用。7、 反应釜及其他储罐和管道清洗、吹扫、检漏已完成,试车盲板、临时管路已拆除,唇焊口已全部焊接。8、 轴封站(EG、甲基硅油)、润滑站、恒温水系统已正常循环。9、 动设备已经单机、联动调试合格,包括泵、搅拌器、电动葫芦等。10、 除齿轮泵外,其他泵及搅拌器标定时带载运转测试完成,发生故障已及时消除。11、 05R02/05R03搅拌器在升温过程中已间歇点动,电流正常,无异常声音。所有动设备电机已送电备用。12、 仪表已完成调试及联动工作,包括液位计
3、、流量计、温度计、粘度计、压力表、控制阀等。13、 所有仪表经过最终检查,量程合格并和DCS内部统一。14、 关键流量计已用水称重标定,关键温度点(六个反应釜内温及工艺塔塔板、塔顶温度)温度到位后已用点温计测校。15、 所有控制阀中控输出与现场开度已进行核对。液位计、压力表等仪表隔离阀门已开启。16、 05R02/05R03搅拌器和05P02、05P03测速装置已安装备用17、 DCS系统流程绘制、面板组态、内部调试完成,PID参数、连锁值、报警值已合理设置,已配合现场调试,UPS已备用。18、 确认05R02、05R03液位计放射源已打开,LIC05210、LIC05310、LIC05311
4、处于工作状态。19、 确认04A01、04A02与反应釜低低液位报警连锁,05A02、05A03设反应釜低低液位报警,不投连锁,其中04A0104A02与差压(鼓泡)液位计连锁,低低液位报警为04A01/04A02桨叶顶部位置,根据标定曲线查得,应有保守余量。20、 安全阀04R01、04C01、05H09、04-E11、05-E11、05-E31、37V02、04-V04、蒸汽发生器(炉区)、37H01.1/2/3(新增)已安装,并调检完成,设定起跳压力合理,能满足保护设备要求。21、 05P02、05P03已安装,电机脱开空转,方向正确,万向节已热对装配,泵体升温,热锁完成。22、 05F
5、02三台已装好滤芯,一台为空腔;05F03二台均已装好滤芯;均已升温,热锁完成,并气密合格。23、 EG进入界区,各罐液位如下01V03 80% ,V04 60% ,V05 50%, V08 20%, 05V04/V05/ V06/V09/H09, 20V01注入60%液位,各罐EG经过化验含水量正常。24、 热媒系统充进热媒,冷态循环干净(80目滤网清洗间隔12小时以上),试车滤网更换为40目。三台煤炉已烘炉 (-100度,7天), (-150度,4天-)升温,速度为5/HR。热媒站供热系统稳定,一次热媒进回主管温度维持3253,整个系统热锁完成。25、 37V02保持5080%液位。26、
6、 所有热媒泵运行平稳,无气蚀、无异常振动,运行电流正常,热媒屏蔽泵恒温水流量、温度正常,备台处于热备状态。27、 系统升温时,所有物料阀门50%开度,各反应器、管道开排气口。防止热膨胀对阀门设备造成损害。确认所有被加热设备加热良好,阀门开关自如,位置正确。夹套管要用温度计分段检查管道表面温度。28、 系统温度到位,分别设定如下: 04C01 TIC-04313 180度, 04R01 TIC04110 255度,04-R02 TIC04211 255度,混合釜TIC-04311 255度,05-R01 TIC05110 265度,05-R02 TIC05210 270度,05-R03 TIC0
7、5310 275度,05-P15 TIC05240 285度,05-P17 TIC05520 215度。控制阀开度合理,旁通关闭,已投自动运行,各系统热锁完成。29、 05E01 ,E02, E03, 05J09已建立EG循环,流量、温度达到工艺规定值。刮板搅拌器液封罐液位正常,搅拌器已投用。30、 05H09压力为6080KPA,PIC05512 105110KPA,05J09阀门已打开。31、 确认05JP07, 05JP09运行正常,备台处于备用状态。在线台保持微量EG置换。05JP07换热器为循环水,05JP09为冷冻水。32、 三个缩聚釜抽极限真空合格,分别为PIC05110 13K
8、PA, PIC05210 0.10.3KPA 、PIC05310为1030PA.三个反应釜真空保持PIC05110 30KPA, PIC05210 3KPA, PIC05310 300PA。33、 04R0104R0205R0105R02已用氮气贯通,开取样阀检验,完成后,各反应釜之间及终聚釜去铸带头物料手阀、物料控制阀、管道取样阀关闭。所有电动三通阀已送电,并处于关闭状态。(注:各热媒排放阀、放空阀、调节阀旁路、04-R01四个热媒手阀关闭,热媒调节阀开度以维持工艺温度为准)34、 切粒机及打包系统已经调试备用,切粒机连锁符合要求,打包称已校验。35、 已进行带料输送,干燥,筛分,包装测试。
9、36、 切粒机、干燥风机、振动筛已送电,可随时投运。37、 切粒水系统已循环,三股水流量、温度已调整至工艺规定值,铸带头已升温预热。38、 排料工作准备就绪,排料槽数量足够。39、 保温工作已完成,管道表面温度已经过检查,符合要求。40、 现场设备及管线已标识完成。41、 已储备开车所需的备品备件及工器具,劳保用品数量足够。42、 15V02已有一批乙二醇锑溶液备用,质量浓度为2%;08-V02已有一批A添溶液备用,质量浓度为4%。CAT与A添均加在03R03内。43、 19D04、19D05、 19D06 TIO2溶液已备足,浓度为20%,19P06处于自循环状态;07-V01已有足量DEG
10、备用。DEG 和TIO2均加在04-R03内。44、 03R02已配有23批合格PTA浆料,03P02和03P03处于自循环状态,03R01 MR设定为1.1045、 隔膜泵07-P01、08-P01已试运正常,排放口有稳定物料排出。二、热态模拟操作步骤热态模拟是装置的最后开车准备工作,也是酯化系统的最终泄漏检验,对机械、仪表、设备进行全面的性能试验,创造物料进入系统的条件,是整个开车过程的第一步。热态模拟主要是建立04R01和 04C01系统的平衡。(一)准备工作1、04-R01、04-R02、04-C01视镜热把紧。2、04-R01和04-C01降温到150 ,PV-04110全关,关注P
11、C-04110压力。3、05-R01/ R02/ R03真空系统已投运。4、通过新鲜EG冲洗管线向04-R01进新鲜EG约40T,LC04111液位约45%(由标定曲线查看,液位没过搅拌桨叶),低速启动搅拌,现场确认正常。5、向04-V04中加入除盐水60%左右。6、向04-C01中补加新鲜EG至70%,启动04-P05A/B,使其自循环。(二)、升温1、打开TV04313调节阀,使塔釜温度TC04313升到100。2、解除04-A01低报联锁,低速启动04-A01,密切注意现场搅拌器的运行状况。3、关闭04-R01加热盘管上层4组阀门,打开TV04120、TV04130前后截止阀,缓慢调节T
12、V04120、TV04130,使04-R01温度TC04110达到200;升温速率15/h左右;04-C01同时升温,升温速率10/h。 4、 当04-R01温度达到180后,EG开始蒸发,此时应密切注意04-R01、04-C01运行状态。 04-R01液位开始缓慢下降,04-C01液位开始缓慢上升,打开FV04331进行手动调节,以保持系统平衡。 观察04-C01塔釜温度上升情况,缓慢调节TC04313,降低升温速率,使04-C01温度TC04313最终达到165。 当PC04110有压力指示后,缓慢调节PV04110开度,以建立04-C01工作状态,更为缓慢地对04-R01系统进行升温。观
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