液压维修第18章--起重机故障的诊断与排除(共37页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第18章 液压起重机故障的诊断与排除18.1 NK160型加藤起重机吊臂伸缩缸自动回缩故障的诊断与排除某公司一台NK160全液压汽车起重机,工作中出现重负荷时吊臂伸出无力,当伸缩控制阀手柄处于中位时,出现吊臂稳不住,慢慢回缩的故障,吊车无法安全正常工作。检查外部管线接头等未发现漏油,一般分析判断为吊臂伸缩缸内活塞密封件密封不良,油液内泄造成。于是拆解吊臂伸缩包,更换密封件,重装后试吊,故障依旧,未能排除。该机液压系统吊臂伸缩回路,如图181所示。操作阀3与伸缩缸5之间装有平衡阀4,平衡阀油路一端与操作阀B口相连,另一端通过活塞杆内部油道与液压缸无杆腔a相通。操作阀A口
2、通过活塞杆内油道与液压缸有杆腔相通,并与平衡阀4控制油口相连。当操作阀处于图示位置时,滑阀处于中位。D口与B口封闭,来自液压泵P1的工作油,通过操纵阀泄荷回油箱。操纵阀A口、C口与油箱相通,无控制压力,平衡阀4处于关闭状态。同时B口也封闭,从而将液压缸无杆腔内的油锁闭,使伸出的吊臂保持在臂长的某一位置,吊臂在重力作用下,不能回缩。1.液压泵;2.安全溢流阀;3.操纵阀;4.平衡阀;5.伸缩缸;a.无杆腔;b.有杆腔图181 吊臂伸缩回路若液压缸活塞密封不良,a腔压力油可窜入b腔,即使平衡阀关闭,也会产生吊臂回缩。现液压缸内新换了密封圈,密封不良应予排除。若平衡阀内单向阀密封不严,主柱塞滑阀损伤
3、密封不严,或阀卡住不能回位落座等原因不能闭锁,但因操作阀B口关闭,吊臂也不应回缩。若同时B口关闭不严,油液内泄,a腔油将不能闭锁而导致吊臂回缩。基于此分析,按下列方法作进一步检查。将吊臂伸出并负重,使操作阀处于中位,松开平衡阀至B口曲管接头,排出余油后,至不再有油流出。观察吊臂,仍然继续回缩,而平衡阀无油继续排出,说明平衡阀关闭严密,判断故障仍在液压缸内。再次拆卸吊臂伸缩缸,拉出活塞杆,察看密封圈完好无损。经仔细检查,发现活塞端部有两处裂纹。活塞杆端结构,如图182所示。B处裂纹呈现松动下陷趋势。活塞杆端为组焊件,A、B两处裂纹使无杆腔a与有杆腔b油路窜通。在液压缸、吊臂及负荷重力作用下,a腔
4、压力油经A、B裂纹进入b腔,再经活塞杆内油道流入操作阀入口回油箱。维修人员装配时曾发现B处裂纹,因不了解活塞杆油路结构,未作处理,致使换了密封圈后也未能排除故障。将裂纹处焊接修复装配后,吊臂自动回缩,故障得以消除。1.液压缸;2.活塞密封组件;3.定位套;4.活塞;A、B.裂纹;a.无杆腔;b.有杆腔图182 伸缩缸结构示意图18.2 NK400型加藤起重机液力转向器故障的诊断与排除故障现象某单位使用的两台加腾NK160吊车,是20世纪90年代从日本进口的全液压吊车,前一段时问,这两台吊车的液力转向系,先后均出现了助力器油箱口处向外溢油,在助力器工作时,出现嗡嗡的声音,甚至使助力器回油钢管断裂
5、,液压油漏失,致转向操作力加大,使转向沉重。该车液力转向系的结构如图183所示。它是由油位助力液压泵,助力器控制阀及助力器,连接管线组成的。故障诊断根据上述故障特征,起初维修人员认为,是转向助力泵损坏所致,先更换了助力泵,当时声音有所变小,转向较为轻便,但使用几小时后,又出现了原来的故障。又认为是助力器工作缸密封件损坏,更换了助力器总成,但故障仍然没有排除。l.助力泵;2.助力器;3.油流控制阀;4.液压缸图183 转向助力器示意图后经详细检查并分析故障特征,认为是转向助力系液压油内吸进了空气,使助力泵发出嗡的声音,正是出于助力液压油中混入了空气,使助力器回油管内压力较大,并使钢管破裂,使油箱
6、中的油压升高,使液压油漏失,使助力性能降低。因此,助力泵进油管接头处的密封性,是造成该故障的主要原因。1.液压缸接头;2.联接胶管;3.钢管;4.弯管;5.胶管卡子;6.助力泵接头图184 原车助力泵进油管结构示意图1.液压缸接头;2.软管总成;3.助力泵接头图185 改进后助力泵进油管结构示意图经检查该助力泵进油管的结构时,由于该车转向助力泵是由发动机后部驱动的,为便于装配,采用钢管与胶管,及胶管卡子的结构,如图184所示,系由一段具有一定角度的钢管,一个直角弯头,三节联接胶管,六只钢丝卡子所组成的。由于该管线的拆装位置所限,往往使该管线装配不当,发生有漏气之处。故障排除根据以上分析,维修人
7、员将助力泵进油管结构由原来的图184所示改为图185所示的结构即利用低压胶管代替原结构中的钢管,利用螺母活接头代替原结构中的胶管及卡子,将原结构中助力泵进油管结构改成图185所示结构。(1)采用改进的结构后,使上述故障彻底排除,经使用两年均未出现上述故障。(2)使助力泵拆装方便,泵进油管线具有可靠的密封性。18.3 日本加藤NK160型起重机吊臂故障的诊断与排除NK160汽车起重机的吊杆伸缩是使用一个液压缸和钢丝绳的三段伸缩式。即吊杆的伸缩,一律通过液压缸和钢丝绳进行。第二段和第三段吊杆臂架将以同样的长度伸缩。图186是吊杆伸缩的液压工作原理图。NK160汽车起重机吊杆伸缩液压缸采用倒置式,即
8、活塞杆固定,缸体移动。其换向阀的滑阀机能为“N”型。当换向阀处于位置1时,压力油经换向阀和平衡阀中的单向阀进入伸缩阀缸的A腔。B腔的油经换向阀回到油箱,使伸缩液压缸伸出,吊杆即伸出。当换向阀处于位置2时,压力油经换向阀进入伸缩液压缸的B腔,A腔的油流人平衡阀的油孔a,因为平衡阀中单向阀被弹簧的张力紧贴于主阀芯里的单向阀阀座上,处于被堵住的状态,因此,来自液压泵的供油管路内的压力上升,经平衡阀的控制口P,P流入的液压油将主阀芯向下推动,结果A腔的油则从平衡阀的油孔a流过主阀芯所开通的油路从油孔b流出,再经换向阀回到油箱,使伸缩缸缩回,吊杆即缩回。NK160汽车起重机吊杆伸缩系统由于采用液压缸和钢
9、丝绳的三段伸缩式,使第二段和第三段的吊杆臂架以同样的长度伸缩。这种伸缩系统在结构上较为简单,它不像日本的多田野TL160型汽车起重机伸缩系统那样,后者的伸缩系统夹用两个液压缸,分别控制吊杆的第二、第三段臂架,这就使得在结构上比NK160汽车起重机伸缩系统复杂,制造成本高,而且工作的可靠性也不如NK160汽车起重机好。伸缩液压缸上的平衡阀布置在活塞杆的端部,几乎完全暴露在外边,拆装不困难。其余的控制阀均布置在吊杆之外,这就使保养或故障修理非常方便。图186 吊杆伸缩液压工作原理图故障诊断与排除一般来讲,吊杆的故障主要是由于伸缩液压系统出现故障而引起。伸缩液压系统的技术规范为:当伸缩液压缸缩回时,
10、先导压力值达到约为784kPa时,平衡阀开始动作即为正常。在额定载荷下,伸缩液压缸回缩量应小于0.1mmmin,平衡阀的泄漏量,应小于l.5mLmin。在修理吊杆伸缩液压系统故障时,可将吊杆升至与地面成60角,把吊杆伸出23m,起吊一件足以使吊杆缩回的重物,重物离地面的最大距离不得超过300mm,将汽车发动机熄火,这时将换向阀柱塞滑阀移到缩回位置时(即换向阀处于位置2),伸缩液压缸应不缩回为正常。若伸缩液压缸缩回,就说明平衡阀的主阀芯的阀座损伤,应更换平衡阀。另外,也可将换向阀恢复到原位(图186所示位置),缓缓拆开接平衡阀的管线接头b,如果此接头处有油泄漏,则也说明平衡阀的主阀芯的阀座损伤,
11、应更换平衡阀。如果此接头处没有油泄漏,则说明故障多发生于伸缩液压缸内,这时应对液压缸作进一步检查,以判断出是缸拉伤或油封(盘根)损坏所致,以便进行修理。修理后,应对液压缸进行试验,以检验是否修好。当更换平衡阀时,由于平衡阀的主阀芯与单向阀是经过研磨配合的,因此不能单独更换零件,整个平衡阀必须做为组件加以更换。更换此阀后,应在开始使用前进行排气作业。若不排除液压缸中的空气,就会造成动作速度波动,动作不良等现象。在吊杆中,各轴如有弯曲、损伤、异常磨损等,各轴孔有裂纹、变形等,各液压油管和软管有裂纹、变形、变质等,各衬套有损伤、异常磨损等(使用游标卡尺参照检验标准测量内径),各滑板有损伤、裂纹、异常
12、磨损等(用游标卡尺参照检验标准测量滑板厚度),各滑轮有裂纹、破损、变形、异常磨损等(参照检验标准测量滑轮槽底的直径),如发现以上现象,均应及时修理或对零件进行更换。对于各种螺栓的螺纹如有磨损、损伤,各液压油管的螺纹部分有磨损和损伤时,也应进行修理或更换。另外,吊杆的每节臂架内两侧的导向滑板间隙也要调整好。否则在吊杆全部伸出后要影响起重部位的稳定性,这是极其危险的。但其间隙也不能偏紧,否则加快吊杆臂架的磨损,消耗发动机的动力。吊杆修理完后,应检查各接头是否紧固可靠,不应产生泄漏。最后,起重机应做载荷试验,观察一切是否正常,如发现异常情况,应立即重新调整予以排除。18.4 日本加藤NK800型起重
13、机液压系统分析及故障诊断与排除18.4.1 NK800全液压汽车起重机液压系统分析该车最大起重量80t,上车液压系统采用三联齿轮泵供油的开式定量系统,由起重机专设的发动机提供动力,下车支腿部分采用由运载车发动机驱动的单独液压泵进行供油的液压系统。(1)下车支腿油路支腿缸的动作由7双柱塞滑阀组控制阀控制,其中4个阀控制支腿垂直缸,2个阀控制支腿水平缸,垂直液压缸每阀控制一个缸,以便调整水平,水平液压缸每阀控制2个区(如图187所示)。为防止垂直液压缸自缩而造成事故,在每个垂直液压缸的上部,装设了液控单向阀,当换向阀处于中位时,液压缸上腔的压力油使单向阀压紧阀座而将油封闭。(2)上车液压回路(如图
14、188所示)。图1871.齿轮泵;2.增压器;3.分流阀;4.径向活塞液压马达;5.轴向柱塞液压马达;6.l+1+1多柱塞滑阀组控制阀;7.1+1+1双柱塞滑阀组控制阀;8、9、10.平衡阀;11.组合阀;12.选择阀;13.锁紧阀;l4、l5.安全阀;16.伸缩阀;17.变幅阀;18、19.动力缸;20.总泵缸;21.蓄能器;22.单向阀图188回转油路:回转机构液压马达系低转速、大扭矩的径向活塞型液压马达,被第一泵所排出又经过增压分配阀分配的液压油所驱动。马达体上装有具备平衡限速、制动缓冲和补油等综合机能的制动阀4-,马达的转向和转速由两联三位6通换向阀7中的A阀控制。本液压回路的最高工作
15、压力由安全阀15设定为21MPa。以工作位置为例,阀7-A从图示位置上移时,管路Pl通入压力油,管路P2与油箱直通,压力油经单向阀4-进入马达左侧,同时平衡阀4-左侧控制油路推动阀芯向右移动,因平衡阀4-右侧控制管路与回油管P2连接而无压力,于是阀芯将在左侧压力油的作用下克服定位弹簧力向右侧移动,使马达右侧管路与回油管P2接通,马达转动。通过马达的压力油的流量越大,压力越高,平衡阀4-左侧的控制压力越大,阀芯向右移动量越大,阀口开启越大,马达转数越高。反之,马达转速就低。吊臂变幅油路:变幅液压缸17由换向阀7-B控制,阀7-B在中位时的滑阀机能属于“J”型,液压泵可随时向液压缸上的活塞杆腔补油
16、,且当液压缸内活塞油封损坏,液压缸上下腔沟通而导致压力激增时,超压油可经“J”型路排回油箱,这时尽管吊臂会缓慢自动落下,但液压缸和有关管路不致因超压而遭到破坏。当阀7-B在图示位置上移时,液压泵卸荷油路切断,泵l打出的压力油经增压器2、换向阀7-B中的平行油路、平衡阀9中的单向阀,再经锁紧阀l3送入双液压缸l7的下腔,推动活塞杆伸出,将吊臂顶起,液压缸上腔的油经阀7-B及单向阀22回油箱。控制阀在臂杆开起一侧备有2挡转换位置,当把操纵杆移到第二挡时,即换向阀6-A上移,来自第l泵和第3泵的液压油得到合流,从而使臂杆变幅缸活塞杆的伸出速度加快。在臂杆变幅缸的液压缸盖一侧安装背压平衡阀,当该液压缸
17、活塞下降时能保证不受负载值大小的影响,而与供给该液压缸活塞杆的液压油量成正比的速度运行。本系统的最高工作压力由7-C安全阀设定为28MPa。卷扬油路:卷扬机构具有互为对置的1个低速高转矩的轴向柱塞液压马达驱动。马达转速和转向由换向阀6-C控制,最大工作压力由安全阀6-D控制在24MPa。卷扬机液压马达被第2泵和第3泵所排除的液压油所驱动,而又被三联柱塞滑阀组控制阀中具有5个转换位置的特殊柱塞滑阀组控制。此特殊柱塞滑阀组以空挡为中心在绕绳侧和松绳侧均备有2挡转换置。阀6-C在中位时的滑阀机能属于“Y”型,液压泵可向马达两侧管路补油,防止马达制动或漏损而发生空吸。平衡阀8起液压锁的作用,使马达保持
18、静止。阀6-C在图示位置上移第1挡时,卷扬机液压马达则被第2泵排出的液压油所驱动。压力油经阀6-C的平行油路经平衡阀8中的单向阀进人马达的右侧,驱动马达旋转,提升负荷,马达左侧回油经阀6-C、阀6-A,再经阀7-C的卸荷路卸荷。当把柱塞滑阀进一步上移到2挡时,泵3的卸荷路被切断,卷扬机液压马达则既有来自泵2的压力油,也有来自泵3的压力油,经阀6-A再经单向阀在Q点合流,共同经阀6-C供给卷扬机,使其增连上升;反之负载下降,在吊负荷落钩时,负荷带动马达旋转而做功,使马达呈现泵的工况,这时,马达排油压力高于马达进油压力。如果负荷使马达增速,而马达进油量不变时,进油压力下降。平衡阀开启度自动减小,回
19、油流量减小,使马达转速受到限制。因此,落钩速度与负荷无关,仅取决于落钩时通入马达的进油流量积压力的大小,这就有效的防止了落钩时超转速。操纵杆从落钩位置突然回到中位时,平衡阀8立刻关闭,马达油路切断,由于转动惯性,马达不会立即停住,而要继续转动。于是回油路压力急剧升高,这时阀8起到压力释放的作用,它被设定为开启压力23MPa,达到此压力,溢流阀8开启,压力不再升高,马达便在23MPa的背压作用下制动。离合器、制动器回路:本回路系统控制卷扬机主卷筒和副卷筒各自的制动器动力缸和离合器动力缸的液压回路(如图189所示)。结合图188可见,当卷扬操作杆停在中位时,主卷筒离合器控制阀在图示“分离位置时,离
20、合器液压缸19和卷筒制动器动力缸18都经该阀与管路油箱联通而卸荷,这时离合器分离而弹簧制动器施加制动。当换向阀变为“结合”位置(从图示位置下移)时,离合器液压缸l9与蓄压器21联通,离合器结合,但卷筒制动器动力缸l8却通过液控换向阀继续与管路油箱联通,制动不解除。这时,如果搬动卷扬操纵杆,刚由梭行阀引来的控制压力油使阀l下移,使蓄能器与制动液压缸联通,解除制动,使卷扬马达开始旋转。操纵杆一回中位,梭行阀引来的压力油便没有压力,投向阀l在弹簧作用下返回原位,切断蓄能器与制动器液压缸的通路,联通液压缸18与管路油箱使弹簧制动生效。从换向阀的通路结构可以看出,在离合器换向阀末变到“结合”位置前,振动
21、卷扬操纵杆也不会解除制动。图189吊臂伸缩油路;臂杆伸缩机构由4个双作用液压缸构成,被换向阀6-B控制,其油路工作原理与变幅油路一样。18.4.2 NK800全液压汽车起重机液压元件的检修液压系统中,液压缸是完成液压系统工作的主要执行元件,液压缸在长期往复运动中,如果出现液压油不清洁等情况,往往易造成拉缸现象。NK800全液压汽车起重机在使用过程中,出现吊物自动下沉现象,对变幅液压缸和伸缩臂杆进行了吊重静测试,发现是由于变幅液压缸自动下沉造成的。技术人员检查了变幅液压缸平衡阀和锁紧阀均没有漏泄现象,由此断定是变幅液压缸内泄造成吊物自动下降。对变幅液压缸进行分析检查,发现缸体拉缸严重,对缸体进行
22、修复已没有价值,因此决定自行设计制造新变幅缸体,原液压缸缸体内径为260mm,由于原材料及加工能力所限,最大只能加工250mm。为保证该车原有基本性能不变,对变幅液压缸260mm变为250mm进行了可行性技术分析(变幅系统最高工作压力28MPa),并对下列三种状态进行了实值计算,当主臂杆变幅下降到最低点时,主臂为工作状态到中位时、主臂杆变幅上升到最大角度(即83)时。结果表明,当变幅液压缸内径由260mm减少到250mm时,其垂直于臂杆的推力平均下降7,对吊物影响不大,基本能保持原吊车性能。因此,这一方案可行。液压系统在工作时会发生故障,这些故障可分为突发性的和磨损性的两大类。前者如泵烧损、零
23、部件损坏、管路破裂等,常与制造装配质量以及操作是否符合规程等因素有关,往往发生于系统工作的初期与中期;而磨损性故障正常情况下往往发生于系统工作的后期,是由于机件的磨损引起的,其发生频率与日常维护保养的好坏有密切关系。要提高液压系统的使用寿命,就要严格遵守操作规程,最大限度地防止初、中期突发性故障,加强日常维护保养,以减少后期的磨损性故障。任何故障在演变为大故障之前都会伴随有种种征兆,只要在使用过程中,细心留意,就能察觉到这些征兆。一旦发现这些现象,就应追究到底,并找出根源,及早修复。18.5 日本多田野TG系列液压汽车起重机吊臂伸缩油路常见故障的诊断与排除日产汽车起重机液压系统中,电液换向阀应
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