试生产报告(共17页).doc
《试生产报告(共17页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《试生产报告(共17页).doc(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上试生产报告本装置位于德利公司压气站院内,以四净站原油伴生气及压气站原油稳定气为主要原料,产品为稳定轻烃及液化石油气,副产品为干气。装置日处理天然气10000m3,年产液化石油气和稳定轻烃1200吨。本装置于2007年5月动工,2007年10月竣工,10月8日单机试车,10月28日联动试车,11月7日投料试生产。试生产至今装置运转平稳,工艺运行正常,基本达到设计要求。试生产期间装置运行情况如下。一、工艺运行状况(一)、压缩工艺1、简介原料气进入缓冲罐,分离掉少量油、水和铁锈等杂质,经压缩机一级压缩后,由压缩机中冷器冷却到45,送入排气罐进行气液分离,分出的气体送至原料气
2、干燥器进行脱水处理。脱水处理后的干原料气经压缩机二级压缩增压至2.25MPa,136,再由压缩机后冷器冷却至45。2、出现的问题试生产期间,压缩工艺运行正常,各工艺参数符合生产工艺和设计要求。原料气供应基本正常,来料压力约在0.070.12Mpa间,符合生产要求。但个别情况下,短时间内来料压力为0.010.03Mpa,除对装置处理量影响较大外,也造成压缩机一级压缩压缩比过大,使一级排气温度过高。并且造成再生气量小,再生时间延长,不利于整个工艺的正常运行。来料压力降低的原因有二。其一,上游装置四净站计量岗分离器压油造成停气;其二,气井异常,气量低,使原油伴生气的消耗量过大,造成来料压力低。3、采
3、取的措施(1)、适当增加气井气在原料气中的比例,增加进料量。(2)、及时切换流程,将部分干气切入进装置,增加进料量。(二)、干燥工艺1简介经分离后的湿原料气先进入干燥器进行分子筛吸附脱水处理,再进入过滤器过滤掉分子筛粉尘,然后送入压缩机二级压缩增压。脱水部分设置两个干燥器,交替工作,其一进行吸附脱水,其二进行再生和冷却。2试生产期间,干燥工艺运行正长,各工艺参数符合设计要求,但系统存在以下问题。(1) 操作阀门盘根泄漏,其中2个泄漏产生形成安全隐患(2) 来料器量不足时再生气流量底当原料气压力低于0.05MPA时再生气流量通常低于100立方米每小时,直接影响是再生时间延长,从而使另一干燥塔吸附
4、的时间延长。这样可能导致吸附塔分子筛饱合,使原料气脱水率不达标,同时较低的流量也影响再生气加热炉的安全运行。(3) 采取的措施干燥岗操作频繁的阀门已全部换新,解决了着一安全隐患。当原料气压力过低时,即使切换流程增加干气循环进料量,保持迫当的再生气流量,并适当降低再生气加热炉的温度。 经实际运行转验证原料气压力低于0.05mpa时通过切换流程,引部分干气回进料,能保证100立方米每小时的再生气流量,对干燥系统的安全运行无负面影响。吸附时间增加白分之50在现有条件下对原料气的含水量无明显影响,但要注意,100立方米每小时的再生气流量下,再生气炉应适当控制炉温,避免炉膛局部过热。3制冷工艺(1) 简
5、介 本装置采用氨蒸发制冷工艺,液氨在蒸发器中吸收原料气热量后汽化成低压低温的蒸发,被压缩机吸入压缩成高压高温的蒸汽后进入冷凝器,在冷凝器中放出热量,冷凝为高压液体,经节流阀节流为低压,低温的液体,再次进入蒸发器中吸热气化,达到循环制冷的目的。(2) 试生产期间制冷工艺运转正常各工艺参数符合设计要求,但以下问题。 油冷却器,冷却不足导致环境温度过高时机油油温高,影响制冷压缩机的安全运行。 蒸发器出口温度现场误差大无参考价值。蒸发器出口使用双金属温度计检测,该温度计误差较大,正常使用过程中其误差达到20设施度,已失去参考价值。(3) 采取的措施 对油冷器进行技术改造,加强冷却,改造后冷泵机油油温自
6、最高59.7设施度将至最高50设施度,已不影响压缩机的安全运行。 蒸发器出口温度计位置增设玻璃管酒精温度计,误差为1设施度,本参数的现场指示问题得到解决。4分馏工艺(1) 简介 试生产期间,分馏工艺单元按原设计参数运行,符合设计要求。装置运行平稳,产品质量合格。(2) 试生产期间存在问题 现成玻璃板液位计看不清,自控用浮筒液位变送器失灵。 部分自控阀门是内漏现象,参数控制波动较大。(3) 采取的措施 现场玻璃板液位计全部更换为磁翻板式液位计,显示清晰直观,浮筒式液位变送器更换为双法兰式差压液位变送器,数据可靠,抗干扰能力强,精度高。 内漏调节阀更换阀门定位器,并重新调节行程,将调节阀能漏控制在
7、可接受范围内,提高了各参数控制质量,保证工艺安全平稳。 查找安全阀动作原因,绝大部分动作为误动作,且脱丁烷塔安全阀起跳后不回座,故怀疑阀门使用时间过长,检验时检验误差较高。此二台安全阀更换新阀门后此问题解决。5公用工程(1) 简介 本项目公用工程部分依托原油稳定工程,如仪表风系统。原油稳定工程仪表风系统,风压0.5mpa储罐容积1.0立方米,仪表风排量60立方米每小时,显供应原油稳定工程人台精小型气动薄膜调节阀接入后(实际使用11太)使用至今对原有系统无不良影响。(2) 试生产期间存在问题 冷却水塔风机存在停机后,不能开机问题。 软化水系统因水压低不能持续制水。(4) 采取的措施 冷却水塔风机
8、配电控制柜继电器试验钮不能复位是造成风机停机后不能开机的主要原因,更换配件后问题解决。 冷却水池旁拟增加一台软化水储罐,水压高时软化水可在存储,以备需要。二 机械设备运行情况。1 原料气压缩机 本项目原料气压缩机采用安瑞科公司vwwJ3.5/1.2-23天然气压缩机排气量,排气量3.5立方米每分钟排气压力2。25mpa,功率75kw。 目前该设备存在如下问题原料气压力过低时,一级气缸压缩比过大,会造成排气温度过高,达到120设施度经向厂家咨询,此温度不影响压缩机的安全运行,但我们仍采取措施,在原料气压力过低时,及时切换流程,增加干气循环进料,提高进料流量,避免因压缩比过大而导致的排气温度高的问
9、题。 该机投料试运行以来,已累计运转4300小时,一级保养二次,二次保养一次,小修一次,除气阀外,主要配件未经过更换,目前运转良好。2 氨制冷压缩机 本项目制冷压缩机采用冰轮公司2ka12.5c螺杆式制冷压缩机,制冷量58kw,电机功率55kw,安装前机头大修一次,更换了主要配件,自试运以来,已累计运转4300小时,现运行状况良好。 本机在机油温度过高时,机身温度偏高,经过对油冷系统改造后,机油油温正常,机身温度未再偏高。3冷却水循环泵 冷却水泵采用博山水泵公司IS125-100-400B,离心式泵,排量87立方米每小时,电机功率18.5KW,备用机型号,参数相同。 自试生产以来该泵以累计运转
10、4300小时,一保2次,二保一次,目前运转良好,参数正常,符合工艺生产要求。4脱丁烷塔塔顶回流泵 回流泵型号SAM2/5-N14L-2为离心式多级屏蔽泵,功率3.7KW排压1.2mpa。 目前该泵运转良好,参数正常,符合工艺生产要求。5轻烃车泵 型号YQB15.5的滑片式液化气泵,功率17KW,排量12 立方米每小时,压差0.5mpa,共二台分别负责两种产品的外输装车,试运以来已累计运转50个小时,目前运转良好参数正常符合工艺生产的需要。三 工艺设备运行情况。 1 干燥器 干燥器共二台由维坊宏伟化工制造,规格为600200容和,0.9立方米,设计压力0.85mpa工作压力0.65mpa。 试运
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 试生产 报告 17
限制150内