机组脱硫效率低原因分析及对策(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上#1机组脱硫效率低原因分析及对策当前,环保排放指标越来越严格,现#1机组脱硫效率的要求是每月平均效率不得低于93%,全年平均效率不得低于93%,出口SO2200mg/Nm3。近期,#1机组脱硫效率经常性的低于90%,必须引起高度重视,分析原因有以下几个方面:设计因素、烟气因素、运行控制因素、其他因素。一、 设计因素有:1. 吸收塔的液气比即L/G,#1吸收塔每台循环泵的浆液循环量为5740m3/h,液气比为9.6 l/m3,而#2吸收塔每台浆液循环泵的浆液循环量为9000m3/h,液气比为16.7 l/m3,相比较,存在不小的差距。所谓的液气比,是指流经吸收塔单位体积
2、的烟气量相对应的浆液喷淋量,对脱硫效率有着至关重要的影响。浆液循环量的大小决定了SO2吸收表面积的大小,循环量大相当于增大了浆液喷淋密度,从而增大了气液传质表面积,使脱硫效率得到显著提高。经过长时间的运行,#1吸收塔浆液三台循环泵的叶轮存在磨损现象,泵的出力在降低,液气比在下降,这可以从循环泵的电流与之相对应的浆液密度上看出,对策:利用低负荷低硫煤燃烧时,对#1吸收塔三台浆液循环泵叶轮进行更换,提高浆液循环量。2. 氧化空气量及氧化风管的布置方式。#1吸收塔的氧化风机的出口风量大约在3000m3/h,而且氧化风管的布置方式为矛式,分别加在四个吸收塔搅拌器上方。#2吸收塔氧化风机出口风量在800
3、0-9000m3/h,氧化风管的布置方式是管网式的,相比较而言,#1吸收塔的氧化风量不足,且存在吸收塔内氧化风分布不均匀现象。3. 烟气流速。烟气流速越快,烟气在吸收塔内停留的时间越短,导致浆液吸收SO2的能力下降,脱硫效率降低。4. 喷淋层设计。#1吸收塔喷淋层共3层,每层有喷嘴104个,喷射流量55.2m3/h,喷射角度120,而#2吸收塔喷淋层共4层,每层有喷嘴158个,喷射流量56.96m3/h,喷射角度120,相比较而言,#1吸收塔喷淋密度较低。且经过长时间运行,喷嘴部分磨损,浆液雾化效果变差,对策:利用#1机组停机机会,对喷嘴进行检查,发现磨损严重的及时进行更换。5. 吸收塔搅拌器
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