QC成果报告表范例(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上xxx汽车股份有限公司QC 小 组 成 果 报 告 表课题名称降低N106侧围点凹率小组名称西车一号小组课题类型现场型注册时间2008.1注册编号QC08WB001活动时间2008.12008.9小组人数12小组成员姓名员工编号部门岗位组内分工组长组员组员组员组员组员组员组员组员组员填报部门:xxx 填报人: xxx 审核人:xxx一、选题理由:(可采用统计表、排列图等工具)1、公司要求xxx车型侧围点凹率为缺陷总数的20%2、2007年1月3月xxx车型侧围点凹率为缺陷总数的32%3、选定课题:降低xxx侧围点凹率二、现状调查并确定目标:(改进前状态、拟定的目标要有
2、数据说明,目标要量化) 侧围生产线有5个工序, 侧围外板点凹又可分为几个部位,利用分层法进行分析:工序分层点凹排列图94.4%100%88.2%80.7%80%60.2%60%40%20%1工序2工序3工序5工序4工序缺陷部位分层点凹排列图100%85.1%79.5%80%71.4%60.2%60%46.6%40%20%其他上梁B柱D柱风窗C柱经过分析得出:4号工序的C柱点凹是主要症结小组根据现状调查得出的数据,在结合问题解决的经验判定,认为至少能将症结问题解决八成,则计算点凹率:(161-97*80%)/505*100%=16.5%小组最终设定目标为:将xxx侧围点凹率降低至15%三、分析原
3、因:(可采用因果图、树图、关联图等工具)C柱点凹零件表面油污技术不熟练培训不到位焊钳干涉焊接边太小工艺设技缺陷没有限位块焊接角度别扭焊钳打滑冲压件要防锈升降台干涉内板零件错位4工序点凹操作工位拥挤无防错挡板焊钳缺陷电极头过大电极杆过短四、要因确认:1、电极头过大侧围4工序焊接C柱的焊钳所用的电极头是直径为16毫米,而焊接边宽度恰好是16毫米,电级头在焊接时很容易碰到车身外表面,小组并在现场对250台侧围总成开展点凹实验,结果为250台中,有2台因为此焊钳电极过大而点凹,因此,电极头过大是主要原因。2、电极杆过短侧围4工序焊接C柱的焊钳所用的上电极杆是长度为65毫米的, 5工序焊接C柱的焊钳,的
4、电极杆长度为85毫米(以为本焊钳型号最长)的,小组并在现场对250台侧围总成开展点凹实验,但依然会出现点凹现象,因此,电极杆过短不是主要原因。3、冲压件要防锈冲压件只有在南风天时才会擦上防锈油,而没擦的时候也依然会出现点凹现象。小组成员亲自动手试验250台,发现焊钳100%不会因零件表面有油而滑入内侧将焊钳点凹。因此,冲压件要防锈不是主要原因。4、培训不到位小组成员均经过公司三级培训,通过岗位指导培训考核。此外,现场抽查了右侧围40#左二、右侧围50#右一两个岗位,对照员工操作10台车与SOS标准化操作的一致性,100%一致。因此,员工培训不到位不是主要原因。5、内板零件错位现场测量20台C柱
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