uf大截面紫铜母线钨极氩弧焊焊接工艺.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流uf大截面紫铜母线钨极氩弧焊焊接工艺.精品文档.大截面紫铜母线钨极氩弧焊焊接工艺 在某炼锌厂两套15 000吨/年电解锌装置中,设计要求采用焊接连接法,但未明确焊接工艺及方法。在充分考虑改善焊缝质量、劳动环境的基础上,借鉴国内、国外经验,采用了在预热条件下的水冷式钨极氩弧焊工艺,焊缝外观成型良好,内在质量保证级合格,基本解决了铜焊接中普遍存在的夹渣、气孔缺陷,成功地完成了该工程的安装任务。 1 紫铜的可焊性 该工程所用铜为含氧铜T1,其杂质总含量0.05,其中氧为0.02,其物理性能如表1所示。 表1 含氧铜T1的物理性能表 指标指标值指标指
2、标值晶格类型面心立方晶格导热系数386.4W/(m?k) 熔点1083线胀系数16.510-6K-1沸点2580电阻率1680-10?m 密度8.96kg/cm3 紫铜的导热系数20时比铁大7倍,1 000时大11倍多,焊接时热量迅速从加热区传导出去,使母材与填充金属难以融合,因此焊接时须采用大功率热源并采取预热,施焊时才易形成熔池。 T1的线胀系数比铁大15%,为避免近缝区产生袭纹,保证焊接时间隙,故组对时应保证足够的间隙;同时其收缩率比铁大1倍以上,为防止熔池由液相变为固态时,层间温度差较大形成袭纹,故施焊时应保证层间温度。 含氧铜焊接时极易形成气孔,其产生原因主要为氧和水汽,其中氧形成反
3、应气孔,水汽产生扩散气孔,故须采取焊粉脱氧及缓冷等措施。 为防止出现富铅或富铋的低熔点共晶,焊后应采取水润法快速冷切,锤击减应。 为保证焊缝根部成型及收弧处接头平滑、减少热量损失,施焊时应制备石墨垫板、挡板及堵块。 2 焊前准备 2.1 工器具的准备 1)制作焦碳加热炉。 2)准备石墨垫板。 3)准备石墨挡板与堵块各2块。 4)绝热材料选用石棉被。 2.2 组对及预热 1)坡口采用刨床加工,为单面V形,坡口角度555,钝边1 mm,预热前组对间隙宜为4 mm5 mm。 2)组对前,采用磨光机处理坡口侧50 mm范围内保护层至露出金属光泽为止。 3)预热如图1所示。 图1 预热装置 ?1-母线;
4、2-石墨垫板;3-焦碳炉; ?4-鼓风机;5-石棉被;6-挡板 3 焊接工艺 3.1 焊机及焊材的选取 1)焊机选用2台Z630焊机,并联,正极性接法,保证电流平稳,焊枪为500 A。 2)焊丝选用6紫铜焊丝,并在焊接前用砂纸打磨,焊剂选用气剂301。 3.2 预热 预热采用焦碳炉持续加热至350600后(采取远红外测温枪测试),用石棉被包裹焊缝两边400 mm宽范围后,关掉鼓风机,保证加热炉继续加热。此时,组对间隙因膨胀缩为2mm3mm,在焊缝区均匀撒上气剂301后,可以施焊。 3.3 焊接工艺参数 焊接工艺参数如表2所示。 表2 焊接工艺参数 焊接层数电流电压钨极焊丝氩气流量打底350 A
5、 20 V6铈钨极6 1517(L/min) 填充盖面400 A 20 V6铈钨极6 1517(L/min) 焊接时,采用左焊法,为减少氧化,焊接速度应快。为便于观察熔池及填加焊丝,焊枪与工件夹角宜为7585,焊丝与焊件间夹角为1020,操作时焊枪应均匀、平稳地向前作直线运动,并保持恒定的电弧长度,弧长一般控制在2mm4mm,当填充或盖面时,焊丝应做轻微横向摆,在接头填满后,逐渐拉长电弧灭弧。 层间焊接时,应持续保证焊缝区温度350600左右,并不宜过长停留。 3006紫铜板焊接,从加热至焊接完毕,一般需40 min左右,施焊时间仅为10 min。 4 焊后处理 1)焊后应采取水润法快速冷切,
6、锤击减应,防止出现低熔点共晶,增加铜母线韧性。 2)冷却后用钢丝刷清理熔渣,并酸洗清除焊缝热影响区氧化层。 3)对焊缝进行外观检查。 5机具设备 焊接机具准备如下。 焊机Z630 2台并联焊枪500 A水冷式氩弧焊把1把等离子切割机Z200 1台空压机 1台鼓风机2001台炉子400002台石墨板20 20道口/1块吊车8t 1台倒链2t 2个红外测温枪M130T 1个防辅射劳保服 2套 6劳动力组织 焊工2名铆工2名司炉工1名等离子切割机操作工1名技术员1名 7质量标准及检验 7.1质量标准 对接接头表面质量按HGJ223-1992执行,内在质量执行JB4730-1994级合格,电阻率采取双
7、臂电桥测试法,应符合GBJ149-1990。 7.2质量保证措施 1)进行焊接工艺评定,并依评定现场试焊后,确定作业指导书。 2)焊工经培训合格后方能上岗。 3)焊机及氩气瓶上的计量器具必须在校验周期内,指示准确。 4)严格工序交接检查制度,不合格部份必须处理后,方能进行下道工序。 8焊接质量 用于工艺试验的两块30000试件,经外观检查、着色显示熔合良好、无缺陷后,进行X射线照相,经检验无夹渣缺陷,仅有一处气孔,依JB4730-1994评定级合格。然后,制取试,进行机械性能试验,试验结果符合HGJ223-1992要求,电阻率采用双臂电桥测试法,测定结果最大电阻率0.015mm2m,符合GBJ
8、149-1990要求。 9经济效益分析 采用该焊接工艺后,焊缝外观成型良好,质量得到保证,避免了碳弧焊高温对焊工的强烈辅射,且适应场所更大,对难于采用炉子加热的场所用大焊炬气焊加热后,也可顺利施焊,同时对母线与导电片(角焊缝)、母线的软连接(对接缝)等各类型式的接头,也可在其指导下成功焊接,适用范围更广。 相对于碳弧焊接,氩弧焊接电阻率更低,焊缝气孔更少,质量更稳定;相对于埋弧焊接,氩弧焊更易于使焊工掌握,且更适用于现场的窄幅、大长度母线焊接;相对于原母线采取的夹接连接,氩弧焊后母线的耗电更少,商炼一期装置投产表明,其每生产1吨电解锌片比原省电60度,年可减少成本支出45万元左右,经济效益明显
9、。 10工程应用实例 陕西锌业公司某炼锌厂2套15 000吨/年电解锌工程中有80多吨紫铜母线,材质为T1,截面为300mm16mm,200mm12mm,200mm28mm不等,单根母线长达17m,并有部分导电片(250mm12mm,间距62mm)与母线的角连接、镶嵌连接,设计要求均为焊接。采用预热条件下的氩弧焊接,焊缝外观成型良好,对其试件测试,接头内在质量、机械性能及电阻率等技术指标均符合设计规定,每套装置焊接工期仅为25天,提前完成任务,保证了该厂的顺利投产。 11结论 1)钨极氩弧焊接对大截面紫铜母线来说是一种预热温度较低、焊接质量稳定、操作方便、施焊环境较好的方法,对12mm的铜及其
10、合金焊接具有一定的指导作用。但含氧铜焊接中普遍存在气孔通过使用焊粉、保证层间温度仍难以消除,从理论上讲,可通过控制氩气及周围环境中的氢、氮的含量来消除气孔,但在实际中很难达到。 2)气孔产生的部位主要是焊接接头处,其原因为熄弧后温度降低、气体来不及析出造成。故宜接长焊条、每层连续焊完。 3)对不同截面的紫铜母线角连接、软连接、镶嵌连接,其预热温度及工艺参数与对接时参数差别不大,宜根据截面大小及接头型式采取适当的预热方法(如船形焊)进行焊接 生意社12月19日讯 刘家发 贺长河 大庆油田建设集团 163453 摘要 根据油田联合站变电所施工现场的实际情况,针对变电所配电柜截面12012mm紫铜排
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