【word】 HXD1C型7200kW电力机车构架框架焊接工艺优化.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流【word】 HXD1C型7200kW电力机车构架框架焊接工艺优化.精品文档.HXD1C型7200kW电力机车构架框架焊接工艺优化设计研究铁道机车车辆工人第5期2O10年5月文章编号:10076042(2010)05000903HXD1C型7200kW电力机车构架框架焊接工艺优化周会玉(南车资阳机车有限公司工艺质量部四川资阳641301)摘要:因焊接顺序不合理以及操作者的操作随意性导致HXD1C型7200kW电力机车构架焊接后严重变形,通过焊接工艺优化,解决了这一问题.关键词:电力机车构架;框架;焊接工艺;优化中图分类号:U264.44文献标
2、识码:B为了提高大功率交流传动电力机车生产能力,提升整体竞争力,促进电力机车产业的可持续发展,南车资阳机车有限公司与南车株洲电力机车有限公司合作,引进并批量生产HXD1C型7200kW大功率电力机车.1问题的提出试制7200kW电力机车构架期间由于生产任务繁重,时间紧迫,在构架作业指导书及组焊工艺中存在不合理的地方,加之操作者操作的随意性,导致焊接变形相当严重,构架的四角高低差严重超差至.寸几毫米,后工序的划线,加工生产因此受到严重阻碍.加工构架时有的部位加工量太大,有的部位甚至无加工量并因此需要大量的补焊,极大地浪费人力,财力,严重影响了车间的正常生产.2原因分析2.1构架的结构分析如图1所
3、示,此构架有以下两方面的特点:构架为全焊接结构.接头形式有对接接头,角接接头,搭接接头和十字接头,但大多数接头形式为坡口加角焊,而且坡1:3很大,板材较厚(在1630mm范围内),焊接量较大,焊接变形趋势也大,而所有部件加工面的理论加工余量只有58mm,所以焊接变形的控制难度较高;此构架结构复杂,焊接很容易产生变形,而构架的刚性又较好,所以焊后调修也较困难.2.2焊接变形产生的原因.9.设计研究铁道机车车辆工人第5期2010年5月图1HXD1C型7200kW电力机车构架框架反置图目前一致认可的焊接变形产生的原因是:焊接过程中的局部集中热源,在被焊工件中形成了不均匀的温度场.在此温度场的作用下,
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