水厂电气自动化应用生产管理思考分析(共4030字).doc
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1、水厂电气自动化应用生产管理思考分析(共4030字)摘要:以供水能力15104m3/d的吴中水厂为例,介绍运用电气自动化控制技术,提高生产管理效率,保障供水可靠性,实现了自来水厂生产流程全自动的应用功能和各车间无人值守。通过分析,对自来水厂应用自动化技术带来的一系列生产管理、人员管理问题进行了思考和探索。关键词:自来水厂;电气自动化;无人值守;生产管理;人员管理苏州吴中供水有限公司下属吴中水厂建于1996年,供水能力为15104m3/d,取用太湖水作为水源水。2019年吴中供水公司对吴中水厂实施臭氧-生物活性炭深度处理工艺改造,出厂水水质优于GB57492006生活饮用水卫生标准,结合改造工程将
2、电气自动化控制应用到水厂各车间全流程,进一步提高了制供水安全保障能力和生产效率,提升了水厂生产管理水平。1吴中水厂自来水生产工艺简介1.1太湖水源地取水口吴中水厂水源地位于苏州吴中区太湖寺前村,太湖水通过湖底2根直径为1.2m的管道流至取水泵站,湖体水质指标常年符合地表水环境质量标准中的类水要求。1.2取水泵站取水泵房建造有电压等级35/6kV的变电所和一级泵房,将由取水口流入的太湖水加压提升,通过16.5km原水管道压送到吴中水厂进行净化处理。1.3水厂折板絮凝平流沉淀池吴中水厂建有4组折板絮凝平流沉淀池,其前端安装静态混合器与原水管道串联,加入混凝剂和消毒剂后,经过折板反应池絮凝进入沉淀池
3、沉淀,最后通过集水槽收集上清液至滤池过滤。1.4污泥脱水车间吴中水厂沉淀池及絮凝池排水通过管道流入污泥脱水处理车间,经尾水收集、加药浓缩、推流均质,最后进入脱水设备进行泥水分离。1.5砂滤池吴中水厂有8组普通快滤池、6组V型滤池。沉淀池出水流入砂滤池,过滤后的水再流到深度处理车间进一步净化,滤池反冲洗水回用到原水管道。1.6加药间加药间包括混凝剂和消毒剂投加系统两个部分,运用计量泵将配制好的液态净水剂和次氯酸钠投加到静态混合器内。1.7深度处理车间采用臭氧-生物活性炭吸附深度处理技术,砂滤池过滤后的水汇总进入深度处理车间,首先进行3阶段臭氧曝气反应,然后进入活性炭滤池净化处理。经过深度处理的水
4、再经全面消毒后进入水厂清水库储存,炭滤池反冲洗水回用到原水管道。1.8二级泵房二级泵房与10kV变电所合建。水泵机组将储存在清水库的净水加压,通过输水管道输送至城市供水管网的各个用户。2电气自动化控制系统的应用吴中水厂中控室与二级泵房控制室合建,在取水泵站、沉淀池、砂滤池、深度处理车间、加药间、脱水机房、臭氧制备车间设立现场PLC(可编程控制器)站,用于实现现场数据采集和设备控制。各PLC站配有人机界面,方便巡检操作。PLC站独立于中控室进行本区域及相关工艺过程的监控,并带有不同级别的访问保护。厂区所有机电设备设三级控制模式:就地、现场PLC控制、水厂中控室。现场PLC控制、水厂中控室级均设有
5、“手动/自动”两种控制方式,就地控制级设有“就地/遥控”两种方式。现场控制单元与中控室控制优先权,以“申请优先”的方式通过程序确定,为无扰动切换。当上级中控室监控设备发生故障,不影响泵站的运行,操作人员可通过现场PLC站按预先设置的运行模式来监控水泵机组的运行。当现场PLC站发生故障时,可通过就地机旁箱上的“就地/遥控”选择开关切换实现就地手动操作,机组仍能正常操作运行。对取水泵站及二级泵站这两个泵站,主要是通过电气自动化技术应用实现水质、水量、电量的数据传输和人机交互、自动控制。水源地建立有水源水质在线监测预警体系,对耗氧量、氨氮、DO等指标实时在线监测。取水泵站建有原水预处理装置,与水质预
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