水电厂机组大修总结.doc
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1、水电厂机组大修总结水电厂机组大修总结凌津滩1#机组A修总结4月9日晚8时1#机组开机成功,标志1#机组A级检修主要工作圆满完成,整个1#机组检修从3月2日开始,包括铜套厂家加工10天,至4月9日并网报竣工历时39天,检修过程中未发生人身和设备的不安全事件,检修过程中的各项检修记录和测量数据、试验结果均得到监理的监督和确认,机组检修后开机并网一次成功。1#机组检修的提前完成为电厂的汛期大发和安全生产提供了有力的保证,为今后几台机组的同类工作积累了成功的经验,也为今后策划和组织其他大型检修进行了一次有益的演练。现在我就本次检修做个简单的总结:一、确保检修安全这块基石:检修伊始,厂部就提出确保检修安
2、全、质量、工期的要求,鉴于次此检修起重作业多,高空作业多,夹杂着多层作业等特点,事业部又重未进行过,事业部高度重视安全,从检修前思想动员到实际工作,以及历次碰头会无一不强调和提醒,与生产部、监理一起全方位、全过程的对现场安全进行监管,力争作到及时发现问题,对存在的问题及时进行整改不留隐患,如:现场脚手架甲板不够,及时予以添,第一次转轮吊装方案中副钩起升重量不够,停工修改方案等;现场设立的专职安全员认真负责,对待安全问题能坚持原则(安全员因故离开也另外指定安全员):脚手架的搭设,工器具的完好与摆放,临时用电等进行检查;重大和关键工作前进行讨论和交底,责任分工明确,人员安排到位如:转轮吊装、铜套冷
3、却、操作油管的拆装。正是由于这些措施保证了检修人身和设备的安全二、检修质量控制严密:为保证检修质量,检修组织开始就明确了技术负责及验收程序,此次检修质量控制真正作到了:全过程、全方位的控制,1)从技术方案的编制、另部件的拆装到分部试验和调试等无一不经过严格把关,每项拆装均要有记号和记录,甚至做图表示;更换的密封或另部件均经厂部和监理确认;对检修中重要设备的安装先进行预装或在其他设备上试验;2)强化检修人员质量意识,检修质量的好坏,关键在工作人员的质量意识,事业部在检修开始就作出相关明确规定,严禁盲目施工,在这点上都已作到,整个检修过程中未发生质量不良事件,特别是未发生与验收人员因为质量控制方面
4、原因的争执等说明员工对待检修质量的良好态度;3)质量跟踪到位,点检的24小时跟班,包括早、晚班的工作情况总指挥、生产部、监理赵工都及时掌握,质量监管不失控。三、检修进度超预期(提前):在即将进入汛期时发现1#机组漏油,厂部决定进行A修,事业部真正的检修准备就一周左右时间,厂部和公司领导提出奋战40多天完成1#机组A修的目标,压力不小,(主要是事业部以前从未进行过此类大型检修,对于检修的难度和工期等均无把握,比较洪江1、2#机组在备品到位、有日本专家指导的情况下分别用了52和45天)。对整个A修进行了认真的策划,特别是进度计划根据工序、工艺要求和厂部提出的目标进行多次优化、修改;检修过程中以进度
5、计划为指导,严格执行,合理修改,特别是检修中不能出现返工(象这样的项目施工,一旦出现重大返工都将导致工期无法保证),整个检修在总指挥的指导下作到了:1)开工准备短,检修(方案、工器具、材料、现场等)准备仅一周,有的是边施工边准备,备品备件也是另时清理和采购;2)检修时间短(3月2日开工到4月9日发电并网共39天);3)整个检修完成基本上以凌津滩工地人员自主完成(请石勇来了2天)。四、现场文明施工良好:在这样短的工期内要完成这些任务,要保证现场的文明施工确有难度,好在厂领导有高的要求,事业部也有些好的传统,认真起来也基本能作好:从检修现场的设备定管理、场地保护、现场的表示标语、检修区域围拦的装设
6、、拆卸设备的保护、废旧物质的收集清理等基本到位,检修接近尾声时正好集团公司来此进行检查,郭延秋处长就对检修现场及检修有关方案给以了肯定。总结1#机组A修成功的因素有这么几点:1、厂部和公司领导的高度重视,潘厂长在08年工作会上、1#机组A修作为8项重点工作之一,在动员会上鼓励大家所说的:其他电厂能做的凌厂也能作,其他事业部能做到的凌津滩事业部也应该作到。并多次宣布举全厂之力搞好1#机组A修,对检修给以了最大的指导和支持,潘厂长、张厂长还经常现场检查指导,鼓劲加油,公司丁总、向总也亲临现场并多次过问。2、指挥正确有力,此次检修以徐总亲任总指挥,对检修全过程进行指导和指挥,特别是有段时间身体不适,
7、仍加班坚持,始终把握现场情况,一旦有变化,及时作出调整,带病坚持对大家也是鼓励。3、密切配合、团结协作,从检修开始厂属各部门就给以有力支援,特别是生产部在检修紧张阶段,自己人手不够的情况下抽调精兵强将支援检修,既保证了验收及时可靠,又加快了检修进度,有的还志愿参加(如在浆叶轴颈打摸时刘军看到我们电气的忙不过来,就主动安排人支援),联系运行操作反应也很及时,包括食堂的师傅们对我们多次变化的用餐都非常支持。此次检修监理要求比较严格,但仍然与之配合非常良好。4、检修队伍比较过硬,特别是机械分部的同志,作为检修的主力,主要表现在队伍作风较好:工作热情高、能吃苦、能连续作战(王章军病了还坚持,每天晚班到
8、点以后,我几次抽查人到现场后他们都不知道,因为正顾做事);守纪律、视大局(赵敏、何建国小孩病了也不顾,电气、土建只要机械有要求、事业部有安排均全力支援);有一批专业技术水平较高的技术骨干,在一些关键工作中发挥了作用。1#机组A修的成功,消除了设备的重大隐患,为汛期大发创造了条件,对其他机组的铜套磨损情况心中也有了底,对设备的熟悉和了解又进了个层次,特别是对检修队伍的锻炼和提升都非常有益,很多同志都没有见过,从一开始的紧张到后来的逐步提高,从专业水平和施工组织等方面锻炼和提高了一批人(包括我)。通过此次检修也暴露和发现一些问题,如:检修中方案考虑不细,导致临时修改方案(转轮吊装时钢丝绳穿的不对、
9、葫芦链条太短),一些基础工作不扎实,有关技术标准要求等准备不充分;安全管理不到位之处,特别是工作忙起来就把安全放在一边(流道上工作不系安全带,脚手架不稳就开展工作);施工组织有待优化,进度计划安排欠合理,现场的调度有待提高;检修计划性不够,导致被动应付等。接下来事业部将着手检修记录进行整理,技术方案的修编,竣工资料的编制,对存在的问题认真分析、总结,力争在以后的检修中提高。(本人对检修的简单总结,不对之处,敬请批评指正)扩展阅读:电厂机组大修总结(6)目录第一部分概述。3一大修概况。3二主设备型号及主要参数。3第二部分大修前状况分析。4一修前状况分析。4二修前设备存在的主要问题。12第三部分项
10、目完成情况。15一项目统计。15二未完项目及原因。15三新增项目。16第四部分大修后发现和消除的重大缺陷及采取的措施。18第五部分大修前后主要运行技术指标比较及分析。34第六部分大修重大项目专题总结。第七部分重大项目完成情况及效果。35第八部分大修后遗留主要问题及采取的措施。39第九部分大修费用统计。42第十部分技术监督总结。42一金属监督。42二化学监督。54三绝缘监督。66四电测监督。66第十一部分启动受阻项目及原因。67第十二部分安全工作总结。67第十三部分大修技术类文件。68一试验报告(电气、热控、锅炉、汽机、运调、金属)二技术方案三作业指导书(或验收卡)四系统变更说明第十四部分#1机
11、大修后主设备评级。68第十五部分大修管理。68#1机组大修总结第一部分:概述一、#1机组大修概况本次#1机组大修从2022年9月9日开始至2022年11月26日正式并网发电,历时79天。第67天大修后第一次点火,第68天汽轮机冲车至3000rpm,电气开始做试验,后因热工中压胀差传感器等问题打闸灭火。处理好中压胀差、锅炉泄漏等问题后,于11月26日启动正式并网发电。本次大修以汽轮机本体大修、热控DCS改造、锅炉受热面整治及酸洗为主线。共完成检修项目2196项,其中标准项目1582项,非标项目155项,技术监督项目309项,安反措项目62项,节能项目28项,发现并处理设备缺陷隐患293条,为#2
12、机组稳定运行奠定了坚实的基础。二、主设备型号及主要参数#2机组于1993年10月10日投产发电,锅炉系斯洛伐克托尔马其锅炉厂出品、汽轮发电机系捷克斯柯达皮尔森汽轮机厂出品。汽轮机主要参数:型号:K500-16.18;型式:亚临界一级中间再热、单轴、四缸、四排汽、双背压、冲动凝汽式汽轮机额定功率:500MW最大出力:525MW汽轮机最大进汽量:1650T/H额定主汽压力:16.18MPa主汽温度:535高压缸排汽温度、压力:380、3.6-4MPa再热汽温度、压力:535、3.6MPa中压缸排汽温度、压力:280-300、0.55MPa低压缸排汽温度压力(#1/#2):30-40、7.72/6.
13、07KPa汽轮机转速:3000rpm2、锅炉主要参数型号:1650-17.46-540/540型式:亚临界低倍率强制循环固态排渣塔式锅炉额定蒸发量:1650T/H过热蒸汽温度/压力:540/17.46MPa再热蒸汽进/出口压力:4.211/4.003MPa再热蒸汽进/出口温度:333/540再热蒸汽量:1480T/H给水温度:255排烟温度:142锅炉效率:90.5%循环倍率:1.25-1.43、发电机主要参数型号:2H670960/2VH额定视在功率588MVA额定有功功率500MW功率因数0.85额定频率50Hz额定电压20KV额定电流17KA额定转速3000rpm绝缘等级F定子绕组接线方
14、式YY冷却方式水氢氢4、主变主要参数型号:TEQ-205A44D9K-99制造厂家:奥地利ELIN公司Ue=550/3-2*2.5%KV/20KVIe=66.1-678.5-696A/10500AFe=50HZUK=13.4%冷却方式ODAF(强油风冷)空载损耗96KW负载损耗412KW5、电除尘主要参数型号EKG2-70-15-8-4-250-6-入口含灰量(烟气)30g/m3除尘效率999%阳极振打40.045KW:380V阴极振打320.045KW:380V灰斗加热(三四电场)8140.3KW:220V绝缘子加热321KW:380V输入380V442A50Hz输出50KVVmax=88K
15、V2022mA工作电压44-54KV控制电压220V第二部分:大修前状况分析一、上次大修结束至本次大修之间的状态分析(一)可靠性主要指标分析电厂#1机组1992年10月9日首次并网,1993年10月10日正式投产,其间在1995年5月31日00:00开始进行了首次大修,历时1737小时.于1995年8月11日9:10顺利结束,于1999年7月19日0:00至1999年9月27日15:00进行了第二次大修,历时1695小时。从1999年9月27日15:00第二次大修并网开始统计到2022年8月1日0:00为止,主要可靠性指标如下:运行小时:SH=29989.36小时备用小时:RH=1348.7小
16、时可用小时:AH=31338.06小时非停次数:UOT=13次非停小时:UOH=812.1小时强停次数:FOT=8次强停小时:FOH=491.69小时等效可用系数:EAF=87.54%等效强迫停运率:EROR=1.61%起停次数:37/37次期间共进行了一次小修一次中修,时间为:2022.11.29.19:00-2022.12.11.18:15历时287.25小时2022.05.08.09:17-2022.06.07.02:50历时713.55小时在此期间共发生非计划停用13次,其中强迫停用8次,分别为:年度序号事件开始时间事件终止时间时间事件原因一九九九1112708:0012.0312:4
17、1148.6821空预卡212.0413:5212.0919:34125.7021空预卡二105.0802:4005.0905:5127.18电气去热工”并网”信息消失211.2110:0711.2419:3081.3821空预传动装置故障312.1308:2512.1509:2549.0021空预传动装置故障二一105.2106:2105.2109:255.55380V炉房保安负荷盘FX低电压故障误动“失电”二二112.1509:0012.1706:1745.28软电缆短路二一1010419:10010504:05892给水泵差压小掉(二)、#2机组大修前设备状况分析汽机分析:2、1主机状况
18、分析:21.1#2汽轮机自1999年9月大修后,运行至今,从运行的情况看,主机高、中、低+低汽缸目前运行状况虽然良好,通流部分结垢,级内效率下降,低压缸端部轴封漏汽,前、中轴承箱下沉,#4瓦轴承温度偏高,#8轴承振动在0.05mm左右,振动偏大,因而高、中压内缸螺栓若比照99年7月大修时中压内缸螺栓有8条断裂的情况看,损坏可能性不能排除,为此本次大修中必须对其螺栓进行严格的检验,确认为万无一失后方可继续使用,否则更换。调速系统由于种种原因致使:(1)偶有有甩负荷现象,其中的主要原因是高压调汽门门杆锁母有磨损和脱扣现象造成的,高中压调汽门由于长期运行、汽流冲刷等原因使门芯与门座的密封性能下降,打
19、闸停机阀门严密性差,转子惰走时间长。因此有必要对各部件进行检查更换。(2)#3高调门行程不足(36mm)。(3)、高压旁路站经长期运行后,门体密封面严重漏汽,致使高旁站后温度高,机组在正常运行过程中旁路站疏水门处于常开状态,使机扩运行环境恶化。(4)、高压主汽门由于在运行中处于长期开启状态,定期活动周期长,运行中时有犯卡现象,且严密性下降。#4高压调汽门伺服机活塞与缸筒偏磨,将缸筒拉下深槽,运行中从拉伤部位呲油。因此大修中将对各门伺服机进行检查。22主要辅机:221#2机组高加于1993年8月投入运行后,频繁泄漏,高加投入率一直处于较低水平。经过多年的不懈努力,通过改进检修工艺,改善高加的运行
20、状况,使高加的运行可靠性得到很大的提高。但是因高加本身在设计、制造上存在一定的缺陷,高加的泄漏并没有得到彻底解决。且随着高加堵管率的逐年上升,高加的加热效率大大降低,组#3高加累计堵管率已达13%,超过高加报废标准,介于组#3高加更换后的运行稳定性,因此从机组的经济性角度出发,更换组#3高加势在必行,以便进一步提高高加的长周期运行水平及机组的热效率。222高旁站后温度高现象自投产以来,一直未能彻底解决,由于设计方面的原因在无法改变结构形式的前提下,只能进行一些弥补措施涮镀,为此本次大修对左、右侧高旁关断阀以及右侧调节阀解体检查,更换易损件以及涮镀门体密封圈,研磨门芯与门座使其接触良好,降低旁路
21、站后温度,右侧高旁关断阀在运行中不能关闭,在大修过程中对门体和伺服机进行大修处理。223两台循环泵出口蝶阀有时犯卡,#22循环泵在单泵运行状态下出口蝶阀摆动严重,经分析认为其主要原因是由于蝶阀转轴与重锤杆间的间隙大所造成的,其次原因是蝶阀开度不当造成水流对门饼的冲击严重造成,对以上原因在本次大修中将做彻底的处理。224#22电泵前轴承机械密封水温度高的主要原因是1、冷却水不畅或冷却水管堵塞造成密封水温度高;2、机械密封间隙大,密封效果差造成漏水量大导致密封水温度升高。同时22#电泵油档漏油现象严重,多年未能解决225汽泵交流回油泵在几年的运行中存在以下问题:泵轮裂纹;振动一直偏高;出口压力低使
22、直流回流泵联启;机械密封漏油;泵轮键槽经常损坏等。鉴于以上问题,当小机交流回油泵故障停运时,直流回油泵运行又很不可靠,已严重影响小汽轮机的正常运行。226小机安全油压低,虽在多次检修中采取了一定的措施,但一直没有解决。226针对机组运行时间较长,需对各油水滤网、油箱进行清理,以确保油质良好。227、密封油系统Z1差压阀在运行中时有犯卡或堵塞现象,使密封油系统工作不正常,因此对Z1差压阀进行系统改进。历次改造主机改造:95年2月28日在第#2机抢修过程中,在更换#2低压转子同时#2低压转子4级、4A级共四级叶片顶部分别打三个减荷孔,提高了叶片自振频率,避开共振区,运行至今状况良好。95年5月31
23、日95年8月3日对#1低压转子进行了减荷调频工作,对#1低压缸转子顶部钻5.5、4.8(两个)深度55mm。99年7月16日9月25日在#2机大修过程中,由于#1、2低压转子4级、4A级原焊接接筋断裂以及叶片自振频率不合格,将#1、2低压转子4、4A级拉筋改为松拉筋。2)辅机改造(1)1999年7月16日9月25日#2机大修期间,由于#2机组#3高加堵管率达11%,已超过10%的报废标准,故更换一台由上海电站辅机厂制造的#3高加。运行至今,仍没有发生泄漏。(2)、工业泵改型:由于工业泵腐蚀严重,且设备检修不方便,厂部决定于2022年4月对两台立式工业泵改型为两台卧式工业泵。改造后的两台泵运行情
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