机组检修技术工作总结(标准格式)A.doc
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1、机组检修技术工作总结(标准格式)A机组检修技术工作总结(标准格式)A#3机C级检修技术工作总结班组:日期:调速班2022年3月25日#3机C级检修技术总结一、简要文字说明:2022年3月5日3月20日我们调速班完成#3机组的C级检修,设备试运一次成功。同时积极开展技术革新、技术讲课、技术培训等技术工作。并从以下方面予以总结。二、项目完成情况:#3机C级检修计划安排标准项目8项,共完成8项,增加项目1项,完成1项。计划安排非标准项目1项,完成1项,增加项目0项,完成0项。完成消缺项目8项主要完成标准项目:1、主机润滑油、保安油系统、顶轴油系统小修,冷油器、滤网清扫,系统阀门消漏。2、EH油系统小
2、修,冷油器及辅助冷却器清扫。3、主油泵推力瓦检查。(停机后2月10日已检查)4、交流润滑油泵、直流润滑油泵大修,阀门检修。5、主机油净化装置小修。6、甲、乙小机调节保安油系统、润滑油系统小修,冷油器及滤网清扫。7、甲小机主油箱及滤网清扫。8、甲、乙小机主油泵、辅助主油泵、交流润滑油泵、直流润滑油泵小修,冷却水系统检查更换。增加完成标准项目:1、油净化装置聚结罐排空软管至油泵入口加装二次门(铜球阀1/2)。未完成标准项目:无。主要完成非标准项目:1、主机交流、直流润滑油泵机械密封更换。增加完成非标准项目:无。未完成非标准项目:无。完成消缺项目:1、#2、#4、#7高调支架冷却水进、回水接头更换加
3、固。2、检查#8高压蓄能器进油接头奶嘴密封线处有通槽,进行更换,含接头底座O型圈。3、压缩线油门盘根微渗,盘根压盖紧固后检查无渗漏。4、手拍危急遮断手柄底板与前箱结合面渗油处理。5、主机喷油实验手柄与前箱结合面渗油处理。6、主机乙顶轴油泵更换一台。7、主机交流润滑油泵出口门盘根渗油处理。8、甲小机主油泵机械密封更换,型号:YH680-34。三、检修过程中发现的问题及处理:1、2、3、主机甲冷油器润滑油滤网破损更换。甲小机主油泵机械密封损坏,共更换一付,型号:YH680-34。由于主机交流润滑油泵机械密封及轴套为YH680-50与#4机及本机组直流油泵不一致,更换为统一型号YH680-34;轴套
4、更换为不锈钢:2Cr13。油泵上盖两侧钻孔(M101),加装冷却油管。4、2月3日#3机停机,2月10日对主油泵检查,推力间隙实测为0.30mm。油泵推力盘靠在推力瓦工作面时热工轴移显示值为-0.011mm,靠在推力瓦非工作面时热工轴移显示值为-0.305mm(集控室仪表主油泵轴移显示值),计算结果推力间隙为0.316mm;解体检查发现主油泵推力瓦非工作面有轻微磨损。对主油泵推力瓦非工作面进行修刮后推力间隙实测为0.30mm;热工重校零位,油泵推力盘靠在推力瓦工作面时热工轴移显示值为-0.003mm,靠在推力瓦非工作面时热工轴移显示值为-0.304mm(集控室仪表主油泵轴移显示值),计算结果推
5、力间隙为0.307mm。四、设备及系统变更:无。五、设备检修后尚存在的问题拟采取的对策:无。六、试验结果的简要分析:1、3月19日试运,9:20分作主机挂闸试验,#1危急遮断油门无法复位,挂不上闸。10:00分办理工作票进行检查。1)检查发现#3机#1危急遮断油门打击板立销(圆锥销525)脱落,扭弹簧失去扭力无法工作。2)重新冲铆圆锥销后装复,复查脱口间隙:#10.95mm;锤头低于轴面0.70mm;打击板与轴间隙0.20mm。#21.00mm;锤头高于轴面0.45mm;打击板与轴间隙1.40mm。3)15:30分配合热工作主机挂闸试验,设备工作正常。调速班2022年3月25日扩展阅读:1号机
6、组2022年A级检修技术总结DTLB大唐鲁北发电有限责任公司设备部1号机组A级检修技术总结审批:周红松审定:李明成审核:孙兆勇编写:岳向力大唐鲁北发电有限责任公司设备部二一二年八月十二日1大唐鲁北发电有限责任公司设备部1号机组A级检修技术总结一、机组简介汽轮机型号N330-17.75-540/540限责任公司锅炉型号HG-1020/18.58-YM23制造厂家哈尔滨锅炉厂发电机型号QFSN3302限责任公司制造厂家北重汽轮电机有3302022200额定容量(MW)额定电压(KV)额定电流(A)额定容量(MW)330额定蒸发量(t/h)1020制造厂家北京重型电机有33017.75540额定容量
7、(MW)进汽压力(MPa)进汽温度()二、A级检修概况(一)停用日数计划:2022年04月22日至2022年06月15日进行第1次大修。共计55日;实际:2022年04月22日至2022年06月13日竣工。共计53日。(二)检修项目完成情况专业汽机实际数锅炉计划数927976070327872内容计划数合计标准项目非标项目技改项目增加项目减少项目926027557/备注实际数计划数电气实际数计划数综合实际数计划数环保实际数计划数热工实际数计划数继保实际数79767667623237676422423929270366366319196161411411878787131322101011114
8、470022550011/1/(三)质量验收情况H点专业内容合计合格不合格合计合格不合格计划数493汽机实际数493计划数757锅炉实际数757计划数874电气实际数874计划数综合实际数计划数环保实际数热工实际数158计划数继保实际数878704823W点不符合项备注通知单4934937577578748746060626215815887000000000000060960985685662262258584747171171482609609856856622622585847471711714824820220000000000060606262计划数158(四)技术监督完成情况名称计
9、划实际热工监督电气监督化学监督电测仪表监督1313117117141477金属监督7878压力容器监督1212(七)锅炉检修前修后主要技术指标序号12345技术指标1号炉锅炉热效率排烟温度1A空预器漏风率1B空预器漏风率磨煤机最大出力单位%T/H修前93.18138.979.438.1940/30(C)修后93.671355.716.8245(八)汽轮机检修前修后主要技术指标序号123456技术指标额定参数下最大出力各主轴承(或轴)振动值1号轴承(或轴)2号轴承(或轴)3号轴承(或轴)4号轴承(或轴)5号轴承(或轴)6号轴承(或轴)7号轴承(或轴)8号轴承(或轴)汽耗率热耗率循环水入口温度排汽
10、压力(绝对压力)单位MWumumumumumumumumumKg/kwhKj/kwhKPa4修前38386830171236102-20398627151134442.817973.919.34.512590351410123157修后-148222208818272.807731.99304.1(循环水温度修正到9.3)78排汽温度与循环水出口温度差11.31269.9120真空严密性(在80负荷以上测定)Pa/min(九)发电机检修前后主要技术指标序号1234技术指标额定参数下最大出力热氢温度(最高)冷氢温度(最高)漏氢量单位MW(m3/d)修前3454555424050修后34541-5
11、2409(十)电除尘检修前后主要技术指标序号123456技术指标电除尘器出口粉尘浓度阻力损失本体漏风率效率同极间距电场投入率单位mg/Nm3Pa%mm%修前2241752.498.68400100修后346152.799.85400100(十一)检修工作评语本次1号机组大修准备工作非常充分,在做好各项检修计划、备品备件计划及相关作业指导书准备工作的同时,对重要设备的改造项目进行了全程跟踪,修前制订相应的检修进度、技术方案,严格按照计划工期准时完工。标准项目、非标项目在检修中严格执行既定的检修计划、方案、作业指导书,合理地安排工期,对检修的设备进行全方位严格监督和验收,并5做好现场技术指导,比预
12、定工期提前2天报竣工,安全、优质、高效、文明地完成了本次1号机组大修任务。(十二)机组修前存在的主要问题1、汽机专业:1)#1汽轮机3瓦、8瓦振动偏大、#4瓦温度偏高;2)#1发电机密封瓦漏氢大;3)#1汽轮机注油试验不合格;4)#6、#7高加端差较设计值偏高;5)#1机循环水泵叶轮汽蚀严重,出力小,振动大;6)#1机开式水泵轴承频繁损坏;2、锅炉专业1)空预器换热能力不足;2)制粉系统多处发生漏粉,需进行防磨处理;3)锅炉整体安装焊接质量不高,存在严重隐患;4)烟气中氮氧化物含量超标;5)#1机组无法进行水压试验;6)引风机出力不足。3、电气专业1)发电机漏氢率超标;2)6KV电源进线开关触
13、头温度高;3)多台6KV电机引线绝缘薄弱。4、综合专业61)A斗轮机液压系统经常故障,减速机渗油;2)A碎煤机内部筛板破损,震动较大;3)水处理转动设备出力不足;4)水处理一期设备多介质过滤器滤料失效。5、环保专业1)#1吸收塔排污门堵塞;2)#1机混凝土烟道腐蚀渗漏严重,不能保证引风机改造后的经济安全运行;3)捞渣机链条、刮板磨损严重;4)电除尘一电场三台阳极振打无法投运;5)干输灰系统多个阀门漏灰;6)渣仓关断门漏水。6、热控专业1)定冷水孔板只有一个取样口,带三个流量开关(发电机保护用),不符合保护测点单独取样的要求;2)按照要求DCS系统备用通道需要达到总测点数量10%,但是目前我厂#
14、1机组DCS系统备用通道不足5%;3)氢气纯度分析仪设计缺陷,对空排尾气,致使漏氢量大;4)主汽、再热器温度元件现为E分度热电偶元件,高温运行时间长已发生漂移,准确度降低;5)因设计不合理,电子间照明严重不足。7、继保专业71)无零功率切机保护装,不符合集团公司反措要求;2)#1机6千伏厂用段二次电流、电压回路端子排质量存在接触不良的现象;3)6KV厂用段直流单电源,无备用,当单路电源发生故障,将失去直流电源;4)#1机变送器屏电源回路之间的并接没有经过保险,且没有返至端子排,电压回路并接也同样没有经过保险,需完善。(十三)机组修后存在的主要问题1)1号汽轮机润滑油压较低2)1B侧空预器漏风率
15、较大三、简要文字总结(一)、施工组织与安全情况公司召开大修动员会前组织进行了专项的安全培训和危险点因素控制点的学习。大修开始后,每天利用班前会对作业项目进行危险点分析及安全和技术交底,布安全措施。本次检修中,各专业严格按照网络图组织施工,并在检修中认真执行了安全措施票,所有检修使用的电动工具全部通过了检验;高空作业人员均执行安规扎安全带;检修现场使用的临时脚手架全部经过验收,并悬挂“验收合格”标识牌;施工现场要求6S管理,现场所用工器具严格按照规定摆放,排列有序,检修垃圾堆放到指定地点,没有发生乱扔乱倒现象,做到了文明检修。截止本次检修结束,未发生人身伤亡和设备损坏事故。(二)、检修文件包或工
16、序卡或作业指导书应用情况8本次检修重大项目都编制了检修作业指导书。检修作业指导书包含了检修方案、安全技术措施、开工会签单、异动申请、异动竣工、图纸、工作票、工作任务、工器具和材料表、检修总结等内容,真正起到了对检修工作的指导监督作用,加强了检修工作的全过程管理,提高了检修工作的总体质量。(三)检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施1、汽机专业:(1)汽轮机调速汽门:4个高调阀有3个阀杆密封环损坏;1号中压调节阀阀碟2道密封环磨损严重,失去弹性,且密封环与阀盖保护套配合处有长约50mm、深约1-2mm的圆形磨损带;返厂更换密封环和保护套处理;(2)主油泵:驱动轴轴向窜动和轴瓦间隙严重超标,轴向
17、窜动量标准值0.5mm,现场实际测量3mm;轴瓦间隙标准值为0.35mm,测量1.2mm,并且轴瓦钨金和轴颈磨损严重,更换轴瓦与泵轴处理;(3)汽轮机前轴承箱(1瓦)前扬2.35mm,#2轴承箱(2、3瓦)前扬0.86mm,#3轴承箱(4瓦)后扬0.65mm,严重超标,通过调整轴承箱底部调整螺钉使轴承箱扬度达到标准值,为保证机组以后运行中轴承箱扬度不发生变化,另加工24块可调垫铁放于轴承箱下部;(4)汽轮机#1#4瓦油挡间隙偏大且油挡积碳严重,更换气密性油挡;(5)汽轮机推力轴承解体后发现推力瓦块表面有划痕,推力盘工作面有一道微小划痕,约为0.05mm深,无影响。测量推力间隙为0.11mm,小
18、于设计值(0.250.35mm),通过调整非工作瓦侧垫片,推力间隙调整到0.28mm合格范围内;9(6)发电机密封瓦间隙超标,且有磨损现象,汽侧密封瓦间隙0.44mm,励侧密封瓦间隙0.45mm(间隙标准值为0.30mm),更换备用新密封瓦处理。(7)汽轮机各缸轴向通流间隙严重超标,其中高压缸超出标准范围值上限约1.2mm;中压缸通流间隙比标准范围值下限小约1mm;低压缸正向通流间隙比标准范围值下限小约2mm。将轴系整体向后移动1.5mm,同时将发电机定子向后移动1.5mm。另中压缸前轴封体共11圈轴封全部磨损,已经更换备用新轴封;(8)1A、1B循换水泵叶轮汽蚀严重且叶轮表面有裂纹,泵轴、轴
19、瓦乌金磨损严重。修复叶轮、泵轴,更换轴瓦处理;(9)高压加热器解体发现#6、#7高加水室隔板螺栓脱落,隔板被冲刷严重且隔板固定框焊口开裂。更换隔板,对固定框焊口补焊处理。2、锅炉专业:1)炉内受热面防磨检查发现并处理以下问题:水冷壁:DD8吹灰器从左向右数第5根吹损测厚4.93mm、第6根吹损测厚4.92mm、第7根吹损测厚4.70mm;DA13吹灰器从右向左数第4根吹损测厚4.58mm;已全部更换。过热器:低温过热器从上向下数第一层前侧出口垂直段从左向右数第12排从前向后数第1根距下弯头约4米处弯曲变形;低温过热器从上向下数第一层前侧出口垂直段从左向右数第40排从前向后数第1根距下弯头约0.
20、3米处划伤,深约0.5mm;低温过热器从上向下数第一层前侧出口垂直段从左向右数第41排从前向后数第1根距下弯头约5米处划伤,深10约0.5mm;低温过热器从上向下数第一层前侧出口垂直段从左向右数第42排从前向后数第3根距下弯头约5米处蠕胀变形;低温过热器从上向下数第一层前侧出口垂直段从左向右数第52排从前向后数第1根距下弯头约5米处划伤,深约1mm;低温过热器从上向下数第二层前排省煤器吊挂管后侧水平段,从左向右数第3排从上向下数第2根轻微吹损;低温过热器从上向下数第二层前排省煤器吊挂管后侧水平段,从左向右数第14排从上向下数第1根硬伤,深约0.5mm;低温过热器从上向下数第二层前排省煤器吊挂管
21、后侧水平段,从左向右数第78排从上向下数第1根轻微吹损;再热器:前墙壁式再热器从右向左数第25根距下弯头约3米处挤伤,深约4mm;中温再热器背火侧从左向右数第9排从后向前数第1根从下向上数第1、2层滑块脱开。末级过热器出口联箱吊杆断裂,已更换新吊杆,并调整吊架。2)1B空预器导向轴承滚珠接合面磨出沟槽、大量划痕,同时保持架与滚珠轴向间隙过大,已更换新轴承;3)5台磨煤机内椎体都存在不同程度磨损,已进行防磨;更换磨煤机煤粉弯头72只,保证机组安全运行。3、电气专业:1)对发电机全面进行漏氢检查,发现发电机出线罩、底部人孔门各有一处漏氢点。对出线罩漏氢点进行补焊,对13个人孔门、手孔门进行全部更换
22、密封垫;2)#1发电机定子线棒绝缘引水管多根交叉且没有绑扎处理,在机组运行中,线棒的振动易使绝缘水管相互振动、摩擦,加快绝缘引水管的磨损,11导致绝缘水管漏水,破坏发电机绝缘,导致发电机烧坏.已对绝缘引水管进行绑扎固定,消除了重大隐患。3)两台6kV凝结水泵电机解体检修过程中发现电机轴伸端均出现不同程度轴承内跑套。针对此问题对转子进行修复,保障转子与轴承的有效配合;4)对6KV1A段进线电源开关及母排全面解体检查,将2次运行中开关损坏的原因彻底查明。原因为开关静触头与6KV母线连接面中间夹层的铜板不平,造成动静触头接触面发热,导致动触头弹簧过热变形,最终动静触头拉弧放电。处理投入运行后,温度由
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