黔东火电厂保安队09年3月分工作总结.doc
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1、黔东火电厂保安队09年3月分工作总结黔东火电厂保安队09年3月分工作总结洪江纸业公司保安队年月份工作总结月度工作总结序号1重点工作人车物出入管理2防盗、防火及隐患排查情况3群体事件处理情况4保安队内部管理(奖罚)5其他工作序号1主要问题问题及建议建议23评价意见答复完成情况备注填报:队长:扩展阅读:黔东火电厂事故案例汇编黔东火电厂案例汇编(2022年6月2022年3月)批准:蒋韶峰审核:徐义编制:张鑫黔东电厂安监部二九年四月目录一化学曝气塔跑废液.1二#1炉脱硫真空滤液衬胶管着火燃烧.3三#1机组突降负荷80MW.4四#1机两台凝结水泵故障导致#1机紧急停机.6五1A一次风机跑油.9六搬运大件
2、失手,砸坏6KV滑线电缆.10七铁路调车作业时,发生机车脱线.11八500KV升压站5031开关跳闸,500KVI母失压.13九物资仓库电缆被盗.14十擅动运行设备,#2发电机定冷水箱水位异常下降.16十一一次风机动叶执行机构卡件故障,引起#2机组停运.17十二运行人员巡检不到位导致1#机B小机跑油.18十三#1机组汽包水位高MFT停机.19十四#1机组恢复过程中汽包水位高MFT停机.22十五#1锅炉高温再热器泄漏.24十六#1机组水冷壁及高再泄漏停机后汽包壁温差大.26十七二号斗轮机斗轮驱动装置翻转损坏事件.28一化学曝气塔跑废液【概述】2022年6月27日,工业废水处理系统正在调试。曝气塔
3、液位较高,曝气塔再循环门开启、再循环泵进出口门开启,转机设备处于停运状态。【事件经过】2022年6月27日夜班(00:0008:00)化学运行二班当班,01:00(有小雨)一保安人员来水网控制室报告,外面有地方大量漏水。该班班长刘X随即前往漏水地点,发现水是由工业废水站曝气塔喷射器上的抽气门内冒出的,水呈柱型向上喷出约45米高。刘X随即找到此阀门的控制柜,检查控制柜为就地状态,于是按下此阀门的“关闭”按钮,发现漏水情况没有得到控制。再打开控制柜门,发现控制气源压力为0.2Mpa。立刻联系当班值长余X,需值长联系河南火电建设XX公司人员前来处理,并对化学送气。01:15值长余X来到现场,与刘X一
4、同进行漏水设备的隔离工作。两人将#1、2耐腐蚀泵的进出口手动门关闭后,发现漏水情况没有得到控制。根据系统结构刘X立即判断,在喷射器出口的三个阀门即#1、2、3曝气塔进水气门中有一个或多个阀门存在阀位状态有误,两人随即对这三个阀门的就地状态进行了检查,确认阀门均为“关闭”状态。刘X提出对三个阀门逐一改变状态的方法,来控制漏水情况。为了确认处理方案的完整性和可行性,两人回到水网控制室对照化学系统图纸再次分析判断,确认了这是唯一可能造成漏水的原因。统一处理意见后,两人带着活动扳手再次来到漏水地点进行处理工作。01:50经过两人多番努力,仍然没有能控制住漏水情况,于是刘X向主管于XX汇报情况,于XX回
5、复“没有气压无法操作阀门,需立即送压缩空,暂保持现状”。这时集控室留守人员汇报说,联系河南火电建设XX公司杨XX、孔XX、胡XX,电话无人接听。联系火电建设XX公司热调肖XX,其称没有压缩空气无法处理,不肯来现场。两人继续留在现场处理漏水问题。2:10由于工具有限无法人工改变阀门状态,且雨越下越大,两人被迫停止处理漏水问题。值长余X离开并交待:我想办法把空压机启起来。值长汇报发电部副主任苏XX后,立即按令启动空压机。7:25空压机启动正常,压力0.56MPa,值班员刘X关闭抽气器进气门,曝气塔停止向外漏水。同时发现,抽气门的就地开关状态与控制柜上控制指示相反,曝气塔附近地沟及路面积水较多。9:
6、25化验曝气塔泄漏的废水PH89,满足排放要求,火电建设XX公司人员安装潜水泵将外泄废水排入雨水井。【原因分析】1、据阀门厂家提供资料,喷射器上的抽气门,需要压缩空气压力为0.40.6Mpa时,才能进行开启或关闭操作。当压力为0.3Mpa时,阀门不带压的情况下,勉强可以开启或关闭操作。当压力为0.2Mpa时,阀门是无法进行开启或关闭操作的。化学值班员现场操作证实了厂家的说法,排除了他人由控制柜进行误操作或恶意操作的可能性。2、在处理漏水的过程中,运行人员多次试图用扳手改变阀门状态,均没有成功。可以排除他人人为恶意的手动改变阀门状态的可能性。3、据程控厂家提供资料,工业废水站三个曝气塔均没有做反
7、馈信号,水网控制室工业废水画面无法对现场设备和阀门做远程控制,可以排除由运行人员从控制室的电脑上进行误操作的可能性。4、曝气塔抽气器进气门在白天调试中电磁阀处于开启状态,阀门未动作,调试人员未取消开启信号,造成该阀门在夜晚自行动作,就地有人误操作开启曝气塔抽气器进水门,管道内残存压缩空气将阀门打开,而此时残存压力无法再关闭阀门。该事件暴露出不符合项如下:1)、XX管理公司调试期间夜间应急机制不健全、施工单位生产调度管理存在问题。2)、发电部值班人员无法解决现场生产紧急问题时应逐级报告。3)、河南火电建设XX公司人员未按照相关制度对现场出现的缺陷及时进行消缺。【防范措施】1、明确施工、管理、生产
8、单位夜班值班人员联系方式,且火电建设XX公司生产管理人员必须24小时保持通讯畅通。2、明确调试期间火电建设XX公司人员在接到值长电话后,必须立即赶到处理缺陷,否则按相关规定进行处理。3、发电部组织部门员工学习生产调度管理制度。二#1炉脱硫真空滤液衬胶管着火燃烧【概述】2022年8月12日,上海XX环保黔东项目部正在#1炉脱硫工艺楼4楼脱水间进行施工。#1炉脱硫真空滤液衬胶管需要割短约400MM,XX环保5人在现场施工,已经用火焊割了一根衬胶管,正在割第二根。作业前未办理动火工作票,现场未制定相应的安全组织措施和技术措施。【事件经过】8月12日20:10时左右,在施工人员进行#1炉脱硫真空滤液衬
9、胶管第二根管的火焊切割时,管内衬胶被引燃。施工人员立即用打湿的纸板扑火,未能凑效,立即下楼坐车回XX环保项目部库房取来灭火器灭火。20:12时左右,在斗轮机处值班的黔东公司员工刘XX发现脱硫工艺楼窗户冒烟有火,立即拨打5824119向企业消防站报了火警,随即赶往着火地点,并在A6路口迎接到消防车,指引消防车前往着火地点。20:15左右,XX监理部赵XX在厂房固定端闻到焦味,并看到消防车进入,立即赶到现场。20:18左右,赵XX赶到脱硫工艺楼,看到消防车水泡已经打完,火基本扑灭。后经检查发现4根衬胶管内部衬胶因着火燃烧损坏,需重新进行衬胶。【原因分析】1、XX管理公司、XX监理部对8月7日评估检
10、查不符合项整改不到位。2、XX环保现场安全文明施工思想上重视不够,对项目公司提出的整改要求落实不到位。3、衬胶管切割施工安全组织措施、技术措施流于形式,使现场动火作业安全失控。4、XX环保施工人员安全意识淡薄,没有认识到自身作业危险点,更没有采取必要的预控措施是导致该事件的直接原因。施工人员消防意识和技能较差,缺乏临场应变力,在不能第一时间扑灭初期火焰的情况下,没有正确拨打厂内火警电话,反而下4楼回其仓库取灭火器,延误了一些时间是导致着火增大的间接原因。5、XX环保施工作业的脱硫工艺楼4楼脱水间照明不足、消防设施不足、安全通道不畅,致使灭火人员在现场行动受阻,是该事件另一间接原因。该事件暴露出
11、不符合项如下:1)XX管理公司、XX监理部对XX环保施工安全文明检查不到位。2)XX环保施工区域安全通道不畅,消防设施不全,施工安全措施不完善,现场有施工人员吸烟、不系安全带等习惯性违章。【防范措施】1、XX管理公司安全管理部门进行反思,写出事件总结报告。2、XX环保停工一天,XX管理公司组织对脱硫施工区域进行全面检查,清理现场施工区域,做到通道整洁畅通、安全防护措施完善,开展施工人员安全教育、进行危险点识别,人人掌握正确的消防报警方法。3、XX环保项目经理组织本部门按照“四不放过”原则进行详细的分析、处理,写出事件报告。4、XX管理公司和XX监理部举一反三,对现场其他施工单位加强安全教育和安
12、全文明施工管理,将整改情况报黔东公司三#1机组突降负荷80MW【概述】2022年10月04日,#1机组负荷410MW,CCS投入状态,负荷设定410MW,实际负荷408MW,主汽压力设定14.8MPa,实际压力14.13MPa,主汽温度532,再热汽温520,厂用电正常运行方式,#1炉A、B、D、F制粉系统运行正常,C制粉系统备用,E制粉系统检修,汽包水位及汽温自动投入,电泵备用,机侧各系统运行正常,工况稳定。【事件经过】20:07分,当班运行人员一值主值刘XX(燃烧盘)监盘发现#1炉燃煤量由180t/h左右逐渐上升至最大270t/h,主汽压力由14.8MPa逐渐下降至14.2MPa,氧量由5
13、.3%逐渐上升至6.2%,遂判断其为燃料煤质变差所致。为防止炉膛发生爆燃(270t/h对应约600MW负荷),在20:08分至20:15分之间,刘XX逐渐将#1炉所有磨煤机容量风自动解除至手动,人为调整制粉系统出力。20:15分,#1锅炉燃料主控方式及锅炉主控方式相继切出,随即CCS方式切TF方式(汽机跟随调压方式),#1机组负荷突然由410MW左右降至330MW左右,主汽压力基本不变。刘XX见状立即汇报当班值长何XX,何当即下令投几只油枪助燃,同时汽机切基本方式,DEH手动加负荷,并联系值班的维修部热工专业人员检查处理。处理中机侧各系统运行正常,汽包水位及汽温调节在规程规定范围内,工况稳定。
14、20:45分,#1机组负荷恢复至410MW左右,退出油枪,#1机组恢复至甩负荷前运行工况,全面检查系统正常。从机组甩负荷(20:18分)至恢复正常(20:45)共用时27分钟。【原因分析】1、XX门子公司对容量风、燃料主控、锅炉主控、汽机主控等控制方式投退操作程序和相关要求未进行培训和告知,致使运行人员对CCS认识不足,是导致此次甩负荷的直接原因;2、XX门子控制系统机主控PID偏差跟踪运算模块存在不合理性,当进行TF方式切换时不能实现无扰切换,直接导致#1汽机调门关闭10%,是导致此次甩负荷的根本原因。该事件暴露出不符合项如下:1)、DCS控制系统汽机主控PID偏差跟踪运算存在不合理性,当进
15、行TF方式切换时不能实现无扰切换;2)、汽机主控手、自动切换条件中压力偏差值偏大(0.91MPa)。3、煤质变化,且锅炉热惯性较大,导致运行人员误判。【防范措施】1、由生技部、维修部尽快联系XX门子厂家,查找具体原因,利用合适的机会完善控制系统,消除设计不合理的地方;2、运行人员投CCS协调控制时按容量风、燃料主控、锅炉主控、汽机主控的顺序依次投运,退出自动时按汽机主控、锅炉主控、燃料主控、容量风的顺序依次退出;3、将汽机主控手、自动切换条件中的压力偏差值由原来的0.91MPa改为0.6MPa,待压力偏差值连续5分钟稳定在0.4MPa内后方可重新投入汽机主控。四#1机两台凝结水泵故障导致#1机
16、紧急停机【概述】2022年10月6日,#1机处于168后试验阶段,负荷415MW,主汽温度533,再热汽温504,厂用电系统标准运行方式,CCS投入,1B/1C/1D/1F磨煤机运行,1A/1E磨煤机检修状态,1A凝结水泵运行,电流250A、出口压力3.66Mpa、凝结水流量1656T/h。#1机组正准备进行AGC试验,1B凝结水泵已办票处理电机下轴承温度高缺陷。【事件经过】10月6日00:18运行人员发现1B凝泵电机下轴承温度缓慢上至75.4度,就地温度也达74度,启1A凝泵运行,停运1B凝泵后,通知维修部(代施工单位)处理,1:30左右维修人员到场后检查发现1B凝泵电机下轴承油质较差,做换
17、油处理。3:00左右换油结束,待联系相关人员到位后再进行试转工作,运行值长交代#1机主值按照单泵运行加强检查。10月6日9:46有关人员到齐后启动1B凝泵试转,启动后1B凝泵下轴承温度在2分钟内由24度升至50.5度,凝泵电流从223A下降至127A,出口母管压力从4.23MPa下降到3.45MPa,运行人员停运1B凝泵,维检人员办票对1B凝泵电机下轴承继续进行加油检查,1B凝泵转检修状态;1A凝泵处于单泵运行状态。10月6日14:57,运行的1A凝泵电流从250A突降至65A,凝泵出口压力从3.66Mpa突降至0.15Mpa,凝结水流量从1656T/h突降至0T/h。当班运行人员立即到就地通
18、知检修人员停止1B凝泵检修工作,收回工作票,恢复安全措施,并就地检查具备启动条件,同时减机组负荷。15:05分左右1B凝泵启动,电机轴承温度上升较快,温度升至74.8。因1机组吹管调试期间已发生过A凝泵断轴(厂家已更换),为了避免扩大事故,值长请示生产副总同意再次启动1A凝结水泵运行,运行电流67A,1A凝结水泵不出水,立即将其停运。15:291B凝结水泵电机下轴承温度达85,保护跳闸。运行值班人员立即执行各紧急停机操作,15:30机组解列停机。停机后对两台凝泵解体检查,发现:1、1A凝结水泵轴系断裂。下图为返厂后解体检查的轴系断裂情况:2、1B凝结水泵电机下轴承损坏。【原因分析】1、1A凝泵
19、于8月3日曾经同样因为断轴原因返厂维修过,轴系制造质量存在问题,是此次停机的主要原因。(在同批次凝泵合同中,中电投X孟电厂、贵州X尔电厂均曾经出现过。厂家第一次断轴时就免费更换轴系,本次承诺免费维修并更换损坏的设备。)2、1B凝泵电机下轴承温度从单机调试以来轴承温度一只维持在75左右的较高值,本次轴承温度突然升高达跳闸值,判断为轴承损坏,后解体检查轴承出现裂纹,无正常备用的凝结水泵是此次事件的另一原因。(1B凝泵未出现过断轴情况,在发现电机轴承温度高时,正处于#1机组168h过程中,并且轴承温度一直维持在70左右。事故发生后电机轴承解体检查并与XX电机厂厂家人员一起确认损坏原因为厂家设备质量问
20、题。)该事件暴露出不符合项如下:1)、1A凝泵从上次断轴到此次断轴,时间仅一月。较短周期内设备正常运行中发生两次断轴事件,说明厂家设备存在质量隐患。(两次断轴均发生在一台凝泵上,第一次断轴返厂检查中发现为末级叶轮轴系断裂;第二次断轴返厂检查结果除末级叶轮轴系断裂外,导叶轮、轴套均磨损严重。并且在同批次的设备中也出现过断轴问题,说明厂家在设备出厂前的设备质量监检不合格。并且在其他同类电厂发生断轴事故后,没有引起重视召回相应产品加以改进。另外厂家也拒绝提供设备返厂后的检查报告,导致无法判断凝泵断轴的具体原因。但从断轴的现象和厂家态度来看,轴系本身制造加工质量应该为断轴的主要原因。)2)、1B凝泵电
21、机轴承温度高缺陷一直未得到有效解决。(1B凝泵从发现轴承温度高问题一直到发现电机轴承损坏期间一直处于168期间,168后暂没有进行停机消缺,现场不具备解体检查电机轴承的条件。)【防范措施】1、由生技部、维修部联系厂家将1A凝泵返厂维修。2、维修部尽快更换1B凝泵电机下轴承,并找出1B凝泵电机下轴承温度高的根本原因,采取措施予以解决。3、凝结水泵厂家负此次事件的全部责任。由生技部、综合部出面对厂家供应设备的质量问题进行商业谈判,督促厂家重视该问题,为黔东凝泵的正常运行和备用提供技术保障和售后服务,确保#1机组的安全稳定运行。五1A一次风机跑油【概述】2022年10月7日,#1炉停运消缺,1A一次
22、风机#2油泵运行,电流8.55A,调节油压力2.44MPa,润滑油压力0.133MPa,运行稳定。【事件经过】10:08维修部黄XX联系值长处理调节油压力表漏油缺陷,经值长同意不开工作票处理,没派运行人员现场监护。10:18处理完毕,黄XX联系运行人员启动#2油泵试运,电流8.29A,调节油压力2.41MPa,润滑油压0.526MPa,运行派贾XX到就地与黄XX现场检查3分钟左右无异常,离开现场。10:26以后调节油压持续缓慢下降,润滑油压基本不变。11:03调节油压力降到2.28MPa后快速下降,至11:06降至1.0MPa,系统联启#1油泵,调节油压力短时升至1.78MPa后又快速下降,至
23、11:08调节油压力降至0.58MPa,此时润滑油压开始下降。11:18两台油泵运行,调节油压力降到0.36MPa,润滑油压力降到0.338MPa,短时稳定后缓慢下降。11:30运行人员现场检查发现1A一次风机润滑油压力表爆裂。11:47停运两台油泵。运行就地检查发现控制油箱油位已到底线,风机底部基础沟槽内和油站地面发现大量积油,联系维检处理。经事后检查发现:1A一次风机润滑油压力表爆裂,控制油箱内约500L润滑油漏到地面。【原因分析】设备检修(试运时),1A一次风机润滑油压调整(设置)过高,远超压力表量程(0.526MPa),导致润滑油压力表冲爆引起外泄是此次事件直接原因;运行人员和检修人员
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- 火电厂 保安队 09 工作总结
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