徐庄煤矿自动化数字化建设总结.doc
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1、徐庄煤矿自动化数字化建设总结徐庄煤矿自动化数字化建设总结徐庄煤矿自动化数字化建设总结一、自动化数字化建设的意义及必要性:自动化数字化建设有利于安全提升、安全运输、提高效益。他体现了“科技是第一生产力”。矿井生产要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,数字化、信息化是其发展的必然趋势。二、自动化数字化建设实施情况:1、主井、副井徐庄煤矿主井、副井提升系统2022、2022年底,将控制系统改为西门子S7-400和S7-300相互独立的双回路控制系统,采用西门子WINCC6.0组态软件。控制网络结构为MPI网络与PROFIBUS网络。系统编程软件
2、为SIMATICSTEP7。主井信号系统采用基于三菱现场总线的C-CLINK技术,用FX2N型可编程控制器(PLC)组成的集散型控制系统,电控、信号系统通过网络传输实现提煤全自动,装卸载设备远程控制。副井信号系统采用光洋SR-21型系列PLC控制系统,提矸过程中可以实现半自动运行,提人方式采用手动方式运行。2、压风机徐庄煤矿压风系统采用4台英格索兰M250型螺杆式压风机联网供风,2022年引进英格索兰ACS4000型集中控制系统对4台压风机联网控制,采用三菱Q系列PLC做为其控制核心,实现压风机联网集中控制与远程控制。3、主排水泵徐庄煤矿主排水系统采用二级排水方式,一级排水为-400水平,二级
3、排水为-750水平。每个泵房安装MD280-658型排水泵5台,两泵房与2022年对控制系统进行技术改造,控制系统改为以西门子S7-300系列PLC为控制核心,并配以地面远程控制计算机,实现两中央泵房自动排水及远程控制排水。4、主扇风机徐庄煤矿采用中央边界抽出式通风,安装GAF2512.51型轴流式通风机2台,1台工作,1台备用,2022年10月对主扇风机控制系统进行改造,将系统改为西门子PLC集中控制的电控系统,可实现风机一键切换、风机远程操作控制。5、徐庄煤矿井下供电自动化信息介绍徐庄煤矿井下采用KJ316型供电自动化监测监控系统,2022年使用,2022年改造升级,这是结合电脑监视控制、
4、信息远距离传输、信息实时采集与控制等技术于一身的综合性的监视、控制系统。利用企业局域网运行监控网络平台,在网络上就能够进同步浏览井下各采区变电所开关的负荷情况及运行状态。6、斜巷轨道辅助运输1)、矸石山提升机全数字电控系统;东九、东三、3提升机全数字防爆四象限变频绞车电控系统;2#下山、东七液压防爆提升机均采用plc控制,实现了速度控制、显示和深度指示、停车位置、过卷自动化数字化,具有电压、电流、速度数字显示,能够准确自动加、减速、停车,提高了安全可靠性。斜巷跑车防护装置的速度显示和深度指示及挡车网的起落参与绞车控制回路,实现了自动化数字化,具有深度、速度数字显示功能。2)、架空乘人装置实现无
5、人值守,远程自动化监控和控制。7、平巷轨道运输徐庄煤矿井下现有-400、-750两条水平轨道运输大巷,轨型均为30kg/m,运输总里程约11300m,-400轨道运输大巷采用KJ15A矿井机车运输监控(信、集、闭)系统。机车配备了KTL106型泄露通讯系统,在车场等要害地点安装了视频监视装置。架线式变频电机车实现了自动化数字化,具有电压、电流、速度、里程数字显示和限速功能,便于司机观察。8、皮带主运控制系统徐庄煤矿井下皮带运输系统采用带式输送机运输,共计15条皮带机。使用KT50型PROMOS集中控制系统,实现地面远程控制,并可将相关信息送入矿局域网,实现远程访问。可以该系统使我矿井下皮带系统
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