转炉车间百万吨扩能改造工作总结.doc
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1、转炉车间百万吨扩能改造工作总结转炉车间百万吨扩能改造工作总结转炉车间百万吨扩能改造工作总结2022年在公司董事会的正确决策和姬总的英明领导下,进行了百万吨扩能改造,各项目均已基本完成,现对此期间的工作做以总结汇报。进行了转炉扩容:将炉衬砖由450mm减至400mm,炉底砖由500mm减至450mm,炉口尺寸扩大100mm至1030mm,熔池砖厚度增加10mm,变为150mm400mm,取消炉壳炉帽部位法兰,炉帽砌筑增加一层,变为9层,水冷炉口尺寸应相应增加100mm,变为1250mm,经测算装入量增加3-4吨后炉容比为0.46,基本和扩容前相近,液面枪位无大的变化,经过了跟踪实验,结论是可以满
2、足扩容后的冶炼要求。炉帽、炉身、熔池、炉底砖分开配比,出钢口座砖孔径变为240mm,综合砌筑,保证综合炉龄达到6000-8000炉。增加了出钢口尺寸,变目前外径190mm、长度850mm、内径110mm为外径200mm、长度800mm、内径120mm,实验证明解决了因出钢量增加而导致出钢时间长、延长冶炼周期的问题。调整了挡渣球比重,密度应达到4.2gcm3以上,单重由目前11kg变为14kg,球体流钢槽深度10mm,球体直径由190mm变为200mm,经过使用验证了其满足出钢口尺寸增大的需要。调整了挡渣塞尺寸。变80mm120mm160mm为90mm140mm160mm,适应了出钢口尺寸变大的
3、需要。进行了氧枪高效性改造,变目前三孔氧枪140mm,108mm,86mm,吼口直径22,22.5为140mm,108mm,86mm,吼口直径23.5,出口直径30.5,倾角10.5的三孔氧枪,氧气压力控制在8.0Kg-8.5kg,氧枪流量4500M3/h-4800M3/h,流量增加20-25%左右,使用发现其可缩短冶炼时间3-4分,供氧时间降至150.5分。同时对供氧管路(包括金属软管)进行了扩径改造至86mm以配合氧气流量的增加。对活动烟罩将1#炉参照2#炉改造成为快速接头,使其能随时打开,方便了处理卡料、粘枪、换枪,减少了补焊活动罩排水补水时间,加快了节奏。对转炉操作室外墙进行了加固及隔
4、热改造,解决了室内温度过高的问题。对炉下清渣操作室进行了加高扩容,拓展了操作视线,满足了生产需要。对炉前挡火门进行了加高500mm,抬高挡火门取样测温孔300mm,减少转炉倒渣倾角。对炉前铸铁板采取了垫砖加高,制作了300mm1500mm2022mm的取样测温平台,使操作位置上移,减少了倒炉时的炉渣流失,留渣1.5吨以上,溅渣时间延至1分30至2分,提高了溅渣效果,保持了炉型,减少了强制补护炉时间。自制了石灰水简易喷涂隔离装置,提高了炉口渣清理速度,加快了生产节奏。配合检修部门对炉下轨道、挡火板、挡火墙进行了改造及加固。将合金下料管行走轨道延长了500mm,消除了下料管下半部分被炉渣烧变形而导
5、致的经常卡料,减少了合金加不及时造成的质量问题。同时减少了检修更换维护时间及次数,加快了生产节奏。组织职工进行理论及操作技能学习,提高了操作技能,一倒成功率及温度命中率提高至80以上,高低温钢及后吹钢数量大幅度下降。进行了钢包喂丝实验工作。期间重点跟踪了钢水脱硫率、喂丝量、喂丝速度。为在快节奏条件下生产大断面铸坯积累了经验。跟踪统计数据如下表:跟踪炉喂线次(炉)总量(m)20714190平均喂线量(m)68.6最多喂线量(m)150最少喂平均脱硫最高线量率%脱硫(m)率%2512.0130脱硫大于0.005%炉次(炉)84超标放钢炉次(S大于0.050%,炉)77结果使用后对钢水的脱硫率有了明
6、显的提高,平均脱硫率达到了12.01%,平均脱硫6.2个硫磺,比首次使用提高了2.56%。使用喂丝工艺进一步增强了消化应对高硫铁水的能力。期间产生裂纹等废品32.66吨,废品率0.3%,未使用时同期产生裂纹等废品69.29吨,废品率2.07%,在铁水条件变化较大的情况下,废品率降低了2.4%,废品率大大降低,并且130*345铸坯首次未产生裂纹废品。本次实验期间共有77炉S超标放钢,但未造成大的质量问题,这在以前是不可能。使用后,同时对脱氧合金化进行了调整,在铁水质量大幅下滑的情况下,废品率大幅下降,大幅下降,合金总成本也基本持平,未增加成本。远赴山西、河南等地钢厂参观学习,开拓了视野、汲取了
7、经验,为进一步适应快节奏生产奠定了基础。此致敬礼2022-11-28扩展阅读:车间工作总结报告更“专业”、更“彻底”,车间设立“学习工长”,通过招聘、理论考试和答辩,四大班每班选出一名“学习工长”,组织班组开展学习和技术交流。刚刚当上新郎官的乙班2#炉操枪工祁立国,一路过关斩将当上了“学习工长”,新官上任,凭借着大学里所学的理论和实践操作的经验,更凭借着青年人的果敢和责任,他把班组学习搞的红红火火。利用休息时间翻阅了大量的专业书籍,主要针对生产、操作中遇到的各类情况着力解决实际问题。好多职工在炉前干了多年,经验丰富但缺乏理论指导,容易犯“经验主义错误”,而80吨带来的“革命”就是科技炼钢,容不
8、得半点闪失。祁立国饶有“技巧”的把理论平面化,使工艺生动化,通过“每周一课”的课堂教学尽量使职工掌握更多的知识,但是学习笔记理论性更强,使职工在日常工作中逐渐“消化”,学习活动取得了实实在在的效果;刘永军,丙班2#炉操枪工,第一批赴武钢学习回来的车间“元老”,作为一名刚上任的“学习工长”,他一边参与指导一边加强学习,身边常带一个小笔记本,记录着生产中遇到的问题、心得和冶炼参数,这个“百宝箱”使他受益匪浅,现在,你随时可以见到许多职工都有这样的“百宝箱”,尤其是配料工,还增加了新的设备计算器,根据具体情况随时计算合金及辅料的加入量。走进一炼钢车间,能够看到职工空闲时翻阅笔记和专业书籍,能够听见三
9、五人针对某一问题激烈辩论,车间领导的办公桌上时常会有一份职工自发撰写的论文,与领导就生产的某个问题提出个人见解,而这一切都是自自然然、实实在在的发生着车间“龙虎榜”也是炉前主控室内的一道景,北墙的中部挂着一块展示牌,中间是每天的生产指标,炉长的半身照片,红色领带、深蓝色西装,个个显的英姿飒爽、卓而不群,但在细看每天的指标,清清楚楚的数字渗透着一种激烈竞争中的严肃和紧张。左边是学习园地,自然少不了职工的独到见解,生产中好的建议和意见公开化,充分调动了职工的积极性,国内钢铁形势、公司生产经营状况以及厂的任务目标也是园地的常客,文化多棱镜给职工提供了优质的“服务”。右边的宣传栏也是真刀真枪,不仅好人
10、好事要露露脸,谁迟到了、谁违反操作、谁出了问题也会“榜上有名”,人人自然是“心有余悸”不敢往脸上贴“金”。“带着问题去,拿回答案来”。从80吨转炉投产至今,宝钢、武钢、首钢等十余个在炼钢技术操作有特点的企业留下了一炼钢车间部分优秀职工的足迹,更值得一提的是,在炼钢厂与河北职工技术学院举办的炼钢专业大专班成人高考中,车间转炉、精炼炉班组89名职工中有68名报考,27人考取,录取率占在职职工比例的31。两年的时间,一炼钢车间职工提出并得到实施的合理化建议达到近百项,其中混铁炉提高兑铁溜槽寿命、出钢钢包在线吹气等12项取得了较好的经济效益,得到厂级以上部门的表彰。由车间职工撰写的学术论文也分别在第七
11、届全国冶金工艺理论学术会议、首届张家口市青年学术研讨会等级别较高的科学会议上宣讲并获奖;仅2022年一年,由车间技术人员撰写的6篇论文就在国家、省、市、公司报、刊物上发表,车间也荣获厂生产先进车间,技术进步先进车间、综合治理先进车间等三项荣誉称号。公司劳模徐迎军在宣钢首次以职工名义命名的操作法评比中凭借“低铁耗抑喷溅操作法”荣获一等奖;高海军的“高硫铁溅渣护炉操作法”获二等奖;冯继祥的“留渣单渣冶炼操作法”获三等奖。从细微之处能够感受到一种浓厚的学习气氛,一种昂扬向上的精神氛围,这就是一个学习型车间的特色风采。“借”科技东风“塑”品牌工程“这80吨转炉是咱吃饭的锅,锅砸了啥也干不成”,这是一炼
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