c625普通车床的经济数控化改造设计(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上课程设计题 目:C625普通车床的经济数控化改造设计纵向进给机械结构设计系 别: 专业(含班级): 学 号: 姓 名: 指导教师: 2011年11月11日专心-专注-专业目录摘要3前言4第一节 设计任务4第二节 总体方案的确定4第三节 机械系统的改造设计方案 5第四节 设计计算 61. 确定脉冲当量 62. 计算纵向外圆切削力 63. 滚珠丝杆螺母副的计算和选型(纵向)74. 同步减速器的设计 105. 步进电机的计算和选型(纵向) 136. 同步带传递功率的校核 19第五节 绘制进给传动机构的装配图 20第六节 设计小结 20参考文献 21C625普通车床的经济数控
2、化改造设计 纵向进给机械结构设计摘 要针对现有常规C625普通车床的缺点提出数控改装方案和单片机系统设计,提高加工精度和扩大机床使用范围,并提高生产效率。 改造过程如下:机械部分改造,主要是纵向进给方向机械结构的改造。主要包括对滚珠丝杆螺母副及反应式步进电机的设计选择及纵向机构装配图方案的制定。关键词:数控 步进电机 滚珠丝杠 改造前言机电一体化系统设计课程设计是在我们学完了机电一体化之后进行的,这次通过设计让我们获得综合运用过去所学过知识,独立进行一次机电结合的设计训练,学会了进给传动系统设计计算,并且通过课程设计掌握与本设计有关的各种资料的名称、出处,能够做到熟练运用。 由于能力所限,设计
3、尚有许多不足之处,恳请老师给予批评指教。第一节 设计任务一、设计题目:C625普通车床的经济数控化改造设计 纵向进给机械结构设计二、设计原始资料: 主轴转速: 532800r/min(无级) 最大回转直径; 500mm 最大加工长度: 1000mm 溜板及刀架重量: 1800N 刀架快速运动速度:纵向 8m/min 横向 6m/min 最大进给速度: 纵向 0.6m/min 横向 0.3mmin 主电机功率: 7.5kW 机床定位精度: 0.015mm三、设计工作内容:(1)进给传动系统设计计算(2)纵向进给系统装配图A0 1张(3)综合课程设计说明书 1份第二节 总体方案的确定总体方案应考虑
4、车床数控系统的运动方式,进给伺服系统的类型,数控系统CPU的选择,以及进给传动方式和执行机构的选择等. 卧式车床经数控化改造后应具有单坐标定位,两坐标直线插补,圆弧插补以及螺纹插补的功能.因此,数控系统应设计成连续控制型.卧式车床经数控化改造后属于经济型数控机床,在保证一定加工精度的前提下,降低成本。因此,进给伺服系统常采用步进电机的开环控制系统。根据技术指标中的最大加工尺寸、最高控制速度,以及数控系统的经济性要求,MCS-51系列的8位单片机作为数控系统的CPU。MCS-51系列8位机具有功能多、抗干扰能力强、性/价比高等优点。根据系统的功能要求,需要扩展程序存储器、数据存储器、键盘与显示电
5、路、I/O、D/A转换电路、串行接口电路等;还要选择步进电机的驱动电源以及主轴交流变频器等。为了达到技术指标中的速度和精度要求,纵、横向的进给传动应选用摩擦力小的滚珠丝杆螺母副;为了消除传动间隙、提高传动刚度,滚珠丝杆的螺母应有预紧。计算选择步进电机,为了圆整脉冲当量,可能需要减速轮副,且应有消间隙选择四工位自动回转刀架与电动卡盘,选择螺纹编码器等。第三节 机械系统的改造设计方案1、主传动系统的改造方案卧式车床进行数控化改造时,一般可保留原有的主传动机构和变速操纵机构,这样减少改造的工作量。主轴的正转、反转和停止可由数控系统来控制。提高车床的自动化程度,需要在加工中自动变换转速,可用24速的多
6、速电机和单速主电动机;当多速电动机仍不能满足要求时,可用交流变频器来控制主轴实现无级变速(工厂使用情况表明,使用变频器时,若工作频率低于70Hz,原频率可以不更换,但所选变频器得功能应比电动机大)。其中,当采用有级变速时,可选用浙超力电机有限公司生产的YD系列7.5KW的三湘异步电动机,实现24档变速;当采用无级变速时,应加装交流变频器,推动F1000G0075T3B,适配7.5KW电动机,生产厂家为烟台惠丰电子有限公司。2、安装电动卡盘为了提高加工效率,工件的夹紧与松开采用电动卡盘,选用呼和浩特机床附件总厂生产的电动三爪自定心卡盘。卡盘的夹紧与松开由数控系统发信控制。安装自动回转刀架为了提高
7、加工精度,实现一次装夹完成多道工序,将车床原有的手动刀架换成自动回转,选用常州市宏达机床数控设备有限公司生产的LD4BCK6140型四工位立式电动机,自动换刀需要配置相应的电路,由数控系统完成。螺纹编码器的安装方法螺纹编码器又称主轴脉冲发生器或圆光栅。数控车床加工螺纹时,需要配置主轴脉冲发生器为车床主轴位置信号的反馈元件,它与车床主轴同步转动。当中,改造后的车床能够加工的最大螺纹导程是24mm,Z向的进给脉冲当量是半脉冲,所以螺纹编码器每转传输出的脉冲数应不少于24mm/(0.01mm脉冲)=2400脉冲。考虑到编码器的输出有相位差为90的A、B相信号,可将A、B经逻辑运算获得2400个脉冲(
8、一转内),这样编码器的线数可降到1200线(A、B信号)。另外,为了重复车削同一螺旋槽时不乱扣,编码器还需要输出每转一个得零位脉冲Z。基于上述要例选择螺纹编码器的型号为:ZLF-1200Z-05VO-15-CT。电源电压+5V,每转输出1200个A/B脉冲与一个Z脉冲,信号为电压输出,轴头直径15mm,生产厂家为长春光机数显技术有限公司。螺纹编码器同常有两种安装形式:同轴安装和异轴安装。同轴安装是指将编码器直接安装在主轴后端,与主轴同轴,这种方式结构简单,但它堵住了主轴的通孔。异轴安装是指将编码器安装在主轴箱的后端,一般尽量装在与主轴同步旋转的输出轴,如果找不到同步轴,可将编码器通过一对传动比
9、为1:1的同步齿形带与主轴连接起来,需要注意的是编码器的轴头与安装轴之间必须采用无间隙柔性联结,且车床主轴的最高转速不允许超过编码器的最高许用转速。5进给系统的改造与设计方案1)拆除挂轮架所有齿轮,在此寻找主轴的同步轴,安装螺纹的编码器。2)拆除进给箱总成,在此位置安装纵向进给步进电机与同步带减速箱总成。3)拆除溜板箱总成与快走刀的齿轮齿条,在床鞍的下面安装纵向滚珠丝杠的螺母座与螺母座托架。4)拆除四方刀架与小滑板总成,在中滑板上方安装四工式电动刀架。5)拆除中滑板下的滑动丝杠螺母副,将滑动丝杠靠刻度盘一段(长216mm,见书后插页图6-2)锯断保留,拆掉刻度盘附近的两个推力轴承,换上滚珠丝杠
10、副。6)将横向进给步进电机通过法兰座安装到中滑板后部的床鞍上,并与滚珠丝杠的轴头相连。7)拆去三杠(丝杠、光杠与操作杠),更换丝杠的右支承。改造后的横向进给系统如后插页6-2。第四节 设计计算1、确定脉冲当量在进行机电一体化系统设计时,一般应根据伺服进给系统所要求的定位精度来确定脉冲当量。考虑到传动系统存在误差,脉冲当量通常要小于定位精度值【1】。则纵向的脉冲当量取0.01mm/脉冲。 2、计算纵向外圆切削力设工件材料为碳素结构钢,选用刀具材料为硬质合金YT15;刀具几何参数为:主偏角=60,前角=10,刃倾 角;切削用量为:背吃刀量=3mm,进给量f=0.6mm/r,切削速度=105m/mi
11、n。查表3-11,得:=2795, =1.0,=0.75, =-0.15;查表3-31,得:主偏角Kr的修正系数=0.94;刃倾角、前角和刀尖圆弧半径的修正系数值均为1.0。由经验公式(1) (1) 式中 、-与被加工材料和切削条件相关的切削力系数、-分别为三个分力公式中,被吃刀量、进给量f和切削速度的指数、-当实际加工条件与经验公式的实验条件不相符时,各种影响因素对各切削分力的修正系数的乘积,即-切削速度,单位为m/min算得纵向主切削力=2673.4N,由经验公式=1:0.35:0.4,纵向进给切削力=935.69N,背向力=1069.36N3、滚珠丝杆螺母副的计算和选型(纵向)3.1工作
12、载荷Fm的计算 (2)纵向进给导轨为综合型导轨K取1.15查表3-29;滑动导轨摩擦系数0.150.18取;溜板及刀架重力G=1800N;=935.69N,=1069.36N,=2673.4N代入公式(2)得3.2 计算最大动负载 最大切削力下的纵向最大进给速度为0.6m/min,丝杠导程选,则滚珠丝杠的平均速度为: (3)数据代入公式(3)得 滚珠丝杠的使用寿命T取15000h由 (4)代入公式(4)得r查表3-301得载荷系数 一般运转取1.21.5,则 =1.15 再取硬度系数=1 (5)代入公式(5)得 3.3 滚珠丝杆螺母副的选型根据计算出的最大动载荷,查表3-331选择采用FL40
13、06型滚珠丝杠副。其公称直径为40mm ,基本导程为6mm,双螺母滚珠总圈数为32圈=6圈,精度等级取4级,额定动载荷为13200N3.4 传动效率计算 将公称直径,基本导程,代入,得丝杠螺旋升角。将摩擦角,代入,得传动效率 3.5 刚度验算(1)纵向滚珠丝杆副的支撑,采取一端轴向固定,一端简支的方式,固定端采取一对推力球轴承,面对面组配。左右支撑丝杆的间距a=1497mm;钢的弹性模量 ;查表3-331得滚珠直径 ,算得丝杆底径=36.0312mm,则丝杆的截面积 ,即算得丝杆在工作载荷 作用下产生的拉/压变形量;(2)根据公式 (6) 代入公式(6)得单圈滚珠数目Z=29,该型号丝杆为双螺
14、母,滚珠总圈数32=6,则滚珠总数量 ;丝杆及轴承均必须进行预紧,预紧力为最大轴向负荷的1/3,即 ,则由公式(7) (7)得 , 因为丝杆加有预紧力,且为轴向的1/3,所以实际变形量可减少一半,取mm。(3)将以上算出的 代入 ,求得丝杆的总变形量由表3-271知,4级精度滚珠丝杆任意300mm轴向行程内的行程变动量允许 ,而对于跨度为1497mm的滚珠丝杆,总的变形量为,故丝杆的刚度足够了。3.6 压杆稳定性校核 根据公式 (8)其中压杆稳定安全系数K=3(丝杆卧式水平安装)查表3-341, 取支承系数 ,由丝杆底径d2=36.0312mm,求得截面惯性矩;压杆稳定安全系数K取3;滚动螺母
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