九江昌河郭鹏涂胶机器人在YV5车型上的应用确定版(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上涂胶机器人在SPLASH车型上的应用昌铃公司设备动力处 郭鹏作者简介:郭鹏,27岁,2006年毕业于四川农业大学机械化及其自动化专业,现为昌铃公司设备动力处汽车技术室技术员。【摘要】本文对涂胶机器人的工作系统做简要叙述,并对SPLASH车型喷涂编程进行经验总结。【关键词】 涂胶机器人 喷涂1 前言随着汽车涂装设备的发展,国内很多现代化汽车涂装线都采用了自动喷涂设备,部分或完全取代了手工喷涂车底胶的操作,昌铃公司九江分公司车底胶工位现采用两台七轴多关节机器人,进行自动化及无人化的生产,提高了产量和质量。由于SPLASH新车型的试制开发,涂胶机器人程序必须重新编程,新车型
2、对工艺有更高要求,因此本人编程过程中,总结学习厂家对利亚纳调试的经验,采用新方法,新思路以达到相关的工艺要求。2 涂胶机器人系统概述九江工厂涂胶机器人系统的目的是进行汽车车底部分防震胶及密封胶的喷涂。该系统有两台七轴多关节机器人及用来精确控制喷涂量供给的P-FLO,以及为提高控制效率而设置的MCP(主控柜)及加热控制柜构成。如图1所示。图13 SPLASH车型喷涂编程 3.1对新车型编程应遵循的原则1 机器人的喷涂动作合理化,避免输胶管道打折,影响喷涂量。2 两台机器人应分工明确,避免机器人发生碰撞。3 喷涂区域及厚度达到工艺要求,车底胶厚度600,轮廓胶厚度400.4 喷涂时间达到生产节拍。
3、现生产节拍为130秒,所以喷涂周期要控制在130秒的范围内。 3.2 编程前的准备工作在对新车型进行喷涂编程前,首先应对喷涂区域进行确认。SPLASH车底喷涂区域可以分为两大区域:底盘区域、轮廓区域。确认喷涂区域之后,对两台机器人进行工作分工,把车底盘一分为二,两台机器人负责各自一边的区域。备用轮罩由其中一台机器人单独完成。3.3机器人程序编写九江工厂涂胶机器人应用程序有一个主程序,四个例行程序构成。四个例行程序分别为:利亚纳喷涂程序、SPLASH喷涂程序、回归原点程序以及机器人维修位置程序。3.3.1 主程序编写主程序的编写代码为:Set DO DO11_12 0Set DO DO11_13
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