报考高级技师个人业绩总结(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上报考高级技师个人业绩总结苏继文二零一零年八月做振兴船舶工业的人自建厂以来,本人始终从事机械加工工作,在多年生产工作当中积累了丰富的经验。目前对厂内的金属切削设备能运作自如,熟练掌握每台设备的操作、加工范围与性能。多年来随着个人技术的提高,始终担任工长职务,带领全体职工不分昼夜的工作,为完成厂里的每一项生产任务,为修好每一条船舶尽一份心。回首这些年的经历,不论任务多难、多急、多险,都会推敲出完善的解决方法利用高超的技能逐项攻克难关。例如利用小插床加工蜗杆轴端孔位键槽、利用铣床小转盘加工970mm直径的锤架,以内六方定位,加工出中心距分别为500、850均布六等分12孔位
2、,以上举例均超出机床加工范围,但是利用科学的方法结合熟知的机床性能,为我厂解决了大量的机械加工难题。针对机加工中青工多、技术水平差、远远跟不上当前市场竞争形势、质量意识淡薄等特点,我做到亲临现场指导,解决技术难题。不论是在机床边、班前会还是在质量分析会对他们都做了大量的质量意识教育及耐心细致的交他们加工方法与提高质量应注意的事项。在我的严、传、帮的带动下,使他们在技术水平上得到明显的提高,为机加工培养了许多一专多能的技术人才。我多年来始终在生产的一线,许多难度大的生产任务都做到现场指导、亲自操作,保质保量的按时完成。如曲轴的修复,白钢套的光车及许多大型门机件的加工,无一不是从机加工工艺到加工质
3、量、技术要求等多方面认真加以研究。我在注重质量、保证工期的同时更注重安全,从未发生过质量安全事故。经过多年的锻炼,使我在本专业具有一定的理论联系实际的能力,再加上自己大胆实践,使多问题赢难而解。如以前我曾用自制卡具加工出油头顶杆内外弧面,得到了用户的好评;就地加工主机推理轴承,制定了加工工艺、加工方法及检验手段,最终达到主机推理轴承使用效果,加工后的精度满足使用要求,得到高级工程师的认同。(一)在机加工队伍中真正起到了主导作用,解决了大量的机加件的加工关键及工艺难题:1.喷涂后的白钢套的加工:近几年,在我厂修理的船舶增多,大多修复船用白钢套采用喷涂后进行加工,由于喷涂后的白钢套的硬度比原组织搞
4、50%左右,表面形成粉末颗粒状,极像砂轮片,给机加工带来很大的加工难度。加工中几次因刀具磨损造成很大的锥度,达不到使用要求从而耽误过船的修期影响声誉,本人运用所学过的知识,并不断的查阅相关的资料经分析得知其主要的原因是因为工件喷涂后的硬度高,使得刀具产生沟纹磨损改用YT767刀具,粗车选大走到量S=0.71.2,利用抗冲击特点,尽量减少磨损时间来减少或消除锥度,精车选用R=75分/米、S=0.1mm、T=0.2进行加工。经反复试验后最终达到预期的效果。(附图一)经由总工,技师,质检等技术人员实地实件测量达到工艺和使用要求并且缩短了50%的加工时间,为保住修船工期作出了重大贡献得到了在场人员的高
5、度评价。2. 船舶主副机排气阀修复: 在修复船舶主副机排气阀过程中,改进以前加工效率低,过去要把旧阀全部光车需要实动工时5小时(单件),刀具破损严重,造成人力、物力极大的浪费。凡遇阀杆光车都是谈阀变色,无可奈何。每个机加工人都不想因加工一批阀杆而浪费大量刀具。针对这一情况,分析了次材料为耐热合金钢,又经过长期使用,表面氧化严重,高热交变使其内部内应力产生变形,实属不易切削,其特点是:硬度高、强度高、韧性低、切削热高、切削力大、刀具极易磨损及崩刃。但允许切削速度低,自己抓住这些特点,反复试验,最后终于以调整机床主轴间隙后大胆打破常规,改用YG8牌号车刀。主切削刃面切削的办法获得成功,功效显著提高
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