高加泄露原因分析及预防措施(共5页).doc
《高加泄露原因分析及预防措施(共5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高加泄露原因分析及预防措施(共5页).doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上高加泄露原因分析及预防措施高加泄露原因分析及预防措施 摘要:高加是锅炉给水系统中,初步加热给水的主要设备,其承压能力较高,发生事故后造成的危害大。这里就高加泄漏后可能会对设备造成的危害做简单分析。 关键词:高加、泄漏、端差 中图分类号: TL75+2.2文献标识码: A 文章编号: 一、设备概述 我厂的高压加热器,采用三台上海动力设备有限公司制造的卧式U型管表面加热器。高压加热器带有过热蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段,如附图一。过热蒸汽冷却段利用汽轮机抽汽的过热来提高给水温度,使给水温度接近或略高于该加热器压力下的饱和温度。凝结段是利用蒸汽凝结的潜热加热给水。疏水冷却
2、段是把离开凝结段的疏水热量传给进入加热器的给水,从而使疏水温度降到饱和温度下。 二、高压加热器泄漏后对机组的影响 高压加热器是利用机组中间级后的抽汽,通过加热器传热管束,使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。由于水侧压力(20MPa)远远高于汽侧压力(2MPa)(以#3高加为例),当传热管束即U型管发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,具体对机组的影响如下: 高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏管束增多,泄漏更加严重,必须紧急解列高加进行处理,这样堵焊的管子就更少一些。 高加泄漏后,由于水侧压力20 MPa
3、 ,远远高于汽侧压力 2MPa(以#3高加为例),这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,蒸汽带水将返回到蒸汽管道,甚至进入中压缸,造成汽轮机水冲击事故。 高加解列后,给水温度降低,由280降低为170,从而主蒸汽压力下降,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加燃煤量,增加风机出力,从而造成炉膛过热,气温升高,更重要的是标准煤耗约增加12g/kwh,机组热耗相应增加4.6,厂用电率增加约0.5。 高加停运后,还会使汽轮机末几级蒸汽流量增大,加剧叶片的侵蚀。 高压加热器的停运,还会影响机组出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片
4、,隔板的轴向推力增大,为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的功率,从而影响发电量。 高加泄漏,每次处理顺利时需要30小时左右,系统不严密时,则工作冷却时间加长,直接影响高加投运率的目标。 三、高加泄漏的现象 高加水位高信号报警,还有高加端差增大,远远高于正常值。 由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流入除氧器,为使汽包水位正常,则给水泵转速增加,给水流量增大。 高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。 四、高加泄漏原因分析 运行中高加端差调整不及时。运行规程规定,高压加热器端差正常为5.611。由于运行人员责任心不强,在疏水调节装置故障或其他原因造成高加水位大幅度波动的情况下,
5、没有及时发现,未能及时处理,致使高加端差波动较大。 高加受到的化学腐蚀。给水品质规定:给水溶氧7g/L,PH值=9.6,给水溶氧超标,将造成高加U型钢管管壁腐蚀而变薄,钢管与管板间的胀口受腐蚀而松弛,经长期运行,寿命逐渐缩短。 负荷变化速度快给高压加热器带来的热冲击。在机组加减负荷时,负荷变化速度过快,相应抽汽压力、抽汽温度迅速变化,在给水温度还未来得及变化,加热器U型管以及关口焊缝由于受激烈的温度交变热应力而容易损坏,尤其在机组紧急甩负荷或高加紧急解列时,给高压加热器带来的热冲击更大,这样,加热器U型管长期受热疲劳而容易损坏泄漏。 高压加热器在投入或停运过程操作不当。高压加热器投运前暖管时间
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 泄露 原因 分析 预防措施
限制150内