工艺工法QCQC成果提高混凝土搅拌机计量合格率.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流工艺工法QCQC成果提高混凝土搅拌机计量合格率.精品文档.提高混凝土搅拌机计量合格率XX混凝土分公司QC小组二O一一年二月一、小组概况(一)课题背景我公司的太兴搅拌站所使用混凝土搅拌机配料计量系统为山东博硕PLY1000,该系统共控制六称(粗骨料秤、细骨料称、水泥秤、水秤、液外剂秤、粉煤灰秤),是一组自动称量、自动配料、自动拌合的系统。 骨料秤是传感器整体悬挂叠加计量,粉料秤是三点悬挂计量,外加剂秤采用一点悬挂方式计量,水秤采用两点悬挂计量,称量传感器使用托利多1500KG、500KG、100KG三种型号。图为搅拌机料秤数据显示屏 图为搅拌机
2、配料控制系统图(二)QC小组简介表一:小组名称XX混凝土分公司QC小组课题名称提高混凝土搅拌机计量合格率成立日期2009年3月1日注册号TYTJ10-18小组类型现 场 型组 长王志华活动时间2010.6-2010.9小组成员受TQC教育时间均在60小时以上序号姓 名性 别组内分工年 龄职 称1男全面组织55工程师2男设备管理技术负责52工程师3男全面负责49工程师4男物资采购33助工5男维修保养48工程师6男数据记录、采集35材料员7女资料整理28技术员8男资料整理26试验员 制表人:王韬 制表时间:2010.6.5表二:XX混凝土分公司QC成果发布获奖情况时间QC成果名称比赛名称QC小组名
3、称名次2009.5降低高性能混凝土泵送堵管次数“海洋王杯”全国QC成果发布会混凝土分公司QC小组一等奖2010.7提高混凝土搅拌机出砼率“兖矿国泰杯”全国QC成果发布会混凝土分公司QC小组一等奖 制表人:王韬 制表时间:2010.6.5图为“全国QC成果发布会”一等奖奖杯二、 课题选择高性能混凝土在工程施工中应用广泛,其质量、性能对工程的作用非常关键,所有在其拌制的过程中,要求比较严密。高性能混凝土是由骨料、粉料和外加剂拌制而成的,搅拌机在拌制混凝土过程中,如果各种原材料计量不合格率低,势必影响混凝土性能,会造成大的财产损失。QC小组成员经过讨论,进行了此次活动课题的选择。计量合格率不稳定,严
4、重影响混凝土性能高性能混凝土计量误差要求:骨料不大于2%,粉料、水、外加剂不大于1%影响工程进度,客户满意度降低不能保证产品质量,大大降低经济效益工程进度经济效益提高混凝土搅拌机计量合格率课题确定三、现状调查序号影响计量合格率的因素频数频率(%)累计频率(%)1机械振动9090902上料系统执行器故障22923外界载荷22944控制系统计量采集频率44985压缩空气22100合计100100100 调查一: 组长张志明组织QC小组成员针对搅拌机计量合格率进行了抽样调查,并统计了搅拌100盘混凝土的计量误差数据,如下表。累计频率(%)频 数96%94%90%10010098% 402060604
5、02%2%4%2%2080080压缩空气计量采集频率机械振动外界载荷上料执行器故障 制表人:王韬 制表时间:2010.6.8 由统计表及排列图可以看出,机械振动是影响计量合格率的主要因素。调查二:由调查一的数据分析,我们看出机械振动是影响六个料秤计量合格率的主要因素,随后QC小组成员随机对搅拌100盘混凝土时,六个料秤的生产数据明细进行了统计,见下表。名 称搅拌盘数计量合格盘数计量不合格盘数合格频率(%)粗骨料称100762476细骨料称100782278水泥称100762476粉料称100742674外加剂称100722872水称100762476合计60045214875.3 制表人:王韬
6、 日期: 2010.6.12 由以上统计表,我们发现,搅拌机六个料秤的计量合格率都受到机械振动的影响,平均合格率仅为75.3% 。 调查三:小组成员分别对公司其他搅拌站和商品混凝土站,在搅拌100盘混凝土时,六个料秤的平均合格率进行了详细调查,如下表。搅拌站名称搅拌盘数计量合格盘数计量不合格盘数合格频数(%)业臻10095595西南环10096496锦威10097397恒台10096496合计4003861496 制表人:王韬 日期: 2010.6.13经过调查,我们得出其他搅拌站搅拌机计量合格率平均为96%。四、目标确定96% 根据现状调查的结果分析,我们制定了此次活动目标:将混凝土搅拌机计
7、量合格率从平均75.3%提高到平均96%。75.3%现 状目 标 制表人:王韬 日期: 2010.6.14五、 原因分析 钢板强度低主机平台钢度不够斜皮带振动力传导至称量平台,引起共振过载时频繁启动搅拌机 机械材料操作不当碎石粒径超标搅拌主轴引起的振动齿轮减速机构的同心度超标电机驱动力下降计量信号不稳定主机立柱螺栓松动支腿设计不合理电压波动机械振动的影响搅拌电机工作电压不正常计量层振动 人 方法计量设备集料斗喂料不均 环境主机楼支腿安装不稳定QC小组成员经过以上原因分析得出8个末端因素,如下表: 序 号末端因素序 号末端因素1钢板强度低5电压波动2主机立柱螺栓松动6集料斗喂料不均3支腿设计不合
8、理7齿轮减速机构同心度超标4操作不当8碎石粒径超标 制表人:王韬 日期:2010.6.18六、 要因确认(一) 主要原因确认计划表序号末端原因确认方法确认标准负责人确认时间1钢板强度低现场检测钢筋检验细则2010.6.192主机立柱螺栓松动现场检查搅拌机安装实用手册2010.6.193支腿设计不合理现场观察搅拌机安装实用手册2010.6.194操作不当现场检查与观察搅拌机安装实用手册2010.6.195电压波动现场检测搅拌机安装实用手册2010.6.196集料斗喂料不均现场检查搅拌机安装实用手册2010.6.197齿轮减速机构同心度超标现场检测搅拌机安装实用手册2010.6.198碎石粒径超标
9、现场观察搅拌机安装实用手册2010.6.19 制表人:XX 日期:2010.6.19 (二)主要原因确认情况末端要素一:钢板强度低确认方法:现场检测确认过程:QC小组成员检测了支撑计量秤的立柱材料、底板厚度。其立柱为10#槽钢,平台底板为2毫米钢板,经测量尺寸,材料均为非标产品,根据钢筋检验细则说明,在设备运行中出现挠性变形。确认结果:要因 确认人:徐刚 确认时间:2010年6月19日测点检测部位实测值(mm)标准值(mm)(根据搅拌机安装实用要求)检测结果1搅拌层槽钢立柱98.5*45*5100*48*5.3不合格2搅拌层底板2.63不合格3搅拌主机支腿193.7*5.0193.7*5.0合
10、格末端因素二:主机立柱螺栓松动确认方法:现场检查确认过程: QC小组成员对主机立柱地基螺栓进行了检查,用梅花扳手对所有螺栓进行一次紧固,并对预制基础进行检查,发现混凝土平面平整,无裂纹。确认结果:非要因 确认人:娄进国 确认时间:2010年6月19日末端因素三:支腿设计不合理确认方法:现场观察确认过程:QC小组对斜皮带支架与搅拌机称量层进行了细致的观察,发现机组头架支腿系改造搭建在计量层平台上,搅拌机工作时,斜皮带的载荷与振动力叠加传导至计量平台,平台的震动严重干扰计量信号,导致严重的计量误差。确认结果:要因 确认人:XX 确认时间:2010年6月19日末端因素四:操作不当确认方法:现场检查与
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