工程管理-索风营水电站人工砂石骨料生产工艺的优化与探讨.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流工程管理-索风营水电站人工砂石骨料生产工艺的优化与探讨.精品文档.索风营水电站人工砂石骨料生产工艺的优化与探讨概述索风营水电站位于贵州省修文与黔西县交界的乌江六广河段,电站装机容量60MW,大坝的坝型为RCC重力坝,最大坝高115.8m.本工程主体及临建工程的混凝土总量约116万m3,其中碾压混凝土(RCC)为65.85万m3,常态混凝土50.15万m3.混凝土的综合配比为大石16.32%中石29.19%小石22.4%砂32.08%.根据施工总进度安排,砂石系统建成后共需加工砂石成品料约254.1万t,其中大石41.48万t中石74.18万t
2、小石56.92万t砂81.52万t.加工砂石骨料的料源,有26万m3可利用工程开挖的渣料,尚有98万m3需用石灰岩进行人工机械破碎,石灰岩取自距砂石系统附近的对穿岩料场。据施工进度、混凝土浇筑强度曲线,本工程最大月混凝土浇筑强度为11.24万m3,故索风营水电站人工砂石骨料系统的生产能力按11.24万m3设计,能同时或独立生产常态砂、碾压砂及喷锚混凝土所需的各级配骨料,但考虑到各施工期对骨料的不同需求,设有6.4万m3的成品储存量来调节骨料的生产与耗用的平衡。系统采用先进的中央控制和电视监控系统,主要加工设备采用了(法国产)国际最先进的石灰岩破碎设备及国内一流的筛分、脱水及分级设备,共安装有设
3、备69台套,装机容量2800kW该系统于2001年9月26日开工,2002年4月12日联动试机投产成功,比合同工期提前了16d.1、系统生产工艺流程及布置1.1系统生产工艺流程系统工艺流程见图1,经平衡计算各车间的处理量见表1.表1索风营水电站人工砂石骨料系统各车间的处理量项目或车间骨料直径/mm合计80804040202052.555骨料配比/%16.3229.1922.4032.09100成品料/t123220170242755粗碎车间处理量/t267257.4168.5125.513.318.3850中碎车间处理量/t941381864691555筛分(一)车间处理量/t94307312
4、59108880细碎车间处理量/t23356201490筛分(二)车间处理量/t5451422839701.2破碎工艺及设备选型破碎采用粗、中、细3段破碎,其中:粗碎采用开路;中、细碎采用与相应的筛分车间形成闭路循环生产工艺。(1)粗碎车间:设计生产能力为850t/h.车间内设置2台Nordberg公司生产的NP1313反击式破碎机,并列运行,处理最大进料粒径为750mm,单机破碎能力可达470t/h.(2)中碎车间:主要处理预筛分后的粒径大于80mm和部分4080mm的石料,设计生产能力为700t/h.车间内设置2台Nordberg公司生产的NP1213反击式破碎机,并列运行,其单机破碎能力
5、可达350400t/h.(3)细碎车间:主要处理筛分(二)车间后的粒径大于5mm和筛分(一)经脱水后的2.55mm的石料,设计生产能力为500t/h,车间内设置2台Nordberg公司生产的VI400制砂机,并列运行,其单机破碎能力可达250300t/h,产砂率为3035%.由于该机的产砂率偏低,砂的细度模数偏大(M=3.33.8),为满足设计对砂的细度模数(M=2.22.9)的要求,又增设了2台PL-8500立式破碎机来处理VI400制砂机经筛分处理后的回头料,其单机破碎能力可达80160t/h,产砂率为50%65%.1.3筛分工艺筛分车间主要起筛洗及分级作用,分预筛分、筛分(一)、筛分(二
6、)等车间。(1)预筛分车间:设计生产能力为850t/h,车间内设2台2YRK1845重型振动筛。振动筛采用双层筛网,上层筛网孔为75mm75mm,下层筛网孔为37.5mm37.5mm.对大于80mm的石料经梭槽进入中碎NP1213破碎;4080mm的石料由胶带输送机送入成品仓,小于40mm的全部石料进入圆筒洗石机(圆筒洗石机单机生产能力230t/h,2台并列运行),洗去泥土及小于2mm的石粉后,由胶带输送机送入筛分(一)车间;小于2mm的石粉经排水沟排入砂水回收系统,进行处理后再回收利用。(2)筛分(一)车间:设计生产能力为560t/h,车间内设1台2YRK2460圆振筛。圆振筛采用双层筛网,
7、上层筛网孔为37.5mm37.5mm,下层筛网孔为19mm19mm.其中2040mm和205mm的石料分别经胶带输送机送入成品仓;2.55mm的全部石料经ZKR1230脱水筛处理后,由胶带输送机送入制砂转料仓;小于2.5的粉砂流入1号回收池处理后再利用。(3)筛分(二)车间:设计生产能力为700t/h,车间内设1台3YRK2460圆振筛。圆振筛采用3层筛网,上层筛网孔为37.5mm37.5mm,中层筛网孔为19mm19mm,下层筛网孔为5mm5mm.筛分(二)主要承担中碎以后骨料的筛分。其中大于40mm的骨料返回预筛分车间;4020mm及205mm的石料可经胶带输送机送入筛分(一)或转料仓;小
8、于5mm的石料直接由胶带机送入砂筛分车间。(4)砂筛分车间:设计生产能力为500t/h,车间内设4台2YRK2460圆振筛(主要处理2台VI400制砂机生产的砂料)和2台YRK2056圆振筛(主要处理两台PL-8500生产的砂料)。PL-8500生产的砂料含粉率可达20%以上,从而改善了RCC用砂的石粉含量。1.4设备配置根据砂石料的特性和系统工艺流程计算后,系统主要设备的配置见表2.1.5系统布置索风营水电站砂石骨料生产系统由储料场、粗碎车间、中碎车间、细碎车间、筛分车间、半成品料仓、转料仓、成品料仓及砂、水处理系统等组成。粗碎车间设在左岸进场公路旁的山坡上,2台破碎机对称布置;半成品仓,上
9、部设定点Y型架皮带机堆料,堆料高度为27m,料仓长75m,宽65m,容量为3.5万m3;成品仓由大石仓、中石仓、小石仓、2个砂仓组成,宽50m,长265m,总容量6.81万m3.生产中经圆筒洗石机及脱水筛排放的小于2mm的砂、泥污水,经四级砂、水回收处理系统后,粉砂经2台4PS砂泵回收至螺旋分级机脱水后直接掺入成品砂中,主要用于调整砂的细度模数;废水经三级处理后回收利用(设计回收60%,实际回收达90%);污泥排放到污泥回收池,用挖掘机挖装运至弃渣场。2系统设计的优点与存在问题系统建成投产后,首先配合索风营电站“建设绿色环保水电站,开发清洁能源”的目标,在污水排放及治理大气污染上做了很多工作,
10、在石粉回收及废水处理的回收利用方面都取得了较为明显效果。表2系统主要设备选型与配置设备名称规格型号铭牌产量/(th-1)设计产量/(th-1)数量/台进料粒径/mm功率/kW反击式破碎机NP13134708502750200给料筛B13-56-2V5008502075011槽式给料机900210070270180603007.5电子吸铁器PCDC-1012.2圆振筛2YKR1845500850230030圆筒洗石机TX183623033024075反击式破碎机NP1213400700280300200脱水筛ZKR123070502.54*2圆振筛3YRK2460280880700108045立
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